姜碩
摘 要:簡要介紹中國石油錦西石化分公司重油催化裂化裝置煙氣脫硫系統(tǒng)的技術原理、主要設備、及投產(chǎn)以來的實際應用情況。實踐表明:裝置基本達到設計要求,節(jié)能、環(huán)保效果顯著,脫硫效率≥95%。
關鍵詞:煙氣脫硫;吸收塔;脫硫率
隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展,二氧化硫的排放量也在不斷的增加,導致我國酸雨污染面積(占國土面積的30%)迅速擴大,對我國農(nóng)作物、森林和人體健康等方面造成巨大損害。二氧化硫?qū)ξ覈鴩窠?jīng)濟造成的直接經(jīng)濟損失已占GDP的2%,嚴重的阻礙了我國經(jīng)濟的向前發(fā)展,成為我國經(jīng)濟、社會可持續(xù)發(fā)展的重要因數(shù),因此,對SO2排放的控制勢在必行。鑒于此,錦西石化分公司決定對180萬噸/年重油催化裂化裝置進行脫硫改造,并于2013年11月煙氣脫硫系統(tǒng)正式投產(chǎn),本項目設計規(guī)模為250000Nm3/h,預留脫銷設施,配套處理180萬噸/年重油催化裝置余熱的鍋爐排放煙氣,主要包括余熱鍋爐單元、煙氣脫銷單元(預留)、煙氣洗滌吸收單元、脫硫廢水處理單元、配套的輔助設施和公用工程。
一、濕法煙氣脫硫技術的原理
本項目采用美國杜邦貝爾格公司提供的EDV ?5000濕法洗滌技術,采用NaOH作為脫硫劑。NaOH的脫硫機理與其他脫硫劑的脫硫機理相似,都是堿性物質(zhì)與二氧化硫溶于水生成的亞硫酸溶液進行酸堿中和反應,并通過調(diào)節(jié)氫氧化鈉的加入量來調(diào)節(jié)循環(huán)漿液的PH值。
EDV ?5000濕法煙氣脫硫技術的反應方程式:
SO2+H2O——H2SO3
H2SO3+ NaOH——Na2SO3+ 2H2O
Na2SO3+ H2SO3——NaHSO3
NaHSO3+ NaOH——2Na2SO3+2H2O
Na2SO3+1/2O2——Na2SO4
當然,還有其它副反應,如三氧化硫、鹽酸、氫氟酸與氫氧化鈉反應,形成硫酸鈉、氯化鈉等混合物。
NaOH + SO3--->Na2SO4 + H2O
NaOH+ 2HCl--->NaCl + 2H2O
二、重催煙氣脫硫裝置流程簡述
來自催化裂化裝置余熱鍋爐的煙氣,水平的進入洗滌塔的激冷區(qū)(設有兩個激冷噴嘴G400型),在此由激冷噴嘴噴淋循環(huán)漿液,形成與煙氣進入方向垂直的高密度水簾,煙氣與循環(huán)液充分接觸,大大降低煙氣溫度并使之飽和,同時脫除較大顆粒催化劑。
降溫并飽和后的煙氣上升到吸收區(qū),在吸收區(qū)設有3層噴嘴(G400型),每層有3個噴嘴,循環(huán)漿液的PH值控制在7.0,循環(huán)漿液通過循環(huán)漿液泵(P2301A/B/C)送入噴嘴,在此形成與煙氣上升方向垂直的高密度水簾,煙氣被水簾切割,并與噴淋漿液充分接觸,煙氣中的二氧化硫、顆粒物以及其他酸性氣體被吸收,煙氣得到凈化。
脫硫后的煙氣上升進入濾清模塊區(qū),在此煙氣被模塊分為22股,分別通過22的通道上升,每個通道的上方設有1個噴嘴(F130型)。循環(huán)洗滌液通過濾清模塊泵(P2302A/B)循環(huán)進入噴嘴進行噴淋。噴淋液和煙氣充分接觸,煙氣在吸收區(qū)沒有除去的較細小固體顆粒及少量酸性氣體被吸收,煙氣得到進一步的凈化。
脫硫后的煙氣上升分別進入氣液水珠分離器和和煙筒旋風分離器,煙氣經(jīng)氣液分離后,分離水從氣液分離器底部落入濾清模塊集液區(qū),脫水后的凈煙氣經(jīng)上部煙筒排入大氣。
脫硫廢水處理系統(tǒng)采用貝爾格公司提供的催化裂化煙氣脫硫廢水處理工藝,其主要工藝流程為:由漿液循環(huán)泵(P2301A/B/C)送來的脫硫廢水,送入澄清器(D2401)中,在澄清器中進行絮凝沉淀,通過重力沉淀固液分離后的濃漿液從底部排泥口排出,濃漿液通過重力作用被排到過濾箱(F2401A/B)中,通過兩臺過濾箱相互切換使用。經(jīng)過過濾箱濾出的清液自流進入濾液池(U2401),通過濾液池泵(P2401)重新進入澄清器沉淀池處理。
三、裝置存在的問題及分析
(一)管線內(nèi)壁結垢
2014年11月底煙氣脫硫裝置檢修,檢查發(fā)現(xiàn)洗滌塔內(nèi)壁部分結垢,管線內(nèi)壁結垢。對垢樣進行分析,這些結垢有些是攜帶的催化劑結塊,但塔內(nèi)壁和管線內(nèi)結垢主要是CaCO3,分析是煙氣脫硫洗滌塔補充水是新水,水中含有Ca2+離子,洗滌塔循環(huán)液在堿性條件下,吸收煙氣中的CO2,進而生成CaCO3結垢。針對這種情況,生成上控制循環(huán)液的PH在7.0-7.2,嚴格禁止超過7.5,減少CaCO3結垢生成,避免管線堵塞,管徑變細,影響脫硫塔循環(huán)量和洗滌效果。
(二)閥門磨損
為控制洗滌塔急冷噴嘴壓力和急冷噴射效果,急冷噴嘴蝶閥控制一定開度,在生產(chǎn)過程中,因為循環(huán)漿液含有大量催化劑粉塵,對蝶閥進行沖刷磨損,急冷噴嘴蝶閥磨損嚴重并泄漏。為應對這種情況,裝置在2014年11月底檢修時,在蝶閥前后增加手閥,并配跨線閥,正常時走蝶閥,前后手閥全開,蝶閥磨損泄漏時,臨時改走跨線閥,更換蝶閥,保障裝置長周期不間斷平穩(wěn)運行。
四、結語
2013年11月投產(chǎn)錦西石化重油催化煙氣脫硫裝置已平穩(wěn)運行二年,余熱鍋爐外排煙氣污染物排放濃度達標。每年可減排SO2約392噸,實現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,同時也改善了區(qū)域環(huán)境的質(zhì)量。