姜秀玲
[摘 要]介紹了球團廠豎爐煙氣采用石灰-石膏濕法脫硫的基本原理和工藝路線,結(jié)合投入運行的系統(tǒng)進行總結(jié),給出了針對采用石灰作為脫硫劑的濕法工藝的主要設計參數(shù)的選擇。
[關(guān)鍵詞]球團;煙氣脫硫;石灰-石膏法;設計參數(shù)
中圖分類號:X701.3 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)15-0173-01
1、前言
近年來隨著我國城市霧霾等極端天氣增多,大氣污染物排放已得到廣泛關(guān)注。鋼鐵行業(yè)能耗以煤和煤炭為主,是我國大氣污染物的排放大戶,其中球團過程造成的SO2排放占鋼鐵生產(chǎn)全流程的50%以上,與燒結(jié)同為是鋼鐵企業(yè)SO2控制的重點[1-4]。我國頒布了較為嚴格的政策和標準來控制鋼鐵行業(yè)的大氣污染物。目前,國內(nèi)大、小型鋼廠已經(jīng)逐步上馬了一系列脫硫裝置,主要有石灰/石灰石—石膏法以其脫硫效率高,運行穩(wěn)定等優(yōu)點在鋼鐵行業(yè)中占有重要的份額。
本文通過設計唐山銀水球團石灰-石膏濕法煙氣脫硫工藝,該工程的成功運行表明,此工藝適合球團煙氣的脫硫、除塵。
2、項目設計
唐山銀水實業(yè)集團球團廠為消減2-8m2豎爐煙氣中的SO2排放量,新建煙氣脫硫裝置,采用石灰-石膏濕法煙氣脫硫工藝,該工程已運行一年,脫硫效率≥95%,各項指標均達到環(huán)保要求。
2.1 工藝原理
從豎爐排出的含硫原煙氣經(jīng)過電除塵器除塵后引入吸收塔。煙氣與來自吸收塔上部噴淋層的漿液逆流接觸,發(fā)生傳質(zhì)和吸收反應,煙氣中的SO2及HCl、HF等酸性氣體被脫除。凈化后的煙氣經(jīng)吸收塔頂部兩級除霧器除去煙氣中夾帶的液滴后,通過塔頂返回到原煙囪排入大氣。副產(chǎn)物為石膏。
主要化學反應是:
(1)漿液制備
CaO+ H2O→Ca (OH)2
Ca (OH)2→Ca2++2OH
(2)SO2吸收
SO2+ H2O→H2SO3
H2SO3→H++HSO3-
HSO3-→H++ SO32-
Ca (OH)2 + SO2 → CaSO3·1/2H2O + 1/2H2O
Ca (OH)2 + SO3 →CaSO4·1/2H2O + 1/2H2O
(3)氧化結(jié)晶過程
CaSO3·1/ 2H2O + 1/2O2 → CaSO4·1/2H2O
2.2 設計條件
2.2.1 設計參數(shù)
2.2.2 工藝流程
1)煙氣系統(tǒng)
煙氣系統(tǒng)將未脫硫的煙氣引入脫硫裝置,在吸收塔內(nèi)脫硫凈化。由于原引風機余壓可克服脫硫裝置系統(tǒng)的壓降,項目中不另設增壓風機。
2)吸收劑制備及供給系統(tǒng)
生石灰粉主要成份如下:CaO≥80%,雜質(zhì)<5%,粒度<1mm,活性度>300。
由密封罐車將生石灰粉運輸至脫硫區(qū)域,經(jīng)氣力輸送至制漿區(qū)的生石灰粉倉儲存。儲存于粉倉中的生石灰粉在氣化風機的流化下,通過旋轉(zhuǎn)給料閥進入消化罐制備成濃度為30-35%的消石灰漿液,經(jīng)振動篩除渣后進入漿液箱,加水配制成濃度為10-15%的消石灰漿液,然后經(jīng)漿液輸送泵送至吸收塔和循環(huán)泵入口。
3)SO2吸收系統(tǒng)
吸收塔設計為噴淋、吸收和氧化一體的單塔,吸收塔頂部建濕煙囪,煙塔合一結(jié)構(gòu)。2爐一塔。待處理的煙氣進入直徑為6.5m的吸收塔與噴淋的石灰漿液逆流接觸,3層噴淋層對應3臺循環(huán)泵,單元制運行。吸收塔內(nèi)部自下而上分為氧化區(qū)、噴淋區(qū)、除霧區(qū)。煙氣中的二氧化硫與漿液中的碳酸鈣發(fā)生化學反應后生成亞硫酸鈣。亞硫酸鈣被就地氧化成硫酸鈣。生成的石膏通過吸收塔排漿泵排入石膏脫水系統(tǒng)中。凈化后的煙氣由塔頂濕煙囪排入大氣。
4)石膏脫水系統(tǒng)
由吸收塔排出的石膏漿液經(jīng)石膏旋流器一級脫水后,再由真空皮帶脫水機進行二級脫水,得到合格的副產(chǎn)物成品石膏。
5)工藝水系統(tǒng)
工藝用水主要用于漿液制備系統(tǒng)的補給水、除霧器沖洗水、氧化風增濕、設備冷卻水等。
2.3 重要設計參數(shù)選取
石灰-石膏法是由石灰石-石膏法演變而來,且濕法脫硫最早應用于電廠,鋼鐵行業(yè)的煙氣具有自身濕法設計應由于脫硫劑石灰漿液為強堿性,不能完全照搬傳統(tǒng)石灰石-石膏法在設計參數(shù)。
2.3.1 氧化倍率
鋼廠豎爐中的煙氣含氧量較高,自身氧化能力較強,氧化倍率可選擇1.5~2。
2.3.2 液氣比
由于氫氧化鈣為強堿性,塔內(nèi)吸收反應主要發(fā)生在液面上,且反應快[5],液氣比應低于石灰石-石膏法,可選擇3~7 l/m3。
2.3.3 煙氣接觸時間
由于環(huán)保要求日益嚴格,煙氣接觸時間應適當延長,選擇4.5~5s。
2.3.4 pH
石灰作為脫硫劑,塔內(nèi)pH控制在6左右。
2.4 調(diào)試與運行情況
唐山銀水球團廠豎爐煙氣脫硫系統(tǒng)實際運行中,煙氣入口溫度在100~130℃之間,SO2濃度在500~1500mg/Nm3之間,粉塵濃度在80~100 mg/Nm3之間。SO2排放濃度在50~80 mg/Nm3,粉塵排放濃度30~50mg/Nm3,滿足環(huán)保要求和業(yè)主要求。
3、結(jié)語
唐山銀水球團廠豎爐煙氣石灰-石膏法脫硫系統(tǒng)目前已成功運行一年,脫硫效果理想,基本達到了安全、穩(wěn)定、高效的運行目的。通過運行證明,根據(jù)處理對象合理選擇設計參數(shù),該脫硫工藝可以滿足豎爐煙氣脫硫、除塵的需要,不僅脫硫率可達到95%以上,而且出口粉塵排放也能滿足50mg/Nm3的環(huán)保要求。該脫硫工藝為石灰-法煙氣技術(shù)在處理鋼廠煙氣脫硫中應用又一成功案例,同時也增加了濕法脫硫比選工藝。
參考文獻
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