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        提高壓梗機壓后煙梗厚度的合格率

        2016-05-30 02:29:43何妮妮
        科技尚品 2016年5期
        關(guān)鍵詞:煙梗合格率厚度

        何妮妮

        摘要:龍巖煙草工業(yè)有限責任公司出臺《制絲工藝技術(shù)標準》,將壓后煙梗厚度標準值定為1.1 mm,其中允差上限為0.2 mm,允差下限為0.2 mm。而在對生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)里交班記錄的壓后煙梗厚度值進行統(tǒng)計分析時發(fā)現(xiàn),壓后煙梗厚度合格率僅為41.94%。根據(jù)公司推行精益生產(chǎn)管理的需要,本文深入研究產(chǎn)生問題的根源,采取了相應的對策和措施來解決該難題。通過改造,提高了壓梗機壓后煙梗厚度的合格率,實現(xiàn)了節(jié)能降耗。

        關(guān)鍵詞:壓梗機;煙梗;厚度;合格率

        1 壓梗機設(shè)備的工作原理

        制絲車梗線壓梗工序采用HAUNI公司的IBF12型壓梗機,該壓梗機配置在切梗絲工序之前,通過把蒸過的煙梗軋扁,達到疏松煙梗組織結(jié)構(gòu)的目的,以滿足后道工序切梗絲的工藝要求工作時,一對軋輥分別在兩臺減速機驅(qū)動下相向運轉(zhuǎn),將煙梗軋扁并輸出。壓梗機上安裝6個水汽噴嘴,清潔水被蒸汽霧化形成汽霧從噴嘴噴出,以潤滑軋輥并提高煙梗的含水率。軋輥間隙根據(jù)需要可在0.1~50.0 mm調(diào)整,兩輥間設(shè)有光電監(jiān)測器,當軋制過程中出現(xiàn)阻滯時,兩輥間阻滯的煙梗便將光電監(jiān)測器的光通道隔斷,光電監(jiān)測器發(fā)出信號,電機驅(qū)動前軋輥使其退出工作位置,開放約50 mm寬的間隙,以排出阻滯的煙梗。

        2 改造前的狀況

        在測量壓梗機壓后煙梗厚度時,把壓后煙梗分成左、中、右3個區(qū)域進行取樣測量,查看了2015年1月7日至4月25日生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)中交接班記錄的壓梗機壓后煙梗厚度值,對煙梗厚度合格情況進行統(tǒng)計分析,計算煙梗月平均合格率僅為41.94%,既造成了煙梗的浪費又影響后續(xù)切梗絲的工藝質(zhì)量。

        3 原因分析及改進方案

        在認真研究了壓梗機生產(chǎn)的全過程后,通過因果分析樹圖,分別從“人、機、料、法、環(huán)”5個方面找出了8個造成軋輥間隙偏大、不均勻的原因:員工培訓指導不到位;噴嘴霧化水蒸氣壓力?。粐娮於氯?;刮刀周期維護不到位;軋輥調(diào)整螺母松動;來料煙梗分布不均勻;軋輥間隙設(shè)定值偏大;現(xiàn)場溫度不符合工藝要求。

        然后,根據(jù)所列出的原因,通過翻查歷史記錄、現(xiàn)場考察調(diào)研和現(xiàn)場試驗等方式,逐一地對每一個原因進行詳細驗證分析,最后確定引起“壓梗機的壓后煙梗厚度不合格”的主要因素共有以下兩條:

        主要原因一:噴嘴霧化水蒸氣壓力小。

        壓梗機潤濕系統(tǒng)采用雙介質(zhì)噴嘴,清水借助蒸汽壓力,形成汽霧,如果蒸汽壓力小,會導致噴嘴霧化效果不好,容易造成軋輥潤濕不均勻,引起軋輥間隙不均勻,造成軋輥不同區(qū)域的壓梗厚度合格率不同。

        因此,我們初步的改造方案是根據(jù)設(shè)備要求,調(diào)整蒸汽減壓閥上的頂緊螺桿,將蒸汽壓力增大至4 bar,在后期的跟蹤觀察中發(fā)現(xiàn)噴嘴霧化效果得到了有效改善,軋輥表面沒有粘梗,但是霧化的蒸汽容易隔斷光電監(jiān)測器,形成軋制“假阻滯”,造成壓梗機停機,影響設(shè)備使用壽命和生產(chǎn)效率,于是重新制定對策:購買電熱水器裝置,水溫設(shè)定在(60±5)℃,對噴嘴管路進行改造,采用氣+溫水的雙介質(zhì)噴嘴霧化方式,通過調(diào)整壓縮空氣壓力值(3 bar),使噴嘴霧化效果達到最佳狀態(tài)。

        噴嘴管路改造后,噴嘴霧化效果未受到影響,不但軋輥表面沒有粘梗,而且也沒有造成壓梗機停機,影響生產(chǎn),很好地達到了預期的目標。

        主要原因二:軋輥間隙設(shè)定值偏大。

        《制絲工藝技術(shù)標準》規(guī)定壓梗機軋輥間隙值為0.1~0.7mm,現(xiàn)場的壓梗機軋輥間隙設(shè)定值為0.5 mm。通過單因素實驗法,對縮小軋輥間隙設(shè)定值進行了實驗,每組實驗樣本30個,實驗結(jié)果顯示,隨著軋輥間隙值的減小,壓梗厚度合格率逐步提高,因此,目前的軋輥間隙設(shè)定值不是最優(yōu)值。

        軋輥間隙設(shè)定值偏大直接導致壓后煙梗厚度偏厚,因此,縮小軋輥間隙設(shè)定值是最有效、最直接的對策。但是,軋輥間隙不是越小越好,間隙太小會造成壓梗機堵料,導致停機,影響設(shè)備壽命和生產(chǎn)效率。當前的軋輥間隙設(shè)定值為0.5 mm,文明決定通過實驗,在0.1~0.4 mm尋找最優(yōu)的軋輥間隙設(shè)定值,實驗數(shù)據(jù)如表1所示。

        當軋輥間隙設(shè)定值在0.2 mm的時候,壓梗機在軋制過程中,由于間隙過窄,導致煙梗來不及軋制,將光電監(jiān)測器的光通道隔斷(該批次煙梗來料流量穩(wěn)定),造成壓梗機多次停機,影響設(shè)備的使用壽命和生產(chǎn)效率,因此最優(yōu)的軋輥間隙設(shè)定值為0.3 mm。

        4 效益分析

        (1)本次攻關(guān)后壓后煙梗厚度合格率由原來的41.94%提高至90%,降低了生產(chǎn)成本。以公司制絲車間每批次平均750kg,每天平均生產(chǎn)10批次,月均生產(chǎn)20天為計,可得:全年可節(jié)約煙梗絲750×10×20×12×(90%-41.94%)=86400kg

        (2)降低操作工的勞動強度。改造后的壓梗機軋輥表面粘梗量大大減少,保養(yǎng)設(shè)備時稍加清理即可。

        5 結(jié)束語

        通過此項目活動,增進了同事間的團隊協(xié)作精神,也增強了我們解決現(xiàn)場問題的信心,為今后該技術(shù)的推廣應用打下了堅實的基礎(chǔ),為進一步實踐節(jié)能降耗、精益生產(chǎn)添磚加瓦。

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