薛宏濤
摘 要:本文根據(jù)東方汽輪機(jī)2×660MW汽輪機(jī)TSI系統(tǒng)的調(diào)試,參考機(jī)組實(shí)際運(yùn)行過程中,高壓缸脹差參數(shù)的監(jiān)視以及變化趨勢(shì),判斷汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子和高壓缸膨脹情況,以及對(duì)出現(xiàn)的負(fù)脹差的分析,為運(yùn)行人員提供準(zhǔn)確可靠的汽輪機(jī)監(jiān)視參數(shù),判斷機(jī)組運(yùn)行狀態(tài),確保機(jī)組長期安全運(yùn)行的可靠性。
關(guān)鍵詞:電渦流;探頭;脹差;負(fù)脹差;熱力計(jì)算書
1 簡介
印度Krishnapatnam(科瑞希納)2×660MW燃煤超超臨界機(jī)組,其中汽輪機(jī)為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的半超超界參數(shù)、中間一次再熱、三缸四排汽凝汽式N660-24.2/565/600型汽輪機(jī),其中主蒸汽溫度565℃,再熱蒸汽溫度為600℃,該機(jī)型為東方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的最新型的機(jī)組,分別為世界第一、第二臺(tái)。因此在機(jī)組調(diào)試過程當(dāng)中,汽輪機(jī)的各個(gè)參數(shù),特別是TSI監(jiān)視的參數(shù),為運(yùn)行人員以及調(diào)試人員提供準(zhǔn)確可靠的信息,關(guān)系到機(jī)組的安全運(yùn)行。汽輪機(jī)監(jiān)視系統(tǒng)(TSI)采用 MMS6000 監(jiān)控系統(tǒng),安全監(jiān)視裝置由轉(zhuǎn)速監(jiān)視器、偏心監(jiān)視器、軸位移監(jiān) 視器、脹差監(jiān)視器、蓋振監(jiān)視器、軸振監(jiān)視器和熱膨脹監(jiān)視器組成。
其中,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子與汽缸的相對(duì)膨脹的差值,稱為脹差。習(xí)慣上規(guī)定轉(zhuǎn)子膨脹大于汽缸膨脹時(shí)的脹差值為正脹差,汽缸膨脹大于轉(zhuǎn)子膨脹時(shí)的脹差值為負(fù)脹差。脹差數(shù)值是很重要的運(yùn)行參數(shù),為運(yùn)行和調(diào)試人員提供機(jī)組狀態(tài)信息,若脹差超限,則熱工保護(hù)動(dòng)作使汽輪機(jī)機(jī)跳閘、停機(jī)。
2 系統(tǒng)調(diào)試
2.1 帶電以及通道檢查
外部電源由主副兩路輸入,任一路工作,其余一路作備用,任何一路或兩路電源故障均有報(bào)警指示輸出。外部電源經(jīng)處理后進(jìn)入兩塊 24VDC 電源模塊,其中任何一塊電源故障均有報(bào)警輸出。根據(jù)廠家(設(shè)計(jì)院)提供的圖紙資料,對(duì)系統(tǒng)的柜內(nèi)電源模塊接線進(jìn)行逐一檢查核對(duì),柜內(nèi)接線檢查完成后,檢查從汽輪機(jī)就地測(cè)點(diǎn)位置到柜內(nèi)通道的接線以及完成系統(tǒng)輸出到DCS系統(tǒng)進(jìn)行顯示的測(cè)點(diǎn),在所有的檢查完成后,系統(tǒng)帶電,可以進(jìn)行下一步具體調(diào)試和實(shí)驗(yàn)。
2.2 脹差探頭的安裝調(diào)試
(1)傳感器安裝定位
在汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子推軸定位以后,根據(jù)測(cè)量范圍,東方汽輪機(jī)量程為-8.5mm至12.5mm,把傳感器調(diào)整到適當(dāng)?shù)奈恢茫_保傳感器探頭斷面和被測(cè)量面保持平行。
(2)傳感器調(diào)試
理論分析和實(shí)驗(yàn)都已證明,電渦流強(qiáng)度與距離的關(guān)系為,當(dāng)x改變時(shí),電渦流密度也發(fā)生變化,即電渦流強(qiáng)度隨距離x的變化而變化。根據(jù)線圈—導(dǎo)體系統(tǒng)的電磁作用,可以得到金屬導(dǎo)體表面的電渦流強(qiáng)度為:
式中: I1——線圈激勵(lì)電流;I2——金屬導(dǎo)體中等效電流;
x——線圈到金屬導(dǎo)體表面距離;ras——線圈外徑。
根據(jù)上式作出的歸一化曲線如圖所示:
以上分析表明:電渦流強(qiáng)度與距離x呈非線性關(guān)系,且隨著x/ras的增加而迅速減小。當(dāng)利用電渦流式傳感器測(cè)量位移時(shí),只有在x/ras<<1(一般取0.05~0.15)的條件下才能得到較好的線性和較高的靈敏度。
鑒于上面的理論分析,由于探頭線圈的尺寸是固定不變的,所以,探頭安到測(cè)量面的距離越遠(yuǎn),探頭的測(cè)量線性度就會(huì)越差,并且測(cè)量的響應(yīng)電流就會(huì)越小,所以安裝距離不能太大。而且還存在這種固有的非線性的響應(yīng)關(guān)系,所以脹差探頭在安裝完成后,需要在就地實(shí)際走線性,檢查探頭和測(cè)量面的垂直度,以及探頭本身的線性度。做好記錄,具體詳細(xì)數(shù)據(jù),見下表1:
線性度走完成后,固定零位,該機(jī)組的零位固定值為,電壓:-10.24V 示數(shù):0mm.
3 問題以及處理方法
該機(jī)組2014年11月21日2點(diǎn)56分首次沖機(jī),沖機(jī)方式是中壓缸啟動(dòng)。盤車狀態(tài)下,高壓缸脹差值為0.33mm;轉(zhuǎn)速為200rpm時(shí),高壓缸脹差值為0.429mm;轉(zhuǎn)速為500rpm時(shí),高壓缸脹差為1.35mm;轉(zhuǎn)速為1500rpm時(shí),高壓缸脹差為1.83mm;進(jìn)行4個(gè)小時(shí)的暖機(jī),高壓缸脹差為3.18mm;首次定速3000rpm,高壓缸脹差2.38mm。然后交給電氣做實(shí)驗(yàn)。
11月22日5點(diǎn)51分,機(jī)組首次并網(wǎng)完成,整個(gè)過程中,高壓缸脹差一直為正的,說明轉(zhuǎn)子膨脹比高壓缸體膨脹要快,因?yàn)椴捎弥袎焊讍?dòng),這時(shí)候高壓缸不進(jìn)汽,所以高壓缸不做功。當(dāng)機(jī)組完成切缸后,高壓缸脹差為2.03mm;機(jī)組負(fù)荷升到70MW,高壓缸脹差為2.17mm;機(jī)組負(fù)荷升到92MW,此時(shí)高壓缸脹差為2.42mm。首次燃油并網(wǎng),并網(wǎng)完成后,機(jī)組停機(jī)消缺。
2015年2月3機(jī)組重新啟動(dòng),沖機(jī)、并網(wǎng)、升負(fù)荷;過程中,高壓缸脹差和之前第一次啟動(dòng)沒有區(qū)別。機(jī)組切缸完成,升負(fù)荷過程中,高壓缸脹差的變化見下表2:
由表中運(yùn)行參數(shù)不難得出,該汽輪機(jī)在完成切缸、升負(fù)荷過程中,高壓缸的膨脹一直要比汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的膨脹要快,也就是出現(xiàn)了負(fù)脹差;而且在機(jī)組達(dá)到滿負(fù)荷后,脹差一直穩(wěn)定在-4.75mm左右。
為了解決這樣的問題,首先,熱工專業(yè)確認(rèn)探頭安裝的方向沒有問題,確認(rèn)TSI卡件內(nèi)部設(shè)置沒有問題;汽機(jī)專業(yè)確認(rèn)在整個(gè)沖機(jī)、升負(fù)荷的過程中的進(jìn)汽壓力、溫度、流量;軸封供汽,汽缸保溫層的保溫效果;真空變化影響;潤滑油溫度,在整個(gè)過程中,對(duì)以上會(huì)引起脹差變化的原因都進(jìn)行了實(shí)際實(shí)驗(yàn)和分析,都沒有任何問題。
最后再咨詢汽輪機(jī)廠家,重新確認(rèn)汽輪機(jī)的熱力計(jì)算書;因?yàn)槭菛|方汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的第一臺(tái)這種半超超臨界(主蒸汽溫度565℃,再熱蒸汽溫度為600℃)汽輪機(jī),所以汽輪機(jī)的參數(shù)會(huì)和之前型號(hào)的機(jī)組有不同之處。最后,經(jīng)過汽輪機(jī)廠核算熱力計(jì)算書,該型號(hào)的機(jī)組在正常運(yùn)行過程中,高壓缸的膨脹比轉(zhuǎn)子的膨脹要大。鑒于這樣的結(jié)論,重新修改高壓缸脹差大停機(jī)值和報(bào)警值,并且對(duì)測(cè)量的線性度量程進(jìn)行了修改,修改后具體值詳見表1;報(bào)警值改為10.3mm和-6.3mm,跳機(jī)值修改為11.6mm和-8.5mm。
4 總結(jié)
印度科瑞希納2×660MW機(jī)組TSI系統(tǒng)可以準(zhǔn)確可靠地監(jiān)視汽輪機(jī)參數(shù),特別是高壓缸脹差參數(shù),在整個(gè)試運(yùn)過程當(dāng)中,調(diào)試人員和安裝人員以及東方汽輪機(jī)廠家,對(duì)該問題做了深入的分析和提出了最優(yōu)的解決方案,在機(jī)組運(yùn)行中,TSI系統(tǒng)以及脹差信號(hào),安全可靠地監(jiān)視汽輪機(jī)參數(shù),為機(jī)組完成COD進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
參考文獻(xiàn)
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