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        脫硫吸收塔煙氣量減半加均布板改造分析

        2016-05-30 10:48:04馬英
        科技尚品 2016年7期
        關(guān)鍵詞:濕法脫硫吸收塔

        馬英

        摘 要:基于某發(fā)電廠脫硫塔兩爐一塔改為一爐一塔的實(shí)際工程問(wèn)題,通過(guò)吸收塔全尺寸數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)煙氣量減半后吸收塔內(nèi)部煙氣充滿度差且在進(jìn)風(fēng)口上方存在煙氣渦旋,致使脫硫效率低下。針對(duì)吸收塔煙氣進(jìn)口上方存在煙氣稀相區(qū),大量浪費(fèi)吸收劑致使脫硫效率較低的問(wèn)題,提出在煙氣進(jìn)口上方加裝孔徑為100~150mm、開(kāi)孔率40%的均布板,模擬結(jié)果顯示加裝均布板可以大幅提升吸收區(qū)的煙氣分布均勻性,有效提高脫硫效率。

        關(guān)鍵詞:濕法脫硫;吸收塔;煙氣量減半;均布板

        某發(fā)電廠2X300MW機(jī)組的脫硫系統(tǒng)吸收塔設(shè)計(jì)之初是一個(gè)吸收塔承擔(dān)兩臺(tái)300MW發(fā)電機(jī)組的煙氣脫硫任務(wù)。在機(jī)組實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)脫硫效果不佳,個(gè)別工況下脫硫效率甚至低于90%,該發(fā)電廠決定將原先的兩爐一塔改為一爐一塔。由于脫硫塔煙氣處理量減半,煙氣在脫硫塔水平截面內(nèi)出現(xiàn)嚴(yán)重分布不均。通過(guò)對(duì)煙氣量減半后的吸收塔內(nèi)氣液兩相流流場(chǎng)進(jìn)行三維數(shù)值模擬,分析氣流沿吸收塔水平截面的煙氣分布狀況。并針對(duì)吸收塔煙氣進(jìn)口上方存在煙氣稀相區(qū),提出在煙氣進(jìn)口上方加裝均布板的改造方案,并通過(guò)三維模擬驗(yàn)證改造的有效性。

        1 吸收塔幾何模型

        本文選取該電廠300MW機(jī)組濕法脫硫吸收塔為研究對(duì)象展開(kāi)全尺寸數(shù)值模擬研究,各部分結(jié)構(gòu)按照實(shí)際尺寸建立幾何模型,以保證最后的計(jì)算結(jié)果對(duì)實(shí)際工程具有指導(dǎo)作用。漿液池內(nèi)部區(qū)域不納入計(jì)算區(qū)域,漿液池表面視為靜止液面。為最大減小計(jì)算量,用多孔介質(zhì)模型對(duì)除霧器進(jìn)行等效果簡(jiǎn)化[1]。只考慮其主要管道對(duì)流場(chǎng)的干擾作用,忽略噴嘴的幾何尺寸,噴淋采取指定噴射角度的點(diǎn)噴射,液滴粒徑分布采用均勻粒徑分布代替噴頭的作用[2]。模擬計(jì)算結(jié)果表明以上簡(jiǎn)化可行且有效。

        濕法脫硫吸收塔直徑為17m,高度為42.7m,采用離心雙向空心錐型噴嘴,配備2個(gè)屋脊式除霧器,由濕法脫硫吸收塔的煙氣入口截面至出口截面。漿液池不計(jì)在內(nèi),漿液池的操作液面視為固體壁面,作為計(jì)算域的下邊界。用Solidworks建立幾何模型,圖1為吸收塔和噴淋層三維形狀。對(duì)幾何模型進(jìn)行區(qū)域劃分,對(duì)噴淋層的復(fù)雜結(jié)構(gòu)進(jìn)行以尺寸函數(shù)為引導(dǎo)的非結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格自適應(yīng)網(wǎng)格劃分,對(duì)煙氣出口區(qū)域根據(jù)預(yù)測(cè)的煙氣流向進(jìn)行結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格劃分[3]。對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)格無(wú)關(guān)性結(jié)果驗(yàn)證后計(jì)算域網(wǎng)格共約100萬(wàn)。

        2 模擬邊界設(shè)置

        數(shù)值計(jì)算以fluent 軟件為平臺(tái),采用顯式差分格式,SIMPLE 算法,k-ε雙方程realizable模型求解。模擬中邊界條件設(shè)置如下:

        (1)吸收塔入口邊界條件認(rèn)為來(lái)流速度充分發(fā)展且分布均勻,改造前煙氣來(lái)自兩臺(tái)鍋爐,煙氣流速為12m/s,改造后煙氣來(lái)自一臺(tái)鍋爐,煙氣量為6m/s,入口煙氣溫度130攝氏度,入口k 值為來(lái)流速度平均動(dòng)能的0.5%,入口湍流強(qiáng)度:I=0.016(Re)-0.125;

        (2)煙氣黏度采用定值:1.9894 ×10-5 kg/(m·s);

        (3)塔及煙道外壁為絕熱邊界,噴淋管外壁溫度取漿液溫度,漿液溫度為50℃;

        (4)出口設(shè)置為自由出流邊界條件。

        動(dòng)量方程、能量方程、湍動(dòng)能方程和湍動(dòng)能耗散率方程的離散均采用二階迎風(fēng)差分格式,壓力和速度的耦合采用SIMPLE算法。計(jì)算過(guò)程中,能量離散方程殘差控制在10-6以下,其他方程殘差控制在10-4以下[4]。

        3 流量減半改造前問(wèn)題分析

        吸收塔進(jìn)口管道以一定角度向下傾斜送風(fēng),依靠氣流自身擴(kuò)容、擴(kuò)散和慣性作用進(jìn)行氣流分布,但這樣的氣流均布效果是有限的,塔內(nèi)氣流分布依舊很不均勻,入口對(duì)面塔壁一側(cè)局部風(fēng)速過(guò)大,而這部分區(qū)域噴淋的漿液密度小,多為貼壁流,所以造成部分氣流中SO2未完全脫除就被排出,同時(shí),局部風(fēng)速過(guò)大也會(huì)使得除霧器不能很好的發(fā)揮作用,造成煙囪出口帶液嚴(yán)重的現(xiàn)象,既污染了周圍環(huán)境也浪費(fèi)了吸收劑。

        為單獨(dú)分析煙氣量減半前后吸收塔內(nèi)煙氣橫截面上的均勻性的變化,在空塔情況下對(duì)吸收塔進(jìn)行原尺寸模擬,圖2為一爐一塔和二爐一塔(煙氣流速分別6m/s、12m/s)吸收塔空塔模擬結(jié)果流線圖展示。由于二爐一塔煙氣速度大,煙氣剛性大,煙氣沿著吸收塔進(jìn)出口外側(cè)流動(dòng),但是由于二爐一塔煙氣量為一爐一塔的兩倍,吸收塔內(nèi)部煙氣充滿度比一爐一塔好,由圖2一爐一塔流線圖可以看出,噴淋層下方靠近煙氣進(jìn)口側(cè)煙氣流線較少,說(shuō)明經(jīng)過(guò)該區(qū)域煙氣量較少,導(dǎo)致該區(qū)域脫硫效率極低,其他區(qū)域脫硫負(fù)荷被迫升高。

        煙氣量減半后,吸收塔煙氣進(jìn)口上方存在煙氣稀相區(qū),導(dǎo)致吸收塔內(nèi)局部煙氣速度過(guò)大,脫硫效率低。提出在煙氣進(jìn)口上方加裝孔徑為100–150mm、開(kāi)孔率40%的均布板,使吸收區(qū)的煙氣分布更加均勻。

        4 加裝均布板改造效果分析

        吸收塔進(jìn)口管道以一定角度向下傾斜送風(fēng),依靠氣流自身擴(kuò)容、擴(kuò)散和慣性作用進(jìn)行氣流分布,但這樣的氣流均布效果是有限的,塔內(nèi)氣流分布很不均勻,入口對(duì)面塔壁一側(cè)局部風(fēng)速過(guò)大,而這部分區(qū)域噴淋的漿液密度小,多為貼壁流,所以造成部分氣流中SO2未完全脫除就被排出。同時(shí),局部風(fēng)速過(guò)大和過(guò)小也會(huì)使得除霧器不能很好的發(fā)揮作用,造成煙囪出口帶液嚴(yán)重的現(xiàn)象,既污染了周圍環(huán)境也浪費(fèi)了吸收劑。

        針對(duì)該問(wèn)題,采用均布板加以改造,所采用的均布板為圓盤狀,其上開(kāi)有若干圓形孔洞,圓形孔洞分布均勻,孔洞的孔徑100–150mm,開(kāi)孔率40%,安裝在吸收塔煙氣入口正上方1m處。對(duì)安裝均布板之后的吸收塔進(jìn)行數(shù)值模擬,在額定工況下,均布板煙氣壓降為298pa,圖3是均布板下橫截面和均布板上橫截面的速度場(chǎng)比較??梢钥吹?,經(jīng)過(guò)均布板,速度分布均勻性大幅提高。煙氣在塔內(nèi)的平均停留時(shí)間大幅延長(zhǎng),脫硫反應(yīng)時(shí)間更加充裕,有利于提高脫硫效率。另一方面,煙氣從入口進(jìn)入塔內(nèi),通過(guò)均布板的調(diào)節(jié)作用,使得均布裝置上部的塔內(nèi)煙氣能夠均勻分布,有效地減少了局部氣速過(guò)大的問(wèn)題,避免了因氣速過(guò)大或過(guò)小導(dǎo)致的除霧效果不佳的問(wèn)題,提高了除霧效率,減少了吸收液的浪費(fèi)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]曾芳.用數(shù)值模擬方法進(jìn)行脫硫塔的優(yōu)化設(shè)計(jì)[J].華北電力大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2010,37(2):94-98.

        [2]展錦程,冉景煜,孫圖星.煙氣脫硫吸收塔反應(yīng)過(guò)程的數(shù)值模擬及試驗(yàn)研究[J].動(dòng)力工程學(xué)報(bào),2008,28(3):433-437.

        [3]鄧佳佳.燃煤電廠煙氣脫硫吸收塔內(nèi)過(guò)程優(yōu)化及脫硫廢水的零排放處理[D].重慶大學(xué),2015.

        [4]宋健斐,彭園園,郭本玲,等.循環(huán)流化床煙氣脫硫塔入口結(jié)構(gòu)改進(jìn)的數(shù)值模擬[J].環(huán)境工程學(xué)報(bào),2010,(10):2283-2286.

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