淺談如何降低抽油機(jī)井口漏失故障頻次
孫繼梅 張?jiān)品?楊 帆 吳新建 朱守欣 新疆油田公司采油二廠(chǎng)
抽油機(jī)是原油開(kāi)采的主要設(shè)備之一。隨著油田進(jìn)入開(kāi)發(fā)中后期,抽油井生產(chǎn)狀況日趨復(fù)雜,井口漏失問(wèn)題日益嚴(yán)重,不僅造成井口設(shè)備、環(huán)境污染,增加員工勞動(dòng)強(qiáng)度,更影響油田正常生產(chǎn)。本文通過(guò)采取的一系列措施,有效降低抽油機(jī)井口漏失,確保抽油機(jī)高效、平穩(wěn)運(yùn)行。
抽油機(jī);井口漏失;故障原因;解決措施
抽油機(jī)井口漏失問(wèn)題,不僅造成井口污染、環(huán)境污染,增加員工勞動(dòng)強(qiáng)度,而且加速抽油機(jī)機(jī)井口腐蝕,影響油田正常生產(chǎn)及開(kāi)發(fā)效益。當(dāng)前,環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)的力度持續(xù)加大,如何治理井口漏失正成為原油生產(chǎn)過(guò)程中極為重要的一環(huán)。
對(duì)漏失故障進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)共252次,根據(jù)故障類(lèi)型等算出累計(jì)頻次及百分比。
從上可知“密封盤(pán)根盒”漏失頻次為212次,占漏失故障84%,是導(dǎo)致井口漏失頻次高的主要問(wèn)題。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)常用盤(pán)根盒進(jìn)行調(diào)查得知,“普通偏心盤(pán)根盒”漏失頻次占88%。因此“普通偏心盤(pán)根盒”漏失頻次高是造成抽油機(jī)井口漏失頻次高的主要癥結(jié)。
(1)盤(pán)根耐高溫性差:檢測(cè)光桿運(yùn)行中最高溫度,雖回壓遠(yuǎn)小于盤(pán)根要求的使用壓力,但70%光桿溫度高于盤(pán)根要求耐溫極限,造成盤(pán)根碳化變脆,影響密封。
(2)光桿與盤(pán)根之間無(wú)潤(rùn)滑:盤(pán)根與光桿之間潤(rùn)滑主要靠油井自身的產(chǎn)出液,當(dāng)油井出現(xiàn)間隙出油或出油量少時(shí),就會(huì)造成光桿溫度升高、盤(pán)根干磨。又對(duì)兩種出油方式的盤(pán)根更換周期及光桿溫度進(jìn)行比對(duì)后得知,連續(xù)出油井盤(pán)根更換周期是間隙出油井5倍,光桿溫度比無(wú)潤(rùn)滑光桿溫度低很多。
(3)密封盤(pán)根盒設(shè)計(jì)不合理:通過(guò)測(cè)量算盤(pán)根盒密封面積,檢查磨損位置及面積,并與其他類(lèi)型盤(pán)根盒進(jìn)行進(jìn)行比對(duì),普通偏心盤(pán)根盒由于盤(pán)根盒深度短,造成密封面積小,達(dá)不到其他盤(pán)根盒平均密封面積。
其次對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,由于腔體和盤(pán)根均為圓柱腰鼓狀,致使不同位置作用力不同,在光桿上下運(yùn)動(dòng)中,作用力大的摩擦力加速盤(pán)根磨損,受力小的磨損小但密封效果差。
3.1 密封盤(pán)根盒設(shè)計(jì)不合理
對(duì)策:研制適用型盤(pán)根盒
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng),將密封腔由腰鼓型改為可加標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格盤(pán)根的密封腔,對(duì)盤(pán)根與抽油桿的密封面積進(jìn)行計(jì)算后繪制、加工并安裝在漏失嚴(yán)重的抽油機(jī)進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證(見(jiàn)圖1),大大節(jié)約盤(pán)根損耗,且密封面積達(dá)到所需要求,密封效果良好。
圖1 新研制的盤(pán)根盒各部件結(jié)構(gòu)示意圖
3.2 光桿與盤(pán)根之間無(wú)潤(rùn)滑
對(duì)策:自制內(nèi)置加油裝置
將現(xiàn)場(chǎng)使用的盤(pán)根進(jìn)行改制,內(nèi)部放置固態(tài)類(lèi)潤(rùn)滑脂油室,當(dāng)抽油機(jī)出現(xiàn)間隙時(shí),抽油機(jī)桿溫度高油室內(nèi)固態(tài)類(lèi)潤(rùn)滑脂熔化流入抽油桿與盤(pán)根之間,達(dá)到間歇注油。光桿直接放置于油室之中,借用盤(pán)根進(jìn)行油室與光桿之間的密封(見(jiàn)圖2)。
圖2 自制內(nèi)置加油裝置
將制作完成的內(nèi)置加油裝置在間隙出油、漏失嚴(yán)重的抽油機(jī)進(jìn)行試驗(yàn),并對(duì)加入的位置分為上、中、下三個(gè)部位的潤(rùn)滑效果一一進(jìn)行測(cè)試,最終采取在頂部安裝內(nèi)制加油裝置,加入的數(shù)量可視具體情況增減,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,效果良好,間隙出油井盤(pán)根更換周期由原來(lái)的5天/次提高至25天/次。
表1 抽油機(jī)井口漏失故障類(lèi)型與頻次統(tǒng)計(jì)表
3.3 盤(pán)根耐高溫性差
對(duì)策:自制耐高溫盤(pán)根
針對(duì)盤(pán)根受熱等原因造成盤(pán)根脆化,失去密封效果等問(wèn)題,對(duì)目前抽油機(jī)常用的三種規(guī)格舊皮帶,進(jìn)行耐溫性能、抗拉強(qiáng)度檢測(cè)等,選擇最適合的舊皮帶制作盤(pán)根(見(jiàn)圖3),并將制作完成的耐高溫盤(pán)根安裝在4口光桿溫度高,盤(pán)根平均更換周期為4.4天的間隙出油井進(jìn)行安裝測(cè)試(見(jiàn)表2)。
圖3 制作、加入耐高溫盤(pán)根
表2 安裝耐高溫盤(pán)根后抽油井盤(pán)根更換周期統(tǒng)計(jì)表
由表可知,使用自制的耐高溫盤(pán)根后,盤(pán)根的使用周期延長(zhǎng)至3.3倍,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果良好。
4.1 經(jīng)濟(jì)效益
抽油機(jī)井口漏失頻次由21次/月降低8次/月,每月降13次。
每月減少維修費(fèi)用:(人工費(fèi)100元/次+材料成本費(fèi)50元/次)×13次/月×7個(gè)月=13650(元)
停機(jī)維修產(chǎn)量損失費(fèi)用:平均0.5t/井.h×13次/月×7個(gè)月×原油均價(jià)2000元=91000(元)
合計(jì)總節(jié)約價(jià)值為=91000+13650=104650(元)
4.2 社會(huì)效益
(1)降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度。
(2)減少環(huán)境污染及安全風(fēng)險(xiǎn)。
采取上述措施后,抽油機(jī)井口漏失故障頻次由過(guò)去21次/降至8次/月,不僅降低井口漏失頻次及員工勞動(dòng)強(qiáng)度,而且減少環(huán)境污染及材料損耗,確保抽油機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行。
[1]李子木.淺談鍋爐中水垢的危害及其預(yù)防.民營(yíng)科技.2012-09-20.
[2]唐嬈,王群.鍋爐水垢的危害及預(yù)防.內(nèi)江科技.2009-03-25.