李偉 曹陽 邴冰天
摘 要:某新建220 kV變電站在投運2個月后,運行人員在巡視中發(fā)現(xiàn)220 kV母線筒發(fā)生斷裂事故。該文針對該起母線筒斷裂事故原因進行分析,經(jīng)過廠家、專家、檢修、運行人員一個多月的充分討論、研究、準備,根據(jù)母線筒產(chǎn)生斷裂的因素制定相應(yīng)的對策,并按照制定的整改意見進行整改。設(shè)備改造后,通過運行人員一年的測量數(shù)據(jù)表明,母線筒位移基本忽略不計,說明針對斷裂因素制定的措施非常有效,避免了母線事故的發(fā)生。該文對有組合電器母線筒位移、支撐斷裂危險的單位有一定的借鑒作用。
關(guān)鍵詞:組合電器 母線筒 支撐斷裂 分析 處理
中圖分類號:TM564.1 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)02(c)-0085-02
六氟化硫全封閉組合電器(簡稱GIS)用SF6作為絕緣和滅弧介質(zhì),把斷路器、電流互感器、電壓互感器、隔離開關(guān)、接地開關(guān)、母線、氧化鋅避雷器等裝置組裝在封閉的金屬殼體內(nèi),具有集成度高、占地面積小、故障率低等優(yōu)點。但在運行中,筆者也發(fā)現(xiàn)因廠家設(shè)計、制造等原因,造成設(shè)備隱患的情況。
1 220 kV母線筒故障原因分析
該站220 kV組合電器出線間隔設(shè)備采用的是三相分箱的結(jié)構(gòu),母線采用三相共箱母線,也就是三相都布置在同一個母線筒中。分析此次支撐斷裂原因如下:(1)組合電器處于室外,母線筒熱脹是造成此次故障的直接原因。(2)母線筒膨脹補償器(波紋管)設(shè)計不合理。該站220 kV單條母線長49 m,共有10個回路間隔,母線中間僅設(shè)計3個膨脹補償器。通過現(xiàn)場測量,膨脹補償器間最近距離9 m,最遠距離11 m。(3)母線筒膨脹補償器螺栓各側(cè)螺絲擰死,相當于一段母線筒,造成波紋管起不到調(diào)節(jié)作用。(4)母線筒支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理。(5)支撐母線筒底座的工字鋼間全部焊接,相當于一個49 m長的工字鋼,工字鋼起不到熱脹冷縮的調(diào)節(jié)作用。由于鋼的膨脹系數(shù)大于鋁的膨脹系數(shù),甚至成為此次故障的幫兇。(6)母線筒U型支撐內(nèi)部沒有支撐結(jié)構(gòu),導致支撐壁隨著應(yīng)力方向傾斜。(7)雙母線平行布置,且間隔距離大,導致母線吸收太陽光熱量的面積增大。
2 66 kV母線筒無變形原因分析
66 kV組合電器設(shè)備采用的是三相共箱的結(jié)構(gòu),無單獨的母線氣室,母線氣室與各間隔的母線刀閘共用一個氣室。與220 kV組合電器相比,具有以下優(yōu)勢。
(1)出線緊湊,兩個間隔距離近,間隔間都設(shè)有母線膨脹補償器,能有效地吸收熱脹帶來的應(yīng)力。通過現(xiàn)場測量,膨脹補償器間最近距離1.2 m,最遠距離3.5 m,遠遠小于220 kV膨脹補償器間的距離。(2)雙母線采用上下層布置。由于出線部分從南側(cè)引出,已經(jīng)擋住一部分太陽直射,上層母線又擋住部分陽光,下層母線吸收的太陽熱量有限。(3)由于66 kV母線比220 kV母線筒輕得多,工字鋼底座僅長50 cm,工字鋼與母線筒間采用粗螺紋鋼調(diào)節(jié)。螺紋鋼可以隨著熱脹冷縮的應(yīng)力輕微擺動,去除部分動能。(4)膨脹補償器螺栓外部擰死,內(nèi)部留有調(diào)節(jié)縫隙,可以有效調(diào)節(jié)溫度升高帶來的熱脹應(yīng)力。
3 制定對策
分析220 kV母線筒支撐斷裂的原因,可以分為以下5方面因素,根據(jù)這些因素分別制定相應(yīng)的對策。
(1)產(chǎn)品質(zhì)量因素:產(chǎn)品質(zhì)量不良,斷裂處均為支撐與母線筒焊接根部。說明設(shè)備制造時焊接質(zhì)量存在問題。對策:為防止熱脹應(yīng)力造成支撐斷裂對母線筒產(chǎn)生影響,建議廠家更換合格的母線筒。新母線筒出廠前做好焊接檢查,要求各項試驗數(shù)據(jù)合格。
(2)設(shè)計因素:①母線膨脹補償器設(shè)計過少,不能補償熱脹冷縮產(chǎn)生的應(yīng)力。對策:對母線筒膨脹補償器位置重新設(shè)計,每條母線增加3個。②U型支撐沒有應(yīng)對熱脹冷縮應(yīng)力的措施。對策:U型支撐內(nèi)部兩側(cè)各焊接兩個三角形支撐,以應(yīng)對熱脹冷縮應(yīng)力。③U型支撐底部與工字鋼間采用螺栓連接,支撐圓孔沒有裕度。對策:支撐底部根據(jù)母線方向擴展為長方形圓角孔,保證熱脹冷縮時,支撐可以在工字鋼上輕度位移,減小對支撐的應(yīng)力。
(3)施工因素:①膨脹補償器各側(cè)螺絲擰緊,補償器失去作用。對策:重新調(diào)整螺絲,外側(cè)定位螺絲緊固,并加裝碟簧,內(nèi)側(cè)限位螺絲與隔板間留有3~5 mm縫隙。②安裝人員對材料力學不清,母線筒底座的工字鋼間全部焊接,相當于一個工字鋼。對策:將工字鋼斷開,形成多個工字鋼段。③裝配時,安裝人員責任心不強,沒有按照施工工藝執(zhí)行。對策:要求廠家派出素質(zhì)強、業(yè)務(wù)精的售后服務(wù)人員到現(xiàn)場安裝、檢修、維護。
(4)驗收因素:驗收人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高,責任心不強,沒有及時發(fā)現(xiàn)膨脹補償器各側(cè)螺絲緊固的隱患。對策:加強運行人員對組合電器設(shè)備驗收知識培訓,主要是施工工藝、運行要求等。
(5)運行人員對設(shè)備隱患重視程度不夠:運行人員在設(shè)備運行過程中,發(fā)現(xiàn)了母線位移產(chǎn)生的清脆的響聲,也進行過查找,但沒有找到原因,沒有對隱患進行深入的排查,造成母線支撐斷裂。對策:加強運行人員責任心培養(yǎng)和業(yè)務(wù)知識的培訓。
4 處理情況
經(jīng)過組合電器專家前期充分地討論、論證、計算和精心準備,2013年11月,研究人員對該站220 kV兩條母線輪流停電,全部處理各種隱患,主要工作就是:對支撐斷裂的母線筒進行更換;每條母線新增3個膨脹補償器;重新調(diào)節(jié)膨脹補償器定位螺絲,并加裝碟簧;U型支撐內(nèi)部焊接4個三角形支撐;U型支撐底部圓孔改成長方形圓角孔;工字鋼分段。
全部改造完成后,運行人員根據(jù)施工驗收規(guī)范,認真地進行了驗收,沒有發(fā)現(xiàn)遺留隱患。
從2013年12月開始,至2014年11月份止,運行人員每月對兩條母線兩端各找一個觀測點進行位移數(shù)據(jù)測量,數(shù)據(jù)如表1。
通過表1數(shù)據(jù)對比可以看出,去除人為測量誤差、讀數(shù)誤差等因素,觀測點位置位移基本為0,也就是說該治理取得了很好的效果,運行人員再也聽不到熱脹應(yīng)力導致金屬發(fā)出的清脆的“啪、啪”聲。
5 幾點建議
(1)建議廠家設(shè)計人員應(yīng)充分考慮戶外組合電器在陽光下暴曬產(chǎn)生的熱應(yīng)力,合理配置膨脹補償器位置和個數(shù)。(2)建議廠家改進220 kV組合電器母線支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計,使母線筒支撐能夠吸收熱脹冷縮產(chǎn)生的應(yīng)力。(3)安裝人員應(yīng)嚴格遵守設(shè)備施工驗收規(guī)范和制造廠規(guī)定,母線伸縮節(jié)按要求調(diào)整伸縮縫。(4)驗收人員應(yīng)熟悉設(shè)備驗收規(guī)范各項要求,嚴格按照規(guī)范進行質(zhì)量驗收。
6 結(jié)語
通過對某220 kV變電站組合電器U型支撐斷裂原因的分析,找出了設(shè)備故障原因,并針對原因制定相應(yīng)的措施。設(shè)備改造后,通過運行人員記錄一年的位移數(shù)據(jù),表明隱患已經(jīng)得到徹底的治理,確保了設(shè)備安全穩(wěn)定運行。
筆者將220 kV母線筒斷裂原因及采取的措施總結(jié)出來,供有同樣設(shè)備隱患的單位做參考。
參考資料
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