李玉璽
摘要: 煤層注水具體怎樣操作,注水后的效果分析和研究對我們煤礦的安全生產(chǎn)具有重要的現(xiàn)實意義。
Abstract: The concrete operation of the coal seam water injection, the effect analysis and the research of water injection have important practical significance to coal mine safety production.
關(guān)鍵詞: 注水;降塵;瓦斯
Key words: water flooding;fallen dust;gas
中圖分類號:TD82 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-4311(2016)08-0111-03
0 引言
現(xiàn)在煤礦在生產(chǎn)中大多采取對煤層注水,但在具體的操作中煤層注水究竟有什么作用,對我們煤礦的安全生產(chǎn)有什么作用,在實際操作中怎樣對煤體進行注水,以及注水后的效果都需要我們進行研究。
耿村煤礦13210工作面煤質(zhì)具有有自然發(fā)火傾向,自然發(fā)火期為一個月,最短僅為7天。在實際生產(chǎn)中,我們采用下文中的方法進行煤體注水。
1 煤體注水
工作面深孔注水鉆孔參數(shù)選擇:
①在上巷每隔30m施工一個鉆場,每個鉆場施工6個注水孔,分上下兩排:
上排注水孔距底板1.5m,中間一個注水孔位于打鉆幫中間,鉆孔坡度-1°,長度不低于70m,兩側(cè)的注水孔與中間鉆孔相距1.5m,鉆孔坡度-1°,終孔相距10m,長度71m,夾角8°,兩鉆場相鄰鉆孔終孔位置相距10m。
下排注水孔距底板0.8m,中間一個注水孔位于打鉆幫中間,鉆孔坡度方向與切眼坡度一致,長度93m。兩側(cè)的注水孔與中間鉆孔相距1.5m,長度94m,夾角8°,鉆孔坡度方向下栽,與切眼坡度(8-12°)一致,兩鉆場相鄰鉆孔終孔位置相距10m。
在下巷每隔30m施工一個注水鉆場,每個鉆場內(nèi)施工6個注水孔,分上下兩排:
上排注水孔距底板1.5m,中間一個注水孔位于打鉆幫中間,鉆孔坡度25°,不低于長度70m,兩側(cè)的注水孔與中間鉆孔相距1.5m,鉆孔坡度25°,終孔相距10m,長度71m,夾角8°,兩鉆場相鄰鉆孔終孔位置相距10m。
下排注水孔距底板0.8m,中間一個注水孔位于打鉆幫中間,鉆孔坡度方向與切眼坡度一致,長度110m。兩側(cè)的注水孔與中間鉆孔相距1.5m,長度111m,夾角8°,鉆孔坡度方向上抬,與切眼坡度(8-12°)一致,兩鉆場相鄰鉆孔終孔位置相距10m。鉆場鉆孔示意圖見圖1。
②鉆孔施工:采用ZDY1200s鉆機施工鉆孔,鉆孔直徑75mm。
③注水壓力:注水壓力不小于12MPa。
④鉆孔施工完成后由通風(fēng)區(qū)負(fù)責(zé)封孔,施工區(qū)隊進行高壓注水,注水泵壓力不得小于12MPa,注水完成后,由服務(wù)區(qū)隊將注水孔連接至清水管,進行靜壓注水。
⑤鉆孔施工及高壓注水由掘進隊負(fù)責(zé),且保證連管注水的鉆孔距窩面不得超過50m。
⑥單孔注水量:Q=K·h·lj·lz·q·γ
式中各參數(shù)代表含義如表1。
則:Q上巷下排中孔=365t,Q上巷下排側(cè)孔=367t,Q上巷上排中孔=282t,Q上巷上排側(cè)孔=285t
Q下巷下排中孔=409t,Q下巷下排側(cè)孔=411t,Q下巷上排中孔=304t,Q下巷上排側(cè)孔=307t
⑦注水時間:
t上巷下排中孔=Q/qd=15天,t上巷下排側(cè)孔=Q/qd=15天,t上巷上排中孔=Q/qd=11天,t上巷上排側(cè)孔=Q/qd=11天
t下巷下排中孔=Q/qd=17天,t下巷下排側(cè)孔=Q/qd=17天,t下巷上排中孔=Q/qd=12天,t下巷上排側(cè)孔=Q/qd=12天
⑧采用水泥砂漿封孔,封孔長度不小于15m。
⑨注水標(biāo)準(zhǔn):單孔注水量不少于設(shè)計注水量,注水時隨時觀察煤壁,當(dāng)發(fā)現(xiàn)煤壁滲水或注水壓力降至原壓力的1/3時,方可停止注水。
⑩上下巷每30m施工一個鉆場,在上下巷服務(wù)的區(qū)隊負(fù)責(zé)對鉆場內(nèi)的注水孔進行施工。
2 淺孔注水
2.1 掘進期間:
注水孔參數(shù)選擇:
①窩面注水方式:煤壁淺孔注水。
②鉆孔施工:采用ZDY-120S鉆機或風(fēng)鉆,鉆孔直徑75mm。
③注水壓力:注水壓力不小于12MPa。
④掘進隊利用每天檢修班,在掘進頭煤壁施工注水鉆孔5個,兩幫4個孔(1、2、4、5)上下兩排分布呈扇形施工,偏角20度孔深12m,中間一個3#孔垂直煤墻,孔深12m。掘進頭煤壁淺孔注水示意圖見下圖2。
⑤單孔注水量:Q=K·h·lj·lz·q·γ
式中各參數(shù)代表含義如表2。
則: Q=12.8噸
⑥注水時間:t =Q/qd=2.5h
⑦采用ZFA-45橡膠封孔器,封孔段長度不小于2m。
⑧注水標(biāo)準(zhǔn):單孔注水量不少于設(shè)計注水量,注水時隨時觀察煤壁,當(dāng)發(fā)現(xiàn)煤壁滲水或注水壓力降至原壓力的1/3時,方可停止注水。最后施工的一個注水孔,注水時間不低于3小時,只有注水工作完成后,工作面才可以生產(chǎn)。
2.2 回采期間
注水孔參數(shù)選擇:
①工作面注水方式:煤壁淺孔注水。
②鉆孔施工:采用ZDY-120S鉆機或風(fēng)鉆,鉆孔直徑75mm。
③注水壓力:注水壓力不小于12MPa。
④采煤隊利用每天檢修班,在工作面煤壁施工注水鉆孔,每個注水孔深8m,坡度+5°。注水孔距底板1m,工作面最下部鉆孔從第15架(包括下巷端頭支架)向上開始施工,最上部鉆孔距從第15架(包括上巷端頭支架)開始施工,每隔4架施工一個注水孔。第二日施工鉆孔錯開前一日鉆孔1m,依次循環(huán)交替施工。工作面煤壁注水死意圖見圖3。
⑤單孔注水量:Q=K·h·lj·lz·q·γ
式中各參數(shù)代表含義如表3。
則:Q=13噸。
⑥注水時間:t=Q/qd=3h
⑦采用ZFA-45橡膠封孔器,封孔段長度不小于2m。
⑧注水標(biāo)準(zhǔn):單孔注水量不少于設(shè)計注水量,注水時隨時觀察煤壁,當(dāng)發(fā)現(xiàn)煤壁滲水或注水壓力降至原壓力的1/3時,方可停止注水。最后施工的一個注水孔,注水時間不低于3小時,只有注水工作完成后,工作面才可以生產(chǎn)。
3 注水效果
采用以上方法對煤體進行注水后,經(jīng)過和未注水時工作面的煤塵、瓦斯、防火與降溫等方面的研究及對比分析后,發(fā)現(xiàn)煤體注水具有以下效果。
3.1 防塵
回采工作面最有效的防塵措施是煤層注水,其作用主要體現(xiàn)在以下方面:
①通過濕潤煤體內(nèi)的原生煤塵,可使其無法飛揚;
②把煤體的各個細小部分都包裹住了,如此即使出現(xiàn)煤體破碎的情況,也不會導(dǎo)致細粒煤塵的飛揚;
③煤體濕潤后其塑形會增強,脆性會減弱。
3.2 預(yù)防煤與瓦斯突出
有資料顯示,當(dāng)煤體注水濕潤后,其力學(xué)性質(zhì)會被改變,增大其塑形,減小其彈性和強度,在這種情況下,巷道前方的壓力分布發(fā)生變化,即高壓力向煤體深部轉(zhuǎn)移,壓力集中系數(shù)減小。不僅如此,濕潤煤體后,煤體的透氣性也會降低,阻礙效應(yīng)會增大等。上述種種因素表明,注水濕潤煤體,可消除或降低煤層的突出危險。
3.3 減小工作面回風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛?/p>
煤體注水不僅具有防塵/預(yù)防煤與瓦斯突出等作用,還具有減小工作面回風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛鹊淖饔?,究其原因發(fā)現(xiàn):①濕潤煤體中的水分對瓦斯的運動起阻礙作用,減小了工作面回風(fēng)流中的瓦斯?jié)舛取"诖蚩灼茐牧嗣后w內(nèi)原有的煤-瓦斯體系的平衡,注水前后則形成了新的煤-瓦斯-水三相體系,體系的這些變化都會導(dǎo)致瓦斯的涌出。
3.4 防治沖擊地壓
煤層注水后可改變煤體的物理力學(xué)性質(zhì),促使煤體塑性變形區(qū)增加,如此可有效降低煤體的應(yīng)力集中程度,防治沖擊地壓。
3.5 防火與降溫
由于通過向煤體注水,會增大煤體的熱容量和導(dǎo)熱系數(shù),因此在實際的開采過程中為了避免煤體的溫度升高,造成火災(zāi)事故,通常都會在放頂后采取向采空區(qū)注水等有效措施,用于防火,效果明顯,尤其是頂板為泥質(zhì)巖石時,其效果更加顯著。向煤體注水可起到防火作用的原因是注水后可抑制煤體采空區(qū)的浮煤氧化,減少火災(zāi)發(fā)生的可能性。該法在實踐中也取得了很好的效果,比如徐州大黃山礦/陜西崔家溝礦等。同時,通過向煤體注入溫度較低的冷水,可有效降低高溫工作面,具有良好的降溫作用。
4 結(jié)論
我礦采用工作面深孔注水和淺孔注水后,工作面的煤塵由原來的平均濃度為8.5mg/m3,降為現(xiàn)在的3.6mg/m3。工作面回風(fēng)流的瓦斯?jié)舛纫灿兴档?,特別是在防滅火方面,作用尤為明顯,在13210工作面回采期間沒有發(fā)現(xiàn)一氧化碳氣體的存在。
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