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        300MW循環(huán)流化床鍋爐大比例摻燒煤泥試驗研究

        2016-04-29 00:00:00楊志榮郭才旺韓文錄
        山東工業(yè)技術(shù) 2016年17期

        摘 要:以京泰發(fā)電有限公司1089t/h循環(huán)流化床鍋爐大比例摻燒煤泥對鍋爐燃燒特性影響進行研究。試驗表明在一定負荷時,煤泥摻燒后爐內(nèi)平均溫度較未摻燒時平均溫度下降10℃左右,且整個爐膛溫度場分布更趨于均勻,利于延長鍋爐受熱面使用壽命和控制爐內(nèi)燃。隨著煤泥比例的不斷加大,鍋爐效率不斷降低,效率在91%--93%之間,但仍高于原始設計值。

        關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;煤泥;大比例摻燒

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.17.040

        1 鍋爐概述

        京泰發(fā)電有限公司DG1089/17.4-Ⅱ1型鍋爐為循環(huán)流化床、亞臨界參數(shù),一次中間再熱自然循環(huán)汽包爐。本鍋爐爐膛由一個膜式水冷壁包裹,采用床下風道燃燒器點火,爐膛頂部前墻交叉布置12片屏式過熱器和6片屏式再熱器,后墻頂部增布2片水冷蒸發(fā)屏,爐膛出口煙氣經(jīng)3臺汽冷式旋風分離器氣固分離后進入尾部豎井。豎井煙道被氣冷式中隔墻分割為前煙道布置3組低溫再熱器,后煙道布置各布置2組高溫和低溫過熱器,向下前后煙道合并為一個布置省煤器和空預器,豎井底部布置4個圓頂氣力輸灰裝置。

        2 煤泥摻燒試驗

        煤泥摻燒在循環(huán)流化床中的摻燒方式主要有兩種。一種是將濕煤泥脫水干燥后與原煤混合后入爐燃燒,另一種是煤泥制成煤泥漿液通過煤泥泵煤直接將其輸送到爐內(nèi)燃燒。目前我廠煤泥摻燒方式主要采用第一種,煤礦洗煤廠來煤泥堆放至小煤廠,待含水量下降至17%以下由刮板機送至地煤斗,與原煤實現(xiàn)摻混配比。泵送方式正處于調(diào)試階段,投運后煤泥摻燒比例將進一步得以提升。

        為了研究大比例煤泥摻燒對鍋爐燃燒特性的影響及為燃燒優(yōu)化調(diào)整提供依據(jù),選用1號爐作為研究對象,主要考察燃燒原煤、煤泥摻燒50%、60%、70%工況。實驗期間維持機組負荷在275MW附近穩(wěn)定運行一段時間,過熱器壓力、溫度、配風方式、爐膛出口氧量、給水溫度/壓力盡量保持一致。

        3 煤泥摻燒對鍋爐燃燒影響

        3.1 爐膛密相區(qū)床溫

        鍋爐密相區(qū)平均床溫變化趨勢可以看出,隨著煤泥的摻燒,密相區(qū)平均床溫整體呈下降趨勢,大比例摻燒煤泥床溫比燒原煤下降10℃左右。這是由于煤泥摻燒后,濕煤泥在密相區(qū)加熱、干燥吸收爐膛溫度,且煤泥顆粒破碎后細顆粒隨一次風被帶出密相區(qū)燃燒,使燃燒中心上移密相區(qū)燃燒份額減少,床溫下降后對鍋爐環(huán)保參數(shù)的調(diào)整非常有利。

        3.2 爐內(nèi)溫度分布

        煤泥摻燒后爐內(nèi)溫度分布更加均勻,爐膛下部溫度較出口溫度差值減小,有利于燃燒穩(wěn)定和控制,避免局部熱負荷高使受熱面超溫情況發(fā)生,氣溫變化更加平穩(wěn)。隨著煤泥比例的增加,爐膛中上部溫度較爐膛下部和出口溫度有所升高,說明在此部位有較多顆粒在此聚集燃燒,特別是升負荷過程中易造成屏式過熱器超溫,所以大比例摻燒煤泥升負荷期間應提前蓄床壓,控制爐膛上部差壓。

        3.3 分離器出口煙溫

        分離器出口煙溫明顯高于爐膛出口溫度,且煤泥摻燒比例越大分離器出口煙溫越高,這是由于煤泥燃燒產(chǎn)生的細顆粒較多,煤泥摻燒比例越大產(chǎn)生的煙氣量越多,煙氣留速增加使更多的煤泥顆粒被帶入到旋風分離中參與二次燃燒。

        3.4 底渣飛灰含碳量

        煤泥的大量摻燒對爐底渣含碳量的影響很小,這是由于煤泥在密相區(qū)干燥加熱破碎后只有部分煤泥參與密相區(qū)的燃燒,且密相區(qū)溫度比較高使煤泥的燃燒較充分。飛灰含碳量略有升高且在1.2--1.8之間,說明旋風分離器分離效果較好,能捕捉大部分小顆粒保證物料的正常循環(huán)燃燒,降低飛灰含碳量。

        3.5 鍋爐效率

        隨著煤泥比例的不斷加大,鍋爐效率不斷降低。這是由于排煙量的增加,及尾部受熱面積灰加劇導致排煙溫度升高所致。我廠鍋爐設計燃燒效率為90%,大比例摻燒煤泥后燃燒效率雖有所下降但仍高于原始設計值。

        3.6 大比例摻燒煤泥存在的問題及運行調(diào)整

        隨著煤泥摻燒比例的不斷加大,給煤機有時會出現(xiàn)頻繁斷煤現(xiàn)象,濕煤泥在煤倉壁粘結(jié)使煤倉下部架空。在鍋爐改造方面,我廠在每個煤倉的不同高度處分層布置空氣炮,若有斷煤信號發(fā)出空氣炮將由程控自動投入由低向高處打炮直到給煤信號出現(xiàn),為防止給煤機斷煤造成煙氣反竄入給煤機燒毀皮帶,給煤機加裝密封風和消防蒸汽滅火裝置。運行上注意給煤機密封風和撥煤風量的變化,以防給煤機斷煤對汽溫汽壓及環(huán)保參數(shù)產(chǎn)生較大的影響。

        4 結(jié)論

        通過煤泥摻燒試驗研究,在一定負荷時,煤泥摻燒后爐內(nèi)平均溫度較未摻燒時平均溫度下降10℃左右,且爐膛溫度場分布更均勻,有利于延長受熱面使用壽命和控制爐內(nèi)燃燒,從而提高機組運行的經(jīng)濟性和可靠性。試驗表明煤泥在循環(huán)流化床鍋爐中摻燒能被高效利用,節(jié)約原煤且保護了環(huán)境,降低發(fā)電企業(yè)發(fā)電成本,國家應大力倡導。

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