[摘 要]根據(jù)姚橋媒礦7719綜放回撤面的防滅火情況,分析了該面煤炭自燃發(fā)火的原因,提出了“五位一體”的綜合防滅火措施。
[關(guān)鍵詞]綜合防滅火技術(shù) 易自燃煤層 綜放面
中圖分類號:TD75 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)04-0261-01
1、 概況
⑴姚橋煤礦7719綜放面位于東六采區(qū),北以袁堂斷層保護煤柱為界,南以東六上山為界,東為7717綜放面采空區(qū),西為7721設計綜放面,標高-306 ~ -464m, 7煤走向長1228m,8煤走向長86m,傾向長212m,傾角7°~21°,7煤均厚5.15 m,8煤均厚4.3 m,煤炭中硬。該綜放面整體形態(tài)為寬緩向斜構(gòu)造,軸部距切眼270m左右,向西傾伏,北翼傾角6°~20°,南翼傾角6°~10°。采區(qū)工作面采用走向長壁布置,單翼仰俯采,采區(qū)中部布置軌道上山、皮帶上山、回風上山三條上山。
⑵7719綜放面內(nèi)沿走向方向布置二條巷道,其中回風巷(溜子道)布置在-306m的位置,進風巷(材料道)布置在-464m的位置。該綜放面為U型通風系統(tǒng),采用下行通風。
⑶7719綜放面屬7號煤層,具有自燃發(fā)火傾向性,煤塵有強烈爆炸危險性。該面還存在3個頂板破碎區(qū),按支架編號分別為:7#~18#、49#~53#、120#~140#、125#~128#支架頂板上方。這些頂板破碎區(qū)存在自燃發(fā)火隱患,必須加強監(jiān)測監(jiān)控。
⑷7719綜放面于2015年4月07日回采至停采線,距停采線10m時上雙網(wǎng)、上鋼絲繩,頂煤不放。鑒于過去回收7247綜放面時出現(xiàn)了高溫點,CO嚴重超標,被迫采用局部通風機供風等問題,因此易自燃煤層綜放面回撤時,煤層自燃發(fā)火的防治是值得研究及探討的重要課題。
2、發(fā)火原因分析
⑴該綜放面平均回采率為86%,采空區(qū)內(nèi)遺留了大量的煤炭。
⑵該綜放面回采臨近結(jié)束時,為了保證支架回撤時的安全,工作面放煤量逐漸減小,至停采前10m左右范圍內(nèi)就不再放煤。
⑶該綜放面回采臨近結(jié)束時,推進速度變慢,加上支架上部頂煤破碎,從而為煤炭的緩慢氧化提供了充分條件。
⑷該綜放面有4個頂板破碎區(qū),這4個地點的煤炭氧化會加速,因此就存在4個自燃發(fā)火隱患點。
3、綜合防滅火措施
根據(jù)上述原因分析,為了防止回撤過程中煤炭出現(xiàn)自燃,主要采取了以下幾項技術(shù)措施:
3.1 采空區(qū)注漿
利用7719材料道事先已經(jīng)預埋好的3趟4英寸注漿管路進行注漿,注漿管口距停采線分別為90m、60m和30m。隨著綜放面回采推進逐漸接近停采線時,要逐漸加大注漿濃度,特別是30m管路的注漿,注漿濃度盡可能大。采用間歇式注漿,共注粉煤灰4300m3后基本抑制了煤炭自燃。
3.2 綜放回撤面堵漏風
⑴在7719綜放面轉(zhuǎn)載機回撤期間,工作面進、回風隅角必須吊掛好擋風障,嚴禁漏風。
⑵于2015年4月08日轉(zhuǎn)載機回撤后,緊貼綜放面進、回風隅角切頂線的位置,用魚鱗帶裝粉煤灰各打一道隔離墻。并對隔離墻內(nèi)壓、外噴羅克休防滅火材料2t并預埋了束管。
⑶于2015年4月09日對綜放面1~148#架后尾,下出口向上支架10m及上出口向下支架20m壓注并噴涂羅克休2.5 t,減少空氣進入采空區(qū)。
⑷加強綜放面頂板管理,盡量保證頂板的完整。在頂板破碎區(qū)所有單體不要升足,單體上端升入半圓木即可,避免破壞原頂板的完整性。在綜放面架間4個頂板破碎區(qū)進行壓注羅克休,做到密閉充實。壓注羅克休分4次進行,第1次對125#~128#支架架間頂板CO氣體濃度較高,掛汗嚴重段進行壓注,然后逐漸對120#~140#、49#~53#、7#~18#支架架間頂板破碎區(qū)進行壓注。4次共壓注羅克休1.5 t。
3.3 向采空區(qū)壓注CO2 減少并杜絕空氣進入采空區(qū)
在7719綜放面停采后,對回風隅角氣體取樣化驗,回風隅角的CO濃度為150ppm,說明采空區(qū)已經(jīng)開始自燃。為了防止采空區(qū)和綜放面架間頂煤同時出現(xiàn)自燃現(xiàn)象,于4月10日早班利用溜子道事先已經(jīng)預埋好的一趟4英寸管路向采空區(qū)壓注了二氧化碳8t。使采空區(qū)形成正壓,減少并杜絕空氣進入采空區(qū),大大減少了采空區(qū)氣體中氧氣的含量,阻止了遺留煤的氧化自燃。
3.4 綜放回撤面合理配風
3.4.1及時調(diào)整綜放回撤面的通風系統(tǒng)
⑴根據(jù)以往經(jīng)驗,綜放回撤面拆除支架期間工作面風量不宜過大。在綜放面停采后,立即進行風量調(diào)整,使回撤面風量控制在400m3/min左右,以降低回撤面兩端的壓差,減少采空區(qū)漏風量。
⑵隨著7719綜放回撤面拆除支架工作的推進,采空區(qū)冒落面積也在逐漸擴大,測風員每天對回撤面的風量進行測定,根據(jù)測定結(jié)果要及時進行風量調(diào)整,做到合理配風,以保證撤架期間綜放面的風量要求。
3.4.2綜放回撤面預留通風道
⑴于2015年4月11日后部溜子回收后,在綜放面上出口后部打2個木垛,有效支護上出口。在綜放面下出口打3個木垛,做好了預留通風道。木垛之間使用半圓木連接不少于4根,使三個木垛基本連成一個整體。
⑵拆除第一臺支架前在機巷靠近支架用δ200mm×2000mm以上的半圓木及時打上兩排走向?qū)优?,一梁三柱,棚?.8M,對接棚支護要前至煤壁,后到尾梁位置,在半圓木與每根鋼絲繩交叉點下方盡量打上DZ2500單體,打單體時向老塘側(cè)要有3°~5°的傾角,保證單體支撐有力。
⑶綜放面第二臺支架拆除后,在靠近煤壁側(cè)用半圓木打上木垛預留通風道,以后每3架打一只木垛,到90架以后每4架打一個木垛,直至120架后就不再打木垛預留通風道,可使用2m長的半圓木每拆除一架打一只三角支撐,半圓木要放正,上端靠煤幫放穩(wěn)用鐵絲拴在網(wǎng)上,與底板成70°夾角。當遇到頂板破碎帶時,木垛相應加密。
3.5 對綜放回撤面監(jiān)測監(jiān)控
⑴7719綜放面回收面之前,在工作面破碎帶、進回風隅角預埋束管,在材料道和溜子道距停采線10m、20m、40m位置預埋束管,每天對束管內(nèi)的氣體進行測定。
⑵ 利用現(xiàn)有的煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng),在回風隅角和回風巷安裝甲烷、溫度、CO傳感器,能夠24h不間斷的對氣體異常情況進行監(jiān)測。
⑶ 綜放面回撤期間,查火人員每天應當對綜放面進、回風隅角及架間破碎帶頂煤仔細監(jiān)測,檢查地點為:進、回風隅角、回風以及氣體不穩(wěn)定段的架后破碎帶頂煤,并做好詳盡的記錄。檢查地點應相對固定,以便對檢查數(shù)據(jù)進行分析比較。
4、效果分析
⑴ 注漿作為一種充填采空區(qū)防滅火措施,由于它在短期內(nèi)難以填實采空區(qū)形成黃泥或粉煤灰的立體堆積,因而它在處理綜放采空區(qū)漏風及堆積煤炭自燃時,總難以達到預期的目的。
⑵ 由于向采空區(qū)注入了8噸CO2后形成正壓,阻止了空氣進入采空區(qū)。經(jīng)過測定氧氣的濃度下降到12.6%,CO濃度下降到5ppm。低溫的CO2一方面對采空區(qū)有降溫作用,另一方面對采空區(qū)遺煤的自燃起到了阻止氧化的作用。
⑶ 綜放面架間的破碎帶采用壓注羅克休的方法進行堵漏,使得架上頂煤自燃現(xiàn)象得到了控制。對高溫點、掛汗嚴重和CO氣體濃度較高的地點分4次進行了壓注羅克休,均取得了很好的堵漏效果。
⑷通過打木垛和使用單體對回撤面進行支護,確保了預留通風道的穩(wěn)定性和可靠性,使得該綜放面直至4月28日回撤完畢仍能保持350m3/min左右的風量,對于稀釋有毒有害氣體,創(chuàng)造了良好的回撤工作環(huán)境,起到了至關(guān)重要的作用。
5、結(jié)論
通過采取對采空區(qū)注漿、壓入CO2阻止氧化及降溫、均壓、堵漏風、監(jiān)測監(jiān)控的“五位一體”綜合放滅火措施,較好地解決了7719綜放回撤面期間易自燃發(fā)火煤層的一系列難題,為該綜放面的安全順利回撤創(chuàng)造了有利條件。
作者簡介:
劉運龍,江蘇沛縣人,1970年12月出生,大學文化,助理工程師,現(xiàn)任中煤能源大屯煤電股份有限公司姚橋煤礦安監(jiān)科工作。