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        淺議超臨界機(jī)組節(jié)能改造及運(yùn)行優(yōu)化方案

        2016-04-25 12:25:19韓麗明朱廣睿
        中國(guó)科技博覽 2016年2期
        關(guān)鍵詞:節(jié)能改造優(yōu)化方案

        韓麗明++朱廣睿

        [摘 要]對(duì)超臨界機(jī)組的主要節(jié)能技改項(xiàng)目———真空系統(tǒng)改造和磨煤機(jī)分離器改造進(jìn)行了分析,介紹了在超臨界機(jī)組運(yùn)行優(yōu)化方面采取的措施,包括正壓直吹式低速磨煤機(jī)啟停不投油、冬季單循泵運(yùn)行、低負(fù)荷實(shí)行單臺(tái)凝結(jié)水泵節(jié)能的運(yùn)行方式、冬季停運(yùn)開式泵等。

        [關(guān)鍵詞]超臨界機(jī)組;節(jié)能改造;優(yōu)化方案

        中圖分類號(hào):TM621 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2016)02-0228-01

        1 設(shè)備及運(yùn)行情況介紹

        某發(fā)電廠一、二期工程安裝4臺(tái)300MW機(jī)組(改造后出力為335MW),分別于1985—1989年陸續(xù)投產(chǎn)。三期工程建設(shè)2臺(tái)600MW機(jī)組,分別于1997年1月和11月投產(chǎn)。四期工程建設(shè)2臺(tái)1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,分別于2006年12月和2007年7月投產(chǎn)。2臺(tái)超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組三大主機(jī)由中國(guó)東方電氣集團(tuán)公司的三大主機(jī)制造公司東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司、東方汽輪機(jī)有限公司和東方電機(jī)有限公司引進(jìn)日立技術(shù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。電動(dòng)給水泵、汽泵由日立公司制造,小汽輪機(jī)、高壓旁路裝置由德國(guó)西門子公司制造,勵(lì)磁系統(tǒng)由瑞士ABB公司制造。機(jī)組投運(yùn)后,煤耗高,熱效率低。我們針對(duì)實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,并圍繞節(jié)能挖潛進(jìn)行了部分設(shè)備技術(shù)改造,并從運(yùn)行方式方面進(jìn)行優(yōu)化,提高了機(jī)組的整體經(jīng)濟(jì)效益。

        2 進(jìn)行的主要節(jié)能技改項(xiàng)目

        2.1 真空系統(tǒng)改造凝汽器真空提高系統(tǒng)屬于熱力發(fā)電廠節(jié)能技術(shù)領(lǐng)域,針對(duì)熱力發(fā)電廠水環(huán)式真空泵抽氣系統(tǒng)而設(shè)計(jì)的節(jié)能裝置。它是通過(guò)外加智能制冷冷源系統(tǒng),給真空泵提供遠(yuǎn)低于環(huán)境溫度的工作水,大幅提高真空泵抽氣能力,進(jìn)而降低凝汽器不凝氣體分壓力這種方式來(lái)提高凝汽器換熱效果,從而降低凝汽器水蒸氣凝結(jié)壓力,也就是降低汽輪機(jī)背壓,獲得節(jié)能效果。

        (1)通過(guò)降低真空泵工作水溫度的方式來(lái)提高凝汽器真空。不凝氣體(主要是空氣)是凝汽器主要傳熱熱阻。減小凝汽器不凝氣體分壓力,是提高凝汽器真空的有效措施之一。減小不凝氣體分壓力目前來(lái)講只有兩種措施,一是提高汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)的嚴(yán)密性,減少不凝氣體泄漏;二是提高抽氣系統(tǒng)真空泵的工作能力,及時(shí)將凝汽器內(nèi)不凝氣體抽除。從水環(huán)式真空泵工作原理及性能可知,其抽氣能力和抽氣壓力所對(duì)應(yīng)的飽和溫度與工作水溫度之間的差值,也就是工作水的溫度有很大關(guān)系,工作水溫度越低,抽氣能力越大。凝汽器真空提高系統(tǒng),通過(guò)供給真空泵7 ℃~15 ℃的工作水,使得真空泵抽氣壓力所對(duì)應(yīng)的飽和溫度與工作水之間的溫差大大增加,極大地提升了真空泵工作能力和工作環(huán)境。

        (2) 建立冷端系統(tǒng)的統(tǒng)一冷源及協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)。對(duì)于 600MW 及以上機(jī)組,抽氣系統(tǒng)通常有多臺(tái)水環(huán)式真空泵運(yùn)轉(zhuǎn),因此存在真空泵啟、停切換過(guò)程。因各種因素,不同真空泵之間的負(fù)荷、所需工作水量也有所區(qū)別。凝汽器真空提高系統(tǒng)通過(guò)添加電控閥門,統(tǒng)一管理制冷機(jī)制出的冷水,做到根據(jù)真空泵實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況,合理配比每臺(tái)真空泵所需冷水量。

        (3)利用低品位熱水、廢蒸汽作為冷源制冷的動(dòng)力源。凝汽器真空提高系統(tǒng),可以根據(jù)熱力發(fā)電廠實(shí)際情況,來(lái)選擇電能驅(qū)動(dòng)、低品位熱水驅(qū)動(dòng)等多種能源利用方式。尤其是低品位熱水驅(qū)動(dòng)方式,既提高了凝汽器真空度,又降低了能源消耗,使節(jié)能效果獲得最大化。

        (4)使用基于三通電動(dòng)閥的安全補(bǔ)償系統(tǒng),既不影響原開式水冷卻系統(tǒng)切入,也不影響真空泵正常運(yùn)轉(zhuǎn),使真空泵安全穩(wěn)定運(yùn)行得到最大保障。凝汽器真空提高系統(tǒng)通過(guò)三通電動(dòng)閥等安全補(bǔ)償系統(tǒng),能夠做到在其投運(yùn)期間,原開式水冷卻系統(tǒng)處于隨時(shí)切入的備用狀態(tài)。一旦凝汽器真空提高系統(tǒng)不能滿足真空泵工作要求,系統(tǒng)能夠立刻切換到原開式水冷卻系統(tǒng)中,真空泵運(yùn)轉(zhuǎn)絲毫不受影響。

        3 在運(yùn)行優(yōu)化方面采取的措施

        3.1 正壓直吹式低速磨煤機(jī)啟停不投油正壓直吹式低速制粉系統(tǒng)磨煤機(jī)啟動(dòng)過(guò)程中,由其對(duì)應(yīng)的燃燒器噴出的煤粉氣流濃度是一個(gè)由低到高的過(guò)程;磨煤機(jī)停運(yùn)過(guò)程中,由其對(duì)應(yīng)的燃燒器噴出的煤粉氣流濃度是一個(gè)由高到低的過(guò)程,為保證煤粉的可靠著火燃燒,按照設(shè)計(jì)要求,鄒縣電廠7號(hào)、8號(hào)鍋爐每次啟、停磨煤機(jī),都必須將該磨煤機(jī)所對(duì)應(yīng)的油槍全部投入運(yùn)行,否則磨煤機(jī)啟、停程序?qū)o(wú)法執(zhí)行。為適應(yīng)電網(wǎng)需求、滿足電力用戶的需要,7 號(hào)、8 號(hào)機(jī)組負(fù)荷幾乎每天都在500 MW~1 000 MW 之間變化,這就需要頻繁地啟停磨煤機(jī),導(dǎo)致啟停磨煤機(jī)的助燃耗油量較高??紤]到 7 號(hào)、8 號(hào)爐燃煤煤種揮發(fā)分較高(Vdaf =40%~30%),煤粉的著火點(diǎn)溫度為650 ℃~750 ℃,在機(jī)組負(fù)荷大于 50%時(shí),爐膛溫度大于 1 000 ℃,能滿足煤粉著火的需要。為了節(jié)約燃油,提出了機(jī)組正常運(yùn)行時(shí)啟停制粉系統(tǒng)不投油的節(jié)能思路。對(duì)7 號(hào)、8 號(hào)爐首先進(jìn)行了停運(yùn)、啟動(dòng)第六臺(tái)磨煤機(jī)不投油試驗(yàn),磨煤機(jī)停運(yùn)、啟動(dòng)過(guò)程中,鍋爐燃燒穩(wěn)定。在此基礎(chǔ)上,對(duì) 7號(hào)、8 號(hào)爐又進(jìn)行了停運(yùn)、啟動(dòng)第五臺(tái)、第四臺(tái)磨煤機(jī)不投油試驗(yàn),磨煤機(jī)停運(yùn)、啟動(dòng)過(guò)程中,爐膛負(fù)壓正常,試驗(yàn)效果良好,從而實(shí)現(xiàn)了機(jī)組正常運(yùn)行中啟停磨煤機(jī)不投油。根據(jù)試驗(yàn)摸索,取得以下運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。(1) 機(jī)組負(fù)荷必須大于 50%額定負(fù)荷且鍋爐各聯(lián)鎖保護(hù)投入正常,控制“油槍運(yùn)行”信號(hào)的強(qiáng)弱程度。(2)啟停磨煤機(jī)期間停止?fàn)t膛吹灰。(3)要求燃燒穩(wěn)定,若出現(xiàn)給煤機(jī)頻繁斷煤、磨煤機(jī)料位不穩(wěn)定、負(fù)壓波動(dòng)等情況時(shí),啟停磨煤機(jī)需投油。(4)啟動(dòng)磨煤機(jī)時(shí),磨煤機(jī)出口溫度大于 60 ℃時(shí)方可啟動(dòng)給煤機(jī)。(5)給煤量增加要緩慢,防止磨煤機(jī)出口溫度突降。(6)啟停下層噴燃器所對(duì)應(yīng)的磨煤機(jī)時(shí),必須保證其對(duì)側(cè)及上層噴燃器所對(duì)應(yīng)的磨煤機(jī)運(yùn)行正常。(7)啟停磨煤機(jī)過(guò)程中,運(yùn)行人員應(yīng)對(duì)該磨煤機(jī)所對(duì)應(yīng)的噴燃器燃燒情況連續(xù)監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理。(8)啟停第四臺(tái)磨煤機(jī)時(shí),優(yōu)先啟停中上層噴燃器所對(duì)應(yīng)的磨煤機(jī)。(9)不投油啟停磨煤機(jī),運(yùn)行人員應(yīng)通過(guò)“燃煤摻配摻燒管理網(wǎng)站”了解煤質(zhì)情況,應(yīng)保證燃煤的干燥無(wú)灰基揮發(fā)分大于30%。(10)由于“油槍運(yùn)行”信號(hào)強(qiáng)制過(guò)程中,會(huì)出現(xiàn)“全燃料失去MFT”拒動(dòng),當(dāng)出現(xiàn)全燃料失去工況時(shí),此時(shí)“臨界火焰”與“全火焰”失去 MFT 保護(hù)會(huì)動(dòng)作,否則應(yīng)“手動(dòng) MFT”。該發(fā)電公司2 臺(tái)百萬(wàn)千瓦機(jī)組正常運(yùn)行中啟停制粉系統(tǒng)不投油,說(shuō)明了旋流燃燒器在燃用高揮發(fā)分煤種時(shí),不投油啟停制粉系統(tǒng)是安全可靠的,對(duì)于火力發(fā)電廠啟停制粉系統(tǒng)不投油有很好的借鑒和推廣的意義。

        3.2 冬季單循泵運(yùn)行循環(huán)水泵電機(jī)功率為3 650 kW,是最大的耗電設(shè)備之一。如何在不具備設(shè)備改造條件和調(diào)整手段的前提下降低循環(huán)水泵的電耗,是一個(gè)急需解決的重要課題。經(jīng)調(diào)研,目前新投產(chǎn)的機(jī)組,循環(huán)水系統(tǒng)大部分設(shè)計(jì)為“一運(yùn)一備”或 2 臺(tái)機(jī)組“兩運(yùn)一備”的方式,循環(huán)水泵的電耗相對(duì)較低。鄒縣電廠1 000 MW機(jī)組冬季循環(huán)水溫度低、凝汽器真空達(dá)到-99.5 kPa,若在保證機(jī)組真空的情況下停運(yùn)一臺(tái)循環(huán)水泵,將循環(huán)水泵的運(yùn)行方式由“兩運(yùn)一備”優(yōu)化為“一運(yùn)兩備”,將大大降低機(jī)組的廠用電率。通過(guò)安全性評(píng)價(jià)、可行性論證以及試驗(yàn)實(shí)施了單循泵運(yùn)行方式。執(zhí)行單循泵運(yùn)行措施以來(lái),未發(fā)生循泵跳閘事件。(1)為保證機(jī)組的安全,防止凝汽器發(fā)生水錘,目前保持輔泵和一臺(tái)循環(huán)水泵并聯(lián)運(yùn)行。(2)為保證銅管的清潔程度,每 3 天啟動(dòng)第二臺(tái)循環(huán)水泵投入膠球清洗裝置,在7 號(hào)機(jī)組首次大修期間,檢查凝汽器不銹鋼管清潔、無(wú)堵塞,證明了每3天投入一次膠球清洗裝置的做法是可行的。3.3 低負(fù)荷實(shí)行單臺(tái)凝結(jié)水泵節(jié)能的運(yùn)行方式。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 樊泉桂.火電廠鍋爐設(shè)備及運(yùn)行[M].北京:中國(guó)電力出版社,2001.

        [2] 朱全利.鍋爐設(shè)備及運(yùn)行[M].北京:中國(guó)電力出版社,2010.

        [3] 李建剛.汽輪機(jī)設(shè)備及運(yùn)行[M].北京:中國(guó)電力出版社,2006.

        [作者簡(jiǎn)介] 韓麗明(1980—),男,內(nèi)蒙古人,畢業(yè)于內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué),學(xué)士學(xué)位,工程師,現(xiàn)從事火力發(fā)電廠集控運(yùn)行管理工作。

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