杜慶豐
[摘 要]某石化企業(yè)自備電廠2009年前后投運(yùn)了三臺(tái)美國(guó)FW公司設(shè)計(jì)制造的CFB鍋爐,額定負(fù)荷均為465t/h,運(yùn)行近6年后,排煙溫度異高于設(shè)計(jì)值147℃的現(xiàn)象較為突出,特別是夏季外界氣溫達(dá)33℃以上時(shí)更是頻發(fā),對(duì)設(shè)備安全造成了威脅,本文結(jié)合SNCR脫銷系統(tǒng)加入的影響,對(duì)鍋爐尾部煙道吹灰及日常運(yùn)行調(diào)整等內(nèi)容加以分析、改善使排煙溫度穩(wěn)定在128℃-170℃范圍內(nèi),旨在保證爐組各設(shè)備“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)”運(yùn)行。
[關(guān)鍵詞]煙氣;循環(huán);超溫;調(diào)整;優(yōu)化
中圖分類號(hào):TK228 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2016)03-0287-01
1、 入爐煤焦及石灰石粒徑分析和要求:
對(duì)于CFB鍋爐來(lái)講,其有著較好的入爐燃料適應(yīng)性,但為保證燃料充分燃燒,提高利用率,應(yīng)滿足一般性、經(jīng)驗(yàn)性要求:入爐煤粒徑0.3-10mm占90%,入爐石油焦灰份13%,揮發(fā)份10.46%,固定碳76.36%,全硫含量5.75%,粒徑0.2-6mm占90%份額以上,燃料內(nèi)氯元素含量須小于0.1%,釩和鎳總含量應(yīng)不超過(guò)2000ppm;石灰石活性指數(shù)2.0,水分含量不大于1.0%,粒徑0.02-0.7mm,超出此規(guī)格則不利于高效脫硫,更易增加鍋爐的機(jī)械不完全燃燒熱損失,甚至促進(jìn)排煙溫度升高。
2、排煙溫度高的原因與處理:
2.1 調(diào)節(jié)不利、運(yùn)行不良:
夏季運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)某一鍋爐空預(yù)器出口煙溫達(dá)168℃,此值接近除塵切煙氣旁路的連鎖值,有帶動(dòng)負(fù)壓大幅變化而導(dǎo)致MFT的可能。調(diào)查發(fā)現(xiàn),此時(shí)爐膛負(fù)壓接近-300pa,底部流化風(fēng)量約230t/h,同時(shí)吹灰器故障停運(yùn)檢修達(dá)6臺(tái)次,致煙氣飛灰顆粒粘結(jié)在尾部煙道過(guò)熱器管壁上未被及時(shí)吹掉,并越積越厚,阻隔了煙氣熱交換的順利進(jìn)行。故綜合考慮,在兩側(cè)排煙溫度均值為165℃并有繼續(xù)升高趨勢(shì)時(shí),調(diào)整一、二次風(fēng)配比,開(kāi)大二次風(fēng)環(huán)管使其通過(guò)風(fēng)量100t/h以上,必要時(shí)125t/h以上,增強(qiáng)物料循環(huán)倍率,穩(wěn)定爐膛負(fù)壓0pa至-100pa.下壓火焰中心,延長(zhǎng)煙氣爐內(nèi)停留時(shí)間,使其充分換熱,進(jìn)一步降低飛灰含碳量,并在滿足合理、充分爐內(nèi)燃燒的前提下,盡量降低過(guò)??諝庀禂?shù)α,降低排煙熱損,保持空預(yù)器出口兩側(cè)排煙溫度的均勻,以減輕其熱應(yīng)力,提高傳熱效率。必要時(shí)聯(lián)系值長(zhǎng)降負(fù)荷(至320t/h左右)以便進(jìn)行吹灰除垢。
2.2 尾部煙道積灰嚴(yán)重,而沒(méi)有充分、正確的吹灰:
當(dāng)省煤器出口煙氣溫度高于300℃或平均排煙溫度高于165℃,應(yīng)每天中、夜班進(jìn)行一次吹灰,嚴(yán)重時(shí)可安排進(jìn)行兩次吹灰,但要保證同一臺(tái)爐兩次吹灰間隔大于3h;停爐過(guò)程中,負(fù)荷降至50%MCR時(shí)要進(jìn)行一次吹灰。吹灰時(shí)應(yīng)根據(jù)煙氣走向,左右對(duì)稱投入,根據(jù)尾部煙道各過(guò)熱器、省煤器和空預(yù)器的布置特點(diǎn)及煙灰沉積部位,我們可先設(shè)定吹灰程序自底部固定式模塊開(kāi)始,先吹空預(yù)器、省煤器段,然后逐級(jí)上移,自下而上的吹至1區(qū)(三過(guò)),最后再?gòu)娜^(guò)至空預(yù)器自上而下的進(jìn)行一次全面吹灰,期間需嚴(yán)密監(jiān)視尾部煙道及空預(yù)器段煙氣壓差及排煙溫度變化,保證各表計(jì)和吹灰過(guò)程正常、良好。當(dāng)排煙溫度較高且外界負(fù)荷不允許大幅降低時(shí)可間斷性吹灰:即對(duì)長(zhǎng)伸縮、半伸縮、固定式三塊吹灰器組輔以開(kāi)、關(guān)吹灰來(lái)汽門分批進(jìn)行(實(shí)現(xiàn)吹灰中排煙溫升控制在7℃之內(nèi)),嚴(yán)禁無(wú)蒸汽時(shí)伸入,如在吹灰過(guò)程中吹灰器發(fā)生故障,應(yīng)聯(lián)系保運(yùn)設(shè)法盡快將其手動(dòng)退出,且在退出前不得中斷蒸汽,避免吹灰器冷卻不足而損壞,保持吹灰壓力1.2-2.4Mpa,完畢后關(guān)閉來(lái)汽門、疏水門,減少蒸汽漏入。
2.3 脫硝系統(tǒng)的影響:
由于脫硝工藝特點(diǎn),爐膛架設(shè)的18只尿素噴槍不可避免的產(chǎn)生一定的氨逃逸(<8.0mg/Nm3),日常運(yùn)行脫銷系統(tǒng)NOX含量低于65mg/Nm3,分析知:當(dāng)隨煙氣累積到尾部煙道就生成部分硫酸氫氨或硫酸銨,特別是溫度較低的空預(yù)器段及省煤器尾部低溫段,運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和熱力學(xué)分析都表明,硫酸氫銨的形成取決于反應(yīng)物的濃度和它們的比例。在溫度低于160℃的環(huán)境中,硫酸氫氨的生成與煙氣中SO3和NH3有關(guān),高SO3/NH3摩爾比將促進(jìn)硫酸氫銨的形成及其在空預(yù)器上的沉積,會(huì)造成一定的壓力和蒸汽損失。硫酸氫銨與硫酸銨對(duì)彼此的生成有一定促進(jìn)作用,當(dāng)NH3/SO3摩爾比大于2時(shí),主要形成硫酸銨,在空預(yù)器的運(yùn)行溫度范圍硫酸銨為干燥固體粉末,對(duì)空預(yù)器影響很小,而硫酸氫銨是一種粘性很強(qiáng)的物質(zhì),并促使大量飛灰附著于空預(yù)器,低溫下具有吸濕性,當(dāng)從煙氣中吸水后會(huì)造成設(shè)備的腐蝕,容易在空預(yù)器沉積,從而影響其傳熱性能,增大其阻力甚至部分堵塞。當(dāng)出現(xiàn)由于硫酸氫銨的沉積導(dǎo)致的積灰時(shí),建議增加吹灰頻率,并調(diào)整SNCR脫銷系統(tǒng)避免尿素過(guò)量投入,必要時(shí)停爐清灰。
3、排煙溫度低的原因分析及處理:
經(jīng)實(shí)地調(diào)研,并結(jié)合裝置開(kāi)工特點(diǎn)發(fā)現(xiàn):每年秋冬季節(jié)外界氣溫較低及(汽機(jī)未投對(duì)應(yīng)高壓加熱器時(shí)的)鍋爐上水溫度約162℃較低時(shí),鍋爐低負(fù)荷(60%MCR)運(yùn)行排煙溫度降至120℃附近,而煙氣露點(diǎn)溫度為114℃,增加了尾部煙道受熱面酸腐蝕的概率,嚴(yán)重威脅設(shè)備安全,可通過(guò)精心調(diào)整燃燒、增加1/3-2/3的一、二次風(fēng)熱風(fēng)再循環(huán)調(diào)門開(kāi)度,必要時(shí)全開(kāi),使其空預(yù)器出口風(fēng)溫30℃以上;附加提高一、二次風(fēng)比率,增加底部流化風(fēng)量使火焰中心上移,維持合理的煙氣流速8-12m/s,或適當(dāng)轉(zhuǎn)移本爐負(fù)荷來(lái)使其脫離酸露點(diǎn)危險(xiǎn)區(qū)。
4、操作落實(shí)
通過(guò)對(duì)運(yùn)行裝置、操作方式長(zhǎng)期觀察、經(jīng)驗(yàn)積累發(fā)現(xiàn)大致有如下規(guī)律:
對(duì)于較穩(wěn)定的爐內(nèi)燃燒,不同季節(jié)的室外溫度,使?fàn)t膛負(fù)壓0-(-100pa)可控,風(fēng)室壓力9-14kpa,焦煤比例5:5-8:2,保證冷渣器狀態(tài)良好,加強(qiáng)監(jiān)盤調(diào)整,維持合理床壓4.4-5.0kpa:
對(duì)于鍋爐負(fù)荷280t/h-340t/h時(shí),一次風(fēng)電流維持200-215A,單根底部流化風(fēng)量75-110t/h,二次風(fēng)電流62-74A,調(diào)整燃燒工況可實(shí)現(xiàn)兩側(cè)排煙溫度均在130-150℃,溫差小而平穩(wěn),對(duì)空預(yù)器及其他相關(guān)設(shè)備造成的應(yīng)力也較??;
鍋爐負(fù)荷340-380t/h,一次風(fēng)機(jī)電流215-230A,單根底部流化風(fēng)量110-130t/h,二次風(fēng)機(jī)電流73-80A,調(diào)整燃燒使兩側(cè)排煙溫度約穩(wěn)定在140-155℃,溫差小而熱應(yīng)力也處于低水平,對(duì)設(shè)備有利;
鍋爐負(fù)荷380t/h以上時(shí),一次風(fēng)機(jī)電流225-252A,單管底部流化風(fēng)量130t/h-150t/h,二次風(fēng)電流78-90A,合理調(diào)整環(huán)管流量、優(yōu)化燃燒使排煙溫度在170℃以下,期間根據(jù)不同的空預(yù)器后煙溫適當(dāng)進(jìn)行吹灰,而對(duì)于吹灰壓力的確定,經(jīng)驗(yàn)得出下圖1所示,僅供參考:
可見(jiàn)同等條件下,吹灰壓力越高,吹灰效果越明顯,蒸汽壓力接近2.0Mpa時(shí)較理想,既保證了足夠的吹灰效果,可適當(dāng)減少吹灰次數(shù),節(jié)省了自用蒸汽量,同時(shí)避免壓力過(guò)高造成各過(guò)熱器管子的磨損、腐蝕,保證了設(shè)備安全。
5.問(wèn)題延展
經(jīng)驗(yàn)表明:排煙溫度每升高10℃,爐效對(duì)應(yīng)降低約1%-2%,因此我們更應(yīng)重視此類問(wèn)題的發(fā)生,探究相應(yīng)的解決方案,鑒于CFB鍋爐裝置特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,使對(duì)于研究SNCR脫硝系統(tǒng)投入與排煙溫度之間的確切比例關(guān)系以及吹灰頻次之效果和磨損之間的正負(fù)關(guān)系現(xiàn)在還不得而知,以上所述僅是通過(guò)實(shí)踐及查閱資料后整理得到的一些簡(jiǎn)單經(jīng)驗(yàn),隨著CFB鍋爐應(yīng)用越來(lái)越廣泛,從事此類探究的學(xué)者之新發(fā)現(xiàn)會(huì)逐步增多,屆時(shí)希望此類問(wèn)題能得到有效解決,進(jìn)一步延長(zhǎng)鍋爐設(shè)備的健康運(yùn)行周期。
參考文獻(xiàn)
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中國(guó)科技博覽2016年3期