何鈺剛(粵電云河發(fā)電有限公司,廣東 云浮 527328)
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某電廠CFB鍋爐滾筒式冷渣器改造
何鈺剛
(粵電云河發(fā)電有限公司,廣東云浮527328)
摘 要:水冷滾筒式冷渣器是現(xiàn)今國(guó)內(nèi)大型循環(huán)流化床首選的排渣設(shè)備,本文通過(guò)分析所在電廠冷渣器投運(yùn)三年內(nèi)出現(xiàn)的嚴(yán)重運(yùn)行問(wèn)題,對(duì)冷渣器進(jìn)行改造消除運(yùn)行隱患。
關(guān)鍵詞:滾筒式冷渣器;運(yùn)行問(wèn)題;改造
云浮發(fā)電廠三期#5、#6機(jī)組是國(guó)內(nèi)首批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的300MW循環(huán)流化床燃煤機(jī)組。每臺(tái)機(jī)組配備4臺(tái)水冷滾筒式冷渣器,主要特點(diǎn)有無(wú)級(jí)可調(diào),運(yùn)行平穩(wěn),能實(shí)現(xiàn)連續(xù)排渣;出渣量調(diào)節(jié)范圍大,有利于穩(wěn)定床壓,促進(jìn)燃燒穩(wěn)定;滾筒轉(zhuǎn)速低,灰渣與金屬之間的摩擦小、磨損小,運(yùn)行可靠性高,使用壽命長(zhǎng);系統(tǒng)配置簡(jiǎn)單,維護(hù)量少;實(shí)現(xiàn)排渣溫度低于100℃,熱回收效率高。缺點(diǎn)是進(jìn)渣口容易漏渣,體積較大,屬壓力容器,運(yùn)行安全性稍差。
電廠冷渣器是由四川德陽(yáng)鉅鼎鍋爐輔機(jī)設(shè)備有限公司生產(chǎn)的,設(shè)備參數(shù)如表1。
表1 滾筒式冷渣器主要參數(shù)
冷渣器運(yùn)行超過(guò)三年,已陸續(xù)出現(xiàn)運(yùn)行問(wèn)題,嚴(yán)重時(shí)單爐出現(xiàn)3臺(tái)冷渣器運(yùn)行故障導(dǎo)致不能投運(yùn),給生產(chǎn)安全造成嚴(yán)重影響。經(jīng)分析電廠滾筒式冷渣器主要存在以下問(wèn)題:
A 支撐托輪及滾圈出現(xiàn)嚴(yán)重磨損現(xiàn)象。滾圈寬度130mm,滾圈與托輪材質(zhì)均為Q235-A碳鋼車削加工成型。如圖1所示,由于滾圈寬度較窄,接觸面積小,導(dǎo)致接觸壓強(qiáng)大,排渣時(shí)渣重及筒體自重作用在4個(gè)支撐托輪上,碾壓造成接觸面磨損量大,導(dǎo)致托輪和托輪軸承座損壞。托輪損壞后又引起冷渣器筒體回轉(zhuǎn)同心度變化,更加重了磨損。
圖1 支撐托輪與滾圈
B 傳動(dòng)大小齒輪嚙合面積小,有卡齒及磨損大現(xiàn)象。托輪磨損后出現(xiàn)筒體整體下沉或前后推移現(xiàn)象。筒體下沉后,原來(lái)固定的齒底間隙變小,個(gè)別嚴(yán)重下沉可達(dá)7mm,造成卡齒;筒體前后推移后,齒輪嚙合面積減少,嚙合面壓強(qiáng)增大,導(dǎo)致齒面出現(xiàn)麻點(diǎn),齒根裂紋。
C進(jìn)渣箱密封漏渣,渣量大時(shí)易漏,硅膠密封墊碳化嚴(yán)重,不能起到密封的作用。進(jìn)渣箱漏渣是滾筒式冷渣器共性問(wèn)題,電廠單純依靠填料密封結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封效果差,甚至出現(xiàn)漏紅渣導(dǎo)致起火燒毀硅膠密封墊。
為提高設(shè)備可靠性,有針對(duì)性地對(duì)冷渣器主體進(jìn)行改造,主要改造要點(diǎn)如下:
A更換新式滾圈與支撐托輪。新滾圈采用高強(qiáng)螺栓固定式,滾圈接觸面由原來(lái)的130mm增加到180mm;新式托輪由原來(lái)軸承座+托輪改為支撐托輪與軸承一體式,支撐托輪被固定在厚實(shí)的鋼制基座上;新式托輪配有限位軸承,可以防止?jié)L圈前后推移對(duì)大小齒輪的影響;新式托輪外側(cè)還配有調(diào)整絲桿,一是可以防止支撐托輪地腳螺栓松動(dòng)后因受筒體重力影響往左右兩端移位,二是當(dāng)筒體滾圈及托輪磨損后能夠通過(guò)調(diào)整絲桿來(lái)調(diào)整筒體高度,加強(qiáng)冷渣器運(yùn)行安全與穩(wěn)定性,降低維護(hù)量。為提高滾圈與托輪的耐磨性,要求兩者表面進(jìn)行滲氮處理,提高鋼的表面耐磨性及抗疲勞性能。改造后結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 新式支撐托輪
B更換大小齒輪。新式大齒輪采用高強(qiáng)螺栓固定式,齒輪接觸面加寬并重新調(diào)整大小齒輪配合間隙;
C冷渣器進(jìn)渣箱改造,筒體進(jìn)渣側(cè)增加疏通式葉輪密封裝置。對(duì)進(jìn)渣箱出口至筒體內(nèi)部的斜管加長(zhǎng),改變筒體內(nèi)渣堆積位置及爐渣堆積量,減少渣在筒體內(nèi)的堆積高度,保證排渣時(shí)紅渣的流動(dòng)平面低于進(jìn)渣端面板高度,防止紅渣外流;同時(shí)在進(jìn)渣端新增迷宮式的機(jī)械密封結(jié)構(gòu),當(dāng)紅渣流動(dòng)到密封位置時(shí),依靠筒體旋轉(zhuǎn)又將紅渣重新拋灑回筒內(nèi),防止紅渣外流。另外再在密封裝置外面恢復(fù)原來(lái)的硅膠密封板,進(jìn)一步防止筒內(nèi)含塵氣體外漏,改善現(xiàn)場(chǎng)條件。
改造的質(zhì)量控制點(diǎn)在于4個(gè)支撐托輪的定位以及滾圈、大齒輪和筒體三者的同心度。
A 4個(gè)支撐托輪的定位出現(xiàn)問(wèn)題,將導(dǎo)致坐落在其上的兩個(gè)滾圈不同心,會(huì)出現(xiàn)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)的冷渣器筒體跳動(dòng),更甚者造成冷渣器損壞。故在安裝時(shí), 4個(gè)托輪座應(yīng)在同一水平面上,水平度要求0.50mm/m;兩組對(duì)邊平行度符合要求,每米不大于1.5mm;
B滾圈、大齒輪和筒體三者若不同心,筒體運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)將進(jìn)渣端開口及旋轉(zhuǎn)接頭會(huì)跟筒體一起偏心轉(zhuǎn)動(dòng),其結(jié)果將導(dǎo)致進(jìn)渣水箱與筒體對(duì)磨,前者被磨穿,旋轉(zhuǎn)接頭漏水,傳動(dòng)大小齒輪轉(zhuǎn)動(dòng)間隙不一導(dǎo)致脫齒或卡死。所以,安裝必須確保三者同心偏差小于5mm。
改造后布置樣式如圖3所示,空載試運(yùn)6小時(shí)中,冷渣器運(yùn)行較改造前更平穩(wěn)安靜,運(yùn)行兩年多時(shí)間以來(lái)未發(fā)生過(guò)一起冷渣器托輪損壞事件,每半年檢查一次托輪僅有正常碾壓痕跡,未見損傷性磨損。冷渣器進(jìn)渣端漏渣情況明顯改善,由原來(lái)2星期更換1次硅膠密封墊變成每半年檢查一次密封裝置。充分表明本次改造成功。
圖3 冷渣器改造后結(jié)構(gòu)圖
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.03.030