李海龍++于兆東++馬壽強(qiáng)
文章編號(hào):2095-6835(2016)07-0127-01
摘 要:2015-04,山東省龍礦集團(tuán)北皂煤礦首次在海域回采工作面成功投用了EBZ-150A型掘進(jìn)機(jī),一舉改變了海下施工巷道單純依靠放炮掘進(jìn)的施工模式,機(jī)械化程度和生產(chǎn)效率大幅度提升,且班組循環(huán)進(jìn)尺也“提速”了。
關(guān)鍵詞:掘進(jìn)機(jī);海域;回采巷道;單進(jìn)速度
中圖分類號(hào):TD421.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2016.07.127
北皂煤礦海下地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,軟巖的蠕變性、流變性尤為突出,巷道壓力明顯,炮掘U形棚全封閉壁后澆筑砼支護(hù)形式一直是海域施工巷道采用的主要支護(hù)形式。2015-04,山東省龍礦集團(tuán)北皂煤礦在海域H2302材料巷首次成功投用了EBZ-150A型掘進(jìn)機(jī)。同年5月,H2302材料巷創(chuàng)出了集團(tuán)海域掘進(jìn)機(jī)施工(壁后澆筑巷道)166.6 m的歷史最好水平。
1 地質(zhì)條件
海域H2302工作面主采煤2層煤,工作面標(biāo)高為-320~-206 m。根據(jù)資源鉆孔及臨近工作面揭露資料分析,煤2層最小厚度4.30 m,最大厚度5.93 m,平均厚度5.35 m。煤2層為煤塊狀和粉末狀結(jié)構(gòu),性脆易碎,小節(jié)理發(fā)育,含裂隙水,其底板多為粗砂巖和砂質(zhì)泥巖,局部為鈣質(zhì)泥巖,煤層硬度f為3~4,屬于典型軟巖。
2 巷道支護(hù)
H2302材料巷支護(hù)形式為(4.0×3.1)mU36鋼棚壁后充填砼支護(hù),巷道凈寬度為4.0 m,高度為軌面上3.1 m,掘進(jìn)斷面積為S掘=17.6 m2,S凈=10.57 m2。
3 主要設(shè)備技術(shù)特征
3.1 巷道設(shè)備選型
海域H2302材料巷采用EBZ-150A型掘進(jìn)機(jī)配套除塵風(fēng)機(jī)掘進(jìn),采用傳統(tǒng)風(fēng)煤鉆打眼,采用JD-25KW、JD-40KW調(diào)度絞車提升運(yùn)輸,采用膠帶輸送機(jī)進(jìn)行排矸工作。
3.2 除塵設(shè)備
配合使用KCYS-100(HWQ)型礦用濕式除塵風(fēng)機(jī),通過水浴式除塵機(jī)理來減少工作面的粉塵,主要技術(shù)特征參數(shù)如下:型號(hào)為KCYS-100(HWQ),外形尺寸為(2 700×600)mm,處理風(fēng)量為0~150 m3/min,工作方式為液壓驅(qū)動(dòng),除塵效率≥90%,最大供油壓力≤18 MPa,供油流量為25~35 L/min,質(zhì)量為150 kg。
4 具體實(shí)施工藝
具體實(shí)施工藝如下:①看中、腰線→開機(jī)割頂→敲幫問頂→臨時(shí)支護(hù)→打設(shè)頂部布置錨桿并挑頂→截割兩幫及下部→安設(shè)棚腿并打設(shè)棚腿底角錨桿→掘進(jìn)機(jī)后移集中對(duì)后部底拱臥底(并安設(shè)底拱)→棚頂及兩幫(底拱)噴漿澆筑。②循環(huán)進(jìn)尺1.0 m,臨時(shí)支護(hù)最大控頂距1.4 m,臨時(shí)支護(hù)最小控頂距0.4 m。③頂板臨時(shí)支護(hù)先采用前探梁對(duì)頂板進(jìn)行維護(hù),在前探梁的掩護(hù)下打設(shè)布置錨桿,前探梁每循環(huán)使用3根,布置在棚頂中間及兩邊各0.8 m處。④頂板一次支護(hù)采用打設(shè)布置錨桿的方式,每循環(huán)打設(shè)一排錨桿,一排打設(shè)5根,錨桿排距×間距=1.0 m×0.8 m(允許誤差為±0.1 m)。⑤錨桿采用∮18 mm×2250 mm螺紋鋼錨桿,每根錨桿配合使用2塊MSCKb-23/40型樹脂藥卷,錨固力不小于6T。⑥采用打設(shè)護(hù)板的方式對(duì)迎臉進(jìn)行維護(hù)。⑦每架棚使用6根A3金屬拉桿,棚腿拉桿安設(shè)在牛腿上0.9 m±0.1 m處,其余拉桿安設(shè)在每節(jié)棚中間處。⑧地坪以上部分掛設(shè)鋼筋網(wǎng)并鋪防雨布后澆筑,澆筑厚度200 mm;地坪以下部分不掛設(shè)鋼筋網(wǎng)、不鋪防雨布,澆筑厚度150 mm。澆筑砼標(biāo)號(hào)C20,砼配比為水泥∶沙子∶石子=1∶2∶2.
5 創(chuàng)新點(diǎn)
5.1 優(yōu)化支護(hù)形式
將原設(shè)計(jì)施工斷面3.8 m×3.1 m調(diào)整為4.0 m×3.1 m,巷道底角寬度由3.6 m調(diào)整為3.8 m,從而增大掘進(jìn)機(jī)左右調(diào)整的空間,使掘進(jìn)機(jī)炮頭能夠?qū)ο锏纼傻捉侵苯咏馗钆P底;將海域巷道多年來的0.8 m的棚距調(diào)整為1.0 m的大棚距,從而減少支護(hù)材料的投入,加快掘進(jìn)速度;地坪以上的澆筑厚度由250 mm調(diào)整為200 mm,地坪以下由200 mm調(diào)整為150 mm,以大大降低支護(hù)成本。
5.2 優(yōu)化施工工藝
優(yōu)化施工工藝可確保施工順序銜接順暢。首先,安設(shè)底拱工作滯后迎頭3~5架鋼棚,以解決掘進(jìn)機(jī)炮頭的截割深度無法滿足現(xiàn)場鋼棚底拱安設(shè)需求的難題;其次,鋼棚底拱臥底工作與迎頭鋼棚澆筑平行作業(yè)。待迎頭鋼棚澆筑完畢后,臥底工作也同時(shí)完成,施工工序銜接較為順暢。
6 效果分析
6.1 機(jī)械化程度高,單進(jìn)水平提升
機(jī)掘三班/每天至少可掘進(jìn)6~7個(gè)循環(huán),炮掘三班/每天最多掘進(jìn)4個(gè)循環(huán),大幅度提高了單進(jìn)水平。采用掘進(jìn)機(jī)施工提高了掘進(jìn)迎頭機(jī)械化程度,掘進(jìn)單進(jìn)速度比鉆爆法施工提高了約2倍。
6.2 提升了工程質(zhì)量,降低了巷道返修率
采用掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)可確保巷道成型質(zhì)量,同炮掘相比,這種方式有效地控制了巷道施工期間的超欠挖,減少了支護(hù)材料的投入,還減小了炮掘期間因爆破而對(duì)圍巖造成的破壞。巖體截割后成型規(guī)整,最大限度地保持巷道圍巖的自身強(qiáng)度,增強(qiáng)圍巖的自承能力,從而保證圍巖的穩(wěn)定性,增強(qiáng)支護(hù)強(qiáng)度。另外,采用掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)縮短了空頂時(shí)間,便于頂板管理,同時(shí)增加了頂板安全管理系數(shù)。
6.3 經(jīng)濟(jì)效益明顯提升
海域H2302材料巷自采用掘進(jìn)機(jī)施工以來,施工棚距由原來的0.8 m調(diào)整為1.0 m,地坪以上的澆筑厚度由原來的250 mm調(diào)整為200 mm,地坪以下的澆筑厚度由原來的200 mm調(diào)整為150 mm,每米進(jìn)尺可節(jié)省支護(hù)成本1 000多元,工程造價(jià)降低了約40%.
7 結(jié)束語
從海域掘進(jìn)機(jī)的使用情況來看,采用掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)日均單進(jìn)6~7 m,月度進(jìn)尺合計(jì)達(dá)到180~210 m。采用掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)速度約為炮掘速度的2倍,進(jìn)尺速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過炮掘速度(月度進(jìn)尺約100 m左右),工程造價(jià)降低了40%左右。另外,采用掘進(jìn)機(jī)掘進(jìn)不僅提高了機(jī)械化快速掘進(jìn)效率,還提高了工程質(zhì)量,減輕了工人的勞動(dòng)負(fù)擔(dān),海域進(jìn)尺速度對(duì)礦井發(fā)展的制約得到了緩解,且經(jīng)濟(jì)效益顯著。
參考文獻(xiàn)
[1]黃日恒.懸臂式掘進(jìn)機(jī)[M].徐州:中國礦業(yè)大學(xué)出版社,1996.
〔編輯:劉曉芳〕