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        火電廠輸煤系統(tǒng)粉塵綜合治理措施與實(shí)踐

        2016-04-18 04:56:43李合祥
        綜合智慧能源 2016年11期
        關(guān)鍵詞:煤管碎煤導(dǎo)料

        李合祥

        (湖南華電常德發(fā)電有限公司,湖南常德 415001)

        火電廠輸煤系統(tǒng)粉塵綜合治理措施與實(shí)踐

        李合祥

        (湖南華電常德發(fā)電有限公司,湖南常德 415001)

        火電廠發(fā)電過(guò)程中需要使用大量的燃煤,燃煤在接卸、存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)、破碎、篩分和上倉(cāng)等工藝過(guò)程中容易產(chǎn)生粉塵,這些粉塵若得不到及時(shí)處理,將極大地威脅輸煤系統(tǒng)的人身安全和設(shè)備完全。通過(guò)對(duì)火電廠輸煤系統(tǒng)粉塵產(chǎn)生的原因進(jìn)行剖析,采取針對(duì)性的措施,并通過(guò)運(yùn)行加以驗(yàn)證,取得了良好效果,為解決輸煤系統(tǒng)粉塵問(wèn)題提供借鑒。

        火電廠;輸煤系統(tǒng);粉塵;治理;措施

        0 引言

        由于輸煤系統(tǒng)粉塵綜合治理工作的復(fù)雜性,導(dǎo)致許多火電廠治理粉塵的效果不理想,同時(shí)由于相關(guān)管理人員對(duì)輸煤系統(tǒng)粉塵綜合治理的重要性沒(méi)有足夠的認(rèn)識(shí),使得我國(guó)大部分的火電廠沒(méi)有建立起一套完整的粉塵綜合治理系統(tǒng)。隨著技術(shù)的進(jìn)步以及對(duì)于安全要求的提高,使得輸煤系統(tǒng)粉塵的綜合治理工作開始被逐漸重視。本文以常德電廠為例,對(duì)粉塵產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析,并采取針對(duì)性的措施,降低輸煤系統(tǒng)的粉塵濃度,進(jìn)而提高火電廠輸煤系統(tǒng)的安全性。

        1 粉塵產(chǎn)生的原因

        火電廠輸煤系統(tǒng)承擔(dān)著來(lái)煤的接卸、存儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)、破碎、篩分和上倉(cāng)等工作任務(wù),在工作過(guò)程中不可避免的會(huì)出現(xiàn)大量的粉塵,尤其是在燃煤轉(zhuǎn)運(yùn)和破碎過(guò)程中,粉塵濃度尤為嚴(yán)重。由于燃煤在下落過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生很大的沖擊力,沖擊氣流夾帶燃煤中的煤塵做無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng),逃逸動(dòng)力會(huì)導(dǎo)致粉塵向周邊環(huán)境擴(kuò)散,對(duì)周圍環(huán)境造成污染。污染的大小與燃煤的下落高度有關(guān),高度越大,造成的污染就越嚴(yán)重。碎煤機(jī)室由于落差高、風(fēng)量大,導(dǎo)致導(dǎo)料槽出口及周邊大量的煤粉外溢,加之設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的振動(dòng),造成粉塵的二次飛揚(yáng)。粉塵濃度超標(biāo),不但對(duì)員工的身心健康造成極大的危害,同時(shí)也嚴(yán)重威脅設(shè)備的安全運(yùn)行。

        2 治理措施

        輸煤系統(tǒng)的粉塵治理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,必須針對(duì)不同工況和粉塵的特性進(jìn)行綜合考慮,適時(shí)采用新技術(shù)新工藝,保證輸煤系統(tǒng)的粉塵質(zhì)量濃度控制在6mg/m3范圍內(nèi)。

        2.1 燃煤接卸粉塵治理措施

        常德電廠燃煤運(yùn)輸主要采用火車運(yùn)輸方式。為防止空氣紊流刮起車皮表層燃煤形成粉塵,造成環(huán)境污染,在進(jìn)入翻車機(jī)室的鐵路專用線外圍建設(shè)有高18m,長(zhǎng)234m的擋風(fēng)抑塵網(wǎng),可以將整個(gè)翻車機(jī)卸車區(qū)域與鄰近的海德路及農(nóng)家小院隔離開來(lái),能夠有效遏制粉塵對(duì)周邊環(huán)境的影響。在燃煤翻卸過(guò)程中,采用三路高壓水霧噴淋裝置,覆蓋整個(gè)翻卸過(guò)程,可將粉塵抑制在煤斗中。

        2.2 儲(chǔ)煤場(chǎng)粉塵治理措施

        常德電廠儲(chǔ)煤場(chǎng)長(zhǎng)330m,寬200m,總?cè)济簝?chǔ)量為30萬(wàn)t。其中干煤棚儲(chǔ)量為4.1萬(wàn)t,煤場(chǎng)周邊采用18m高防風(fēng)抑塵網(wǎng)進(jìn)行封閉。為避免煤場(chǎng)揚(yáng)塵,煤場(chǎng)周邊共布置84只噴槍,可以對(duì)煤場(chǎng)進(jìn)行噴淋全覆蓋。

        2.3 燃煤轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中的粉塵治理措施

        輸煤系統(tǒng)粉塵治理的重點(diǎn)是燃煤轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵,尤其是各個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)站點(diǎn)高處拋落下來(lái)的燃煤。受落煤管結(jié)構(gòu)的影響,下落的燃煤具有不同的速度(0~6.5m/s)和加速度,燃煤在相互撞擊的同時(shí),既受誘導(dǎo)氣流的作用,又受剪切氣流的作用,極易產(chǎn)生揚(yáng)塵,碎煤過(guò)程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵又占據(jù)了其中絕大部分。碎煤機(jī)室中的燃煤通過(guò)滾軸篩篩分后,一部分通過(guò)篩軸后,直接在落煤管中落到下一級(jí)運(yùn)煤皮帶上,由于高度落差在11m以上,產(chǎn)生很大的沖擊氣流,導(dǎo)致煤塵在導(dǎo)料槽縫隙處溢出,產(chǎn)生大量揚(yáng)塵;同時(shí)未能通過(guò)篩軸的燃煤,在碎煤過(guò)程中被粉碎成合格粒度的燃煤進(jìn)入下一級(jí)轉(zhuǎn)運(yùn)皮帶,由于受碎煤機(jī)高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的鼓風(fēng)作用的影響,導(dǎo)致落煤管內(nèi)的誘導(dǎo)風(fēng)量劇增,誘導(dǎo)風(fēng)攜帶大量的粉塵在導(dǎo)料槽側(cè)面縫隙和導(dǎo)料槽出口處外溢,造成現(xiàn)場(chǎng)粉塵污染嚴(yán)重。

        通過(guò)對(duì)其他電廠的調(diào)研,結(jié)合粉塵的運(yùn)動(dòng)機(jī)理,常德電廠在工程建設(shè)中采用3-DEM防堵抑塵曲線落煤管、雙密封導(dǎo)料槽、無(wú)動(dòng)力除塵裝置等新型實(shí)用技術(shù),并與傳統(tǒng)除塵工藝相結(jié)合,通過(guò)多種抑塵控塵手段,有效保證了輸煤系統(tǒng)粉塵濃度控制在國(guó)家許可的范圍內(nèi)。

        2.3.1 3-DEM防堵抑塵曲線落煤管

        利用三維動(dòng)態(tài)模擬分析技術(shù),分析煤流的滑落過(guò)程,對(duì)煤流進(jìn)行全程導(dǎo)流,使煤流從無(wú)序墜落轉(zhuǎn)變?yōu)榭煽氐幕溥^(guò)程,保證物料的匯集輸送,減小煤流攜帶的誘導(dǎo)風(fēng)量,減少導(dǎo)料槽出口的噴粉現(xiàn)象,落煤管具體布置如圖1所示。

        圖1 3-DEM曲線落煤管布置示意圖

        2.3.2 雙密封導(dǎo)料槽

        (1)導(dǎo)料槽設(shè)計(jì)為2 m/段,采用4 mm厚的Q235材料弧形蓋板,容積約為DTⅡ?qū)Я喜鄣?.3倍。加大導(dǎo)料槽的容積,可有效降低導(dǎo)料槽內(nèi)風(fēng)壓。

        (2)導(dǎo)料槽鋼板厚度為6mm,內(nèi)部?jī)蓚?cè)采用可升降調(diào)節(jié)的側(cè)襯板,側(cè)襯板厚度不低于16mm,最低距離膠帶高度不大于20mm,可起到一級(jí)密封,并可有效地防止側(cè)板磨穿并保護(hù)防溢裙板;導(dǎo)料槽外側(cè)與膠帶接觸處均安裝超高分子聚氨酯防溢裙,可起到二級(jí)密封,防溢裙擺為雙層彈性密封,進(jìn)一步提高了導(dǎo)料槽的密封性。導(dǎo)料槽設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        2.3.3 無(wú)動(dòng)力除塵裝置

        無(wú)動(dòng)力除塵裝置是運(yùn)用空氣動(dòng)力學(xué)原理,采用壓力平衡方式,最大限度降低導(dǎo)料槽內(nèi)粉塵空氣的壓力,使之與外部空間壓力趨于平衡,同時(shí)在粉塵擴(kuò)散方向上采用疏密開槽的中間阻風(fēng)簾;合理排布抑塵單元放置方式,采用蛇形通道,使得誘導(dǎo)風(fēng)走S型軌跡,可有效降低誘導(dǎo)風(fēng)的風(fēng)速,抑制粉塵擴(kuò)散。經(jīng)過(guò)多級(jí)除塵單元的抑塵降速后,粉塵濃度大大降低,在進(jìn)入導(dǎo)料槽出口前,通過(guò)控制系統(tǒng),對(duì)粉塵進(jìn)行噴霧處理,使導(dǎo)料槽出口后的粉塵質(zhì)量濃度低于6mg/m3的標(biāo)準(zhǔn)。

        圖2 雙密封導(dǎo)料槽結(jié)構(gòu)圖

        2.3.4 動(dòng)力除塵裝置

        為進(jìn)一步降低輸煤系統(tǒng)粉塵濃度,在轉(zhuǎn)運(yùn)站各皮帶導(dǎo)料槽出口處,根據(jù)出口風(fēng)量和建筑物布局等綜合考慮,在#1轉(zhuǎn)運(yùn)站布置兩臺(tái)扁布袋除塵機(jī)組,在#2,#3,#4轉(zhuǎn)運(yùn)站、碎煤機(jī)室、煤倉(cāng)層等共布置20臺(tái)沖激式除塵機(jī)組。具體設(shè)備配置與運(yùn)行方式見表1。

        表1 動(dòng)力除塵裝置配置

        2.3.5 輸送帶回程清洗裝置

        為進(jìn)一步控制棧橋內(nèi)粉塵濃度,減少由于清掃器磨損泄漏和輸送帶運(yùn)行中振動(dòng)產(chǎn)生的粉塵飛揚(yáng),在各條輸送帶的回程增面滾筒和改向滾筒處,加裝回程清洗裝置,進(jìn)一步降低了棧橋的粉塵濃度。

        3 輸煤系統(tǒng)粉塵檢測(cè)

        常德電廠輸煤系統(tǒng)在2015年10月份完成主要設(shè)備的安裝調(diào)試工作,由基建逐步轉(zhuǎn)入生產(chǎn)試運(yùn)行。在試運(yùn)行過(guò)程中,電廠重點(diǎn)加強(qiáng)了轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中的粉塵濃度監(jiān)測(cè),選擇#3轉(zhuǎn)運(yùn)站、碎煤機(jī)室、#4轉(zhuǎn)運(yùn)站導(dǎo)料槽出口粉塵濃度作為監(jiān)測(cè)的重點(diǎn),通過(guò)對(duì)設(shè)備的不斷調(diào)試和完善,現(xiàn)場(chǎng)的粉塵濃度不斷降低,最終控制在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(6mg/m3)范圍內(nèi)。2016年5月至6月期間,我公司委托湖南省職業(yè)病防治院對(duì)職業(yè)場(chǎng)所接觸煤塵進(jìn)行全面檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果詳見表2。

        表2 工作場(chǎng)所職業(yè)接觸煤塵檢測(cè)結(jié)果

        通過(guò)檢測(cè),輸煤系統(tǒng)工作場(chǎng)所和職業(yè)場(chǎng)所的粉塵質(zhì)量濃度均控制在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)(表2中TWA為時(shí)間加權(quán)平均容許質(zhì)量濃度,STEL為短時(shí)間接觸容許質(zhì)量濃度,超限倍數(shù)小于2)。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        輸煤系統(tǒng)自生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)以來(lái),各種控塵抑塵設(shè)備投入正常,未發(fā)生落煤管堵煤事件,系統(tǒng)粉塵濃度遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),有效改善了工作環(huán)境,減少了作業(yè)環(huán)境危害,消除了安全隱患,實(shí)現(xiàn)了工程建設(shè)目標(biāo)。

        總之,輸煤系統(tǒng)粉塵綜合治理工作是一項(xiàng)艱巨而復(fù)雜的任務(wù),要想取得好的效果,企業(yè)管理人員必須高度重視和加強(qiáng)監(jiān)管,并且根據(jù)各工藝環(huán)節(jié)的特點(diǎn)來(lái)制定合理、科學(xué)的粉塵治理措施,同時(shí)不斷地探索新技術(shù)新方法,以期實(shí)現(xiàn)輸煤系統(tǒng)粉塵綜合治理工作的良性循環(huán)。

        (本文責(zé)編:劉炳鋒)

        TK 01+8

        B

        1674-1951(2016)11-0066-03

        李合祥(1974—),男,湖南長(zhǎng)沙人,工程師,從事火電廠輸煤系統(tǒng)設(shè)備管理工作。(E-mail:chdlhx@126.com)。

        2016-09-12;

        2016-11-11

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