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        糯扎渡水電廠大型機(jī)組頂蓋取水試驗(yàn)

        2016-04-18 04:56:34李政燕翔王選凡
        綜合智慧能源 2016年11期
        關(guān)鍵詞:頂蓋安全閥水泵

        李政,燕翔,王選凡

        (華能瀾滄江水電股份有限公司糯扎渡水電廠,云南普洱 665005)

        糯扎渡水電廠大型機(jī)組頂蓋取水試驗(yàn)

        李政,燕翔,王選凡

        (華能瀾滄江水電股份有限公司糯扎渡水電廠,云南普洱 665005)

        以華能瀾滄江水電股份有限公司糯扎渡水電廠為例,介紹了大型水電機(jī)組頂蓋取水試驗(yàn)的措施和方法,在試驗(yàn)過(guò)程中解決了一些難題,使試驗(yàn)取得了成功,可為同類機(jī)組開展相關(guān)試驗(yàn)提供參考。

        水電廠;大型機(jī)組;水輪機(jī);頂蓋取水;冷卻水;取水試驗(yàn)

        1 電站概況及機(jī)組主要參數(shù)

        1.1 電站概況

        華能瀾滄江水電股份有限公司糯扎渡水電廠(以下簡(jiǎn)稱糯扎渡水電廠)位于云南省普洱市思茅區(qū)和瀾滄縣交界處,是瀾滄江中下游河段梯級(jí)規(guī)劃“二庫(kù)八級(jí)”電站的第5級(jí),電站裝機(jī)容量為5 850 MW,是瀾滄江上最大的電站。

        電站機(jī)組采用單元冷卻供水方式,一種為頂蓋取水,另一種為離心水泵從尾水出口取水,設(shè)計(jì)以頂蓋取水為主用,離心水泵取水為備用。但頂蓋取水為試驗(yàn)項(xiàng)目,設(shè)計(jì)要求在電站機(jī)組投產(chǎn)后進(jìn)行試驗(yàn),取得成功后才能作為主用取水方式。國(guó)內(nèi)電站在大型機(jī)組中開展了一系列頂蓋取水試驗(yàn),但真正成功投入運(yùn)行的極少。

        1.2 機(jī)組主要參數(shù)

        電站安裝有9臺(tái)650MW水輪發(fā)電機(jī)組,其中3臺(tái)水輪機(jī)型號(hào)為HLV135-LJ-741,其余6臺(tái)水輪機(jī)型號(hào)為HLA956-LJ-720;機(jī)組額定水頭187m,最小水頭152m,最大水頭205m。

        自2012年9月首臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)至2015年12月,所有機(jī)組一直采用離心水泵供水,機(jī)組冷卻用水設(shè)計(jì)參數(shù)為:發(fā)電機(jī)上導(dǎo)軸承,50m3/h,0.20~0.40 MPa;發(fā)電機(jī)推力軸承,400m3/h,0.20~0.40MPa;發(fā)電機(jī)下導(dǎo)軸承,80m3/h,0.20~0.40MPa;發(fā)電機(jī)空氣冷卻器,1200m3/h,0.20~0.40MPa;水輪機(jī)水導(dǎo)軸承,80m3/h,0.20~0.40MPa。以上5項(xiàng)合計(jì)1810m3/h,供水系統(tǒng)如圖1所示,圖中1,2為頂蓋泄壓閥,3為三通閥。

        2 頂蓋取水試驗(yàn)

        2.1 試驗(yàn)原理

        頂蓋取水采用的是頂蓋與轉(zhuǎn)輪上迷宮環(huán)的漏水[1],未作機(jī)組冷卻用水時(shí),頂蓋漏水經(jīng)三通閥或頂蓋泄壓安全閥排到尾水。采用頂蓋取水時(shí),需將三通閥切至供水位置,并且須將頂蓋泄壓安全閥設(shè)定,保證不排水或排出部分適宜的水量。

        圖1 機(jī)組技術(shù)供水系統(tǒng)

        2.2 頂蓋取水優(yōu)勢(shì)

        頂蓋取水為技術(shù)供水的試驗(yàn)性方案,如果試驗(yàn)取得成功,可作為機(jī)組主用供水水源。其最大的優(yōu)點(diǎn)是節(jié)能[2],目前電站單臺(tái)機(jī)組離心水泵供水日均消耗7000MW·h,耗能嚴(yán)重,對(duì)頂蓋取水投入的要求尤為緊迫。此外,頂蓋取水還具有水質(zhì)好、水壓穩(wěn)定的特點(diǎn)。

        2.3 試驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作

        (1)檢查頂蓋泄壓排水安全閥,并確認(rèn)其工作正常[3]。

        (2)對(duì)頂蓋泄壓排水閥體進(jìn)行檢查,確認(rèn)閥體主件功能正常。

        (3)在停機(jī)狀態(tài)下,檢查機(jī)組頂蓋取水電動(dòng)三通閥動(dòng)作的靈活性,手動(dòng)、自動(dòng)各切換3次。

        (4)確認(rèn)各軸承軸瓦溫度信號(hào)回路正確,保證軸瓦溫度過(guò)高時(shí)能啟動(dòng)停機(jī)流程[3]。

        (5)確認(rèn)機(jī)組頂蓋供水總閥在“全開”位。

        (6)將空氣冷卻器供水總閥打開20%左右,將空氣冷卻器排水總閥開至“全開”位[2]。(7)校準(zhǔn)有關(guān)表計(jì)及信號(hào)器,要求指示準(zhǔn)確[3]。(8)其他操作按手動(dòng)開機(jī)準(zhǔn)備,記錄各部起始溫度[3]。

        (9)安排專人監(jiān)視、記錄水機(jī)室外技術(shù)供水管路各部軸承進(jìn)水壓力、空冷器進(jìn)水壓力及流量。

        (10)安排專人監(jiān)視、記錄頂蓋取水供水壓力及流量,壓力以0.20~0.45 MPa為宜,流量不低于1500m3/h。

        (11)安排專人監(jiān)視、記錄各部軸承溫度及發(fā)電機(jī)冷、熱風(fēng)溫度。

        (12)安排專人在機(jī)組振擺保護(hù)盤柜監(jiān)視、記錄機(jī)組振動(dòng)擺度值。

        (13)保持試驗(yàn)區(qū)域內(nèi)通信暢通。安排應(yīng)急人員監(jiān)視并聽從指揮進(jìn)行相關(guān)的緊急操作。計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)現(xiàn)地控制單元(LCU)柜、機(jī)械制動(dòng)柜、筒閥控制柜、發(fā)電機(jī)出口斷路器(GCB)開關(guān)、調(diào)速器電氣柜、勵(lì)磁柜、高壓油頂起裝置、調(diào)速器機(jī)械柜、技術(shù)供水系統(tǒng)各安排1人,進(jìn)水口事故閘門操作室2人。

        2.4 第1階段試驗(yàn)及結(jié)果

        試驗(yàn)?zāi)康臑闄z驗(yàn)電站機(jī)組頂蓋取水的適用性,考慮到同類型機(jī)組的小灣和梨園電站存在頂蓋取水流量較低的情況,為保證供水流量[4],糯扎渡水電廠選取在較高水頭下首先開展頂蓋取水試驗(yàn),試驗(yàn)對(duì)象為#3機(jī)組,運(yùn)行水頭193m。

        2.4.1 手動(dòng)開機(jī)操作

        (1)開機(jī)準(zhǔn)備工作完成后,手動(dòng)開機(jī)到額定轉(zhuǎn)速,機(jī)組空轉(zhuǎn)運(yùn)行,記錄各部軸承水壓、機(jī)組各部溫度[3],水泵供水總流量為2 114 m3/h,壓力為0.42MPa。

        (2)待機(jī)組各部溫度穩(wěn)定后,停運(yùn)技術(shù)供水泵,切換為頂蓋取水供水方式。首先將頂蓋取水電動(dòng)三通閥切至頂蓋取水位置,記錄并觀察各部軸承溫度、水壓直至各部軸承溫度基本穩(wěn)定。

        (3)因無(wú)法確切地檢查到頂蓋泄壓安全閥的動(dòng)作情況,人為控制泄壓閥的排水量,穩(wěn)定后頂蓋取水總流量1 872m3/h,壓力0.36MPa,均滿足要求,但略低于水泵供水相關(guān)參數(shù)。

        (4)若有必要,可嘗試通過(guò)逐步打開空氣冷卻器供水總閥的方式保證其余各軸承的供水流量、壓力滿足要求。

        (5)各部分溫度穩(wěn)定且無(wú)繼續(xù)升高現(xiàn)象,機(jī)組運(yùn)行30min后方可繼續(xù)下一步試驗(yàn)。

        (6)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)推力瓦溫較水泵供水升高3.4℃,其余軸承瓦溫升高在1.0℃以內(nèi)。

        (7)將頂蓋取水方式切換為水泵供水方式,切換過(guò)程正常,各參數(shù)與先前水泵供水方式開機(jī)時(shí)基本一致。

        2.4.2 空載下的試驗(yàn)

        (1)機(jī)組以頂蓋取水方式開機(jī),開機(jī)過(guò)程中因規(guī)定判斷時(shí)間內(nèi)流量和壓力未達(dá)到設(shè)定值,導(dǎo)致自動(dòng)切換三通閥位置并啟動(dòng)水泵供水。開機(jī)完成后,人為切換至頂蓋取水方式。

        (2)調(diào)速器切至自動(dòng)控制方式運(yùn)行,機(jī)組自動(dòng)升壓到空載額定電壓,發(fā)電機(jī)空載運(yùn)行,記錄各部軸承溫度、水壓直至各部軸承溫度基本穩(wěn)定。

        (3)機(jī)組正常運(yùn)行約30 min后,進(jìn)行帶負(fù)荷試驗(yàn)。

        2.4.3 并網(wǎng)帶負(fù)荷試驗(yàn)

        (1)機(jī)組并網(wǎng)帶20MW負(fù)荷運(yùn)行,記錄各部水壓、各軸承溫度、空冷器冷/熱風(fēng)溫度,若供水壓力在0.30~0.50MPa,穩(wěn)定運(yùn)行30min后開始增加負(fù)荷。

        (2)按50,100,150,200,250,300,350,400,450,500,550,600,650MW等負(fù)荷點(diǎn)進(jìn)行試驗(yàn),各負(fù)荷點(diǎn)停留10~30min不等,記錄相關(guān)參數(shù)見(jiàn)表1。

        2.4.4 試驗(yàn)結(jié)果

        (1)機(jī)組空轉(zhuǎn)時(shí)頂蓋取水的流量和壓力已達(dá)到水泵供水時(shí)的90%,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷100MW時(shí),頂蓋取水和水泵供水各參數(shù)基本一致。負(fù)荷650MW時(shí),其流量和壓力是水泵供水下的115%和126%,關(guān)鍵參數(shù)達(dá)到頂值。但因試驗(yàn)中頂蓋泄壓閥無(wú)法實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制,以上數(shù)據(jù)需進(jìn)一步驗(yàn)證。

        (2)試驗(yàn)時(shí)各導(dǎo)軸承溫度變化比較平穩(wěn),隨負(fù)荷增加,取水流量加大,其溫度呈下降趨勢(shì);推力瓦溫隨機(jī)組負(fù)荷呈上升趨勢(shì),650MW時(shí)短時(shí)間達(dá)到了75.0℃,人為調(diào)控頂蓋泄壓安全閥后,推力瓦溫度穩(wěn)定在74.0~75.0℃。

        (3)頂蓋泄壓安全閥動(dòng)作值為0.50MPa,試驗(yàn)中達(dá)到0.55MPa仍未動(dòng)作,人為立即干預(yù)使安全閥動(dòng)作泄壓排水,此時(shí)機(jī)組負(fù)荷250MW。

        (4)機(jī)組振擺參數(shù)未見(jiàn)明顯差異,最大負(fù)荷時(shí)頂蓋抬升量為0.55mm,未超過(guò)規(guī)定值。

        當(dāng)前水頭下,機(jī)組具備頂蓋取水功能投入的條件,但需在低水頭下進(jìn)一步驗(yàn)證。

        2.5 第2階段試驗(yàn)及結(jié)果

        試驗(yàn)?zāi)康臑闄z驗(yàn)低水頭下機(jī)組頂蓋取水的范圍,檢驗(yàn)不同機(jī)組間頂蓋取水適用范圍的差異,進(jìn)一步檢驗(yàn)控制系統(tǒng)和開機(jī)流程進(jìn)行完善后的效果。試驗(yàn)運(yùn)行水頭165m,當(dāng)時(shí)機(jī)組負(fù)荷最高550MW,選?。?機(jī)組進(jìn)行試驗(yàn)。

        表1 第1階段試驗(yàn)相關(guān)參數(shù)

        2.5.1 試驗(yàn)前進(jìn)行設(shè)備改造和系統(tǒng)完善

        (1)頂蓋泄壓閥控制系統(tǒng)改造。原控制管路為DN 20mm銅管,管路設(shè)有1個(gè)安全閥、3個(gè)銅質(zhì)手動(dòng)閥、1個(gè)壓力表等,具有手動(dòng)泄壓、控制水腔排出、頂蓋泄壓主閥打開,以及實(shí)現(xiàn)頂蓋漏水排至尾水的功能??紤]到銅質(zhì)控制管路管徑小、容易堵塞,為確保功能完好和便于自動(dòng)監(jiān)控,現(xiàn)場(chǎng)更換了新安全閥、管路由銅管更換為高壓軟管、增設(shè)壓力表和壓力變送器、增設(shè)電動(dòng)球閥、銅質(zhì)手動(dòng)球閥更換為不銹鋼球閥等,并將壓力信號(hào)送至機(jī)組技術(shù)供水控制柜,再送至監(jiān)控系統(tǒng),同時(shí)在監(jiān)控系統(tǒng)增加頂蓋壓力高、頂蓋泄壓閥的排水電動(dòng)閥故障報(bào)警等信號(hào)。

        (2)三通閥控制功能改造。頂蓋取水壓力高并達(dá)到泄壓安全閥動(dòng)作值,頂蓋水從泄壓閥排出。對(duì)三通閥控制功能進(jìn)行改造,使其能夠?qū)⑷ㄩy自動(dòng)切換至排水位,滿足離心水泵啟動(dòng)的邏輯判據(jù),為應(yīng)急情況下技術(shù)供水切換至水泵供水奠定基礎(chǔ)。

        (3)設(shè)備定值修改。因機(jī)組開機(jī)至空轉(zhuǎn)和停機(jī)過(guò)程中,頂蓋取水壓力和流量較小,將總管壓力低及流量低、各冷卻水用戶的流量低報(bào)警值適當(dāng)調(diào)低。

        2.5.2#2機(jī)組頂蓋取水試驗(yàn)過(guò)程

        (1)模擬機(jī)組開機(jī)過(guò)程中,三通閥在排水位置無(wú)法動(dòng)作,技術(shù)供水方式由頂蓋取水切至水泵供水開機(jī)。

        (2)機(jī)組由頂蓋取水方式自動(dòng)開機(jī)至空轉(zhuǎn),機(jī)組空轉(zhuǎn)下模擬頂蓋取水壓力高(大于0.50MPa)三通閥動(dòng)作,技術(shù)供水方式由頂蓋取水切換至水泵供水方式進(jìn)行試驗(yàn)。

        (3)機(jī)組空轉(zhuǎn)下模擬技術(shù)供水流量或壓力低三通閥動(dòng)作,技術(shù)供水方式由頂蓋取水切換至水泵供水方式試驗(yàn)。

        (4)機(jī)組頂蓋取水并網(wǎng)帶負(fù)荷試驗(yàn),負(fù)荷點(diǎn)參照第1階段試驗(yàn)選取,空轉(zhuǎn)時(shí)2種供水方式對(duì)比,頂蓋取水時(shí)總?cè)∷髁肯陆? 159 m3/h、壓力下降0.25MPa,推力瓦溫上升0.4℃;帶負(fù)荷時(shí),機(jī)組振擺情況良好,未見(jiàn)明顯變化,其余試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

        2.5.3 試驗(yàn)結(jié)果

        (1)低水頭下,機(jī)組空轉(zhuǎn)的頂蓋取水流量及壓力在較高水頭時(shí)下降明顯(流量845 m3/h,壓力0.21MPa),各導(dǎo)軸承和推力瓦的溫度較水泵供水差異在1.0℃以內(nèi),變化不明顯。

        (2)頂蓋泄壓閥改造成功,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制啟閉,機(jī)組負(fù)荷達(dá)到250MW時(shí),頂蓋壓力超過(guò)0.50MPa,頂蓋泄壓閥動(dòng)作開啟泄壓,但需避免兩路頂蓋泄壓閥相同定值導(dǎo)致的泄壓時(shí)管路共振問(wèn)題。

        (3)帶負(fù)荷時(shí),供水流量最高2 017m3/h,壓力最大0.48MPa,上、下水導(dǎo)軸承瓦溫上升不明顯,推力軸承瓦溫上升明顯,頂蓋取水流量和壓力隨著機(jī)組負(fù)荷的增加而逐步上升。

        (4)最大負(fù)荷時(shí),相關(guān)測(cè)值均達(dá)到頂值,推力溫度為76.1℃,超過(guò)原設(shè)定報(bào)警值75.0℃,后期調(diào)整報(bào)警溫度為80.0℃。

        表2 第2階段試驗(yàn)相關(guān)參數(shù)

        (5)頂蓋取水機(jī)組低水頭下400MW、高水頭下100MW時(shí)與離心水泵供水流量相當(dāng)。

        (6)全負(fù)荷段,機(jī)組各部位振擺值均在允許范圍內(nèi),未見(jiàn)明顯異常。

        (7)頂蓋取水時(shí),轉(zhuǎn)輪與頂蓋之間壓力升高,機(jī)組主軸密封漏水有一定增加,統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)頂蓋排水泵每日啟動(dòng)次數(shù)由22次增加到25次左右,需加強(qiáng)對(duì)頂蓋排水泵的日常監(jiān)視。

        2.6 第3階段試驗(yàn)及結(jié)果

        該階段試驗(yàn)?zāi)康氖菫轫斏w取水投入長(zhǎng)期運(yùn)行積累經(jīng)驗(yàn),檢驗(yàn)機(jī)組運(yùn)行中調(diào)整負(fù)荷對(duì)頂蓋泄壓安全閥的影響,并進(jìn)一步完善設(shè)備定值。在#4機(jī)組進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)水位164m。

        (1)試驗(yàn)前將機(jī)組技術(shù)供水壓力低定值由0.25 MPa調(diào)整為0.15 MPa,將技術(shù)供水流量低定值由1499m3/h改為500m3/h;為避免開機(jī)過(guò)程中由于導(dǎo)軸承流量低而造成開機(jī)失敗,將上導(dǎo)流量低定值調(diào)整為額定流量的10.0%,下導(dǎo)和水導(dǎo)流量低定值調(diào)整為額定流量的22.5%,推力流量低定值調(diào)整為額定流量的20.0%。

        (2)機(jī)組帶負(fù)荷時(shí)多次增減負(fù)荷,檢驗(yàn)頂蓋泄壓安全閥的動(dòng)作和復(fù)位情況[5],記錄相關(guān)的運(yùn)行參數(shù)。

        (3)試驗(yàn)結(jié)果表明,機(jī)組以頂蓋取水方式開機(jī)成功,并能長(zhǎng)期帶負(fù)荷運(yùn)行,頂蓋泄壓安全閥動(dòng)作和復(fù)位功能正常。

        3 結(jié)論

        (1)#2機(jī)組作為糯扎渡水電廠首臺(tái)頂蓋取水功能投入的機(jī)組,自2016年6月1日以頂蓋取水方式開機(jī)成功并運(yùn)行以來(lái),已持續(xù)運(yùn)行近40天,機(jī)組運(yùn)行狀況良好;在后續(xù)的#4,#5,#8機(jī)組上投入頂蓋取水功能,促進(jìn)了該技術(shù)在國(guó)內(nèi)的推廣應(yīng)用。

        (2)頂蓋取水技術(shù)在糯扎渡水電廠的應(yīng)用,是該技術(shù)應(yīng)用于大型高水頭機(jī)組的又一突破,1個(gè)多月的運(yùn)行實(shí)踐證明,頂蓋取水在全負(fù)荷段均能滿足機(jī)組冷卻水量和水壓的要求,節(jié)能作用明顯。

        [1]馬彩萍,劉國(guó)鋒.臥龍臺(tái)水電站頂蓋取水技術(shù)特色[J].西北水電,2005(3):42-45.

        [2]武賽波.頂蓋取水技術(shù)在天生橋一級(jí)電站的應(yīng)用[J].云南水力發(fā)電,2002,18(1):83-86.

        [3]朱麗輝,武賽波.小灣水電站頂蓋取水試驗(yàn)研究[J].大電機(jī)技術(shù),2013(2):63-66.

        [4]張奇.頂蓋取水作為機(jī)組技術(shù)供水的不適性研究[J].華電技術(shù),2015,37(9):17-18,21.

        [5]鄭昌銀,李濤.木座水電站機(jī)組頂蓋取水問(wèn)題探討[J].四川水利,2009,30(1):31-32.

        (本文責(zé)編:白銀雷)

        TV 734.1

        B

        1674-1951(2016)11-0007-04

        李政(1982—),男,云南玉龍人,工程師,從事生產(chǎn)技術(shù)管理方面的工作(E-mail:willfulman@163.com)。

        2016-07-29;

        2016-09-10

        燕翔(1985—),男,湖南桃源人,工程師,從事生產(chǎn)技術(shù)管理方面的工作(E-mail:158401403@qq.com)。

        王選凡(1988—),男,云南硯山人,工程師,從事機(jī)電設(shè)備管理方面的工作(E-mail:71260365@qq.com)。

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