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        800kt/a硫磺制酸轉(zhuǎn)化器改造提升裝置生產(chǎn)能力的探討

        2016-04-11 00:50:34陳建軍
        關(guān)鍵詞:降耗

        陳建軍

        (云南天安化工有限公司,昆明 650309)

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        800kt/a硫磺制酸轉(zhuǎn)化器改造提升裝置生產(chǎn)能力的探討

        陳建軍

        (云南天安化工有限公司,昆明 650309)

        摘 要:硫磺制酸轉(zhuǎn)化器由于阻力降上升速率比較快,導(dǎo)致裝置生產(chǎn)負(fù)荷明顯下降、能耗上升、裝置觸媒篩分的周期縮短、停車次數(shù)增加。本文在轉(zhuǎn)化器主體結(jié)構(gòu)不變的情況下,對(duì)床層板結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造和更新,以改善工藝操作指標(biāo),降低轉(zhuǎn)化器的阻力降,達(dá)到節(jié)約成本,提高裝置生產(chǎn)能力的目的。

        關(guān)鍵詞:阻力降 硫磺制酸轉(zhuǎn)化器 降耗

        1 設(shè)備主要技術(shù)特性與現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題

        1.1 轉(zhuǎn)化器主要技術(shù)特性

        轉(zhuǎn)化器的主要技術(shù)特性如表1所示。

        表1 轉(zhuǎn)化器主要技術(shù)特性

        1.2 現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題

        云南天安化工有限公司二期800kt/a硫磺制酸系統(tǒng)采用二轉(zhuǎn)二吸工藝,其轉(zhuǎn)化器為不銹鋼制立式中心筒型,304材料焊接結(jié)構(gòu),分為四段轉(zhuǎn)化,床層自下而上呈一、二、三、四段分布,每層皆設(shè)有進(jìn)出口,進(jìn)出口之間,通過(guò)上鋪8×8φ2的304SS金屬絲網(wǎng)、φ35耐火瓷球及觸媒的隔板分隔。催化劑床層、瓷球、由具有一定弧度的隔板支撐著。

        2007年10月,二期800kt/a硫酸裝置初始開(kāi)車100%負(fù)荷時(shí)一段床層阻力降為2.2KPa,隨著裝置運(yùn)行時(shí)間的加長(zhǎng),一段床層由于液硫中的灰分及觸媒粉化在觸媒層堆積,且由于床層板上φ50的孔徑較小,容易被灰塵堵塞,使床層的阻力降逐漸升高,且一段阻力降上升比較快。轉(zhuǎn)化器改造前機(jī)構(gòu)示意圖如圖1所示。

        圖1 轉(zhuǎn)化器改造前示意圖

        2010年5月,硫酸裝置負(fù)荷90%時(shí),一段的阻力降已經(jīng)到了7.5KPa,而風(fēng)機(jī)的出口壓力達(dá)到了風(fēng)機(jī)的設(shè)計(jì)負(fù)荷50KPa。裝置由于系統(tǒng)的阻力升高使得風(fēng)機(jī)的耗氣量明顯上升,硫酸產(chǎn)量減少,裝置生產(chǎn)能力無(wú)法達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)。

        2 原因分析及方案改造

        2.1 原因分析

        2.1.1 干燥塔除沫效率低

        當(dāng)干燥塔的絲網(wǎng)除沫器出現(xiàn)短路氣體及干燥塔酸濃酸溫不達(dá)標(biāo)時(shí),除沫效率低將會(huì)有大量水分及酸霧帶人轉(zhuǎn)化器,造成轉(zhuǎn)化器催化劑粉化結(jié)塊。進(jìn)而導(dǎo)致轉(zhuǎn)化器阻力將升高。表2為轉(zhuǎn)化器阻力降升高過(guò)程中干燥塔出口氣體水分及酸霧控制指標(biāo)。

        表2 干燥塔出口氣體中水分含量及酸霧測(cè)定數(shù)據(jù)

        從表2數(shù)據(jù)中可以看出,在轉(zhuǎn)化器阻力降升高區(qū)間,干燥塔出口氣體中水分含量及酸霧測(cè)定數(shù)據(jù)都在指標(biāo)范圍內(nèi),可以排除此類影響。

        2.1.2 液硫指標(biāo)不合格

        如果液體硫磺中灰分超標(biāo),灰分會(huì)直接附著在催化劑表面,堵塞催化劑,使得催化劑層的流通面積減小,從而導(dǎo)致催化劑層阻力降升高。表3為轉(zhuǎn)化器阻力降升高過(guò)程中液體硫磺灰分測(cè)定數(shù)據(jù)。

        表3 液體硫磺灰分測(cè)定數(shù)據(jù)

        從表3數(shù)據(jù)可以看出,液硫指標(biāo)都合格,且云南天安化工有限公司另外兩套同期運(yùn)行的硫酸裝置未出現(xiàn)阻力降大幅升高過(guò)程,因此不存在液硫質(zhì)量問(wèn)題而影響轉(zhuǎn)化器阻力將上升。

        2.1.3 柴油升溫對(duì)轉(zhuǎn)化器的影響

        柴油燃燒對(duì)焚硫爐及轉(zhuǎn)化器加熱時(shí),柴油中大量的水分及雜質(zhì)帶入到轉(zhuǎn)化器催化劑層,對(duì)轉(zhuǎn)化器阻力也將會(huì)有一定的影響。但二期800kt/a硫酸裝置采用的是預(yù)熱爐間接升溫,所以可以排除這種影響。

        2.1.4 轉(zhuǎn)化器結(jié)構(gòu)的影響

        不銹鋼中心筒轉(zhuǎn)化器設(shè)有立柱支撐,設(shè)備的全部靜載荷均由中心筒和轉(zhuǎn)化器殼體承重。觸媒床層板和隔板采用的是有一定撓度的弧形板,以吸收開(kāi)停車過(guò)程產(chǎn)生的熱漲冷縮。床層弧板采用厚度6mm的不銹鋼板,在弧板上成等腰三角形地開(kāi)φ50的孔,弧板的強(qiáng)度限制了在上面開(kāi)孔的數(shù)量,開(kāi)孔率僅為16.5%,相對(duì)開(kāi)孔率比較低。而中心筒床層板由于采用的是弧板,需要用瓷球?qū)φ麄€(gè)床層進(jìn)行找平??装迦菀妆淮汕?、觸媒粉及灰塵堵塞,相應(yīng)地提高了氣體流速、而高氣速則對(duì)催化劑的沖刷更為嚴(yán)重,粉化速率更快,造成床層阻力降上升速率比較快。要使二期800kt/a硫酸裝置達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn),必須降低一段床層的阻力減緩床層阻力降的上升速率,以降低整個(gè)系統(tǒng)的阻力。因此,對(duì)轉(zhuǎn)化器進(jìn)行改造是勢(shì)在必行的。

        2.2 方案改造

        經(jīng)過(guò)對(duì)其他同類裝置的中心筒式的轉(zhuǎn)化器的運(yùn)行情況進(jìn)行了解,其阻力降也比較高。有的通過(guò)對(duì)床層板補(bǔ)強(qiáng)后擴(kuò)孔,增加開(kāi)孔率,補(bǔ)強(qiáng)后擴(kuò)孔,增加開(kāi)孔率,但是由于瓷球直接鋪在孔板上容易被瓷球堵塞孔道,運(yùn)行效果不太明顯。

        二期800kt/a硫酸裝置不銹鋼中心筒轉(zhuǎn)化器由于設(shè)計(jì)缺陷,轉(zhuǎn)化器在試車過(guò)程中產(chǎn)生了變形。為了保證轉(zhuǎn)化器整體結(jié)構(gòu)的現(xiàn)有強(qiáng)度及剛度,所采用的技改方案不宜對(duì)轉(zhuǎn)化器原有的結(jié)構(gòu)及剛度產(chǎn)生大的改動(dòng)。

        對(duì)中心筒床層板的結(jié)構(gòu)進(jìn)行綜合分析,借鑒積木式轉(zhuǎn)化器采用水平格柵,平鋪鋼絲網(wǎng)的高開(kāi)孔率的形式,分析其在本轉(zhuǎn)化器上實(shí)施的可行性。

        原中心筒床層板由于采用的是弧板,首先采用大量瓷球?qū)φ麄€(gè)床層進(jìn)行找平,瓷球阻力降及孔板的阻力降較積木式的格柵高,因此采用不銹鋼格柵作為找平層,找平后再安裝鋼絲網(wǎng),鋼絲網(wǎng)上僅平鋪兩層瓷球,這樣床層孔板與觸媒層之間形成一個(gè)空間,氣體流通效果較好,長(zhǎng)期運(yùn)行也不存在堵塞的問(wèn)題。改造后轉(zhuǎn)化器如圖2所示。

        由于轉(zhuǎn)化器直徑比較大且考慮人孔尺寸,所以把格柵分為內(nèi)、外兩部分安裝,外環(huán)24對(duì)、內(nèi)環(huán)15對(duì),這樣可以減小安裝難度及提高安裝質(zhì)量。雖然增加了不銹鋼格柵的重量9噸左右,但是可以減少瓷球重量約27噸,大大降低了轉(zhuǎn)化器的重量。為了不改變轉(zhuǎn)化器本身的結(jié)構(gòu)形式及剛度,不銹鋼格柵不與轉(zhuǎn)化器焊接且留出所需膨脹量,格柵在轉(zhuǎn)化器內(nèi)可以自由膨脹收縮,孔板上的孔僅作為氣體通道,不需要增加開(kāi)孔數(shù)量,這樣能改善一段的初始阻力。同時(shí)由于格柵的空隙較大,灰塵不容易堆積,可以有效降低一段阻力降的升速。

        圖2 轉(zhuǎn)化器改造后示意圖

        3 技術(shù)改造運(yùn)行分析

        從表4數(shù)據(jù)得出,二期80萬(wàn)噸/年硫酸裝置轉(zhuǎn)化器一段觸媒床層板經(jīng)過(guò)技改后,大大降低了一段阻力降,降低了風(fēng)機(jī)蒸汽的消耗,提高了裝置的生產(chǎn)能力。

        表4 改造前后轉(zhuǎn)化器一段阻力降

        整改后,轉(zhuǎn)化器一段在90%負(fù)荷情況下運(yùn)行的阻力降從原來(lái)的4.14KPa降低到現(xiàn)在的1.33KPa,風(fēng)機(jī)出口壓力從51.8KPa降低到現(xiàn)在的45.9KPa,驅(qū)動(dòng)主風(fēng)機(jī)的汽輪機(jī)蒸汽消耗量從原來(lái)的60.19t/h降到54.2t/h,效果比較明顯,并且裝置負(fù)荷達(dá)到了100%。

        一段阻力降的上升速率明顯下降,裝置運(yùn)行10個(gè)月以來(lái),一段的阻力降僅上升了1.33KPa。整改前,裝置運(yùn)行10個(gè)月的時(shí)間,一段阻力降就上升了4.14KPa。

        4 經(jīng)濟(jì)效益分析

        技改后一段阻力降上升速度減緩,減少了觸媒篩分,一段觸媒的裝填量為115m3,按照篩分損失10%,則少損失115×10%=11.5m3,每年可以減少觸媒的篩分損失34.67萬(wàn)元,并且裝置可以滿負(fù)荷長(zhǎng)周期運(yùn)行。

        5 結(jié)論

        二期800kt/a硫酸裝置轉(zhuǎn)化器的技改方案屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng),取得了較好的改造效果,在不改變轉(zhuǎn)化器原有結(jié)構(gòu)形式和現(xiàn)有強(qiáng)度及剛度的前提下,以較少的投資來(lái)改善工藝操作指標(biāo),降低轉(zhuǎn)化一段的開(kāi)車初始阻力降,減緩阻力降的上升速率。從運(yùn)行效果可以得出,轉(zhuǎn)化器采用格柵找平,提高了設(shè)備的開(kāi)孔率,降低了阻力降且大大低了蒸汽消耗,改善了工藝操作指標(biāo)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]陳聲宗.化工設(shè)計(jì)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2012.

        To Investigate the Sulphuric Acid Production Capacity Converter Upgrade Device 800kt/a

        CHEN Jianjun
        (Yunnan Tianan Chemical Co.,Ltd,Kunming 650309)

        Abstract:Sulphur burning sul phuric acid converter due to the pressure drop increase rate is rapid, res ulting in the increas ed production unit l oad decreased si gnificantly, ri sing e nergy consumption, shorten the cycle device for catalyst screening, the number of parking. The paper in the main structure of the converter constant, on the bed s heets for renovation and, improve process operation indexes, reduce reduced the resistance of the converter, to achieve cost savings, improve the production capacity of the plant.

        Key words:resistance,transformation,improving,reducing consumption

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