王麗娜,方匡坤,錢林鋒,蔡文方
(1.浙江省電力建設(shè)有限公司,浙江 寧波 315000;2.浙江浙能臺(tái)州第二發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 臺(tái)州 317109;3.杭州意能電力技術(shù)有限公司,杭州 310006;4.國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014)
1 000 MW機(jī)組0號(hào)高壓加熱器全負(fù)荷高效回?zé)峒夹g(shù)及其應(yīng)用
王麗娜1,方匡坤2,錢林鋒3,蔡文方4
(1.浙江省電力建設(shè)有限公司,浙江 寧波 315000;2.浙江浙能臺(tái)州第二發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 臺(tái)州 317109;3.杭州意能電力技術(shù)有限公司,杭州 310006;4.國(guó)網(wǎng)浙江省電力公司電力科學(xué)研究院,杭州 310014)
以某新建1 000 MW超超臨界機(jī)組為例,介紹了增設(shè)0號(hào)高壓加熱器的全負(fù)荷高效回?zé)峒夹g(shù)方案,并在基建過(guò)程中實(shí)施完成。通過(guò)機(jī)組試運(yùn)及性能試驗(yàn),驗(yàn)證了在機(jī)組35%~90%THA負(fù)荷段投運(yùn)0號(hào)高壓加熱器,可以提高給水溫度,降低汽輪機(jī)熱耗,且能提高脫硝裝置在低負(fù)荷時(shí)的投用率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。
汽輪機(jī);超超臨界機(jī)組;高壓加熱器;全負(fù)荷高效回?zé)?;?jié)能減排
目前,我國(guó)高參數(shù)、高效率超(超)臨界火電機(jī)組發(fā)展較快并趨于主流,但由于此類機(jī)組需參與電網(wǎng)調(diào)峰,往往無(wú)法維持滿負(fù)荷長(zhǎng)期運(yùn)行。低負(fù)荷運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致機(jī)組實(shí)際運(yùn)行的綜合效率降低,節(jié)能減排效果均有所下降,因此,對(duì)機(jī)組在低負(fù)荷工況時(shí)進(jìn)行部分系統(tǒng)優(yōu)化,是提高機(jī)組實(shí)際運(yùn)行效率的有效途徑。
某新建2×1 000 MW超(超)臨界燃煤發(fā)電機(jī)組需參與電網(wǎng)調(diào)峰,負(fù)荷變動(dòng)較大,且多處于低負(fù)荷段,機(jī)組效率也隨著負(fù)荷的降低而下降。為提高低負(fù)荷段機(jī)組效率,結(jié)合機(jī)組實(shí)際情況及各方因素,從給水回?zé)嵯到y(tǒng)角度出發(fā),決定采用增加0號(hào)高壓加熱器(以下簡(jiǎn)稱0號(hào)高加)的全負(fù)荷高效回?zé)峒夹g(shù),即增設(shè)0號(hào)高加,利用汽輪機(jī)補(bǔ)汽閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn),引出高壓缸內(nèi)蒸汽作為0號(hào)高加的加熱汽源,提高機(jī)組部分負(fù)荷工況的給水溫度,進(jìn)而降低汽輪機(jī)熱耗,與此同時(shí),省煤器出口煙氣溫度也有所提高,低負(fù)荷工況時(shí)可達(dá)到脫硝裝置催化劑的工作溫度,使脫硝裝置在低負(fù)荷工況時(shí)仍可投用,實(shí)現(xiàn)高效減排。
增加0號(hào)高加旨在提高給水溫度,增加熱力系統(tǒng)的回?zé)崃?,減少冷源損失。最終給水溫度主要與抽汽壓力、抽汽級(jí)數(shù)有關(guān),因此可從增設(shè)抽汽級(jí)數(shù)或提高抽汽壓力角度設(shè)計(jì)方案,即在8級(jí)回?zé)峄A(chǔ)上增加1級(jí)高參數(shù)抽汽回?zé)?,在低?fù)荷工況下投用該級(jí)抽汽及對(duì)應(yīng)高壓加熱器,以提高給水溫度。由于此抽汽參數(shù)較高,考慮到設(shè)備運(yùn)行的安全可靠性,對(duì)此級(jí)抽汽另設(shè)高壓加熱器,即0號(hào)高加,高參數(shù)抽汽經(jīng)降壓后送至0號(hào)高加,使給水加熱在0號(hào)高加內(nèi)完成。
1.1 0級(jí)抽汽的汽源選取
增設(shè)0號(hào)高加的全負(fù)荷高效回?zé)嵯到y(tǒng),選取參數(shù)合適且不影響機(jī)組性能的高壓汽源十分重要。本機(jī)組汽輪機(jī)引進(jìn)德國(guó)西門子技術(shù),采用全周進(jìn)汽+補(bǔ)汽閥技術(shù)。補(bǔ)汽閥技術(shù)是在每個(gè)主汽閥后、調(diào)節(jié)閥前引出1根新蒸汽(約為額定進(jìn)汽量的8%)管道,接入1個(gè)外置補(bǔ)汽調(diào)節(jié)閥,將新蒸汽節(jié)流后送入高壓缸第5級(jí)動(dòng)葉后空間[1]。補(bǔ)汽閥技術(shù)在機(jī)組額定負(fù)荷以上超發(fā)和快速響應(yīng)一次調(diào)頻要求時(shí)才使用,機(jī)組部分負(fù)荷時(shí)采用主汽調(diào)節(jié)閥全開(kāi)的滑壓運(yùn)行方式[2]。因此,鑒于部分負(fù)荷時(shí)補(bǔ)汽閥處于停用狀態(tài),可選高壓缸補(bǔ)汽閥接口蒸汽作為高參數(shù)加熱汽源,從高壓缸第5級(jí)動(dòng)葉后汽室接至補(bǔ)汽閥的管道中引出抽汽(即0級(jí)抽汽),并將此抽蒸汽經(jīng)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行絕熱等焓降壓過(guò)程后再通至0號(hào)高加。根據(jù)增設(shè)0級(jí)抽汽后的熱平衡圖,得出高壓抽汽參數(shù)如表1所示。
表1 增設(shè)0級(jí)抽汽的高壓抽汽參數(shù)
由于0級(jí)抽汽為高參數(shù)新蒸汽,故管路基本采用A335P91材質(zhì)(包括所有疏水管道),設(shè)計(jì)參數(shù)為:規(guī)格159 mm×20 mm,P=18.593 MPa,T=573.6℃。降壓調(diào)閥后(參數(shù)已降低)與0號(hào)高加接管相連的管道選用12Cr1MoVG材質(zhì),設(shè)計(jì)參數(shù)為:規(guī)格159 mm×10 mm,P=8.536 MPa,T=525.2℃。
1.2 0號(hào)高加的給水及疏水
0號(hào)高加作為最后一級(jí)給水高壓加熱器,與3號(hào)高加外置蒸汽冷卻器并聯(lián)(0號(hào)高加臥式布置在蒸冷器旁),0號(hào)高加容量為70%VWO(閥門全開(kāi)功率)給水流量,其余30%VWO流量的給水通過(guò)外置蒸汽冷卻器,兩部分給水經(jīng)加熱器后混合通向省煤器。另外,在2號(hào)高加前再設(shè)置1路管道至高加出口三通閥前,形成給水調(diào)頻小旁路,旁路配置1只氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥用于調(diào)節(jié)給水流量,實(shí)現(xiàn)機(jī)組給水調(diào)頻功能。0號(hào)高加正常疏水與1號(hào)高加正常疏水匯合后進(jìn)入2號(hào)高加,其危急疏水接入凝汽器系統(tǒng)疏水立管。增加0號(hào)高加后給水及0抽示意圖如圖1所示。
圖1 增加0號(hào)高加后給水及抽汽示意
1.3 0號(hào)高加控制策略
根據(jù)方案設(shè)計(jì),0號(hào)高加僅在機(jī)組35%~90% THA負(fù)荷段投用,即僅在此負(fù)荷段開(kāi)啟0抽調(diào)節(jié)閥。根據(jù)主機(jī)廠熱平衡圖對(duì)應(yīng)工況下0抽壓力調(diào)節(jié)閥前壓力,設(shè)置調(diào)節(jié)閥前及閥后壓力定值聯(lián)鎖,控制調(diào)閥開(kāi)度,進(jìn)而控制0抽蒸汽量。同時(shí)根據(jù)系統(tǒng)及設(shè)備參數(shù)設(shè)置壓力保護(hù)定值,防止超壓。在此負(fù)荷段外,0抽調(diào)節(jié)閥微開(kāi),保持微量蒸汽通過(guò)0抽管道流通至0號(hào)高加筒體,保持全程暖管、暖體。無(wú)論汽輪機(jī)處于何種工況,0號(hào)高加水側(cè)均投入運(yùn)行(70%容量),因此其給水側(cè)及疏水控制與其他加熱器類似。補(bǔ)汽閥前是高參數(shù)主蒸汽,為了防止補(bǔ)汽閥和調(diào)節(jié)閥誤操作或泄漏造成主蒸汽大量漏入0抽管道引起管道及設(shè)備超壓,設(shè)置補(bǔ)汽閥和調(diào)節(jié)閥之間的聯(lián)鎖保護(hù),補(bǔ)汽閥開(kāi)啟時(shí),0抽蒸汽隔離閥、調(diào)節(jié)閥聯(lián)鎖關(guān)閉。
機(jī)組試運(yùn)期間,0號(hào)高加的給水回?zé)嵯到y(tǒng)完成初步調(diào)試。表2是性能試驗(yàn)期間,各工況負(fù)荷下0號(hào)高加投用前后的實(shí)際運(yùn)行參數(shù)。
2.1 0號(hào)高加實(shí)現(xiàn)給水溫度提升
表2數(shù)據(jù)顯示,相同負(fù)荷工況下,0號(hào)高加投用前后,省煤器進(jìn)口水溫偏差分別為3.17℃(900 MW),8.89℃(700 MW),12.78℃(500 MW)??梢?jiàn),0號(hào)高加的確可提高給水溫度,但隨著負(fù)荷的提高其作用逐漸減弱,主要原因是負(fù)荷升高時(shí)0抽調(diào)閥前蒸汽壓力升高,為保證0號(hào)高加不超壓(8.8 MPa),調(diào)閥開(kāi)度逐漸減小造成進(jìn)汽節(jié)流損失增加,抽汽量減少,進(jìn)而導(dǎo)致給水溫升減小。
經(jīng)對(duì)比,各工況下投用0號(hào)高加后的給水溫度均無(wú)法達(dá)到理論設(shè)計(jì)值,原因是理論設(shè)計(jì)工況與實(shí)際運(yùn)行工況存在偏差,主要影響因素如下:
(1)理論設(shè)計(jì)工況是3號(hào)高加外置蒸冷器給水流量占總給水量的30%,且各工況保持不變。而在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中,流經(jīng)外置蒸冷器的給水比例與設(shè)計(jì)工況存在一定的偏差,而且在給水流量、給水溫度發(fā)生變化時(shí),該給水比例也會(huì)隨之變化,這對(duì)加熱器出口水溫會(huì)產(chǎn)生一定的影響。
(2)0抽閥后壓力設(shè)定值為8.8 MPa,但實(shí)際閥后壓力控制比設(shè)定值略低(防止超壓)。由于加熱器是非調(diào)整抽汽型,加熱器入口壓力降低,加熱器出口水溫也會(huì)隨之降低。
2.2 0號(hào)高加對(duì)脫硝裝置投運(yùn)的影響
當(dāng)SCR(選擇性催化還原)脫硝系統(tǒng)入口煙溫低于催化劑的適用溫度下限時(shí),在催化劑上會(huì)發(fā)生副反應(yīng),煙氣中的SO3,H2O與NH3發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)生的NH3HSO4會(huì)減少與NOX的反應(yīng),并吸附在催化劑通道和空預(yù)器表面,長(zhǎng)時(shí)間低溫運(yùn)行會(huì)造成催化劑通道和空預(yù)器流通面堵塞。因此,一般將SCR入口煙溫控制在310℃以上,當(dāng)煙溫低于此溫度,氨氣進(jìn)口電動(dòng)閥自動(dòng)關(guān)閉,脫硝裝置退出運(yùn)行。
由表2可知,0號(hào)高加的投用可以提高SCR入口煙溫,負(fù)荷為900 MW,700 MW和500 MW時(shí)溫度偏差分別為5℃,2℃和9℃。負(fù)荷500 MW時(shí),未投用0號(hào)高加時(shí)SCR入口煙溫為306℃,低于運(yùn)行控制溫度310℃,脫硝裝置退出。而投用0號(hào)高加后,煙溫升至315℃,脫硝裝置仍可繼續(xù)運(yùn)行。根據(jù)實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),負(fù)荷在500 MW以下時(shí),0號(hào)高加投運(yùn)對(duì)煙溫的提升效果更加明顯,在400 MW負(fù)荷時(shí)投入0號(hào)高加,SCR入口煙溫可以達(dá)到322℃,仍可保持脫硝裝置運(yùn)行。因此,在機(jī)組50%負(fù)荷以下時(shí),0號(hào)高加的投運(yùn)能較大程度地提高SCR入口煙溫,保證脫硝裝置能繼續(xù)投運(yùn),大幅降低NOX的年排放量。
2.3 0號(hào)高加對(duì)汽輪機(jī)組熱耗的影響
對(duì)試驗(yàn)熱耗率進(jìn)行運(yùn)行參數(shù)及負(fù)荷偏差修正后,根據(jù)表3,可以得出各工況熱耗率變化分別為:900 MW時(shí)增加約12.3 kJ/kWh,700 MW時(shí)減少約7.1 kJ/kWh,500 MW時(shí)減少約7.7 kJ/kWh。由實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)可知,負(fù)荷900 MW時(shí),熱耗并未按預(yù)期設(shè)計(jì)減少,反而增加約12.3 kJ/kWh,并且在此負(fù)荷時(shí),0號(hào)高加不影響脫硝裝置投用,因此,當(dāng)升至900 MW較高負(fù)荷時(shí),建議提早撤出0號(hào)高加,以保汽輪機(jī)組熱耗較低。
應(yīng)用0號(hào)高加的全負(fù)荷高效回?zé)峒夹g(shù),結(jié)合70%容量的0號(hào)高加在百萬(wàn)機(jī)組中的實(shí)際投用效果,可以得出如下結(jié)論:
表2 0號(hào)高加投用前后運(yùn)行參數(shù)
表3 0號(hào)高加投用前后熱耗率參數(shù)表
(1)采用補(bǔ)汽閥技術(shù)的汽輪機(jī)均具備采用0號(hào)高加的條件,且在實(shí)際運(yùn)行中,0級(jí)抽汽量均在控制范圍內(nèi),加熱器入口壓力可通過(guò)減壓調(diào)節(jié)閥平穩(wěn)控制,以保證系統(tǒng)安全運(yùn)行。
(2)0號(hào)高加在設(shè)定負(fù)荷段投用后,給水溫度有明顯提高,尤其在低負(fù)荷工況時(shí),效果更為顯著。但由于不同工況下,0號(hào)抽汽存在不同程度的節(jié)流損失,在0號(hào)高加投用后,汽輪機(jī)組熱耗率的降低與設(shè)計(jì)工況相比還有一定的偏差。
(3)0號(hào)高加的投用對(duì)爐后脫硝裝置具有很大作用,一定程度上解決了低負(fù)荷工況時(shí)脫硝裝置因煙溫低而自動(dòng)退出運(yùn)行的問(wèn)題,擴(kuò)大了脫硝設(shè)備投運(yùn)的負(fù)荷范圍,減少了NOX的排放量。
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(本文編輯:張 彩)
Full-load High-Efficiency Heat Regeneration Technology of No.0 High-Pressure Heater in 1 000 MW Units and Its Application
WANG Lina1,F(xiàn)ANG Kuangkun2,QIAN Linfeng3,CAI Wenfang4
(1.Zhejiang Provincial Power Construction Co.,Ltd.,Ningbo Zhejiang 315000,China;2.Zhejiang Zheneng Taizhou Second Electric Power Generation Co.,Ltd.,Taizhou Zhejiang 317109,China;3.Hangzhou E-energy Technology Co.,Ltd.,Hangzhou 310006,China;4.State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute,Hangzhou 310014,China)
The paper briefly introduces full-load high-efficiency heat regeneration technology scheme of No.0 high-pressure heater in a new 1 000 MW ultra-supercritical unit and its implementation in capital construction.By trial run and performance test,it is verified that in load of 35%to 90%of THA,the operation of No. 0 high-pressure heater can rise feedwater temperature,decline heat rate of steam turbine and increase the operation rate of denitration in low load to achieve energy conservation and emission reduction.
steam turbine;ultra-supercritical unit;high-pressure heater;full-load high-efficiency heat regeneration;energy conservation and emission reduction
TM621
:B
:1007-1881(2016)07-0041-04
2016-05-05
王麗娜(1987),女,助理工程師,主要從事電力基建管理工作。