戴建坤(唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維有限公司,河北 唐山 063305)
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基于一步提硝系統(tǒng)材料的應(yīng)用及技術(shù)改造
戴建坤
(唐山三友遠(yuǎn)達(dá)纖維有限公司,河北唐山063305)
摘要:本文介紹了粘膠生產(chǎn)中酸浴車間一步提硝工藝中出現(xiàn)的設(shè)備、管路等磨損、腐蝕問題,并從生產(chǎn)工藝、設(shè)備等方面分析出現(xiàn)這類問題的原因,提出提硝設(shè)備及材料抗磨性、抗腐蝕性的探究及改造,總結(jié)改造成果及在其他生產(chǎn)工藝中的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:提硝系統(tǒng);硫酸鈉顆粒;材料應(yīng)用;原因分析;技術(shù)改造
在粘膠纖維生產(chǎn)中,酸浴車間閃蒸結(jié)晶使用的“一步提硝”工藝,是根據(jù)硫酸鈉溶液在32.38℃以上是無水硫酸鈉結(jié)晶相區(qū)的理論,將進(jìn)入閃蒸裝置的酸浴濃度提高,使其在閃蒸蒸發(fā)過程中達(dá)到飽和而結(jié)晶,由于閃蒸溫度都在32.38℃以上,是無水硫酸鈉結(jié)晶的相區(qū),因此可以直接結(jié)晶得到元明粉。目前在16萬噸酸站開車運(yùn)行以來,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際運(yùn)行狀況凸顯出提硝系統(tǒng)運(yùn)行對(duì)材料磨損和腐蝕的嚴(yán)重性,在此過程中提硝顆粒對(duì)離心泵、管路、閥門等的磨損嚴(yán)重,酸浴對(duì)提硝材料腐蝕嚴(yán)重。
根據(jù)現(xiàn)在的16萬噸酸浴車間一步提硝生產(chǎn)工藝分析來看,主要使用以下設(shè)備及材料:
1.1 離心泵,車間一步提硝工藝使用的離心泵主要用于提硝過程中的酸浴的循環(huán)。
1.2 離心機(jī),車間使用的活塞推料式離心機(jī),離心機(jī)轉(zhuǎn)鼓由電動(dòng)機(jī)通過角帶帶動(dòng),進(jìn)行高速回轉(zhuǎn),同時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)鼓在油缸的作用下作相對(duì)外轉(zhuǎn)鼓的前后往復(fù)運(yùn)動(dòng)(50次/min~70次/min)。懸浮液進(jìn)入后在離心力的作用下完成固液分離。
1.3 PPH及904L管路及管件,用于提硝工藝中的離心機(jī)和離心泵進(jìn)出口管路。
1.4 各種材質(zhì)及類型的閥門,用于提硝工藝管路中的轉(zhuǎn)換及控制。
2.1 離心泵主要部件磨損;閃蒸一步提硝系統(tǒng)使用的離心泵材質(zhì)為塑料泵,從運(yùn)行的狀況看:泵體、葉輪、前、后泵蓋等塑料泵件因磨損損壞更換新備件多次。主要原因是高濃度的硫酸鈉顆粒對(duì)葉輪等設(shè)備的沖刷磨損嚴(yán)重,設(shè)備故障率高,職工勞動(dòng)強(qiáng)度大,備件消耗高,影響生產(chǎn)運(yùn)行和元明粉產(chǎn)量。
2.2 離心機(jī)過流件腐蝕及磨損;過流部件均為不銹鋼904L材質(zhì),過流件主要包含篩網(wǎng)、內(nèi)外篩網(wǎng)壓環(huán)、大小轉(zhuǎn)轂內(nèi)外推料片、推料片螺栓、等。篩網(wǎng)腐蝕為篩網(wǎng)條出現(xiàn)凹點(diǎn),元明粉顆粒對(duì)篩網(wǎng)沖刷造成篩網(wǎng)間隙變大,使用周期僅為2個(gè)月;大小轉(zhuǎn)轂及內(nèi)外篩網(wǎng)壓環(huán)腐蝕主要表現(xiàn)在本體出現(xiàn)凹坑、裂紋等,嚴(yán)重影響設(shè)備動(dòng)平衡;推料片腐蝕表現(xiàn)為在螺栓孔位置斷裂和推料片變薄兩方面;推料片螺栓螺帽腐蝕導(dǎo)致更換推料片時(shí)螺栓無法拆下。
2.3 管路磨損;提硝泵上量管及離心機(jī)下料管路使用PPH管路,在實(shí)際生產(chǎn)中,PPH管路耐磨性差,管路頻繁出現(xiàn)磨損泄漏情況,提硝泵進(jìn)出口管件如PPH彎頭、三通等在高濃度、高速度、大流量的硫酸鈉顆粒的沖刷下磨損嚴(yán)重,造成元明粉下料間斷,造成元明粉損失,影響產(chǎn)量及外排COD,且增加了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
2.4 閥門磨損;車間提硝系統(tǒng)用于工藝轉(zhuǎn)換和控制的閥門大部分使用的塑料蝶閥,在使用過程中表現(xiàn)為閥板磨損嚴(yán)重,損壞的閥體、閥芯內(nèi)充滿元明粉,如DN80 PP蝶閥使用周期約半個(gè)月,嚴(yán)重制約生產(chǎn)。
針對(duì)一步提硝系統(tǒng)材料的磨損及腐蝕情況,車間結(jié)合閥門、設(shè)備、材料廠家進(jìn)行一系列的技術(shù)改造,具體如下:
3.1 提硝離心泵主要做功部件改為陶瓷材料材質(zhì),一臺(tái)提硝泵主要磨損部件有泵體、前、后泵蓋,塑料泵件價(jià)格為10.13萬元,使用周期為一個(gè)月。更換陶瓷泵后,泵殼及內(nèi)附件更換周期為三個(gè)月,每次更換備件費(fèi)用僅為2萬元。更換陶瓷材料泵后大大節(jié)省了備件費(fèi)用,降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,更保證提硝工藝生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行。
3.1.1 提硝離心機(jī)過流件材質(zhì)增強(qiáng),離心機(jī)篩網(wǎng)及內(nèi)外篩網(wǎng)壓壞、內(nèi)外推料片由不銹鋼904L材質(zhì)改為254SOM材質(zhì)。904L不銹鋼的使用最佳溫度小于40℃,而我車間進(jìn)料溫度在60℃左右,導(dǎo)致904L的過流件腐蝕速度較快。車間與廠家交流,內(nèi)外篩網(wǎng)壓環(huán)試驗(yàn)254SMO材質(zhì)。904L材質(zhì)內(nèi)外網(wǎng)壓環(huán)使用12個(gè)月后出現(xiàn)腐蝕,而254SMO使用18個(gè)月后檢查未發(fā)現(xiàn)明顯的腐蝕。更換后減少設(shè)備非計(jì)劃停車,保證設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。
3.1.2 提硝離心機(jī)篩網(wǎng)結(jié)構(gòu)改型,篩網(wǎng)是由多個(gè)相同的板條構(gòu)成所需要的間隙再焊接完成的,原篩網(wǎng)板條為三角形,改型后改成梯形,結(jié)構(gòu)得到加固,耐磨性明細(xì)增強(qiáng)。
3.2 提硝系統(tǒng)管路材質(zhì)更換,在管路的彎頭及三通等拐點(diǎn)將原來PPH材質(zhì)的管件更換為不銹鋼904L材質(zhì)。更換后管路因磨損造成的泄露明顯減少,元明粉產(chǎn)出率可提高0.1%,職工勞動(dòng)強(qiáng)度大大降低,節(jié)約人工費(fèi)。增加元明粉效益,年創(chuàng)效4.312萬元。
3.3 提硝系統(tǒng)管路閥門改造,試驗(yàn)PVDF材質(zhì)塑料蝶閥,試驗(yàn)效果周期比原閥門延長(zhǎng)2個(gè)月;試驗(yàn)PP球閥,球閥閥體厚度大,密封嚴(yán)謹(jǐn),試驗(yàn)效果良好,比原類型閥門延長(zhǎng)3個(gè)月,且價(jià)格合理,車間最終決定使用PP球閥。
圖1 改造前篩網(wǎng)板條形狀
圖2 改造后篩網(wǎng)板條形狀
車間通過對(duì)提硝系統(tǒng)材料的改造,降低了職工的勞動(dòng)強(qiáng)度,其中離心泵及離心機(jī)備件消耗年降低31.4萬元,節(jié)省閥門費(fèi)用10.2萬元工藝非計(jì)劃停車次數(shù)由16 次/月降低到5次/月,離心泵及離心機(jī)維修職工加班費(fèi)減少50%。檢修費(fèi)用由36.4萬元/年降低為12萬元/年。工藝非計(jì)劃停車次數(shù)由15次/月降低到6次/月。元明粉產(chǎn)量有所提高,產(chǎn)出率由49.11%增長(zhǎng)到51.57%,創(chuàng)造效益明顯。提硝系統(tǒng)材料改造成功后,車間對(duì)其余易磨損易腐蝕的工況進(jìn)行逐一改造。
參考文獻(xiàn)
[1]徐達(dá)人.閃蒸結(jié)晶“一步提硝”新技術(shù)[J].人造纖維,2012(12):4-7.
中圖分類號(hào):TQ125.14
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