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        首臺300MW汽輪機循環(huán)水供熱改造技術(shù)與經(jīng)濟指標(biāo)分析

        2016-03-29 07:27:44成渫畏王學(xué)棟華電國際山東分公司安生部山東濟南5004華電電力科學(xué)研究院山東分院山東濟南5004
        發(fā)電技術(shù) 2016年1期
        關(guān)鍵詞:背壓抽汽給水泵

        成渫畏,王學(xué)棟,宋 昂(.華電國際山東分公司安生部,山東濟南5004;.華電電力科學(xué)研究院山東分院,山東濟南5004)

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        首臺300MW汽輪機循環(huán)水供熱改造技術(shù)與經(jīng)濟指標(biāo)分析

        成渫畏1,王學(xué)棟2,宋昂2
        (1.華電國際山東分公司安生部,山東濟南250014;2.華電電力科學(xué)研究院山東分院,山東濟南250014)

        摘要:介紹了首臺亞臨界300MW汽輪機高溫循環(huán)水供熱改造技術(shù)和改造內(nèi)容,并闡述了與135MW等級機組改造的異同點。在135MW等級機組雙背壓雙轉(zhuǎn)子互換改造技術(shù)的基礎(chǔ)上,300MW汽輪機解決了雙層低壓缸通用性改造、給水泵小汽輪機改造以及凝結(jié)水精處理系統(tǒng)改造等關(guān)鍵技術(shù)難題,成功實施了高溫循環(huán)水直接供熱技術(shù)改造。由改造后性能考核試驗結(jié)果得知,機組各項經(jīng)濟指標(biāo)達到設(shè)計值,節(jié)能效果顯著。

        關(guān)鍵詞:300MW汽輪機;循環(huán)水供熱;高背壓改造;高背壓供熱;雙轉(zhuǎn)子互換

        0 引言

        汽輪機提高背壓運行,凝汽器的排汽溫度升高,提高了循環(huán)水出口溫度。將循環(huán)水接入采暖供熱系統(tǒng),循環(huán)水經(jīng)凝汽器加熱后,注入熱網(wǎng),滿足用戶采暖要求,冷卻后的循環(huán)水再回到凝汽器進行加熱。高背壓循環(huán)水供熱將原來從冷卻塔排入自然界的熱量回收利用,達到了節(jié)約供熱用蒸汽、提高汽輪機組熱效率的目的[1~3]。

        近幾年,在山東區(qū)域電網(wǎng),七臺135MW及300MW等級汽輪機實施了低壓缸“雙背壓雙轉(zhuǎn)子”互換改造技術(shù),機組在供熱期高背壓運行,非供熱期正常背壓運行。機組改造后,采暖季節(jié)利用高溫循環(huán)水直接供熱,滿足了較大的熱負荷需求,提高了城鎮(zhèn)化發(fā)展迅速的城鎮(zhèn)居民的采暖質(zhì)量。在135MW等級汽輪機“雙背壓雙轉(zhuǎn)子”互換改造技術(shù)的基礎(chǔ)上,首臺300MW汽輪機高溫循環(huán)水供熱改造解決了雙層低壓內(nèi)缸通用性、座缸式軸承標(biāo)高上移、汽動給水泵改造、凝結(jié)水精處理系統(tǒng)改造等技術(shù)難題。此項目在國內(nèi)300MW等級機組循環(huán)水供熱技術(shù)改造方面獲得了新的技術(shù)突破,為大容量機組供熱改造開辟了新途徑,具有很大的推廣價值。

        1 汽輪機循環(huán)水供熱改造前后的技術(shù)參數(shù)

        1.1汽輪機供熱改造前后的技術(shù)參數(shù)

        某廠300MW汽輪機采用雙流低壓缸,通流級數(shù)為7級。為實現(xiàn)機組高背壓循環(huán)水供熱,低壓缸通流部分進行了改造,去掉低壓后二級隔板、動葉;機組改造前后的技術(shù)參數(shù)見表1。

        表1 300MW機組高溫循環(huán)水供熱改造前后的技術(shù)參數(shù)

        1.2汽輪機循環(huán)水直接供熱系統(tǒng)設(shè)計

        在采暖期,機組高背壓供熱工況運行時,原冷水塔及循環(huán)水泵退出運行,循環(huán)水系統(tǒng)切換至熱網(wǎng)循環(huán)泵建立起來的熱水管網(wǎng)循環(huán)水回路,形成新的“余熱-熱網(wǎng)循環(huán)水”熱交換系統(tǒng)。循環(huán)水回路切換完成后,循環(huán)水流量降至9700t/h,凝汽器背壓由4.9kPa升至54kPa,低壓缸排汽溫度由32.5℃升至83.3℃。經(jīng)過凝汽器的第一次加熱,熱網(wǎng)循環(huán)水回水溫度由53℃提升至80℃,然后經(jīng)熱網(wǎng)循環(huán)泵升壓后送入首站加熱器完成第二次加熱,將熱網(wǎng)供水進一步加熱后生成高溫?zé)崴椭翢嵊脩魸M足用戶采暖需求。供熱首站蒸汽來源為本機或臨機的中低壓聯(lián)通管抽汽,高溫?zé)崴鋮s后再回到機組凝汽器,構(gòu)成一個完整的循環(huán)水路。機組在正常背壓工況運行時,退出熱網(wǎng)循環(huán)泵及熱網(wǎng)加熱器運行,恢復(fù)原循環(huán)水系統(tǒng)運行,凝汽器背壓恢復(fù)至4.9kPa。300MW海水冷卻機組循環(huán)水直接供熱系統(tǒng)如圖1所示。

        2 300MW汽輪機循環(huán)水供熱改造的技術(shù)特征與內(nèi)容

        300MW汽輪機實行高背壓循環(huán)水供熱改造,是在135MW等級汽輪機高背壓循環(huán)水供熱改造基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,135MW等級機組循環(huán)水直接供熱改造的關(guān)鍵技術(shù)是:1)采用雙低壓轉(zhuǎn)子互換技術(shù);2)采用新型高強自帶冠動葉;3)凝汽器進行加強型改造,以適應(yīng)凝汽器高背壓供熱、低背壓純凝雙運行模式下安全性的要求[4,5]。而300MW汽輪機的技術(shù)改造除了需要研發(fā)新的高背壓工況運行的低壓轉(zhuǎn)子,凝汽器進行改造以外,還要研究300MW機組特有的技術(shù)難題,包括雙層低壓缸的通用性改造、完善低壓缸座缸式軸承、擴大給水泵汽輪機的變工況運行范圍以及凝結(jié)水精處理系統(tǒng)采用高溫樹脂等技術(shù)。

        2.1提高低壓缸座缸式軸承的可靠性

        300MW汽輪機低壓轉(zhuǎn)子采用座缸式軸承座,低壓軸承的標(biāo)高將隨著排汽溫度的變化而變化,汽輪機背壓提高后排汽溫度達到83.3℃,在變工況時甚至達到100℃以上,造成低壓缸的座缸軸承中心線提高,瓦溫升高,振動增大。根據(jù)改造后低壓轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu),建立軸系計算模型,計算改造前后機組各軸承負荷、標(biāo)高、轉(zhuǎn)子撓度等,通過調(diào)整各軸承標(biāo)高及軸系、低壓缸通流間隙,以及低壓缸增設(shè)兩級噴水減溫裝置,解決此問題。

        2.2雙層低壓缸通用性改造及優(yōu)化

        原低壓缸采用雙層內(nèi)缸,末兩級采取鑲嵌式隔板,拆裝難度大,無法實現(xiàn)轉(zhuǎn)子及隔板的互換性。通過對低壓內(nèi)缸的優(yōu)化設(shè)計和改造,使得高背壓的低壓轉(zhuǎn)子和原低壓轉(zhuǎn)子可以使用同一低壓缸。

        低壓缸通流部分優(yōu)化改造內(nèi)容:將原來的低壓雙層內(nèi)缸更換為新設(shè)計的整體內(nèi)缸結(jié)構(gòu),保留原低壓外缸,低壓前2×5級隔板裝配在全新設(shè)計低壓靜葉持環(huán)上,低壓末兩級隔板更換為上下半可拆卸的結(jié)構(gòu)。供熱工況時,僅將低壓持環(huán)更換,將低壓末兩級隔板拆下,換為帶有隔板槽保護功能的導(dǎo)流板,同時換成新設(shè)計的高背壓供熱轉(zhuǎn)子。非供熱工況時,拆除導(dǎo)流板,安裝低壓末兩級隔板及帶有前五級純凝用隔板的低壓持環(huán),新設(shè)計的低壓內(nèi)缸配合電廠原有低壓轉(zhuǎn)子運行。

        2.3高背壓低壓轉(zhuǎn)子的研發(fā)

        原純凝工況的2×7級低壓轉(zhuǎn)子改造為高背壓的2×5級低壓轉(zhuǎn)子,新設(shè)計的高背壓低壓轉(zhuǎn)子,在總長度、軸向尺寸、軸徑等方面應(yīng)與舊轉(zhuǎn)子保持一致,通過調(diào)整轉(zhuǎn)子葉輪的隔板汽封直徑,使新設(shè)計轉(zhuǎn)子與舊轉(zhuǎn)子具有相同的撓度特性,以確保軸承負荷分配、轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動特性基本不變,保證軸系穩(wěn)定性。

        2.4汽動給水泵改造

        由于汽動給水泵排汽到主機凝汽器,隨著汽輪機高背壓運行,小汽輪機排汽溫度和排汽壓力也提高了。給水泵汽輪機原設(shè)計背壓為4.5~12kPa,而供熱期間凝汽器背壓高達54kPa,將會造成給水泵汽輪機出力不足,因此與主機改造的同時,對小汽輪機通流部分進行全部更換式改造,研發(fā)制造新轉(zhuǎn)子、改造蒸汽室噴嘴環(huán)、加工新的導(dǎo)葉持環(huán)。高背壓運行期間,小汽輪機汽源改為高壓缸排汽,擴大轉(zhuǎn)子的變工況適用范圍,實現(xiàn)給水泵汽輪機同一轉(zhuǎn)子可以在非供熱期純凝、供熱期高背壓兩種工況下運行的模式。

        2.5凝汽器加強型改造

        凝汽器在高、低背壓兩種模式下運行,壓力和溫度變化較大。機組改造后,凝汽器水室壓力由原來設(shè)計壓力0.4MPa提高到0.5~0.6MPa;低壓缸排汽溫度升高造成凝汽器管束與殼體膨脹不均勻,會造成管束的脹口泄漏。對凝汽器進行整體改造,更換凝汽器管束,水室采取弧形板結(jié)構(gòu),內(nèi)部增加支撐,加厚管板厚度等措施,設(shè)計水室承壓達到1.0MPa;凝汽器后水室增加伸縮節(jié),當(dāng)凝汽器溫度升高后管板和水室自由膨脹。

        2.6凝結(jié)水精處理系統(tǒng)采用高溫樹脂

        循環(huán)水供熱期間,凝結(jié)水溫度達到80℃以上,原凝結(jié)水精處理系統(tǒng)無法運行,研制開發(fā)國產(chǎn)中壓高溫樹脂,新增3臺內(nèi)襯丁基橡膠,耐溫100~120℃的高溫混床,滿足高背壓供熱工況運行的需要。

        3300 MW汽輪機高背壓改造后的性能指標(biāo)

        3.1300MW機組高背壓運行的經(jīng)濟指標(biāo)

        首臺300MW汽輪機高背壓循環(huán)水供熱改造后,進行循環(huán)水供熱工況性能考核試驗,以了解機組供熱能力和供熱工況下的經(jīng)濟指標(biāo)。機組供熱工況試驗結(jié)果見表2。

        表2 300MW汽輪機循環(huán)水供熱改造性能試驗結(jié)果

        300MW汽輪機高背壓循環(huán)水供熱改造以后,在4VWO工況下,高壓缸效率81.335%,中壓缸效率88.594%,低壓缸效率93.292%,修正后熱耗率3713.098 kJ/kW·h;最大純凝230MW工況的高壓缸效率81.346%,中壓缸效率87.232 %,低壓缸效率93.538%,修正后熱耗率3738.2 kJ/kW·h,而相應(yīng)工況設(shè)計的高壓缸效率82.385%,中壓缸效率91.15 %,低壓缸效率94.131%,作為高背壓改造機組,改造后的低壓缸效率稍小于設(shè)計值。

        由表2可以看出,機組在4VWO工況和230MW工況下,試驗熱耗率在3736.193~3762.792kJ/kW·h之間,修正后熱耗率在3713.098~3738.195kJ/kW·h之間,平均熱耗率為3725.65kJ/kW.h,機組熱效率在96.3%~97.0%之間,隨工況變化波動不大,這主要是因為機組在高背壓供熱狀態(tài),高溫循環(huán)水承擔(dān)著很大的對外供熱量,而機組冷端運行參數(shù)受熱負荷影響較大。帶采暖抽汽工況,由于中低壓缸聯(lián)通管的采暖抽汽量沒有在低壓缸中做功,機組發(fā)電功率降低,因此導(dǎo)致機組試驗熱耗率和修正后的熱耗率都增加。

        3.2試驗結(jié)果分析

        3.2.1帶電負荷能力

        機組高背壓循環(huán)水供熱工況運行的發(fā)電功率受冷端參數(shù)和熱負荷影響較大,當(dāng)熱網(wǎng)循環(huán)水流量達到11476t/h時,凝汽器背壓為54.95kPa,機組發(fā)電功率最大達到230.4MW,達到設(shè)計出力229.7MW。

        3.2.2采暖抽汽工況的經(jīng)濟指標(biāo)

        機組設(shè)計最大采暖抽汽量為270t/h,試驗時帶最大采暖抽汽量246.2t/h,此工況下,機組進汽流量1005.06t/h,發(fā)電出力223.47MW,凝汽器背壓為40.61kPa,低壓缸效率90.870%;相應(yīng)工況下,機組設(shè)計進汽量970t/h,發(fā)電出力238.93MW,采暖抽汽量190t/h,凝汽器背壓為54kPa,低壓缸效率93.906%。

        帶采暖抽汽工況,由采暖抽汽和高溫循環(huán)水同時對用戶供熱,隨抽汽量增加,低壓缸通流量降低,凝汽器背壓降低,高溫循環(huán)水供熱量減小,同時在相同的主蒸汽流量情況下,機組發(fā)電出力也降低,為保證機組和全廠的經(jīng)濟效益,應(yīng)對高溫循環(huán)水供熱機組和其他供熱機組的運行方式進行優(yōu)化,優(yōu)先采用機組高溫循環(huán)水供熱,其次再依次投用壓力逐漸增高的供熱抽汽。

        3.2.3改造后的經(jīng)濟指標(biāo)和社會效益

        300MW機組循環(huán)水供熱改造后,平均熱耗率為3725.65kJ/kW·h,循環(huán)熱效率達96%以上,發(fā)電煤耗為139g/kW·h,每個供熱季節(jié)約標(biāo)煤至少6.46萬t。

        300MW機組循環(huán)水供熱改造后,回收了冷源損失,擴大了熱源容量,機組進汽流量1025t/h時,供熱能力為460.2MW,供熱面積增加了4×106m2,每年可向市區(qū)增加供熱量1.23×106GJ,考慮小鍋爐與大型供熱機組的供熱煤耗差,每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約2.83×104t。綜合節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤9.29×104t,減少二氧化硫排放量2933t,減少氮氧化物排放量883t。

        3.3機組高背壓運行的控制指標(biāo)

        對于利用高溫循環(huán)水供熱的抽凝機組,外網(wǎng)熱負荷對循環(huán)水流量和凝汽器進、出水溫度影響很大,而循環(huán)水流量和凝汽器進、出水溫度又影響機組的運行指標(biāo),因此熱負荷同時影響著機組的運行方式和安全指標(biāo)[6,7]。

        3.3.1低壓缸排汽壓力的限制

        低壓缸排汽壓力過高和排汽流量較低時,會造成低壓缸排汽容積流量減少,末級葉片將產(chǎn)生鼓風(fēng)損失,造成排汽溫度過高,容易發(fā)生汽輪機動靜摩擦等事故。因此,嚴(yán)格按照制造廠提供的低壓缸排汽壓力限制曲線(如圖2所示),控制汽輪機背壓值在規(guī)定范圍內(nèi)。

        3.3.2中壓缸排汽壓力的限制

        機組中低壓連通管上帶采暖抽汽,實現(xiàn)對高溫循環(huán)水供熱溫度的調(diào)節(jié),由于中壓缸末級葉片強度的要求,級間壓差不能超限,為確保中壓缸葉片安全,不同的主汽流量下,控制不同的中壓缸排汽壓力:當(dāng)主汽流量大于850t/h時,中低壓聯(lián)通管上調(diào)節(jié)抽汽壓力不低于0.79MPa;當(dāng)主汽流量小于850t/h時,調(diào)節(jié)抽汽壓力不低于同等純凝工況時的中排壓力。

        3.3.3中、低壓缸排汽溫度的限制

        機組在高背壓循環(huán)水供熱工況運行,控制中壓缸排汽溫度小于378℃,低壓缸排汽溫度小于85℃。

        機組在高背壓運行狀態(tài),利用高溫循環(huán)水供熱,受外網(wǎng)熱負荷影響較大,在供熱初期和末期,熱負荷小,機組運行調(diào)整困難,應(yīng)該充分地調(diào)整本機和臨機中低壓聯(lián)通管抽汽供熱和高溫循環(huán)水供熱,協(xié)調(diào)機組運行方式,并保證中、低壓缸排汽溫度不超過以上限制值。

        4 結(jié)語

        首臺亞臨界300MW抽凝式汽輪機采用“雙背壓雙轉(zhuǎn)子互換”方式實施高背壓改造,實現(xiàn)了高溫循環(huán)水直接供熱的目的。在135MW等級機組高背壓改造技術(shù)的基礎(chǔ)上,300MW機組針對本身特點,通過對低壓內(nèi)缸的優(yōu)化設(shè)計和改造,解決了雙層低壓內(nèi)缸通用性改造的難題,使得新、舊低壓轉(zhuǎn)子可以使用同一低壓缸;研發(fā)設(shè)計給水泵汽輪機新轉(zhuǎn)子及有關(guān)部套,擴大了給水泵汽輪機轉(zhuǎn)子的變工況適用范圍,解決了給水泵汽輪機高背壓工況下出力不足的難題;研制開發(fā)國產(chǎn)中壓高溫樹脂,新增3臺內(nèi)襯丁基橡膠,耐溫100~120℃的高溫混床,滿足凝結(jié)水系統(tǒng)高背壓供熱工況運行的需要。

        首臺300MW機組實施高溫循環(huán)水供熱改造以后,實現(xiàn)了采暖期凝汽器高背壓運行,利用高溫循環(huán)水直接供熱,非采暖期低背壓運行,滿足了機組冬季高背壓供熱和全年經(jīng)濟運行的要求。改造后的性能試驗結(jié)果表明,機組各項經(jīng)濟指標(biāo)達到設(shè)計值,節(jié)能效果顯著。

        參考文獻:

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        修回日期:2016-01-18

        Transformation Technology and Economic Indicators Analysis of the First 300MW Steam Turbine Supplying Heat Using High-temperature Circulating Water

        CHENG Xie-wei1,WANG Xue-dong2,SONG Ang2
        (1. Safety Production Part of Shandong Branch Company of Huadian Power International Ltd. Co.,Jinan 250014,China;2. Shandong Branch of Huadian Electric Power Research Institute,Jinan 250014,China)

        Abstract:This paper introduces the technology and content of the first subcritical 300MW steam turbine transformation using high-temperature circulating water for direct heating,and illustrates the similarities and differences with the 135MW stage units. On the basis of transformation technology of double back-pressure and dual rotor switch on 135MW stage units,Technical problems that commonality transformation of dual low-pressure cylinder,feeding water pump turbine transformation,and condensate polishing treatment system transformation have been solved on 300MW turbine unit to achieve direct heating using high-temperature circulating water. After transformation,the performance test results show that economic indicators of the unit have reached design values. Its energy-saving effect is remarkable.

        Key words:300MW steam turbine;circulating water heating;high back-pressure transformation;high back-pressure heating;dual rotor switch

        收稿日期:2015-11-11

        作者簡介:成渫畏(1970-),男,江蘇無錫人,本科,工學(xué)學(xué)士,工程師,從事電站機組本體和輔機、熱力系統(tǒng)的檢修、技術(shù)管理等工作。

        中圖分類號:TK262

        文獻標(biāo)識碼:B

        文章編號:2095-3429(2016)01-0006-05

        DOI:10.3969/J.ISSN.2095-3429.2016.01.002

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