唐 擁 軍(國網新源控股有限公司技術中心,北京 100161)
江西白石壁電站最大水頭為31.5 m,最小水頭為19 m,設計水頭為24.5 m,原裝機3臺630 kW的混流臥式機組。2013年啟動了增容改造項目,將3臺機組全部增容至800 kW。增容改造前,水輪機型號為HL240-WJ-71,發(fā)電機型號為SFW630-12/1430,機組轉速為500 r/min。增容改造后,水輪機型號為HLA551-WJ-80,發(fā)電機型號為SFW800-12/1430,機組轉速為500 r/min。
機組啟動試運行時發(fā)現,在出力大于200 kW后,1F至3F機組噪聲與振動都很大,且有隨著出力增加而增大的趨勢,機組無法安全運行。為分析解決這個共性問題,對機組開展了噪聲測試試驗。
處理前,對1F機組進行了噪聲測試,在離尾水錐管約1 m處布置噪聲探頭,如圖1所示。
圖1 噪聲測點布置位置
各出力工況和噪聲L聲級、A聲級及主頻統(tǒng)計見表1,噪聲L聲級、A聲級與機組出力關系曲線見圖2,噪聲頻域瀑布圖見圖3。
由測試結果可知,機組噪聲L聲級、A聲級隨著機組出力的增加而增大,在450 kW負荷時L聲級約為105 dB、A聲級約為94 dB。噪聲主要為41~45 Hz和200 Hz左右的頻率成分。其中41~45 Hz左右頻率成分約為5~5.4倍轉頻(轉速為500 r/min,轉頻為8.33 Hz),且其分頻幅值呈隨著出力的增加而增大的趨勢。200 Hz左右頻率成分為2倍極振頻率(2×12個磁極×8.33 Hz=200 Hz)。這表明,引起機組振動與噪聲過大的原因是5倍左右轉頻的頻率成分。
表1 機組噪聲L聲級、A聲級及主頻統(tǒng)計
圖2 噪聲L聲級、A聲級與機組出力關系曲線
圖3 噪聲頻域瀑布圖
由上可知,引起機組振動與噪聲過大的是5倍左右轉頻的頻率成分,于是從水輪機結構中尋找與5倍左右轉頻相關的部件。結果發(fā)現頂蓋6個加強筋板過高是振動與噪聲過大的根源。原因分析如下。
頂蓋加強筋板有6個,其高度約為6 cm左右,6個加強筋板分出6個空腔來,其中有2個空腔通過泄壓孔聯通,如圖4所示。機組運行時,6個空腔內將出現有水壓脈動的水體,這與旋轉的轉輪產生動靜干涉,從而出現5~5.4倍轉頻的水壓脈動(有2個空腔通過泄壓孔聯通,這很可能是脈動頻率不是6倍的原因)有關,機組出力越大,6個空腔內的水體壓力越大,從而動靜干涉的強度也越大,脈動幅值也越大。這就造成機組振動與噪聲隨著出力的增加而增大,這與實測結果一致。因此,機組振動與噪聲過大應該是頂蓋加強筋板高度過高造成的。
圖4 頂蓋加強筋板
于是對頂蓋加強筋板進行了處理,用薄的鋼板對頂蓋加強筋板進行封閉處理,也就是讓鋼板蓋住6個空腔。處理后發(fā)現機組噪聲與振動大幅減小,5倍左右轉頻的頻率成分基本消除,問題得到解決。
(1)1F至3F機組均存在振動與噪聲過大的共性問題,其噪聲水平隨著機組出力的增加而增大。噪聲主要頻率成分中的5~5.4倍轉頻分量是引起機組振動與噪聲過大的原因。
(2)頂蓋加強筋板有6個,其高度約為6 cm左右。6個加強筋板形成6個空腔,機組運行時,6個空腔內的脈動水體,與旋轉的轉輪產生動靜干涉,從而造成機組出現過大的振動與噪聲。頂蓋加強筋板過高是機組振動與噪聲過大的根源。
(3)小型機組生產廠家的技術力量相對薄弱,這可為小型機組廠家在生產水輪機和處理類似問題時提供技術參考。
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[1] 梁 興. 水電機組故障振動測試分析[J]. 中國農村水利水電,2014,(1):165-168.
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