張 杰 張世旭 趙旭東
煙臺寶鋼鋼管有限責任公司
減速機齒輪軸的斷裂失效分析
張 杰 張世旭 趙旭東
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減速機齒輪軸在安裝調(diào)試中發(fā)生異常開裂,經(jīng)宏觀觀察、掃描電鏡及光學顯微鏡分析后發(fā)現(xiàn),齒輪軸局部出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)變形,開裂面擴展方向與軸向呈45°,齒尖處裂紋尾端組織有冷形變特征。這些特征說明齒輪軸開裂是安裝不當出現(xiàn)過載導致的。調(diào)試過程中,齒輪軸因運轉(zhuǎn)受阻出現(xiàn)過載,當過載超過其許用應(yīng)力時,齒輪軸開始發(fā)生少許變形,進而在應(yīng)力集中部位開裂,并沿與軸向呈45°方向擴展從而導致失效。
減速機;疲勞斷裂;失效分析
齒輪減速器廣泛用于礦山、冶金、石油、化工、電力、建材、水利、環(huán)保、國防等國民經(jīng)濟各個領(lǐng)域。它的主要傳動零件是齒輪、軸、軸承,三者之間相互聯(lián)系相互影響,隨著時間的推移,三者中任何一零件的失效,將引起其他零件的失效,從而降低減速器使用性能,縮短整機壽命。因此對傳動零件引起的其他零件的失效進行研究,分析產(chǎn)生的原因,采取有效措施并加以改進顯得十分重要。
1.1 軸的失效
在附加載荷作用下,軸的撓度和扭轉(zhuǎn)角增大,將引起彎曲應(yīng)力和扭轉(zhuǎn)應(yīng)力增加,加快軸的疲勞失效,隨著時間的推移,造成軸的彎曲和扭轉(zhuǎn)變形。同時,軸頸和軸承內(nèi)圈形成邊緣接觸式運轉(zhuǎn),接觸面積減小,加快軸頸的磨損。
1.2 軸承引起的失效
齒輪減速器使用的軸承為滾動軸承,主要失效形式有疲勞點蝕、磨損和塑性變形。疲勞點蝕是滾動體和內(nèi)外圈接觸處受脈動循環(huán)應(yīng)力的作用產(chǎn)生的;磨損是滾動體和內(nèi)外圈相互摩擦運動、點蝕剝落下來的金屬微粒進入摩擦表面、潤滑不良等原因造成的;塑性變形是軸承受過載或過大的沖擊載荷,使軸承元件永久變形產(chǎn)生的。
1.3 斷口原因分析
帶式輸送機使用中,用來輸送物料,物料從料斗中掉落在帶式輸送上,所以帶式輸送機載荷一直是在變化的,同時帶式輸送機因工作需要隨時停止和啟動, 存在重載啟動現(xiàn)象。經(jīng)現(xiàn)場人員調(diào)查測量,現(xiàn)場其他同批帶式輸送機安裝存在問題,驅(qū)動軸安裝同心度存在超差。結(jié)合試驗,該高速軸工作時除受到扭力外,還受到由于安裝不同心造成的較大旋轉(zhuǎn)彎曲力,同時存在重載啟動現(xiàn)象。致使該軸受到較大的額外應(yīng)力,在表面過早產(chǎn)生疲勞裂紋源,隨著時間的推移,該軸在工作中受到不斷變化載荷影響,疲勞裂紋不斷擴大,直至最終斷裂。
2.1 常規(guī)分析
引起齒輪碎裂和軸斷裂的常見原因有齒輪及軸設(shè)計不合理、強度不夠、加工質(zhì)量存在缺陷、材料選用不當或熱處理質(zhì)量不合格等,一般情況下齒輪碎裂后不會引起軸斷裂,而如果軸斷裂后,齒輪傳動失去束縛,往往導致齒輪碎裂,所以初步判軸因某種原因先發(fā)生斷裂,軸斷裂后齒輪傳動一端失去束縛,傳動過程中發(fā)生跳動磕打?qū)е慢X輪碎裂。
2.2 逐項排查
(1)設(shè)計因素。該產(chǎn)品是成熟設(shè)計,之前未發(fā)生過類似問題,且廠內(nèi)相同產(chǎn)品在使用5年內(nèi)沒有發(fā)生過類似故障,排除設(shè)計缺陷問題。(2)加工精度。對齒形、齒側(cè)間隙等進行測量,測量結(jié)果顯示齒輪加工精度滿足標準要求。(3)潤滑質(zhì)量。對齒輪箱內(nèi)潤滑油進行油質(zhì)檢測,除油質(zhì)內(nèi)含有齒輪碎裂金屬物質(zhì)外,油質(zhì)符合標準要求。(4)裝配質(zhì)量。拆除齒輪箱輸入、輸出聯(lián)軸節(jié),對齒輪輸入、輸出軸進行手盤檢驗,齒輪轉(zhuǎn)動平滑,無任何滯澀現(xiàn)象,排除齒輪箱因裝配精度、軸承等問題發(fā)生齒輪斷裂。(5)金相檢查。測量齒輪表面、心部硬度并進行金相分析,排除熱處理質(zhì)量問題導致齒輪碎裂。(6)驅(qū)動皮帶張力檢查。發(fā)現(xiàn)皮帶安裝過緊,皮帶張力超過安裝要求。
2.3 皮帶張緊力
雖然皮帶張緊力超出允許值,但皮帶張緊力主要由軸承支承受力,齒輪軸斷軸部位在兩支承軸承內(nèi),可以排除皮帶張緊力因素。
分析可知,齒輪軸材質(zhì)符合要求,原材料中雖有1.5級硫化物夾雜,但符合技術(shù)要求。齒輪軸經(jīng)滲碳淬火回火后,有效硬化層深度符合要求,且硬度梯度較好。齒輪軸表面組織為針狀馬氏體和殘留奧氏體,組織有回火不足現(xiàn)象,殘留奧氏體含量較多。適量的殘留奧氏體能提高滲層的韌度和接觸疲勞強度,改善嚙合條件,擴大接觸面積,但殘留奧氏體過量,常會伴隨馬氏體針狀組織粗大,導致表層硬度下降,耐磨性降低。由于殘留奧氏體為不穩(wěn)定組織,易導致零件尺寸發(fā)生變化,增大畸變量。殘留奧氏體轉(zhuǎn)變的馬氏體量雖少,但卻會使鋼的脆性明顯增大。對不同承載能力的滲碳件,殘留奧氏體應(yīng)有一個最佳范圍,通常認為殘留奧氏體量在20%(體積分數(shù))以下是允許的。
齒輪軸經(jīng)熱處理后殘留奧氏體含量大于30%,造成齒輪軸畸變增大,在校直433齒輪軸時發(fā)現(xiàn)多根齒輪軸畸變量較大,超過了0.50mm(熱處理后軸類零件的畸變量通常在0.30mm左右)。校直工序采用全自動冷校直方式,在校直較大畸變量時,需要增加校直次數(shù),齒輪軸在校直過程中反復受力,造成較大的應(yīng)力集中,當應(yīng)力超過一定值時,造成齒輪軸脆性斷裂。
由于齒輪軸熱處理后畸變量較大,反復校直過程中導致應(yīng)力過大,造成斷裂。建議優(yōu)化433齒輪軸的熱處理工藝,適當延長回火時間,控制齒輪軸熱處理后的畸變量。將現(xiàn)有畸變量較大的齒輪軸采用熱校直的方式進行校直,減小應(yīng)力集中,避免斷裂。
在實際生產(chǎn)中,齒輪減速器傳動零件相互引起的失效不是獨立出現(xiàn)的,而是多種失效同時存在于工作過程。因此減速器使用過程中,要加強工作人員的責任心,嚴格落實減速器操作、使用維修等制度,對發(fā)現(xiàn)的問題和出現(xiàn)的失效現(xiàn)象按照不同種類認真分析和判斷,找出失效產(chǎn)生的主要原因并及時排除和進行維護,這樣不僅能延長減速器傳動零件的使用壽命,而且也能提高生產(chǎn)效率,保障安全生產(chǎn),創(chuàng)造經(jīng)濟價值。
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