李海明
摘 要:十里泉電廠300MW兩臺機(jī)組于96年、97年分別投產(chǎn)。在經(jīng)過了將近十年的運(yùn)行后,兩臺機(jī)組的真空及空嚴(yán)比剛投產(chǎn)時都有了明顯下降。十電廠從2004年開始創(chuàng)新真空管理方法,豐富了真空查漏及真空優(yōu)化的手段,提高了相關(guān)班組人員的積極性,2005年#6機(jī)真空系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗平均值為0.167kPa/min,#7機(jī)組為0.127 kPa/min,兩臺機(jī)組的真空系統(tǒng)嚴(yán)密性都保持合格甚至優(yōu)秀,在同類型機(jī)組中處于較好水平。
關(guān)鍵詞:300MW機(jī)組;真空;查漏
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.06.177
火力發(fā)電廠影響真空系統(tǒng)嚴(yán)密性的主要原因是運(yùn)行中真空系統(tǒng)漏空氣,其它影響真空的原因有循環(huán)水冷卻效果差、管道疏水?dāng)U容器、本體疏水?dāng)U容器熱負(fù)荷高、低壓缸軸封效果差等。十里泉發(fā)電廠善于從原因入手,精心分析,形成了一套行之有效的真空查漏方法和真空優(yōu)化手段。
1 真空查漏的方法
(1)運(yùn)行中用氦質(zhì)譜檢漏儀法。我廠一個月做一次空嚴(yán)試驗,汽機(jī)公司會及時了解空嚴(yán)試驗的結(jié)果,掌握各臺機(jī)組的空嚴(yán)具體數(shù)值,對空嚴(yán)超過0.399kPa/min的機(jī)組會利用氦質(zhì)譜檢漏儀對機(jī)組進(jìn)行運(yùn)行中的真空系統(tǒng)查漏。把氦氣逐點噴灑到容易發(fā)生泄露的閥門、焊口、汽側(cè)人孔門、本擴(kuò)、管擴(kuò)等真空部位,通過氦質(zhì)譜檢漏儀在真空泵排氣口進(jìn)行氦氣密度測定,從而根據(jù)顯示密度數(shù)值的大小判斷漏點所在位置及漏點大小。此項查漏方法,技術(shù)先進(jìn),效果明顯,能夠在機(jī)組運(yùn)行中使用,極大提高了真空系統(tǒng)查漏的效果和效率。
(2)運(yùn)行中變工況法。有些設(shè)備在不同的工況下會有不同的壓力或真空,例如,300MW機(jī)組在低負(fù)荷下,#6低加和軸封加熱器都可能是負(fù)壓,如果這些設(shè)備有泄露點,在低負(fù)荷時仍會影響真空。所以,在低負(fù)荷時我們會利用氦質(zhì)譜檢漏儀對這些特殊真空部位進(jìn)行檢漏。最大限度的排除了各種設(shè)備的泄露。
(3)隔離法(排查法)。在運(yùn)行中,對真空系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行逐個隔離,逐個排查,進(jìn)行觀察、比較、分析從而確定該部分是否漏空氣。
(4)停機(jī)時汽側(cè)注水法。遇到停機(jī)時,如果停機(jī)時間允許的話,汽機(jī)檢修公司本著“逢停必查”的原則對凝結(jié)器汽側(cè)進(jìn)行注水,一可以查銅管和脹口的情況,二可以查真空部分的漏點情況,為了能夠擴(kuò)大真空查漏范圍,汽機(jī)公司采取了高水位注水查漏法,以往停機(jī)后的注水查漏,水一般注到汽側(cè)人孔門的高度,許多真空系統(tǒng)的管道、閥門未能浸水,采用高水位查漏,水位加至低壓軸封洼窩處(條件是汽缸溫度冷卻到150度以下),使真空的大部分都能浸在水中,便于檢修人員更大范圍的發(fā)現(xiàn)漏點。此方法是真空查漏各種方法中效果最好的一種。
(5)停機(jī)時檢查低壓缸防爆門并定期更換墊子。汽機(jī)檢修公司本體班做好停機(jī)時低壓缸防爆門的檢查工作,并做到一停機(jī)就更換墊子。同時在運(yùn)行時利用蠟燭火苗檢查連通管法蘭部位,杜絕連通管及低壓缸防爆門的真空泄露。
2 優(yōu)化真空的方法
(1)保證膠球裝置的長期投用和運(yùn)轉(zhuǎn)正常。我廠在運(yùn)行方面首先完善了每日一次連續(xù)24小時的膠球清洗制度,由專人負(fù)責(zé),并且明確了一些操作上的措施,如正確的投球數(shù)量保持在凝汽器單側(cè),投用膠球前對膠球系統(tǒng)進(jìn)行反沖洗保證膠球管道的通暢,注意記錄收球情況和膠球磨損情況。在檢修方面,要求汽機(jī)公司對膠球系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)真檢修維護(hù),確保膠球系統(tǒng)設(shè)備完好率100%,膠球系統(tǒng)出現(xiàn)缺陷,及時消缺,積極和運(yùn)行分場協(xié)調(diào)研究,提高了膠球系統(tǒng)可靠性和投入率,提高了機(jī)組的真空。
(2)停機(jī)時對凝結(jié)器水室進(jìn)行水力機(jī)械清洗,二次濾網(wǎng)進(jìn)行清理。汽機(jī)檢修公司本著“逢停必清”的原則,一有停機(jī)就對凝結(jié)器水室進(jìn)行清洗、對一次、二次濾網(wǎng)進(jìn)行清理,遇有大小修機(jī)會時對凝結(jié)器水室進(jìn)行水力機(jī)械清洗,這項舉措,保證了銅管的潔凈,確保了良好的熱交換率,降低了凝結(jié)器的端差,最近一次測量計算的#6、7機(jī)凝汽器端差分別為6.78℃、6.06℃,優(yōu)于目標(biāo)控制值。
(3)增開循環(huán)水泵。夏季的到來會引起循環(huán)水溫的升高,從而會使真空下降,為了保證夏季的真空,根據(jù)循環(huán)水溫選擇性的開一臺循環(huán)水泵或者兩臺循環(huán)水泵,同時保證增開循環(huán)水泵所消耗的電量要小于提高真空所節(jié)約的煤耗,不但保證了真空,而且實現(xiàn)了利益最大化。
(4)進(jìn)行低壓缸及小機(jī)軸封的換型改進(jìn)工作。為了增加低壓外缸前后軸封及A、B小機(jī)前后軸封的密封效果,汽機(jī)公司先后把低壓外缸前后軸封全部更換為蜂窩式汽封,A、B小機(jī)前后軸封全部更換為接觸式汽封。密封效果比原來的齒片式有了很大的提高。
(5)減少進(jìn)入凝結(jié)器熱負(fù)荷法。影響凝結(jié)器真空的另外一個主要因素是進(jìn)入凝結(jié)器的熱負(fù)荷的多少。主蒸汽疏水系統(tǒng)、再熱蒸汽疏水系統(tǒng)的疏水都間接通過管擴(kuò)或本擴(kuò)進(jìn)入凝結(jié)器,如果主蒸汽疏水系統(tǒng)、再熱蒸汽疏水系統(tǒng)的疏水截門存在內(nèi)漏的話,將會使高品質(zhì)的蒸汽進(jìn)入凝結(jié)器,損失了熱量,增加了凝結(jié)器的熱負(fù)荷,從而降低了真空。為了解決此問題,汽機(jī)公司先后對主蒸汽疏水系統(tǒng)、再熱蒸汽疏水系統(tǒng)、軸封壓力調(diào)節(jié)溢流站等進(jìn)行了改造。
1)主蒸汽疏水系統(tǒng)改造:在主蒸汽疏水母管上增加一路至一抽的管道,正常運(yùn)行時,關(guān)閉主蒸汽疏水到管擴(kuò)截門,開啟至一抽去截門,將漏汽引入一抽母管。開停機(jī)時,關(guān)閉至一抽截門,開啟主蒸汽疏水母管到管擴(kuò)的截門,將疏水引入管擴(kuò)。
2)再熱蒸汽疏水系統(tǒng)改造:再熱蒸汽管道疏水直接排入疏水袋,根據(jù)疏水袋的水位,經(jīng)疏水袋后的氣動調(diào)節(jié)門排入本擴(kuò)。在正常運(yùn)行狀態(tài)下,如果去本闊去的氣動調(diào)節(jié)門內(nèi)漏則直接向三抽排汽,使再熱段疏水蒸汽得到再利用。同時又大大降低了進(jìn)入本擴(kuò)中的熱負(fù)荷。
3)軸封壓力調(diào)節(jié)溢流站至管擴(kuò)的管道上開三通增加一路至8號低加的管道,將軸封溢流排汽導(dǎo)入#8低壓加熱器汽側(cè)加熱凝結(jié)水,用以回收利用熱能,防止軸封蒸汽直接排至凝結(jié)器。
通過實施疏水系統(tǒng)的完善改進(jìn),使其更趨于合理,能降低凝汽器熱負(fù)荷和排汽溫度,并且能滿足機(jī)組在任何工況下運(yùn)行或啟、停時疏水和暖管要求,大大提高了機(jī)組的真空。
3 加強(qiáng)管理
采用科學(xué)管理方法,建立真空管理臺帳。汽機(jī)檢修公司專門設(shè)立一個電子文檔詳細(xì)做好真空查漏的記錄,包括查漏時間、方法及查出的漏點,并且列出真空系統(tǒng)容易漏空氣的部位,進(jìn)行重點管理,對這些容易漏的部位,運(yùn)行中認(rèn)真查找,檢修時重點檢查,并且查漏時把各個易漏點列張表,逐個排查,落實到人,消除了包括抽空氣管焊口漏等在內(nèi)的不少隱患。