孟令啟 張瑞君
摘 要:雙箕斗單繩纏繞或多繩摩擦式提升機(jī)正常情況下是一個(gè)箕斗額定載荷上提,另一個(gè)箕斗空載下放,當(dāng)箕斗運(yùn)行到某一固定位置時(shí),電機(jī)電流基本是一個(gè)定值。但如果下放的箕斗并不是空的(有余煤),電流會比上述定值小。一旦發(fā)現(xiàn)電流異常后,便不允許下放到位的箕斗裝載,這便是電流判斷法防范箕斗累積重裝事故的技術(shù),其特點(diǎn)是不需額外投入,判斷準(zhǔn)確率高,防范效果好。
關(guān)鍵詞:摩擦式提升機(jī);箕斗;電流;空載;研究
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.06.150
1 引言
《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化細(xì)則》中明確規(guī)定:主井箕斗提升必須是定重裝載。目前國內(nèi)已經(jīng)有了這方面保護(hù)的產(chǎn)品,但很不成熟和可靠,其技術(shù)關(guān)鍵就是在箕斗上安裝稱重傳感器。其不成功的原因有幾個(gè)方面:一是傳感器問題,安裝復(fù)雜困難,多升摩擦式提升絞車尤甚;二是信號傳輸瓶頸,只能通過無線發(fā)射接收,傳輸質(zhì)量限制保護(hù)裝置的可靠性;三是電源問題,箕斗頂上的傳感器及處理電路只能用電池組供電,需人工定期充電,操作繁瑣。
因有異物或原煤的濕度、粘度較大都有可能導(dǎo)致箕斗卸不空,下放到裝載后直接再裝,造成該箕斗裝載超重、絞車過載提不動(dòng)現(xiàn)象。出現(xiàn)此故障處理很麻煩。近年來我們一直在進(jìn)行這方面的研究,經(jīng)過不懈的努力,于2014年6月成功完成了本套防范技術(shù)。
2 技術(shù)研發(fā)應(yīng)用基礎(chǔ)
本技術(shù)是在付煤公司主井提升系統(tǒng)上進(jìn)行研究的。本提升系統(tǒng)提升機(jī)為洛陽中信重工生產(chǎn)的JKMD3.5×4(I)E型四繩落地式摩檫輪絞車,1800KW直流電動(dòng)機(jī)拖動(dòng),變流驅(qū)動(dòng)部分應(yīng)用西門子直流調(diào)速裝置6RA70裝置,提升系統(tǒng)的過程工藝控制應(yīng)用西門子S7-300 PLC為控制核心,裝卸載信號系統(tǒng)以三菱FX2N PLC為控制核心。下井口裝載有3臺給煤機(jī),1部皮帶,一個(gè)分煤裝置、兩個(gè)定量倉。上井口為曲軌自卸式。整個(gè)提升系統(tǒng)包括裝卸載在內(nèi)實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)運(yùn)行方式。提升系統(tǒng)示意圖參見附圖1。
3 技術(shù)原理
以電機(jī)電流作為判斷依據(jù)。判斷本次提升電機(jī)電流是否過小,若小于某一值,則判定下放到裝載的箕斗有未卸空嫌疑,不允許裝載。
該提升機(jī)電控、變流驅(qū)動(dòng)裝置、自動(dòng)裝卸載信號系統(tǒng)全為可編程智能設(shè)備。其中變流裝置的電流數(shù)據(jù)和裝卸載信號系統(tǒng)的箕斗實(shí)際裝載噸位數(shù)據(jù)已傳到絞車電控PLC中,這兩個(gè)數(shù)據(jù)是判斷事故的重要依據(jù)。另外還要建立有絞車電控對信號系統(tǒng)的裝載閉鎖信號(允許/禁止裝載)。實(shí)現(xiàn)本功能的硬件組成示意圖見附圖2。以下作細(xì)致介紹。
(1)電流的采樣。絞車運(yùn)行有初加速、主加速、等速、減速、爬行等6個(gè)運(yùn)行段,電流各不相同,必須找一相對穩(wěn)定比較有代表意義的某一點(diǎn)作為電流采樣。如此才有相互比較判定的意義。我們選定等速段兩箕斗交會之后減速點(diǎn)之前的某點(diǎn)作為電流采樣點(diǎn),A斗上提選定在-173m,B斗上提在-282m,兩邊是對稱的。
(2)電流判斷基準(zhǔn)。提升過程電機(jī)電流低于多少可斷定下放的箕斗有余煤呢?這就需要有個(gè)電流判斷基準(zhǔn)。眾所周知,電機(jī)電流與載荷成正比,經(jīng)過多次裝載不同的噸位觀察采樣點(diǎn)的電流,可以測算出電機(jī)電流與箕斗實(shí)際裝載噸位的比值,比如,付煤公司主井提升機(jī)的電流和載荷比值為213A/t。若某箕斗實(shí)際裝載量為10.55t,那么提升時(shí)到采樣點(diǎn)的電機(jī)電流就應(yīng)該是10.55×213=2247A,實(shí)際誤差不會超過±20A。
(3)發(fā)現(xiàn)異常后的處理。一旦檢測出該故障后,箕斗沒到位之前便在電控上位機(jī)監(jiān)控界面上顯示:“某斗未卸空,嚴(yán)禁裝載!”,該文字在閃爍?;返轿缓蠼g車電控閉鎖裝載,不允許再裝,同時(shí)信號系統(tǒng)也有顯示、有報(bào)警。等待絞車司機(jī)和裝載司機(jī)確認(rèn)處理。
絞車司機(jī)得到報(bào)警信號后立即通知裝載司機(jī)前去觀察,觀看到裝載的箕斗是否有余煤。不管能不能觀察出來,只需用手動(dòng)方式將故障箕斗提升到上井口二次卸載,絞車停止后,司機(jī)前去上井口觀察箕斗內(nèi)是否有異物卡住,是否已完全卸空。若有異物卡住,通知單位派人來處理。短時(shí)內(nèi)即可恢復(fù)正常提升。
事故處理完后,按操作臺上的“重裝確認(rèn)”鈕,故障便可清除。但須要注意:故障處理之前嚴(yán)禁按該按鈕。
參考文獻(xiàn):
[1]《煤礦安全規(guī)程》2011年版[S].
[2]《SIMOREG DC Master 6RA70 全數(shù)字直流調(diào)速裝置使用說明》第10版[K].
作者簡介:孟令啟(1964-),男,本科,機(jī)電工程師。