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        重油加工裝置綠色停工實(shí)踐

        2016-03-13 17:07:27蔡幫偉中海煉化惠州煉化分公司廣東惠州516086
        化工管理 2016年10期
        關(guān)鍵詞:污油爐管加熱爐

        蔡幫偉(中海煉化惠州煉化分公司, 廣東 惠州 516086)

        重油加工裝置綠色停工實(shí)踐

        蔡幫偉(中海煉化惠州煉化分公司, 廣東 惠州 516086)

        某大型化煉廠設(shè)計(jì)加工高酸重質(zhì)原油,受原油特性影響,裝置停工檢修過(guò)程出現(xiàn)停工吹掃難度大,且在停工吹掃過(guò)程中產(chǎn)生較多廢氣、廢水和污油,難以滿(mǎn)足日趨嚴(yán)格的環(huán)保要求。該廠在裝置停工檢修前分析裝置現(xiàn)有流程情況,通過(guò)流程動(dòng)改及優(yōu)化吹掃方式,成功實(shí)現(xiàn)裝置密閉吹掃,做到“氣不上天,油不落地”的綠色停工。

        高酸重質(zhì)原油;停工吹掃;綠色停工

        1 影響綠色停工的因素

        (1)原油性質(zhì)劣質(zhì)化 常減壓裝置設(shè)計(jì)加工蓬萊19-3原油,蓬萊原油屬于高酸重質(zhì)原油。2012年至2014年周期加工原油10余種,原油摻煉比例及原油性質(zhì)變化較大;平均酸值在2.5mgKOH/g,硫含量0.29%(m/m)。

        (2)各裝置退料系統(tǒng)之間未能統(tǒng)籌得當(dāng) 裝置停工過(guò)程各裝置都需要退料,這就要求各裝置之間要規(guī)劃統(tǒng)籌好各自吹掃時(shí)間,及退料量。

        (3)裝置密閉吹掃流程不完善 裝置流程設(shè)計(jì)未能達(dá)到裝置密閉吹掃條件,無(wú)法滿(mǎn)足吹掃過(guò)程“氣不上天、油不落地”。常壓側(cè)線、減壓側(cè)線按照設(shè)計(jì)流程吹掃過(guò)程都是抽出閥后給蒸汽中間流程加接力蒸汽往罐區(qū)吹掃,這無(wú)疑給罐區(qū)增加安全隱患。加熱爐爐管用蒸汽吹掃,由于爐管、轉(zhuǎn)油線流程較長(zhǎng)、彎曲,吹掃過(guò)程極易產(chǎn)生水擊現(xiàn)象。

        (4)三廢處理能力不足 裝置停工過(guò)程將產(chǎn)生大量的廢水,裝置密閉吹掃將加重廢水處理負(fù)擔(dān),這需要裝置提前做好準(zhǔn)備,并規(guī)劃各個(gè)系統(tǒng)吹掃時(shí)間及吹掃蒸汽量。

        2 實(shí)現(xiàn)綠色停工完善措施

        (1)增加和完善退油吹掃流程 ①增加閃蒸塔、常壓塔、汽提塔、減壓塔各塔底放空至減頂含硫污水泵流程,主要考慮在塔器蒸塔洗塔水氨氮和硫化物含量超過(guò)含油污水外排放標(biāo)準(zhǔn)時(shí),無(wú)法正常退入含油污水系統(tǒng)。此外,該流程增設(shè)初衷,若洗塔水走酸性水流程則可以減小含油污水罐D(zhuǎn)-931外送壓力。②增加常頂空冷水沖洗流程,彌補(bǔ)原有蒸汽吹掃流程,這主要是避免用蒸汽吹掃汽油造成的風(fēng)險(xiǎn)。③增加氮?dú)獯祾呒訜釥t爐管流程,吹掃加熱爐爐管過(guò)程先用氮?dú)鈱⒂晚斎胨?nèi)后再用蒸汽吹掃加熱爐爐管,從而避免加熱爐爐管水擊。

        (2)停工方案和停工網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化 裝置停工前保證各部門(mén)地下罐、事故罐、儲(chǔ)罐有足夠空間。通過(guò)優(yōu)化各個(gè)裝置之間的停工節(jié)點(diǎn),保證重污油系統(tǒng)、輕污油系統(tǒng)能夠滿(mǎn)足各裝置需求。合理控制各裝置使用吹掃蒸汽量及時(shí)間,保證吹掃時(shí)蒸汽的壓力穩(wěn)定。

        (3)優(yōu)化吹掃退油后路及排放條件 停工密閉吹掃時(shí),控制低低壓火炬排放溫度不大于80℃,最后短時(shí)間吹掃火炬線時(shí)溫度不大于90℃;其它火炬排放溫度不大于110℃,最后短時(shí)間吹掃火炬線時(shí)溫度不大于120℃。

        (4)規(guī)定管線吹掃合格標(biāo)準(zhǔn) 一般管線置換標(biāo)準(zhǔn)為硫化氫≤10mg/m3,烴≤1%(v)認(rèn)為合格;采樣分析合格后繼續(xù)吹掃1小時(shí)后停汽。臨氫管線置換標(biāo)準(zhǔn)為氫+烴不大于0.5%(v)、硫化氫≤10mg/m3時(shí)認(rèn)為合格。

        采樣分析標(biāo)準(zhǔn):吹掃了一段時(shí)間后,可稍微打開(kāi)放空或排凝閥,如有明顯臭味,仍需繼續(xù)吹掃,如果沒(méi)有臭味,用便攜式分析儀在放空位置周?chē)鷾y(cè)量一下,如分析合格即可不再給蒸汽,如不合格需繼續(xù)給汽吹掃。每次分析(包括嗅覺(jué)分析)均要記錄在案。記錄包括但不限于時(shí)間、味道及分析結(jié)果等。

        (5)規(guī)定蒸塔控制要求 蒸塔廢氣嚴(yán)禁直接排放大氣,要求進(jìn)入火炬系統(tǒng)燃燒后排放。塔容器蒸塔合格標(biāo)準(zhǔn)為烴不大于1%(v)、硫化氫、苯不大于10mg/m3。分析合格繼續(xù)給汽1小時(shí)后可以停汽。

        ①蒸塔時(shí)間控制在12~24小時(shí)內(nèi);塔類(lèi)總蒸吹時(shí)間控制在48小時(shí)以?xún)?nèi)。重油類(lèi)及含硫含氨類(lèi)塔罐蒸塔時(shí)間控制≯24小時(shí),輕油類(lèi)塔罐蒸塔時(shí)間控制≯12小時(shí)。②重油塔蒸塔12小時(shí)后,每隔2小時(shí)進(jìn)行氣體采樣;輕油塔蒸塔6小時(shí)后,每隔2小時(shí)進(jìn)行氣體采樣。

        (6)柴油清洗 為了降低裝置吹掃難度,在裝置停收原油后開(kāi)始引入催化柴油對(duì)裝置進(jìn)行柴油置換。 柴油置換過(guò)程電脫鹽走副線,置換過(guò)程注意塔底泵需定時(shí)切換確保不留死角置換。渣油外甩至重污油4小時(shí)候后采樣渣油密度不在降低后,裝置改閉路循環(huán),停止柴油引入。清洗過(guò)程保證進(jìn)入重污油溫度≯100℃,但不能太低,保證循環(huán)清洗效果,由加熱爐火嘴控制循環(huán)溫度。

        3 綠色停工效果

        通過(guò)蒸塔、管線的化驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)作為手段能夠了解到停工吹掃及蒸塔的效果。系統(tǒng)流程檢測(cè)數(shù)據(jù)點(diǎn)一般為5 個(gè)點(diǎn),根據(jù)流程長(zhǎng)短略有變化。待所有監(jiān)測(cè)點(diǎn)采樣分析合格則證明該系統(tǒng)吹掃合格。通過(guò)化驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)可以看出,系統(tǒng)吹掃的較為徹底,均達(dá)到了允許排放的條件,符合國(guó)家、廣東省、公司的排放要求。綠色停工的執(zhí)行效果良好。

        4 結(jié)語(yǔ)

        某常減壓裝置綠色停工效果明顯,全程實(shí)現(xiàn)綠色吹掃,達(dá)到“氣不上天,油不落地”的綠色停工環(huán)保要求。

        [1]胡斌.煉油裝置停工檢修密閉吹掃的實(shí)踐[J].煉油技術(shù)與工程,2013.

        [2]賀安新.催化裂化裝置綠色停工的措施和效果[J].化工管理,2014.

        蔡幫偉,男,助理工程師,2011年畢業(yè)于北京化工大學(xué)化學(xué)工程與工藝專(zhuān)業(yè),學(xué)士學(xué)位,現(xiàn)從事常減壓裝置生產(chǎn)管理工作。

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