溫家寶
(黑龍江省龍建路橋第一工程有限公司,黑龍江 哈爾濱 150028)
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預(yù)應(yīng)力40 mT梁混凝土氣泡問題及其防治
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(黑龍江省龍建路橋第一工程有限公司,黑龍江 哈爾濱 150028)
通過在木蘭大橋A1標(biāo)段T梁預(yù)制現(xiàn)場的施工和實(shí)踐當(dāng)中,針對梁體氣泡形成原因,提出了一些具有可操作性的預(yù)防措施和施工中應(yīng)著重注意控制的環(huán)節(jié),從而提高混凝土的質(zhì)量。
氣泡成因;防治措施
木蘭松花江大橋及引道工程A1標(biāo)段是龍建路橋股份有限公司2014開始承建的,引橋全長1 480 m。上部結(jié)構(gòu)為37×40 m預(yù)應(yīng)力混凝土簡支轉(zhuǎn)連續(xù)T梁,共計(jì)370片。
2.1 問題現(xiàn)象
通過對本合同段預(yù)制的370片40 mT梁混凝土施工的過程中,大多數(shù)T梁側(cè)表面存在氣泡偏多現(xiàn)象,馬蹄上斜面氣泡比較嚴(yán)重。不僅影響了T梁的外觀質(zhì)量也降低混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性能。所以分析其混凝土表面氣泡形成的成因,從而預(yù)防控制混凝土表面氣泡形成。
2.2 T型梁混凝土表面氣泡成因分析
針對梁場出現(xiàn)的這一外觀質(zhì)量問題,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況和施工經(jīng)驗(yàn)、以及圍繞氣泡問題的試驗(yàn)認(rèn)證,對現(xiàn)場情況進(jìn)行了認(rèn)真的分析,認(rèn)為主要原因有以下幾點(diǎn)。
級配不合理,導(dǎo)致集料偏多。在施工過程中,如果所使用的材料本身級配存在不合理現(xiàn)象,如粗料偏多,細(xì)料過少,碎石材料中的針片狀顆粒含量過多,在生產(chǎn)過程中,使用的實(shí)際砂率和實(shí)驗(yàn)室所提供的砂率有所不同。這種情況下,細(xì)集料難以將粗集料之間存在的空隙填充,進(jìn)而導(dǎo)致集料密實(shí)度不足,從而形成氣泡自由空隙。骨料干燥在拌合過程中不斷飽和吸水產(chǎn)生氣泡。
夏季施工溫度對氣泡的產(chǎn)生影響較大。夏季施工溫度較高,水分蒸發(fā)快,混凝土在攪拌和運(yùn)輸過程中塌損較大,澆筑時(shí)混凝土塌落度較小,流動性小振搗時(shí)氣泡不宜溢出;有時(shí)為了保證水灰比,所以增加外加劑參量,相應(yīng)的引氣量也隨之增加,氣泡含量增多。摻和料對氣泡的數(shù)量產(chǎn)生直接影響,混凝土中的水泥對混凝土強(qiáng)度提供一定的保障,利用摻和料代替部分水泥,可以使混凝土的和易性得到改善,其中活性料可以在一定程度上提升混凝土強(qiáng)度,適當(dāng)?shù)膶胶土霞尤肫渲?,可以使混凝土的和易性得到提高,從而形成一種膠合料,使骨料間的空隙得以填充,從而減少氣泡的產(chǎn)生。但是在其中加入摻和料,有可能會導(dǎo)致混凝土的黏度有所增加,從而影響氣泡的排除,因此在混凝土中加入過多的混合料,會導(dǎo)致過多氣泡產(chǎn)生。
氣泡的產(chǎn)生與混凝土的澆筑過程中振搗不充分、不均勻有關(guān)。預(yù)制T續(xù)梁采用的是插入式振搗與附著式振搗器相結(jié)合的振搗方式。由于施工人員的操作不當(dāng),分層澆筑混凝土厚度過厚,在振搗過程中不能控制發(fā)完好,使得振搗不充分,不均勻,在混凝土拌和澆筑過程中,容易混進(jìn)一些空氣,混凝土拌合物的氣泡即不能自行逸出。
模板表面打磨不到位不光滑,模板所用的脫模劑涂抹的不均勻或者過多,太粘滯留或粘住水和氣泡。
把好材料關(guān),嚴(yán)格控制骨料大小和針片狀顆粒含量,備料時(shí)要認(rèn)真篩選,剔除不合格材料,實(shí)驗(yàn)人員多做試驗(yàn)在保證正常施工的前提下,選擇合理級配,使粗集料與細(xì)集料比率適中。
在夏季施工時(shí)根據(jù)氣溫、混凝土的塌損情況,適當(dāng)調(diào)整混凝土的流動性和擴(kuò)展度。保證混凝土質(zhì)量的同時(shí),適當(dāng)使用外加劑的用量,且選擇適當(dāng)?shù)乃冶龋梢栽趯?shí)驗(yàn)室內(nèi)多做幾組,相互比較從中擇優(yōu)選用。
使用化學(xué)成分品質(zhì)相對較好的外摻劑和水泥,當(dāng)下,我國有較多的品牌,不能對其進(jìn)行一概而論。實(shí)施化學(xué)分析屬于一種較好的方法,但針對實(shí)際生產(chǎn),可以多做機(jī)組試件,這是最為簡單易行的方法,在多種試件中選取一個(gè)較好用于生產(chǎn)。對混凝土的振搗工作要提高重視力度,對T梁進(jìn)行選擇,所使用的振搗設(shè)備是插入式振搗器和附著式振搗器相結(jié)合。其中的插入振搗,需要采用快插慢拔的方式。所使用的振搗時(shí)間越長,混凝土就會越密實(shí)。但振搗的時(shí)間過長,材料中的石子會下沉,水泥漿向上浮,從而產(chǎn)生分層、泌水以及離析現(xiàn)象。在這種情況下,導(dǎo)致“松頂現(xiàn)象”發(fā)生。如果振搗的時(shí)間過短,骨料顆粒還沒有靠緊的情況下,難以將其中的空氣和水分排出,從而實(shí)現(xiàn)要求的密實(shí)度。在特定條件之下,將振搗的時(shí)間進(jìn)行適當(dāng)延長,可以使振搗的效果得以提高,但是不能超出規(guī)定的范圍。只有在規(guī)定范圍之內(nèi),才能將氣泡排出。因此,需要對振搗半徑進(jìn)行合理選擇,進(jìn)而使振搗效率得到提升,并且是振搗的范圍得以提升。當(dāng)頻率過大時(shí),振搗范圍適當(dāng)減小。通常情況下,插入振搗器的振搗半徑在45~75 cm之間,插入的間距要控制在60 cm以下。針對附著式振動器而言,需要對其位置進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。附著式振動器可以被分為三層進(jìn)行布置,對于馬蹄部分而言,可以分別在幅板當(dāng)中布置振動器,對1排鋼板進(jìn)行固定,其中的單排鋼板間距大約在1.5 m左右。使用高低錯落布置的方式,和砼分層厚度之間進(jìn)行有效配合,進(jìn)而進(jìn)行倒角部分的振搗。為減少氣泡生成,每次模板支立前,應(yīng)打磨干凈,模劑不可涂抹的不均勻或者過多。
由木蘭大橋引橋連續(xù)T梁混凝土在施工過程中產(chǎn)生氣泡原因的分析。得出以下減少氣泡的結(jié)論:對級配進(jìn)行合理選擇,從而使粗集料達(dá)到相對適中的比率。結(jié)合施工過程中的溫度,對混凝土性能進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。適當(dāng)加入外摻劑。選擇合適的機(jī)械設(shè)備和最佳的振搗時(shí)間,對振搗半徑的頻率進(jìn)行合理選擇。模板保持光滑,脫模劑要涂抹均勻,不宜涂抹的太多。
[1] 中華人民共和國行業(yè)普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程(JGJ55-2000)[S].
[2] 中華人民共和國行業(yè)公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范(JTG/T F50-2011)[S].
2016-01-10
溫家寶(1988-),男,助理工程師。
U445.7
C
1008-3383(2016)12-0131-01