張世山
(四川金康電力發(fā)展有限公司 626001)
金平水電站1#機組上下導振擺逐漸變大的原因分析及處理
張世山
(四川金康電力發(fā)展有限公司 626001)
金平水電站1#機組,上下導軸承由于多方原因,投運初期存在振動擺度逐漸變大的情況,本文主要分析產(chǎn)生的原因,并提出了一些解決方法。經(jīng)過開機試驗,效果良好,證明這種解決方法是可行的。
水輪發(fā)電機組;振動;擺度;逐漸變大;分析及處理
金平水電站位于四川省甘孜藏族自治州的康定縣境內(nèi)、大渡河左岸支流金湯河干流中上游,為金湯河干流梯級開發(fā)的第一級水電站,混合式開發(fā),工程規(guī)模為中型三等工程。電站裝機2臺,總裝機容量8.1萬kW的水輪發(fā)電機組。
水輪機為立軸混流式,型號為HL(C)-LJ-216。額定水頭428m。水導軸承布置在頂蓋中心體內(nèi),采用拋物面瓦的自循環(huán)稀油潤滑筒式軸承,軸瓦為拋物面型,巴氏合金瓦襯。
發(fā)電機為立軸懸式水輪發(fā)電機三相凸極同步發(fā)電機,型號SF-J50-10/4170。額定轉(zhuǎn)速600r/min,飛逸轉(zhuǎn)速600r/min。推力軸承與上導軸承置于上機架中心體油槽內(nèi),下導軸承置于下機架中心體油槽內(nèi)。推力軸承能承受水輪發(fā)電機組所有轉(zhuǎn)動部件的重量和水輪機軸向水推力所組成的組合荷載,導軸承承受發(fā)電機的徑向荷載。推力軸承共布置10塊推力瓦,推力瓦為彈性金屬塑料瓦。上、下導軸瓦分別為8塊鎢金瓦,導軸承采用楔塊調(diào)整支承分塊扇形瓦。
(1)金平水電站1號機組于2015年5月18日完成72h試運行,正式投產(chǎn)發(fā)電。1F水輪發(fā)電機組在運行過程中發(fā)現(xiàn)各部振動和擺度逐漸變大。對這一現(xiàn)象進行分析:引起水輪發(fā)電機組振動擺度增大的因素比較復雜,主要是電磁、機械、水力的綜合作用的結(jié)果。影響水輪發(fā)電機組振動的因素大致包括機械不平衡、電磁不平衡、水力不平衡。
①機械不平衡:
水輪發(fā)電機組的振動,多數(shù)是由于轉(zhuǎn)子的質(zhì)量不平衡造成的。因為水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子體積大,重量也大,由多個部分組成,加工、組裝工藝每個環(huán)節(jié)都必須嚴格控制質(zhì)量,環(huán)環(huán)相扣,但也很難保證平衡,并且也難以進行靜平衡試驗,為消除轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡所引起的振動,多在現(xiàn)場作動平衡試驗;由于轉(zhuǎn)子運轉(zhuǎn)過程中離心力很大,由于轉(zhuǎn)子磁軛穿心螺桿緊固力不夠或不平衡,磁軛鐵片沒壓緊松動;穿心螺桿螺母點焊不到位,螺母松動;磁軛鍵沒打緊或點焊不到位松動;磁極鍵沒打緊或點焊不到位松動;各緊固件緊固不到位或松動。
上、下機架和定子基礎(chǔ)螺栓未打緊或者松動,基礎(chǔ)混凝土澆筑密實度不夠,有裂紋等。
聯(lián)軸螺栓在緊固時,緊固力不均勻,或者緊固力不均勻,聯(lián)軸螺栓松動。
轉(zhuǎn)輪出現(xiàn)裂紋或掉塊引起振動和擺度越來越大,由于鑄造工藝不良,產(chǎn)生缺陷或鑄造應力;因電焊工藝不合理,造成焊接應力;因結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,引起應力集中;運行中葉片受到水流或振動的脈動力作用,使材料產(chǎn)生疲勞應力。由于以上原因產(chǎn)生了應力,從而使葉片在應力集中的地方產(chǎn)生裂紋,混流式水輪機轉(zhuǎn)輪通常在葉片與上冠和下環(huán)的連接處易產(chǎn)生裂紋或掉塊。
②電磁不平衡:
空氣間隙不均勻:當發(fā)電機轉(zhuǎn)子不圓或有擺度時,造成空氣間隙不均勻,從而產(chǎn)生單邊的不平衡磁拉力,隨著轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)而引起空氣間隙周期性的變化,單邊不平衡磁拉力沿著圓周作周期運動,引起機組振動。此種振動也是隨勵磁電流的增大而增大。
③水力不平衡:
由于雜物等將蝸殼固定導葉等流道堵塞,導致進入轉(zhuǎn)輪的水流軸不對稱,導葉后流速不均勻等,引起振動擺度增大。
2015年6月6日1#水輪發(fā)電機組申請停機檢查處理,重新做動平衡試驗。對可能出現(xiàn)的問題一一排查,機組各部位未發(fā)現(xiàn)異常情況。經(jīng)振動擺度數(shù)據(jù)監(jiān)測分析后,將下導瓦Rt21、Rt23、Rt24、Rt25、Rt26、Rt27、Rt28瓦隙收0.02mm,Rt22瓦隙收0.03mm后試運轉(zhuǎn),各部振動擺度有極大好轉(zhuǎn),達到運行要求。
(2)1F水輪發(fā)電機組在運行過程中又發(fā)現(xiàn)各部振動和擺度逐漸變大。這種現(xiàn)象又一次出現(xiàn),靠收瓦隙來消除這種缺陷,對水輪發(fā)電機組安全、穩(wěn)定、高效、經(jīng)濟運行極為不利。經(jīng)過和施工單位的溝通和了解,對機組各部安裝數(shù)據(jù)進行分析,對盤車數(shù)據(jù)進行分析,研究圖紙,分析數(shù)據(jù)。再一次對盤車數(shù)據(jù)進行演算。機組尺寸:上導至下導測點距離Lb=4m,上導至水導測點距離Lc=8m,機組額定轉(zhuǎn)速n=600r/min。根據(jù)水輪發(fā)電機組廠家《懸吊式水輪發(fā)電機組安裝使用維護說明書》,機組軸線的允許擺度值(雙振幅),機組轉(zhuǎn)速500≤n<750,上、下導軸承處軸頸相對擺度≤0.02mm,水導軸承處軸頸相對擺度≤0.03mm。
①根據(jù)計算下導軸頸處凈擺度φba最大值為0.05mm,水導軸頸處凈擺度φca最大值為0.12mm。
②分析相對擺度是否超過允許值:
下導處的相對擺度
φba/Lb=0.05/4=0.0125mm<0.02mm
水導處的相對擺度
φca/Lc=0.12/8=0.015mm<0.03mm
從這個盤車數(shù)據(jù)看出,機組軸線是達到安裝要求的。然而,施工單位在抱導軸瓦時抱的是偏心瓦。盤車效果挺好抱偏心瓦就沒有必要,并且偏心瓦很難抱好,特別是這種高轉(zhuǎn)速水輪發(fā)電機組。針對1#機組所存在的問題和盤車數(shù)據(jù),經(jīng)過仔細研究,得出一個處理方案,改抱上下導偏心瓦為同心瓦。將機組各導軸承的中心均調(diào)到主軸的旋轉(zhuǎn)中心線上且使各導軸承同心,這樣使主軸在旋轉(zhuǎn)中不致蹩勁,并有利于約束主軸擺度,減小振動。
具體處理步驟:申請機組停機;落下尾水閘門;抽干尾水管的水,減少水力因素對機組調(diào)節(jié)精度的影響;退出空氣圍帶;排掉上下水導油盆內(nèi)的潤滑油打開上、下、水導油盆蓋子;測量上下水導導瓦瓦隙,做好記錄,做為調(diào)節(jié)參考;在上導處推轉(zhuǎn)動部件到中心位置,測量下止漏環(huán)的間隙,使實測間隙與平均間隙之差不大于±8%;重新均勻抱上下導瓦,下導單邊瓦隙0.20mm,上導單邊瓦隙0.25mm;回裝;注油;試運行。
經(jīng)過一段時間的運行,振動擺度逐漸變大的情況得到了有效解決。
通過這兩次缺陷的處理,1#機上下導組振動擺度運行中逐漸變大的情況得到了良好的改善,上下導振動擺度得到了控制,各部瓦溫油溫正常,滿足機組穩(wěn)定運行。但上下導軸承用楔子板調(diào)整瓦隙的結(jié)構(gòu),瓦隙依然不夠精確。此類型的機組在以后的設(shè)計上能夠得到改善。
TV547.3
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1004-7344(2016)03-0108-01
2016-1-11
張世山(1984-),男,???畢業(yè)于楊凌職業(yè)技術(shù)學院,水利機電設(shè)備及自動化專業(yè),從事水電站機械設(shè)備點檢工作。