梁汝科
(肇慶市技師學院 ,廣東 肇慶 526060)
釹鐵硼稀土永磁生產(chǎn)壓型模具的改造
梁汝科
(肇慶市技師學院 ,廣東 肇慶 526060)
在使用過程中,發(fā)現(xiàn)校辦廠壓型工序壓型模具材料選用不當,模具設計結構有缺陷。通過對模具的改造,提高了產(chǎn)品質量,降低生產(chǎn)成本,達到提高經(jīng)濟效益的目的。
通用壓桿;互換性;無磁硬質合金;模頭
在生產(chǎn)實習教學過程中,發(fā)現(xiàn)學院校辦廠的壓型模具有缺陷,對模具進行針對性的改造,把壓桿改為通用壓桿,通用壓桿有互換性,模頭材料由無磁鋼改為無磁硬質合金,壓桿和模頭分成兩部分制作,根據(jù)需要可把不同規(guī)格毛坯的模頭裝配在通用壓桿上生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品。這樣,解決了壓型模具在材料選用和結構上的不足,收到預期效果。
1.1 模具設計有缺陷,材料利用率低
釹鐵硼稀土永磁材料生產(chǎn)的產(chǎn)品,具有高磁能積、高剩磁、高矯頑力以及良好的穩(wěn)定性,能滿足微型、高效能的永磁器件的要求,應用廣泛。產(chǎn)品的制造過程是由選料→配料→合金熔煉→制粉→壓型→燒結與回火→機加工→電鍍→成品等工序組成,壓型工序是其中一道重要工序。產(chǎn)品毛坯壓型時取向磁場要求達12500GS以上,為減少模具對磁場的影響,保證粉末成型質量,模具材料使用7MnCrAl2VWM0牌號無磁鋼。模具設計時壓桿與模頭制成整體,以制作φ17.5×36.5規(guī)格毛坯的模具為例,這是舊版設計的模具,如圖1所示。模具的壓桿和模頭加工成整體,設計有缺陷,壓桿利用率低,互換性差。壓桿和模頭設計制成整體,在生產(chǎn)過程中,如果操作不當或機器故障造成模頭突然損壞時,重新加工模具周期長,影響生產(chǎn),使生產(chǎn)成本增加。
1.2 模具磨損變形快,毛坯脫模困難
圖1 整體式模具
圖2 通用壓桿
用無磁鋼做的模頭經(jīng)打磨后的表面粗糙度為Ral.6um,達不到工藝要求的Ra0.8um。無磁鋼的韌性較好,但硬度不高,只有30HRC左右。毛坯壓型時的壓制壓力很大,常取3~5MPa左右的壓力,在壓力的反復作用下,模頭容易磨損、變形。由于模具材料硬度低,模頭的表面粗糙度值大、模頭磨損快等原因,毛坯壓型完畢容易粘模,難以脫模,造成崩缺次品多。模頭使用約5000次后,表面粗糙度值變大明顯,磨損變形明顯,特別是凸邊間的變形較嚴重,容易造成毛坯粘模、崩缺、錯位或者暗裂等質量問題。因模具的模頭的表面粗糙度值大,毛坯在壓型中受力不均而在坯料內部產(chǎn)生細小暗裂、沙孔時,往往難以發(fā)現(xiàn),而在毛坯燒結成型出爐檢測,甚至切片加工才發(fā)現(xiàn)裂紋時,往往造成嚴重經(jīng)濟損失。
1.3 毛坯初始密度低,容易崩缺變形
用無磁鋼制作的模具壓制出來的毛坯初始密度低,一般只有3.0g/cm3,過等靜壓后達3.5g/cm3。毛坯的初始密度低,強度低,擺放時容易崩缺,細小規(guī)格毛坯的崩缺更多。毛坯初始密度低,容易吸氧,吸氧嚴重時,燒結困難,燒結時間長,耗電量大,成本上升。毛坯燒結時成型困難,晶體收縮不均勻,毛坯密度差,表層容易起皺皮,光澤較暗,甚至出現(xiàn)氧化等現(xiàn)象。毛坯收縮不均勻,一頭收縮大,一頭收縮小,于是引起彎曲變形,造成廢品。毛坯的崩缺耗損率達4%,彎曲率達6‰,降低了產(chǎn)品合格率,造成了經(jīng)濟損失。
2.1 改進模具構造,提高利用率
產(chǎn)品質量好,生產(chǎn)成本低,是每個企業(yè)保持競爭能力的重要因素。隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴大,年產(chǎn)量超過800噸,產(chǎn)品品種的不斷更新、增加,相應配套模具的數(shù)量必定隨之增加。只有對模具進行適當?shù)母脑?,才能適應生產(chǎn)發(fā)展的要求。作為一名生產(chǎn)實習指導教師,在生產(chǎn)實踐和實習指導過程中,通過細心觀察、反復研究和試驗,針對性改造模具構造,改善模頭材質,把壓桿改成通用性壓桿,具有互換性,提高利用率。把模具的壓桿和模頭分成兩部分設計和制作,為降低成本,壓桿的材料用無磁鋼,改成通用壓桿,互換性強,如圖2所示。而模頭材料使用牌號為YN20的無磁硬質合金,設計構造如圖3所示。
以制作ф17.5×36.5規(guī)格毛坯模具為例,如果用無磁硬質合金制作舊版整體式模具一套,生產(chǎn)成本會大幅度增加,成本約需1萬多元。但是如果不改造模具構造和使用材料,既不適應生產(chǎn)發(fā)展需要,又影響產(chǎn)品質量。通過對模具構成和模頭材料進行改造,把壓桿改成通用壓桿,用無磁鋼制作,僅模頭用無磁硬質合金制作,制作一套模具成本約為7千元,節(jié)約成本達3千多元,隨著生產(chǎn)規(guī)模擴大和產(chǎn)品品種的增加,一年新做模具約50套,可節(jié)約成本達15萬元。通用壓桿的互換性強,可以循環(huán)使用,制作新產(chǎn)品的模具時,只需制作模腔、模頭就可以了。改進模具構造后,提高了壓桿使用率,降低了生產(chǎn)成本,提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。
2.2 改良模頭材料,提高生產(chǎn)率
模頭用牌號為YN20無磁硬質合金制作,硬度高達62HRC以上,但脆性大,裝配、調試模具要小心謹慎,避免損壞模頭,保證裝配質量。如圖4所示,這是改進后的ф17.5×36.5規(guī)格毛坯模具裝配圖。
圖3 YN20的無磁硬質合金模頭
圖4 模具裝配圖
用無磁硬質合金制作的模頭,硬度高,表面粗糙度達Ra0.8μm以上,與無磁鋼模頭相比較,在同樣壓力反復作用下,即使壓制大約10000次后,磨損變形小,毛坯脫模容易,裂紋毛坯數(shù)量和模具維修減少。遇到模頭損壞,可以迅速拆卸模具,換裝新的模頭投入生產(chǎn),大大提高了生產(chǎn)效率。壓型壓力的相對加大,毛坯強度提高,減少崩缺、暗裂等廢品,降低了成本。
2.3 改善毛坯密度,提高合格率
模具用無磁硬質合金制作模頭,生產(chǎn)毛坯的初始密度有了提高,達3.5g/cm3,過等靜壓后可達到4.0g/cm3以上。毛坯初始密度高,減少吸附氧分的程度,容易燒結,燒結時間相對縮短,使毛坯的燒結耗電量減少,降低了生產(chǎn)成本。毛坯的崩缺耗損率由4%下降為2%,彎曲率由6‰下降為3‰。跟用無磁鋼模頭壓制的毛坯相比,燒結出爐的毛坯光澤鮮亮,致密性好,產(chǎn)品的各項質量指標都有不同程度提高。毛坯的彎曲、崩缺減少,廢次品減少,提高了產(chǎn)品合格率,節(jié)約了成本,模具的改造收到了預期的效果。通過對壓型工序壓型模具的構造進行改造,壓桿和模頭由整體式改造成獨立式設計,壓桿和模頭分別用無磁鋼和無磁硬質合金制作,提高了產(chǎn)品合格率,降低了模具的制造成本,創(chuàng)造了效益,得到了同行的認同與推廣使用。
[1]張道行. 機修鉗工[M].北京:中國勞動出版社 ,2002.
[2]單小君. 金屬材料與熱處理[M].北京:中國勞動社會保障出版社,2005.
TQ330.4+1
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1671-0711(2016)12(上)-0109-03