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        大連機(jī)場HMP45D濕度傳感器故障的分析和驗(yàn)證

        2016-03-05 14:35:16金敏
        無線互聯(lián)科技 2015年9期
        關(guān)鍵詞:故障分析

        金敏

        摘要:2013年8月,位于大連機(jī)場10號跑道的HMP45D溫濕度傳感器連續(xù)多次出現(xiàn)系統(tǒng)告警,且相對濕度(RH)及露點(diǎn)溫度(DP)測值丟失的情況。文章主要就是對這次傳感器故障的故障分析做一個(gè)回顧,同時(shí)歸納總結(jié)該傳感器在使用維護(hù)中的方法和注意事項(xiàng),為今后的工作提供有益借鑒。

        關(guān)鍵詞:濕度傳感器;故障;分析;驗(yàn)證

        1 引言

        HMP45D是芬蘭VAISALA公司生產(chǎn)的一款溫濕度測量傳感器,在民航及地方氣象部門中廣泛應(yīng)用。目前,民航大連空管站氣象部門業(yè)務(wù)化運(yùn)行的自動氣象站以及自動氣象觀測系統(tǒng)中的溫濕度測量均采用該型傳感器,該傳感器具有高精確度、工作穩(wěn)定、反應(yīng)迅速等優(yōu)點(diǎn),但由于測量部分長期和空氣中的灰塵和化學(xué)物質(zhì)接觸、溫度影響及其他電氣參數(shù)隨時(shí)間的變化等因素,傳感器測量值在某些環(huán)境下必然會產(chǎn)生漂移,從而導(dǎo)致相關(guān)氣象要素測量值失準(zhǔn)甚至缺測。

        2 故障分析和驗(yàn)證

        2.1 故障現(xiàn)象

        民航大連空管站現(xiàn)運(yùn)行有芬蘭VAISALA公司生產(chǎn)的MIDASIV型自動氣象觀測系統(tǒng)作主用設(shè)備,一套單獨(dú)的MAWS301型自動氣象站作備用設(shè)備。它們的溫濕度測量傳感器HMP45D分別位于大連機(jī)場10號跑道、28號跑道和MID中間跑道。

        2013年8月5日23:39(協(xié)調(diào)世界時(shí)UTC,下同),本站自動氣象觀測系統(tǒng)出現(xiàn)10號跑道RH、DP數(shù)據(jù)丟失,界面顯示為“////”的現(xiàn)象,同時(shí),系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)控界面的10號跑道RH項(xiàng)出現(xiàn)紅色告警信息,系統(tǒng)其他各氣象要素測值均無異常。同樣的故障現(xiàn)象在8月6日15:27,8月6日18:50,8,q6日21:08,8月25日21:34也多次出現(xiàn),并且每次都是毫無例外地在持續(xù)一段時(shí)間后自動恢復(fù)正常,系統(tǒng)相關(guān)的告警信息也同時(shí)消失。

        2.2 故障分析

        針對“系統(tǒng)為什么會出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失”的問題,根據(jù)測量數(shù)據(jù)的生成、采集、傳輸和處理過程,筆者對故障原因提出了以下幾種猜測。

        一是相關(guān)氣象數(shù)據(jù)生成、采集、和傳輸過程均正常,數(shù)據(jù)丟失發(fā)生在MIDAS IV系統(tǒng)對接收數(shù)據(jù)的處理階段。對于這種猜測,故障發(fā)生當(dāng)天的值班人員通過進(jìn)入系統(tǒng)后臺查詢系統(tǒng)入口數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),故障發(fā)生時(shí)MIDAS IV系統(tǒng)接收到的KH原始數(shù)據(jù)便是“////”,這也與狀態(tài)監(jiān)控界面的10號跑道RH項(xiàng)出現(xiàn)紅色告警信息相互印證:如果數(shù)據(jù)丟失在系統(tǒng)處理階段,狀態(tài)監(jiān)控界面不會出現(xiàn)告警信息。

        二是相關(guān)氣象數(shù)據(jù)生成和采集過程均正常,數(shù)據(jù)丟失發(fā)生在通信線路的傳輸過程中。眾所周知,通信線路的穩(wěn)定可靠對于數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確傳輸起著至關(guān)重要的作用。我們知道RH是由溫濕度傳感器HMP45D測量獲得,它和T、本站氣壓(PAins)、風(fēng)速(WS)、風(fēng)向(WD)、地溫(TG)均屬于自動氣象觀測系統(tǒng)中MAWS301型自動氣象站測量值的組成部分,所有以上數(shù)據(jù)均共用同一對通訊線纜進(jìn)行傳輸。在RH、DP數(shù)據(jù)丟失期間,T、PAins、WS、WD和TG數(shù)據(jù)均正常,而且在系統(tǒng)服務(wù)器前端通過網(wǎng)絡(luò)/串口調(diào)試助手截取的數(shù)據(jù)也表明整個(gè)數(shù)據(jù)段中無干擾。因此,我們可以排除是通訊線路不穩(wěn)定導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸丟值的可能性。

        三是相關(guān)氣象數(shù)據(jù)生成正常,數(shù)據(jù)丟失發(fā)生在采集階段。對于這種猜測,由于我們沒能及時(shí)地在故障發(fā)生過程中進(jìn)入場內(nèi)對采集器濕度傳感器輸出電壓信號進(jìn)行測量,因此無法排除這種可能性。

        四是相關(guān)氣象數(shù)據(jù)在生成階段便已經(jīng)出現(xiàn)問題,極有可能濕度傳感器本身出現(xiàn)了故障或失準(zhǔn)。這種故障或者失準(zhǔn)可能是短時(shí)的,間歇性的或者某種不持續(xù)的外部條件所導(dǎo)致的。通過查詢歷史數(shù)據(jù)我們發(fā)現(xiàn)每次故障的發(fā)生和消失都伴隨著降水過程如表1所示。因此我們有理由懷疑是傳感器及其測量電路受到雨水侵襲而導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。但我們進(jìn)場排查發(fā)現(xiàn)HMP45D溫濕傳感器除外殼表面附著較厚的灰塵泥土外,內(nèi)部器件及電路清潔干燥,并無雨水侵襲跡象。然而,我們?nèi)詿o法排除其他原因?qū)е碌膫鞲衅鞴收匣蚴?zhǔn)。準(zhǔn)或者它們兩者的共同作用。為更進(jìn)一步定位故障點(diǎn)和弄清“為什么出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失的是10號跑道的RH和DP,而不是其他”,我們又對故障發(fā)生前后處于運(yùn)行中的三處RH歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了細(xì)致的研究。我們選取RH歷史數(shù)據(jù)的原則是:數(shù)據(jù)盡可能靠近故障發(fā)生點(diǎn)且RH盡可能覆蓋各種濕度范圍,得到結(jié)果如圖1所示。

        結(jié)合表1和圖l可以發(fā)現(xiàn)以下幾點(diǎn)。

        (1)每次故障發(fā)生都有相同或相近的天氣背景一降水,更直接的表現(xiàn)方式就是空氣的RH值增大,接近或達(dá)到100%。

        (2)每次故障發(fā)生前,三處的RH值都是迅速上升,達(dá)到空氣濕度飽和的100%后持續(xù)一段時(shí)間便出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失;數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)也是首先出現(xiàn)RH值達(dá)到空氣濕度飽和的100%,持續(xù)一段時(shí)間后再次丟失或者逐漸下降。圖1中10號RH曲線的斷點(diǎn)便是數(shù)據(jù)丟失的時(shí)間段。

        (3)在空氣濕度為低濕或者中濕(RH<80%)時(shí)段,10號跑道的RH值與其他兩處的RH差值較??;在高濕(RH>80%)時(shí)段,10號跑道的RH值持續(xù)高于其他兩處且差值較大,最大的差值甚至達(dá)到22%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出觀測員在三處的RH經(jīng)驗(yàn)差值:0-3%。

        2.3 故障定位

        通過上面三點(diǎn)結(jié)論,我們不難判斷:10號跑道濕度傳感器在高濕(RH>80%)時(shí)段的測值已經(jīng)嚴(yán)重失準(zhǔn),而這是不是導(dǎo)致RH測量值丟失的原因呢?帶著這個(gè)問題,筆者研究了HMP45D濕度傳感器的工作原理和誤差產(chǎn)生原因。

        HMP45D對于RH的測量是基于薄膜聚合體的電容HUMICAP180及其測量電路完成的。隨著外界水汽含量的變化,電容電解質(zhì)成分會隨之改變,從而改變HUMICAP180的電容值,不可避免的是,儀器測量就必然會產(chǎn)生誤差。對于HMP45D濕度傳感器來說,檢定校準(zhǔn)和傳感器表面附著物是RH惻量誤差產(chǎn)生的主要因素有以下幾點(diǎn)。

        (1)檢定校準(zhǔn)作為儀器測量的基礎(chǔ),重要性不言而喻,如果檢定校準(zhǔn)都是不準(zhǔn)確的儀器其測量值必然是不準(zhǔn)確的。

        (2)傳感器表面附著物具有吸水性,長期使用傳感器表面附著物過多后,必然會造成傳感器的測量值比實(shí)際值偏高。

        結(jié)合傳感器RH測量的工作原理和故障分析,我們可以對故障原因做出定位:10號跑道濕度傳感器在高濕(RH>80%)時(shí)段的測值嚴(yán)重失準(zhǔn)且高于實(shí)際值是導(dǎo)致此次自動氣象觀測系統(tǒng)RH測量值丟失的直接原因。

        2.4 故障驗(yàn)證

        對于故障原因的定位是否準(zhǔn)確,筆者做了一個(gè)簡單的驗(yàn)證性試驗(yàn),測試結(jié)果如表2所示。

        通過表2的驗(yàn)證測試結(jié)果,我們可以得到以下結(jié)論。

        (1)濕度傳感器防護(hù)蓋上的附著物會使其測量值增大,但增大效果并不明顯。

        (2)10號跑道濕度傳感器在低濕環(huán)境中誤差在允許范圍之內(nèi),但在高濕環(huán)境中誤差極大,且輸出電壓值已經(jīng)超過0~1V的門限范圍,將導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失和RH紅色告警。

        發(fā)生故障的10號跑道濕度傳感器最近一次檢定校準(zhǔn)是2012年11月,筆者對其剛完成檢定校準(zhǔn)之后的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,得到結(jié)果如圖2所示。

        從圖2可以發(fā)現(xiàn),剛完成檢定校準(zhǔn)之后,三處RH測量值整體吻合度較高,但是在高濕(RH>80%)時(shí)段,10號跑道RH測量值明顯高于其他兩處,最大差值達(dá)到11%。這說明在10號跑道傳感器的檢定校準(zhǔn)過程中存在問題,校準(zhǔn)結(jié)果與實(shí)際RH有

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