王靜
風(fēng)冷柴油機(jī)氣門(mén)間隙調(diào)整工藝的優(yōu)化
王靜
發(fā)動(dòng)機(jī)氣門(mén)間隙是指發(fā)動(dòng)機(jī)在冷態(tài)下,當(dāng)氣門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài)時(shí),氣門(mén)與傳動(dòng)件之間的間隙。氣門(mén)間隙過(guò)大或過(guò)小都會(huì)導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)異響、功率不足等現(xiàn)象,故保證發(fā)動(dòng)機(jī)氣門(mén)間隙裝配時(shí)的準(zhǔn)確性對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)性能起著至關(guān)重要的作用。
風(fēng)冷柴油機(jī)采用全鋁機(jī)身、室蓋、缸蓋結(jié)構(gòu),具有質(zhì)量小、燃油經(jīng)濟(jì)性好、使用方便等優(yōu)點(diǎn)。風(fēng)冷柴油機(jī)氣門(mén)間隙要求0.10~0.15 mm,傳統(tǒng)的裝配氣門(mén)間隙調(diào)整工藝為:
總裝冷態(tài)調(diào)節(jié)0.15 mm→ 試車(chē) → 復(fù)調(diào)氣門(mén)間隙→出廠(chǎng)。
在熱態(tài)復(fù)調(diào)氣門(mén)間隙顯然違背了氣門(mén)間隙的定義,且通過(guò)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)在熱態(tài)調(diào)整完氣門(mén)間隙后,隨著溫度的降低,氣門(mén)間隙逐漸縮小,甚至無(wú)氣門(mén)間隙。這是因?yàn)闅飧咨w為鋁制件,氣門(mén)等為鐵制件,它們的熱膨脹系數(shù)不一樣 (鋁的膨脹系數(shù)約為鐵的2倍),故相同溫差下鋁的收縮率大于鐵的收縮率,氣缸蓋的收縮變形量較氣門(mén)等鐵制件的收縮變形量大,即氣門(mén)相對(duì)氣缸蓋變長(zhǎng)了,氣門(mén)間隙變小。
為了改變此現(xiàn)象,我們將氣門(mén)間隙調(diào)整工藝更改為:
總裝冷態(tài)調(diào)節(jié)0.10 mm→ 總裝冷態(tài)復(fù)測(cè) →試車(chē)→出廠(chǎng)。
我們?nèi)∠嗽囓?chē)后的熱態(tài)復(fù)調(diào)工序,在總裝一次調(diào)節(jié)氣門(mén)間隙后增加盤(pán)動(dòng)飛輪3~5圈后復(fù)測(cè)氣門(mén)間隙的工序。
發(fā)動(dòng)機(jī)在試車(chē)后由于氣門(mén)、推桿、挺柱、搖臂等運(yùn)動(dòng)件均經(jīng)過(guò)了高速磨合,氣門(mén)間隙往往呈現(xiàn)變大趨勢(shì),通過(guò)批量性測(cè)量試驗(yàn)我們發(fā)現(xiàn)試車(chē)后氣門(mén)間隙會(huì)增大0.05~0.10 mm,所以在總裝冷態(tài)調(diào)整時(shí)取工藝要求下限0.10 mm。在一次調(diào)整后增加盤(pán)動(dòng)飛輪二次復(fù)測(cè)是為了讓氣門(mén)、推桿、挺柱、搖臂等零件相對(duì)運(yùn)動(dòng)磨合,促使零件更好貼合。
通過(guò)批量試驗(yàn),借用“Minitab”軟件進(jìn)行過(guò)程能力分析,采用優(yōu)化后的氣門(mén)間隙調(diào)整工藝,柴油機(jī)出廠(chǎng)時(shí)氣門(mén)間隙一次合格率達(dá)到99.5%,保證了柴油機(jī)的出廠(chǎng)性能。
作者信息:常柴股份有限公司單缸機(jī)(機(jī)組)廠(chǎng),213002,江蘇常州