劉固基(中海油惠州煉化分公司,廣東 惠州 516082)
制氫裝置轉(zhuǎn)化催化劑舊劑回用實例
劉固基(中海油惠州煉化分公司,廣東 惠州 516082)
本文記錄了惠州煉油制氫裝置轉(zhuǎn)化爐催化劑因差壓大導(dǎo)致制氫無法滿足正常負荷生產(chǎn)要求,而對轉(zhuǎn)化催化劑進行了卸劑、過篩、混合新劑回裝,并取得換劑圓滿完成的整個過程。
氫氣;制氫;轉(zhuǎn)化催化劑;舊劑利用;更換
2011年10月中海油惠州煉油制氫裝置進行了裝置檢修,對已運行兩年多的制氫轉(zhuǎn)化爐催化劑進行了部分更換,最終以32%的換劑量成功實現(xiàn)轉(zhuǎn)化催化劑各方面性能的恢復(fù),獲得了較大的經(jīng)濟效益。
1.1 裝置情況
惠州煉油制氫裝置氫氣產(chǎn)能為2*100000Nm3/h,采用Unde進口工藝包,由SEI進行詳細設(shè)計。裝置于2009年4月投產(chǎn),投產(chǎn)后因設(shè)備問題及施工質(zhì)量等多方面問題,裝置運行不平穩(wěn),自09年4月投產(chǎn)至11年10月裝置進行大檢修期間,兩套制氫裝置累計停車多達30次。多次的開停車,甚至有部分為緊急停車,轉(zhuǎn)化爐催化劑受到一定損壞。具體表現(xiàn)為轉(zhuǎn)化爐爐管進出口壓差逐步增大至設(shè)計值320KPa,裝置負荷受限在85%左右。
1.2 催化劑裝填及運行情況
裝置轉(zhuǎn)化爐為頂燒爐設(shè)計,以制氫PSA尾氣為主要燃料,補充部分燃料氣,單列轉(zhuǎn)化爐有爐管215根,108個火嘴,轉(zhuǎn)化爐下集合管為冷壁式,爐管與下集合管焊接在一起,裝卸劑只能從頂部進行。
制氫轉(zhuǎn)化爐催化劑采用JMC進口催化劑,型號有兩種,上部裝25-4Q,下部57-4GQ,裝填比例為4∶6。爐管尺寸(外徑*壁厚*長度mm)為155.6*13.5*13800(有效長)。設(shè)計裝劑總量為43.2 m3,實際裝填39.0 m3。
換劑檢修前比較典型的運行數(shù)據(jù)為:入口原料天然氣量30500Nm3/h,水碳比2.8,壓差320KPa,轉(zhuǎn)化爐出口溫度820℃,轉(zhuǎn)化爐出口CH45%~6.0%,負荷在85%左右。
1.3 換劑方案的制訂
根據(jù)轉(zhuǎn)化催化劑運行數(shù)據(jù),我們判斷催化劑性能未受到明顯損傷,爐管壓差大的原因是裝置多次開停車,爐管溫度的多次劇烈變化,導(dǎo)致催化劑部分破碎。為降低差壓,恢復(fù)裝置產(chǎn)能,我們制訂了將催化劑全部卸出過篩,清除破損劑后再與約20%新劑混合裝填回轉(zhuǎn)化爐的部分換劑方案。
2.1 卸劑經(jīng)過
2.1.1 卸劑方案
本次裝卸劑,由專門的催化劑裝卸公司進行,卸劑是采用真空泵將催化劑從爐管內(nèi)抽吸出來的方法。該公司,沒有過轉(zhuǎn)化催化劑舊劑卸出再重裝的經(jīng)驗,卸劑工作較為被動。卸劑步驟:①抽出上半部25-4Q催化劑;②抽出0.5m 25-4Q和57-4GQ混合劑;③抽出下部57-4GQ催化劑;④抽出的催化劑用大小不同的鐵絲網(wǎng)篩過篩,分出較完整的顆粒裝桶備用。
2.1.2 卸劑準備
為取得爐管催化劑實際破碎情況等數(shù)據(jù),同時也為熟悉卸劑流程,我們需要試卸數(shù)根,標定兩種催化劑的實際高度位置(空高),總重量,破碎的量,計算出破損率。
試卸兩根的數(shù)據(jù):卸前壓降66KPa(停車狀態(tài)),卸后空管壓降8KPa。全管高度(爐管底部至爐管上部法蘭口)14.87m,空管高度(上法蘭口至催化劑界面)0.8m;空管高度25-4Q 6.5m;25-4Q+57-4GQ混裝0.5m;57-4GQ 7.87m。破損率25-4Q 20.8%/ 21%,57-4GQ破損率37%/40%。試抽的兩根,下部57-4GQ催化劑破損率大大超出預(yù)計值。
2.1.3 整改
分析破損率高的原因主要是卸劑過程二次破損嚴重。表現(xiàn)在:①卸劑落差大,從爐頂至地面卸劑罐落差16~18m;②催化劑卸至料罐時,直接撞擊金屬罐壁,催化劑撞碎;③卸劑冗余管線過長,增大了磨損;④真空泵抽力過大,流通速度過快。
整改:①降低卸劑高度,將卸料罐放置至汽包平臺,將卸劑落差減少至6m~8m。原計劃是搭設(shè)腳手架,將卸料口與爐頂齊平,落差控制在2~3m,因擔心腳手架安全性,被迫改變。(附圖2)②卸料罐罐壁鋪一層橡膠皮,起緩沖作用。③將卸劑管線盡量縮短。④真空泵真空度調(diào)節(jié)至適當值。
整改工作持續(xù)進行了一個多星期,由于相關(guān)單位的配合問題,各項整改措施仍未完全達到理想要求。整改后的效果:再次試抽,25-4Q劑,破損率降至15%左右,57-4GQ降至27%左右。均有明顯改善,破損率降至容忍范圍內(nèi)。
插曲:因裝劑公司懷疑催化劑原始破損率本身已經(jīng)很高,為此對下部催化劑我們做了一個試抽試驗。在爐頂,出爐管位置的抽管上裝透氣漏網(wǎng)(這里使用的是女士長筒絲襪),后面再用抽管密閉連接起來,用真空泵抽取一定的劑,得出原始破損率。結(jié)果:總劑量約600g,完整的顆粒重量479g,破損121g,其中半顆粒約60g。在下部57-4GQ催化劑原始破損情況為:原始破損20%,碎的較厲害的占10%,碎成半顆的占10%,符合我們的預(yù)期值。(見圖附1、附2)
附圖1 破碎的催化劑
附圖2 轉(zhuǎn)化爐卸劑圖
表1 新舊劑對比
表2 轉(zhuǎn)化催化劑裝填數(shù)據(jù)
2.2 裝填方案的確定
2.2.1 確定新舊劑的對應(yīng)關(guān)系
首先對新舊劑的外觀進行了比對,確認催化劑單顆體積未發(fā)生變化,第二步是對新舊劑的密度進行比對。因新劑未還原,舊劑因使用已經(jīng)還原,同時催化劑制造工藝可能有改變,所以新舊催化劑密度肯定發(fā)生了變化。我們采取的方法是25-4Q和57-4GQ分別選取新舊劑各100顆,稱重,分析密度變化情況。(見表1)
2.2.2 裝填高度
有效長度13.8m,總空高14.87m,其中1.07m為爐管伸出爐膛外部的高度及爐墻保溫厚度。裝填57-4GQ劑13.8*60%= 8.28m,剩余空高6.59m。裝填25-4Q劑13.8*40%=5.52m,因爐管總空高14.87m,補充該劑至爐管頂部空高0.5m位置,裝填此劑總高度6.09m。
表3 裝劑前后空負荷下的壓差堆比
表4 各負荷下的差壓對比
表5 轉(zhuǎn)化爐出口化驗分析數(shù)據(jù)
2.2.3 單根爐管催化劑裝填量的確定
原始裝填量:25-4Q 63.5kg/根爐管;57-4GQ 89.2kg/根爐管,裝填量保持同原始裝填一致,即新劑和舊劑按重量比折算后的重量之和同原始裝填。
用計算出的裝填量試裝2根,將裝填量最終確定57-4GQ新劑26.67kg,57-4GQ舊劑53.34kg;25-4Q新劑17kg(全部裝完后,空高0.5m仍顯偏大,又補充新劑約1kg,此1kg不測壓降,不參與計算),25-4Q48.8kg;
2.3 裝劑
2.3.1 裝填方式
經(jīng)與催化劑廠商技術(shù)溝通協(xié)商,下部催化劑承受的強度最大,底部催化劑轉(zhuǎn)化反應(yīng)量小,決定57-4GQ新劑全部裝填在最底部。
上部25-4GQ催化劑,因新舊劑活性可能存在差異,需要盡量混合均勻,不宜分層裝填?;旌戏绞綖椋悍謩e稱取17kg新劑和48.88kg舊劑,攪拌混合均勻,裝7布袋捆扎,每捆裝1根爐管。
2.3.2 裝填數(shù)據(jù)(見表2)
2.3.3 裝填前后的壓差(見表3)
3.1 各負荷下的差壓對比(見表4)
3.2 換劑前后催化劑性能對比(見表5)
(1)裝劑前后性能繼續(xù)保持,在90%負荷下差壓降低90KPa,轉(zhuǎn)化爐負荷可以運行至100%、110%,完全達到我們預(yù)期的換劑效果。
(2)經(jīng)濟效益明顯,如果換兩整爐催化劑,費用在1500萬左右(設(shè)計使用4年),本次發(fā)生費用僅約450萬,無故障使用至2014年10月大修,使用3年,節(jié)省費用675萬。
(3)需要改進的地方是,本次卸劑未充分考慮卸劑帶來的2次破損,對于卸劑過程降低破損率的措施仍有優(yōu)化和改進空間,即可以進一步降低新劑的使用數(shù)量。
(4)本次部分換劑圓滿成功,有以下因素:原催化劑性能未明顯受損;原催化劑強度較高,二次卸裝劑破損可以控制;卸劑和裝劑過程指揮得當。