樂安勝, 許 衛(wèi), 馬登峰, 劉 毅
(大冶有色金屬集團控股有限公司, 湖北 黃石 435005)
?
重金屬
銅電解液凈化二段電積脫銅的生產(chǎn)實踐
樂安勝, 許 衛(wèi), 馬登峰, 劉 毅
(大冶有色金屬集團控股有限公司, 湖北 黃石 435005)
介紹了大冶有色30萬t銅電解項目電解液凈化工藝,敘述了二段電積脫銅存在的問題及采取的改進措施。
銅電解; 電解液凈化; 二段電積; 脫銅; 脫砷; 黑銅
銅電解生產(chǎn)過程中,隨著生產(chǎn)的持續(xù)進行,電解液中銅離子的濃度不斷升高,有害雜質(zhì)(如As、Sb、Bi等)也逐漸積累,直接影響陰極銅的質(zhì)量和生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定進行。因此必須對電解液進行凈化,以保證生產(chǎn)槽電解液銅酸平衡和較低的雜質(zhì)濃度[1-2]。目前一般廠家采用一段電積脫銅,二段電積脫雜。二段電積脫雜有間斷電積法和誘導連續(xù)電積法[3-4]。優(yōu)化二段電積生產(chǎn)工藝,提高銅電解液凈化能力,對降低銅冶煉成本有著現(xiàn)實意義。
大冶有色是國有控股的大型銅冶煉企業(yè),主要產(chǎn)品是高純陰極銅和工業(yè)硫酸,年生產(chǎn)能力分別為70萬t和120萬t。30萬t銅電解項目于2012年10月竣工投產(chǎn),采用不銹鋼陰極電解,電解液凈化以電積脫銅脫雜為主,硫酸銅生產(chǎn)為輔助。電積包括一段電積和二段電積,一段脫銅后液進行電積脫銅脫雜。二段電積終液濃縮冷凍結(jié)晶生產(chǎn)硫酸鎳。一段產(chǎn)出的電積銅外售,二段產(chǎn)出的黑銅打捆晾干返回轉(zhuǎn)爐。電解液凈化工藝流程圖見圖1。
圖1 電解液凈化工藝流程圖
一段電積主要是使Cu2+在陰極析出脫銅;二段電積采用的是連續(xù)誘導脫銅脫砷技術(shù),脫銅脫砷過程連續(xù)進行,每組6個電解槽串聯(lián)組成六級電積,電解液從第一槽進,經(jīng)過1至6槽階梯式電積,Cu2+濃度逐漸降低,雜質(zhì)與銅一起析出。此工藝一般控制Cu2+:As=(1.7~3.0):1[5-6],當Cu2+在2~5 g/L時,脫砷率最高,且在此條件下,砷析出于黑銅中,生成有毒的AsH3氣體概率小,所以在第四、五槽進行輔助給液,以確保第五、六槽電解液Cu2+與As的比例。與傳統(tǒng)的脫銅脫砷工藝相比,此工藝具有作業(yè)連續(xù),作業(yè)率高和脫除率高的優(yōu)勢。二段電積電解液循環(huán)示意圖見圖2,二段電積工藝參數(shù)如表1。
圖2 二段電積電解液循環(huán)示意圖
表1 二段電積工藝參數(shù)
二段電積產(chǎn)出的黑銅板連同上面粘附的黑銅粉一起返回轉(zhuǎn)爐吹煉,再重新澆鑄成陽極板進行電解。因轉(zhuǎn)爐除雜能力有限,單爐一次加入大量黑銅板,造成單批次陽極極板雜質(zhì)嚴重超標,導致電解工藝不易調(diào)控,陰極銅質(zhì)量波動,甚至出現(xiàn)質(zhì)量事故,影響電解的正常進行。這些雜質(zhì)在銅冶煉過程中部分閉路循環(huán),增加銅冶煉成本。黑銅板中的黑銅粉含有一定量的殘留電解液,打捆堆積后不容易晾干,返爐時容易造成放炮。隨著電積的進行,陰極上生長出海綿狀黑銅,部分黑銅粉后期沉積到電解槽底部,每次出裝作業(yè)需人工下槽進行清理。電解槽空間狹窄,環(huán)境惡劣,長時間繁重作業(yè),影響職工的身體健康,易造成職業(yè)病。普通鋼板焊制的電積黑銅粉轉(zhuǎn)運斗被黑銅粉殘留的電解液腐蝕,三個月更換一次。投產(chǎn)兩年后,二段電積進液管道結(jié)垢嚴重,流量變小,影響處理能力。由于管道整體密封焊接,清垢時每次都要對管道進行切割,然后再焊接,工作量大,操作難度較大。
3.1 優(yōu)化操作
在出裝作業(yè)時,將黑銅板放置在鋼結(jié)構(gòu)的準備架上晾3~4 d,然后人工將黑銅板上的黑銅粉敲落。每次出銅作業(yè),敲擊上次出裝時已經(jīng)晾干的黑銅板,將黑銅粉收集,然后轉(zhuǎn)運至備料系統(tǒng)與銅精礦混合,加入澳斯麥特爐中熔煉進行強化除雜。黑銅板分批分散加入轉(zhuǎn)爐進行吹煉,重新澆鑄成陽極板返回電解系統(tǒng)。
3.2 制作槽內(nèi)黑銅粉接斗
設(shè)置小型黑銅粉槽內(nèi)接斗,其用不銹鋼焊制,表面進行防腐處理,洗槽作業(yè)完后放置在電解槽底部接收生產(chǎn)時散落下來的黑銅粉。出裝作業(yè)時,將其吊出進行傾倒。
3.3 制作黑銅粉轉(zhuǎn)運斗
制作黑銅粉不銹鋼轉(zhuǎn)運斗,用15 mm的304不銹進行焊接,四周焊接加筋板。
3.4 改造進液管道
原二段電積進液管道為DN100的PVC化工管,并且整體焊接連接。運行一段時間后,管道的彎頭和支管連接處容易被雜質(zhì)結(jié)垢堵死,管壁也逐漸結(jié)垢,嚴重影響循環(huán)流量。故改為DN200的PVC化工管,單段長4 m,全部采取活套法蘭連接,方便清管道時拆卸和安裝。
改進后,二段電積處理量穩(wěn)定上升,黑銅粉產(chǎn)量也逐漸增加,陽極板單批次雜質(zhì)嚴重超標次數(shù)明顯減少,黑銅板返爐也未發(fā)生放炮事件。2015年二段電積處理量和黑銅粉產(chǎn)量如圖3。
圖3 2015年二段電積處理量和黑銅粉產(chǎn)量
電解液中主要有害雜質(zhì)含量大幅下降,改進前后電解液中雜質(zhì)含量對比如表2。
使用黑銅槽內(nèi)接斗后,職工勞動強度明顯降低,原先每次換裝作業(yè)都超過6 h,現(xiàn)基本縮短在4 h之內(nèi)。黑銅粉不銹鋼轉(zhuǎn)運斗使用超過半年,表面無明顯腐蝕現(xiàn)象。進液管道改造后,每次結(jié)垢清理作業(yè)
表2 改進前后電解液雜質(zhì)對比 g/L
與出裝作業(yè)同時進行,不影響正常生產(chǎn),提高了生產(chǎn)效率。
30萬t銅項目電解液中有害雜質(zhì)呈穩(wěn)定下降趨勢,電積工序能夠平衡電解液中Cu2+,控制雜質(zhì)濃度,二段電積工序運行穩(wěn)定可靠。電積脫銅產(chǎn)出的黑銅板返回轉(zhuǎn)爐,黑銅粉返回備料,雜質(zhì)在系統(tǒng)內(nèi)部開路,陽極板中雜質(zhì)含量減少,雜質(zhì)成分穩(wěn)定。優(yōu)化二段電積作業(yè)模式,減輕職工勞動強度,降低了職業(yè)健康危害,對相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)有借鑒意義。
[1] 朱祖澤,賀家齊.現(xiàn)代銅冶金[M].北京:科學出版社,2003.
[2] 肖劉萍,樂安勝,等.大冶冶煉廠二段電積脫銅生產(chǎn)實踐[J].湖南有色金屬,2012,(2):34-36.
[3] 吳曉光.貴冶電解一系統(tǒng)凈液改造與優(yōu)化[J].有色金屬(冶煉部分),2011,(2):55-57.
[4] 吳文明.金隆電積脫銅脫砷生產(chǎn)實踐[J].有色金屬,2000,(8):14-17.
[5] 毛志琨.銅電解液脫銅及脫雜技術(shù)探討[J].有色冶金設(shè)計與研究,2010,(6):44-47.
[6] 鄭志萍,陳崇善.誘導法和并聯(lián)循環(huán)法脫銅砷的對比分析[J].銅業(yè)工程,2011,(6):29-33.
西安交通大學揭示納米氦泡銅變形機理
亞微米尺度金屬材料的力學性質(zhì)不同于塊體材料,雖然其強度較高,但卻表現(xiàn)出變形失穩(wěn)等弱點,這不利于微納尺度器件的長期使用。
為了提高小尺寸材料的變形能力,西安交大材料學院微納中心碩士生丁明帥,在導師單智偉教授和韓衛(wèi)忠教授的指導下,借助原位納米力學技術(shù),通過高溫氦離子注入在金屬銅中形成平均尺寸為6.6 nm的高密度氦泡,隨后加工出亞微米尺度試樣進行力學測試,發(fā)現(xiàn)單晶銅內(nèi)部的納米氦泡不僅是位錯的可剪切障礙物,能有效減緩位錯運動,同時還是活躍的內(nèi)部位錯源,使變形時位錯保持有效增值,進而產(chǎn)生更加均勻和穩(wěn)定的變形。在拉伸頸縮階段后期,氦泡會發(fā)生顯著長大和合并從而引起試樣的快速斷裂。該研究組還表示,納米氦泡對于提高亞微米尺度金屬材料的變形能力具有關(guān)鍵作用。
這一研究工作和結(jié)果為設(shè)計高性能金屬結(jié)構(gòu)材料和新型抗輻照損傷材料提供了新思路,特別是對于運用氦泡工程等理念設(shè)計高性能金屬材料和新型抗輻照損傷材料具有重要的指導意義。該項研究成果在線發(fā)表在《納米快報》上。
Production practice of stage II electro-winning and copper removing of copper electrolyte purification
YUE An-sheng, XU Wei, MA Deng-feng, LIU Yi
This paper describes the electrolyte purification process of 300 kt/a copper electro-refining project in Daye Nonferrous Metals Group Co., Ltd., analyzes the problems in the operation of stage II electro-winning and copper removing and gives improving measures.
copper electro-refining; electrolyte purification; stage II electro-winning; Cu removing; As removing; black copper
樂安勝(1983—),男,湖北大冶人,冶金工程師,從事冶金生產(chǎn)技術(shù)工作。
2015-10-12
TF811
B
1672-6103(2016)04-0007-03