喬金龍
(大唐陽城發(fā)電有限責任公司,山西晉城048102)
靜葉可調軸流引風機故障處理
喬金龍
(大唐陽城發(fā)電有限責任公司,山西晉城048102)
大唐陽城發(fā)電有限責任公司AN40E6(V19+4°)型靜葉可調軸流引風機運行過程中振動大、軸承故障頻繁,利用振動頻譜分析風機振動狀況,查找軸承故障產生的真正原因,給出處理方案。
軸流引風機;頻譜;振動;軸承
大唐陽城發(fā)電有限責任公司7#,8#機組為東方鍋爐股份有限責任公司制造的DG2060/17.6-II3型亞臨界自然循環(huán)鍋爐,一次中間再熱,雙拱形爐膛,W型火焰燃燒方式,全懸吊、平衡通風,露天布置。風煙系統(tǒng)采用兩臺動葉可調軸流式送風機、兩臺動葉可調軸流式一次風機及兩臺靜葉調節(jié)的軸流式引風機進行通風。2007年脫硫與主機是同時投產,主機設計主要由北京國電華北電力工程有限公司完成,脫硫系統(tǒng)設計在原系統(tǒng)上基礎上由核工業(yè)第四研究設計院進行設計,原先煙道設計直接通往煙囪,而實際運行時,先將兩臺引風機的煙氣聚集到一起進入增壓風機,而后經(jīng)過脫硫進入煙囪。引風機為成都電力機械廠生產的AN40E6(V19+4°)靜葉可調軸流風機,其中,7#爐原先葉輪葉片數(shù)量是13片,脫硝改造后增加為19片。
引風機振動大處理
1.1.1 故障情況
7#,8#引風機在低負荷時460 MW以下運行時,在運行過程中經(jīng)常出現(xiàn)引風機失速現(xiàn)象,嚴重時發(fā)生喘振,其中72,81引風機喘振最為嚴重,在喘振過程中也曾發(fā)生搶風現(xiàn)象,特別是升降負荷時最為明顯,主要表現(xiàn):①風機出、入口壓力及風機電流波動較為明顯;②就地風機有低頻噪聲且出、入口風道均存在低頻晃動;③負荷越低,現(xiàn)象越明顯;④喘振時遠方失速測點報警較為頻繁;⑤引風機就地、畫面振動較大。4臺引風機布置如圖1所示。
1.1.2 原因分析
引風機失速及喘振與運行工況、風道阻力有很大關系,振動大原因較多,需要對此進行詳細的分析。根據(jù)運行情況確定可能原因如下。
(1)風機壓力與流量不匹配導致風機工作點不在風機安全工作區(qū)域內而發(fā)生失速;這些主要表現(xiàn)在低負荷時,低負荷時,煙道阻力變化較小,煙氣體積流量及煙氣密度明顯下降。在開-45°以下,流量降低,風機升壓不明顯情況下,風機工作點易偏離正常工作區(qū)域。利用艾默生CSI2130頻譜分析儀測量振動頻譜見圖2。
圖2 風機振動頻譜
(2)設備因運行環(huán)境及操作過程導致引風機發(fā)生搶風現(xiàn)象,這些主要體現(xiàn)在升降負荷時,由于引鳳出口阻力較大,兩臺引風機容易發(fā)生搶風現(xiàn)象,主要現(xiàn)象為兩臺引風機出口壓力、電流呈現(xiàn)彼此交替漲幅。
(3)設備部件松動導致風機在失速時,振動及異音較大。經(jīng)過頻譜分析,振動時發(fā)生倍頻振幅現(xiàn)象,經(jīng)過檢修,發(fā)現(xiàn)主要的松動部位為軸與葉輪配合部位,以及葉輪壓盤螺栓松動。
(4)設備動平衡出現(xiàn)問題,設備動平衡出現(xiàn)問題一般主要出現(xiàn)在設備異常后,葉輪受損或灰塊脫落等。目前多臺引風機出現(xiàn)此類現(xiàn)象。
1.1.3 采取措施
(1)努力改變風機運行環(huán)境,使設備在安全區(qū)域運行,低負荷時通過提高增壓風機出力來降低引風機背壓,使工作點在工作曲線中向下平移。目前7#,8#爐引風機都采取同樣措施,風機運行時失速、喘振減少,振動減小。
(2)升降負荷時,注意觀察引風機出口壓力、電流、失速報警、振動變化,及時調整運行參數(shù)避免風機發(fā)生搶風現(xiàn)象。
(3)利用設備停運積極檢查葉輪壓盤螺栓缺陷及葉輪配合間隙,發(fā)現(xiàn)問題積極處理。
(4)定期對設備進行頻譜分析,發(fā)現(xiàn)動平衡出現(xiàn)問題時,利用檢修對設備進行動平衡試驗。
(5)在引風機大修及技改時優(yōu)化煙道布置,降低引風機出口阻力,特別是兩臺引風機阻力不平衡問題要著重解決,例如72引風機、81引風機目前出口布置不合理,都存在噴嘴阻力特性。
1.2 引風機軸承故障、損壞處理
1.2.1 故障情況
7#,8#引風機在投產后,發(fā)生多次燒軸承事件,特別是2009年以來,引風機檢修次數(shù)、軸承的損壞次數(shù)增加,主要表現(xiàn)如下。
(1)軸承局部滾珠、保持架、內外圈溫度高碳化,嚴重的將銅保持架磨損壞及內外圈表面剝落。
(2)所有解體軸承內部油脂污染發(fā)黑,有變灰的,也有高溫碳化發(fā)黑。
(3)燒軸承時多表現(xiàn)為運行過程中軸承溫度突然上漲直至保護停機。
(4)角接觸軸承與滾柱軸承都發(fā)生過燒軸承現(xiàn)象,推力軸承溫度高導致燒軸承較多。
(5)軸承室內聚聚較多的廢油,排油管內排出廢油幾乎沒有。(6)第一次發(fā)生軸承故障及燒軸承的是71引風機。
1.2.2 引風機軸承溫度高的原因分析
(1)風機油被灰塵污染引起軸承溫度高。引風機潤滑脂污染主要原因有:①軸頭油封與銅套磨損嚴重導致動靜間隙過大,冷卻風攜帶空氣中的灰塵進入軸承箱,根據(jù)解體檢修,發(fā)現(xiàn)符合該狀況;②排油口密封不嚴導致冷卻風攜帶空氣中的灰塵進入軸承箱,根據(jù)解體檢修發(fā)現(xiàn)符合該狀況;③葉輪側動靜密封損壞導致動靜間隙增加導致煙塵進入軸承箱,解體發(fā)現(xiàn)該處密封良好且無漏灰痕跡。
(2)風機排油不暢,導致新的潤滑油不能及時補充,散熱較差,軸承溫度較高,從現(xiàn)場解體檢查發(fā)現(xiàn)存在此現(xiàn)象。風機排油不暢的主要原因有:①排油口被臟油脂堵塞,潤滑脂不能及時排掉導致潤滑脂變干、碳化、變硬,使油脂堵塞排油口加重;②排油口密封不好導致軸承冷卻風串入,使軸承排油口形成正壓,污油不能正常排出。
(3)冷卻風風量不夠或冷卻風漏風導致軸承不能正常冷卻。常見的原因主要有:①冷卻風風罩腐蝕嚴重發(fā)生泄漏,漏小時導致冷卻風全部從風罩漏出,冷卻效果變差,漏大后導致風罩內不能建立足夠正壓,煙氣全部進入風罩內對軸承箱進行加熱;根據(jù)現(xiàn)場檢修發(fā)現(xiàn),軸承箱風罩確實存在腐蝕嚴重,出現(xiàn)較大窟窿的現(xiàn)象。②冷卻風機故障或入口堵塞,導致風量不夠,平時運行存在此類現(xiàn)象。③中心筒人孔密封不嚴,導致煙氣大量進入中心筒,煙氣進入中心筒后對冷卻風進行加熱,導致軸承箱溫度上升。
(4)軸承在安裝時,軸承緊力或間隙安裝不當,導致軸承推力間隙過小,啟機后軸承發(fā)熱,溫度上升。
(5)風機長期運行在失速或喘振狀態(tài),失速及喘振導致設備振動能量及頻率增大,最終導致軸承壽命降低,及早老化或損壞。因71引風機第一次出現(xiàn),故判定引風機振動加快了軸承損壞。
1.2.3 采取措施
(1)利用檢修機會及時更換軸承箱的密封裝置。
(2)按圖紙正確安裝排油管,并對排油管與風罩、排油管與軸承箱進行密封,減少密封風對軸承箱內油脂污染的可能。
(3)每次檢修應徹底清理軸承箱加、排油孔,并對各油孔注滿足夠的油脂。
(4)定期檢查軸承箱風罩的完好程度,發(fā)現(xiàn)破損應及時修補或更換。
(5)通過技改將引風機軸承箱冷風罩更換為耐腐蝕的冷風罩,因冷風罩溫度低,是最易腐蝕部位,更換冷風罩后可以減少低溫腐蝕,從而減少密封漏風現(xiàn)象的發(fā)生。
(6)利用每次停機檢查軸承箱內部的排油情況,發(fā)現(xiàn)排油不暢及時處理。
(7)加強引風機軸承箱給油脂管理,使軸承箱內不缺油、不多油、散熱好。
(8)嚴格按照標準間隙安裝軸承箱內的各盤軸承,減少受熱膨脹后導致軸承漲死。
(9)優(yōu)化引風機運行,減少風機的喘振及失速運行,為軸承運行提供良好保障。
[1]張振松,傅新.旋轉機械振動監(jiān)測及故障診斷[M].北京:機械工業(yè)出版社,1991.
[2]張思.振動測試與分析技術[M].北京:清華大學出版社,1994.
[3]陳江,沙德生.火電廠設備精密點檢及故障診斷案例分析[M].北京:中國電力出版社,2010.
〔編輯凌瑞〕
TM621.2
B
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.12.