朱云龍 (大慶油田有限責(zé)任公司慶新油田)
數(shù)字化油田機采井平衡度分析及治理
朱云龍 (大慶油田有限責(zé)任公司慶新油田)
數(shù)字化油田建設(shè)實現(xiàn)了電流數(shù)據(jù)實時回傳,電流平衡度實時計算,但同時也出現(xiàn)了一些新問題。通過數(shù)采電流與人工實測電流問題對比,原因分析并逐項治理,總體平衡率上升了約13個百分點,取得較好效果??梢?,數(shù)字化采集設(shè)備、模塊型號、上下死點的確定,以及rtu箱連接線等因素都是影響機采井?dāng)?shù)字化平衡度準(zhǔn)確性的重要原因。
數(shù)字化油田;機采井;平衡度;節(jié)能
抽油機工作過程中,在上沖程時,驢頭懸繩器需要提起抽油桿和液柱,電動機需要做功,才能使驢頭上行;在下沖程時,抽油桿在自重的作用下克服浮力下行,這時電動機需要輔助懸點一同舉升平衡塊做功[1]。電動機在上下沖程中做功相等叫做抽油機的平衡。抽油機如果在平衡較好的狀態(tài)下運轉(zhuǎn),可以減少減速箱的最大輸出扭矩,延長設(shè)備的使用壽命,減少設(shè)備對電網(wǎng)的最大需量,提高電動機和變壓器的負(fù)載率[2],減少供電設(shè)施的容量,節(jié)省電能。
截至目前,油田共有抽油機井約368口,2010年全部完成了數(shù)字化油田改造,電流數(shù)據(jù)實現(xiàn)了遠(yuǎn)程采集,實時傳輸。平衡率實現(xiàn)了在線計算,網(wǎng)絡(luò)實時發(fā)布。通過數(shù)字化發(fā)布系統(tǒng),統(tǒng)計出2月17日共有95口抽油機井存在不平衡情況,總體平衡井比例僅為74.2%(表1)。
表1 2015年初抽油機井?dāng)?shù)字化平衡情況統(tǒng)計
2.1不平衡原因查找
針對本油田數(shù)字化平衡率低的原因,進(jìn)行認(rèn)真分析,認(rèn)為數(shù)據(jù)統(tǒng)計存在不真實的情況,因此,對數(shù)字化自動采集電流與人工手持電流表測得的電流進(jìn)行比對,發(fā)現(xiàn)數(shù)字化平衡率低的原因可歸為3類:采集電流與實測電流不符的井;數(shù)字化電流不回傳或者數(shù)據(jù)流中斷井;抽油機井電動機實際運行電流不合格井。
第1、第2類井屬于數(shù)字化問題,第3類井屬于生產(chǎn)管理問題。
2.2平衡度低的原因分析及解決方法
對油田平衡率低的情況主要從數(shù)字化數(shù)據(jù)采集和變頻井兩方面進(jìn)行分析,并提出解決措施。
2.2.1 數(shù)字化方面存在的問題分析
目前慶新公司上報平衡度電流取自數(shù)字化系統(tǒng),電流數(shù)據(jù)采集缺失和不準(zhǔn)問題影響單井平衡度及平衡率指標(biāo)的統(tǒng)計,加大了平衡管理的難度;因此,首先要解決數(shù)字化電流缺失和不準(zhǔn)的問題。
數(shù)字化電參數(shù)據(jù)缺失主要是無線傳感器受天氣、人為和環(huán)境的影響,導(dǎo)致傳輸信號不穩(wěn)定。通過改成有線傳感器可解決問題,這項工作目前正在進(jìn)行。無回傳數(shù)據(jù)的抽油機井,采用人工現(xiàn)場錄取,人工錄入到A2的方式進(jìn)行。
以現(xiàn)場實測電流為準(zhǔn),與數(shù)字化電流對比,選出兩者相差較大的井作為分析對象。把以下6口井作為典型類型進(jìn)行分析(表2)。
從6口井的數(shù)據(jù)可以看出:
1)1—2井,明顯存在數(shù)字化單項電流與實測電流偏差大,并且電流采集值大。通過現(xiàn)場查看配電箱,發(fā)現(xiàn)配電箱內(nèi)接線輸入、輸出端不統(tǒng)一,連接線方向、線序都存在問題。
表2 數(shù)字化采集與實測電流對比
2)3—4井,通過電流數(shù)據(jù)對比,即使線路無問題,誤差率仍然較高,并且這種現(xiàn)象北區(qū)井居多。分析是:307模塊無角位移,所測沖程的上下死點的確定點產(chǎn)生偏移,使沖程未到達(dá)真正的上下死點所采集到的最大電流,歸屬上下沖程判斷錯誤。
3)5—6井,數(shù)字化電流與實測電流存在2倍關(guān)系,分析是:配電箱中安裝的互感器不完全是一個批次或同一型號的,變比系數(shù)不一致,導(dǎo)致所測電流不準(zhǔn)。
2.2.2 數(shù)字化問題解決方案
針對以上問題作出相應(yīng)的解決方法:
1)目前無線傳感器暴露出很多缺點,全部換掉又會造成成本和資源的浪費,最佳的處理辦法是,只對損壞的無線傳感器更換有線傳感器,在沒全部更換的情況下,數(shù)據(jù)缺失的井采用人工測量的方式。
2)對配電箱內(nèi)部數(shù)據(jù)連接線進(jìn)行整改,糾正連接不正確的接線。
2.2.3 變頻井平衡問題的解決
由于數(shù)字化電參存在的問題導(dǎo)致數(shù)字化計算出的功率平衡數(shù)據(jù)不準(zhǔn),在整改完善前,采用人工測試電流平衡度判定是否平衡。因此,要求在測試時打到工頻狀態(tài)半個小時以上后進(jìn)行測試,測試后再打到變頻狀態(tài)下工作,每10天測量一次。
2.3平衡管理方面的問題及解決辦法
2.3.1 管理方面存在的問題
1)由于抽油機井產(chǎn)液變動較大,使原有的平衡塊即使調(diào)到止點,也無法平衡,由于公司缺少平衡塊,導(dǎo)致一些平衡塊調(diào)至止點井,平衡無法調(diào)整。
2)按照Q/SY DQ0815—2013《采油工程技術(shù)指標(biāo)計算和統(tǒng)計方法》,新的平衡標(biāo)準(zhǔn)是下電流/上電流,值在85%~100%之間的抽油機井為平衡井,要求高于2002年的標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)生了較多的不平衡井。對于積壓的不平衡井?dāng)?shù)量過多的問題,重新制定平衡率指標(biāo)以及相應(yīng)考核制度,使調(diào)平衡工作有序的進(jìn)行,同時根據(jù)日后工作量逐步提高標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到提高平衡率的目的。
2.3.2 治理止點不平衡井
針對平衡塊調(diào)至止點仍不平衡井的治理情況。對偏杠鈴六型抽油機,如果扭矩及載荷指標(biāo)均不超,可以把目前標(biāo)配500 kg平衡塊,換成1組(2塊)800 kg平衡塊;如果扭矩及載荷指標(biāo)有一項超額定數(shù)值,采取逢檢泵上提泵掛,直至換型的措施;對雙驢頭、異型以及常規(guī)抽油機,多數(shù)是8型機,主要方案有兩種:對于嚴(yán)重不平衡的井,把800 kg的平衡塊換1組1100~1200 kg,;對于平衡不嚴(yán)重的井,安裝1~2組輔助平衡塊(200~250 kg)。目前共治理18口止點不平衡井,調(diào)換平衡塊后均達(dá)到平衡狀態(tài)。
2.4增加平衡管理輔助軟件
平衡率是動態(tài)數(shù)據(jù),根據(jù)井況隨之發(fā)生變化,是一項需要長期跟蹤治理的工作,及時性對平衡管理工作非常重要。借助數(shù)字化管理平臺,在采油工程軟件里新增兩項功能,分別是平衡度指標(biāo)篩選功能和平衡率指標(biāo)統(tǒng)計功能。平衡度指標(biāo)篩選功能可查詢連續(xù)天數(shù)內(nèi)滿足設(shè)定范圍的單井平衡度信息;平衡率指標(biāo)統(tǒng)計功能可統(tǒng)計各區(qū)及公司每日平衡率指標(biāo),可隨時查看公司全井平衡率及單井平衡度情況,對平衡治理起到了實時監(jiān)督的作用,及時發(fā)現(xiàn)及時調(diào)整,大大提升了管理水平。
2.5分析結(jié)果
通過逐一分析影響平衡度準(zhǔn)確性及造成平衡率低的原因,制定了相應(yīng)的解決方案,通過方案的實施,最終達(dá)到提高平衡率的效果。表3為導(dǎo)致平衡率低的因素分類及相應(yīng)解決措施。
表3 平衡率問題因素及措施
2015年,通過對數(shù)字化硬件、軟件的整改完善,加大監(jiān)督管理力度、對調(diào)到止點不平衡井治理后,統(tǒng)計抽油機井368口,其中有32口為欠平衡井,11口為過平衡井,不平衡井共43口,平衡井共282口,平衡井比例為88.3%,同比上升了近13個百分點。
從調(diào)整前后的單井耗電量對比看,節(jié)能效果均較為明顯,為機采節(jié)能創(chuàng)造良好態(tài)勢。表4是4口調(diào)平衡井的調(diào)整情況,不難看出平衡調(diào)整后,單井能耗平均下降了17 kWh/d。
表4 4口調(diào)平衡井平衡調(diào)整前后電流及日耗電對比
1)數(shù)字化采集設(shè)備問題、模塊類型、上下死點的確定,以及rtu箱連接線等原因都有可能影響機采井?dāng)?shù)字化平衡度的準(zhǔn)確性。
2)數(shù)字化油田的數(shù)字化管理,可以實現(xiàn)平衡數(shù)據(jù)的實時管理,相對于常規(guī)方法,可以節(jié)省人力物力,如果數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,具有較好的發(fā)展前景。
3)較高的平衡度對于降低機采井能耗具有積極意義。
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10.3969/j.issn.2095-1493.2016.08.018
2015-12-16
(編輯 李發(fā)榮)
朱云龍,工程師,2006年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院(石油工程專業(yè)),從事采油工程及數(shù)字化管理工作,E-mail:wxzyl@petrochina.com. cn,地址:黑龍江省安達(dá)市昌德鎮(zhèn),151413。