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        延長甲醇合成催化劑使用壽命的幾點(diǎn)改造

        2016-01-27 07:25:48葉墨香,張華,張光明
        氮肥與合成氣 2015年12期
        關(guān)鍵詞:合成塔凈化系統(tǒng)工段

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        延長甲醇合成催化劑使用壽命的幾點(diǎn)改造

        葉墨香張華張光明

        (兗礦魯南化工有限公司山東滕州277527)

        0 前言

        兗礦魯南化工有限公司甲醇生產(chǎn)裝置原設(shè)計(jì)能力年產(chǎn)100 kt甲醇,經(jīng)2次系統(tǒng)擴(kuò)產(chǎn)改造,現(xiàn)年產(chǎn)量達(dá)180 kt,為并聯(lián)設(shè)置的三塔,甲醇合成塔是“絕熱-管殼復(fù)合”型,使用NC307型低壓甲醇合成催化劑,使用效果良好。但在使用過程中,存在新鮮氣及入塔氣成分難以控制、粗甲醇中乙醇含量過高、循環(huán)氣中帶甲醇過多等問題。

        1 新鮮氣配氫改造

        由于甲醇合成需要CO和CO2,所以原料氣精制系統(tǒng)采用CO部分變換工藝,將其中的部分CO變換成CO2,另一部分水煤氣不進(jìn)入變換爐,直接并入變換爐出口的管道上,保留部分CO含量。經(jīng)部分變換、脫硫、脫碳等工序后,新鮮氣中CO含量過高,而H2含量明顯不足,送入甲醇合成系統(tǒng)中后,為了調(diào)節(jié)入塔氣成分,就需加大循環(huán)量,不僅增加了壓縮機(jī)的動(dòng)力消耗,而且造成惰性氣體在合成塔中累積,副反應(yīng)增多。增加循環(huán)量的作用僅能調(diào)節(jié)入塔氣中CO含量,對H2含量調(diào)節(jié)作用較小,使進(jìn)入合成塔反應(yīng)的有效氣體配比失調(diào),進(jìn)而影響產(chǎn)量,并且過高的CO含量會加劇積碳反應(yīng),使副產(chǎn)物增多,也會損害催化劑。針對氫氣不足的問題,進(jìn)行了氫氣管線改造(圖1),即自合成氨凈化工段出口引1根氫氣管至甲醇凈化工段出口新鮮氣管道上,其中氫氣為合成氨的高純度原料氣;配氫管線上設(shè)1只配氫自調(diào)閥,可根據(jù)甲醇凈化工段出口新鮮氣組成及合成塔入塔氣成分調(diào)節(jié)其開度。配置氫氣管后,H2含量大大增加,新鮮氣及入塔氣成分的調(diào)節(jié)彈性增強(qiáng),配氫后的新鮮氣處于富氫狀態(tài),可減少積碳反應(yīng),保護(hù)了催化劑。

        圖1新鮮氣配氫改造示意

        2 甲醇分離器改造

        甲醇合成塔的出塔氣中除了含惰性氣體和未反應(yīng)的有效氣外,還含粗甲醇蒸氣。出塔氣經(jīng)水冷器冷卻至45 ℃以下后,大部分的粗甲醇轉(zhuǎn)化為液體,通過分離器的分離,循環(huán)氣最終返回合成塔再次參與反應(yīng),其中會帶有少量粗甲醇液體。循環(huán)氣進(jìn)入循環(huán)機(jī),如含液體甲醇較多,會損壞壓縮機(jī),而帶入合成塔后,會使反應(yīng)惡化,生成高級醇等副產(chǎn)物;如果帶入量過大,會直接導(dǎo)致催化劑床層發(fā)生“垮溫”,使催化劑受損失活。原流程中,甲醇分離器為2臺并聯(lián)的小分離器,沒有水洗裝置,僅在頂部設(shè)除沫絲網(wǎng),分離效果差。在甲醇生產(chǎn)裝置擴(kuò)產(chǎn)改為三塔后,由于分離器內(nèi)徑和高度都不足,導(dǎo)致分離效果差、循環(huán)氣中甲醇含量高(體積分?jǐn)?shù)達(dá)2 000×10-6),常發(fā)生循環(huán)氣帶液、管道振動(dòng)現(xiàn)象;甲醇帶入壓縮機(jī)后,壓縮機(jī)出現(xiàn)液擊,壓縮機(jī)經(jīng)常損壞;甲醇帶入合成塔后,合成塔的副反應(yīng)增多,乙醇含量較高,且副產(chǎn)物多、結(jié)蠟嚴(yán)重,經(jīng)常堵塞甲醇水冷器,導(dǎo)致入分離器溫度過高、分離效果下降;如此惡性循環(huán),導(dǎo)致循環(huán)氣溫度上升,造成壓縮機(jī)循環(huán)段超溫跳車。

        改造措施:將2臺并聯(lián)運(yùn)行的小分離器更換為1臺甲醇全收率分離器。該全收率分離器內(nèi)部分為2層,上層頂部設(shè)有除沫絲網(wǎng),絲網(wǎng)下部噴入來自精餾排放槽洗滌放空氣后的含甲醇脫鹽水,對循環(huán)氣進(jìn)行水洗,將循環(huán)氣中的甲醇液滴洗下;2層都設(shè)有旋流柵板。氣體自中下部進(jìn)入甲醇全收率分離器之后,在下層進(jìn)行分離時(shí),上層的粗甲醇及脫鹽水淋下,將絕大部分甲醇分離出來;氣體到達(dá)上層時(shí),經(jīng)水洗,在旋流板中分離出部分粗甲醇液滴,氣體再往上經(jīng)頂部除沫絲網(wǎng)后,循環(huán)氣體中的粗甲醇幾乎全部分離出來。該甲醇全收率分離器相當(dāng)于將1臺分離器和1臺水洗塔組合在一起,分離效果非常好。

        3 原料氣連通管線改造

        兗礦魯南化工有限公司東廠區(qū)共有4條主要生產(chǎn)線,其中僅1條為甲醇生產(chǎn)線,合成的甲醇原料氣只有甲醇凈化系統(tǒng)單獨(dú)提供,所以在甲醇凈化系統(tǒng)出現(xiàn)波動(dòng)或者檢修時(shí),會導(dǎo)致甲醇系統(tǒng)加減量或者開停車。由于開停車過于頻繁,系統(tǒng)升降壓頻繁,嚴(yán)重影響催化劑的強(qiáng)度,造成催化劑破損、粉化,催化活性下降。目前,甲醇凈化系統(tǒng)限量運(yùn)行,導(dǎo)致甲醇合成裝置氣量不足,故對原料氣管線進(jìn)行改造,即將變壓吸附工段出口CO管線與甲醇凈化工段出口新鮮氣管線連通,用以調(diào)節(jié)新鮮氣中CO含量,并將西廠區(qū)富余的新鮮氣引入甲醇合成工段新鮮氣入口管線上。2014年2月19日連通管線投用后,合成Ⅲ系統(tǒng)達(dá)到4機(jī)滿量。當(dāng)甲醇凈化系統(tǒng)波動(dòng)或者檢修時(shí),可開通西廠區(qū)新鮮氣連通管線及變壓吸附管線,同時(shí)配入氨凈化工段的H2,即可保證甲醇系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,有效減少系統(tǒng)開停車次數(shù)。原料氣連通管線改造示意見圖2。

        圖2原料氣連通管線改造示意

        4 結(jié)語

        (1)由于甲醇凈化系統(tǒng)氣量受限,導(dǎo)致甲醇合成新鮮氣中氫氣含量不足,有效氣的氫碳比失調(diào),嚴(yán)重影響了催化劑的活性。在新鮮氣管線上引入了氨凈化工段出口的高純度H2,用以調(diào)節(jié)合成塔內(nèi)的氫碳比,使催化劑處于富氫狀態(tài)下運(yùn)行,減少了副產(chǎn)物生成量,CO轉(zhuǎn)化率由72.30%~75.27%提高至74.48%~84.24%,甲醇產(chǎn)量增加約1.9 t/h。

        (2)為了解決甲醇合成循環(huán)氣夾帶甲醇液滴問題,將原工藝流程中用于分離循環(huán)氣中甲醇的2臺并聯(lián)運(yùn)行的小分離器更換為1臺帶水洗裝置的甲醇全收率分離器,將循環(huán)氣中甲醇體積分?jǐn)?shù)降至500×10-6以下。運(yùn)行后,合成塔出口粗甲醇中的乙醇體積分?jǐn)?shù)降低了300×10-6,其中甲醇體積分?jǐn)?shù)由85%~87%提高至90%~92%。

        (3)擴(kuò)能改造后,運(yùn)行過程中經(jīng)常出現(xiàn)甲醇凈化系統(tǒng)波動(dòng)或者開停車,造成甲醇合成系統(tǒng)開停車頻繁,嚴(yán)重?fù)p害了催化劑。通過原料氣連通管線改造,將變壓吸附工段出口高純度的CO氣體及西廠區(qū)富余的約10 000 m3/h新鮮氣引至甲醇合成新鮮氣管線,將甲醇合成氣量提至滿量70 000 m3/h,使甲醇新鮮氣消耗量降低了300 m3/h左右。

        (4)據(jù)催化劑實(shí)際運(yùn)行情況,催化劑使用早期的低溫運(yùn)行時(shí)間延長了30 d,有效激活了催化劑活性,增大了中、后期提升溫度的空間,催化劑使用中期延長了400 d,后期延長約200 d。

        收稿日期(2014- 11- 19)

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