張曉輝,谷 林
(1.太原理工大學 研究生院,山西 太原 030024;2.神華神東煤炭集團洗選中心,陜西 榆林 719315)
哈拉溝選煤廠是一座設(shè)計能力為14 Mt/a的特大型動力煤選煤廠,首期篩分工程于2004年8月建成,2005年12月洗選系統(tǒng)建成并投產(chǎn),生產(chǎn)能力為12 Mt/a。洗選工藝為200~13 mm粒級由淺槽重介質(zhì)分選機主再選、13~1.5 mm粒級由重介質(zhì)旋流器分選、1.5~0.2 mm粒級粗煤泥由煤泥離心機脫水回收、0.2~0 mm粒級細煤泥濃縮后由加壓過濾機回收的聯(lián)合工藝。入選原煤具有低灰、低硫、特低磷、中高發(fā)熱量的特點,屬于優(yōu)質(zhì)動力煤。隨著礦井1-2煤層的開采,原煤煤質(zhì)發(fā)生了較大變化,2012年該選煤廠擴建并投產(chǎn)了一期末煤分選系統(tǒng),主要用于分選<13 mm粒級末煤,此時系統(tǒng)生產(chǎn)能力擴大到14 Mt/a[1]。
由于所采的1-2煤層原煤夾矸較多,且泥化現(xiàn)象嚴重,導致煤泥水處理系統(tǒng)負荷增加,煤泥水難以處理,循環(huán)水發(fā)黃甚至發(fā)黑,濃縮池溢流濃度有時接近100 g/L,嚴重制約整個系統(tǒng)的正常運行。因此必須對該選煤廠的煤泥水處理系統(tǒng)進行優(yōu)化。
哈拉溝選煤廠末煤系統(tǒng)以1.5 mm預先脫泥,篩下煤泥水經(jīng)分級旋流器0.35 mm分級后,底流成為粗煤泥,采用煤泥離心機回收;溢流直接進入濃縮池沉降,濃縮池底流采用4臺壓濾機處理,濃縮池溢流進入循環(huán)水池,作為系統(tǒng)沖水和脫介水。該選煤廠的煤泥水處理系統(tǒng)原則流程如圖1所示。
圖1 煤泥水處理系統(tǒng)原則流程
這種煤泥水處理工藝比較簡單,在入選原煤煤質(zhì)較好時,濃縮池負荷較小,煤泥量較少,循環(huán)水濃度很低,一般不超過3 g/L。但在處理1-2煤層原煤時,由于其中矸石較多,多為蒙脫石等,且泥化現(xiàn)象嚴重,導致煤泥水處理系統(tǒng)負荷增加,循環(huán)水發(fā)黃甚至發(fā)黑[2]。2015年2月,在處理1-2煤層原煤時,循環(huán)水連續(xù)7 d發(fā)黑,濃縮池溢流濃度接近100 g/L,嚴重影響整個系統(tǒng)的正常生產(chǎn)。
哈拉溝選煤廠所用清水為礦井復用水,按照煤泥水處理中的藥劑添加經(jīng)驗,以原煤入選量計算,煤泥水處理系統(tǒng)的正常藥劑用量為聚合氯化鋁(PAC)2 g/t左右,聚丙烯酰胺(PAM)9 g/t左右。由于復用清水硬度較高,其中的Ca2+、Mg2+有利于煤泥水沉降,需要添加的PAC較少,甚至可以不添加;經(jīng)過現(xiàn)場多次用pH試紙測試對比,煤泥水呈中性偏酸性,這也有利于煤泥水的沉降。
3801濃縮池的煤泥水屬于難沉降煤泥水,且其具有一定代表性。參考煤炭行業(yè)有關(guān)標準,對該煤泥水采樣化驗,其中的煤泥粒度組成見表1、表2、表3。
表1 3801濃縮池入料粒度組成
注:樣品濃度為116.40 g/L
表2 3801濃縮池底流粒度組成
注:樣品濃度為521.80 g/L
表3 3801濃縮池溢流粒度組成
注:樣品濃度為94.10 g/L
根據(jù)表1—表3數(shù)據(jù),結(jié)合煤泥水沉降現(xiàn)象,當循環(huán)水顏色發(fā)黑時,入料中<0.045 mm粒級產(chǎn)率為44.10%,底流中<0.045 mm粒級產(chǎn)率僅為27.90%,溢流中同粒級產(chǎn)率為58.50%,這說明大部分細顆粒沒有得到有效沉降,直接隨濃縮池溢流溢出,而細顆粒不斷在系統(tǒng)中循環(huán)、積聚,導致循環(huán)水顏色發(fā)黑。此外,在濃縮池溢流堰上發(fā)現(xiàn)殘留細泥,其顏色呈白色,這說明未沉降部分是由矸石泥化而來的,屬于高灰細泥。
要實現(xiàn)煤泥水系統(tǒng)平衡,重點是實現(xiàn)煤泥廠內(nèi)全部回收,因此不僅需要保證煤泥在濃縮池內(nèi)的沉降效果,還需要保證最終回收設(shè)備的處理能力滿足要求。此外,針對該選煤廠的矸石泥化現(xiàn)象,要盡可能減少細泥的循環(huán)、積聚[3]。
目前,該選煤廠選用了一套自動制藥系統(tǒng),通過人工將藥劑干粉添加到藥斗,并預先設(shè)置參數(shù)。在煤泥水難以沉降時,現(xiàn)場操作人員一般會增加給藥泵的頻率,但當其頻率超過45 Hz后,藥劑溶液不能及時制備出來,容易導致系統(tǒng)出現(xiàn)斷藥現(xiàn)象。為了解決這個問題,操作人員將藥劑溶液攪拌時間由原來的1 800 s減小至900 s,這樣雖能保證給藥的連續(xù)性,但藥劑制備效果很差。現(xiàn)場手工檢測發(fā)現(xiàn),藥劑溶液中存在很多小結(jié)團,說明藥劑沒有得到充分溶解。這不但對煤泥水沉降沒有促進作用,而且造成藥劑浪費,甚至對加壓過濾機的處理效果產(chǎn)生不良影響[4]。
針對此情況,該選煤廠增設(shè)了一套藥劑制備系統(tǒng)(備用),同時統(tǒng)一了制藥標準,規(guī)定了藥劑干粉用量范圍,嚴格控制藥劑溶液的攪拌時間,防止出現(xiàn)盲目操作的現(xiàn)象。
濃縮池澄清層厚度的變化可以反映出煤泥水的沉降情況,如果對其情況掌握不及時,導致循環(huán)水發(fā)黑并進入循環(huán)系統(tǒng),將難于有效處理。隨濃縮池溢流出來的煤泥,一般粒度小、灰分高,其在系統(tǒng)內(nèi)再次循環(huán)時,本身吸水膨脹,再加上泥化作用,顆粒粒度更細,回到濃縮池后更難沉降,導致系統(tǒng)內(nèi)的細泥積聚加劇。
為此,該選煤廠制作了采水裝置,定時對濃縮池溢流堰下方0~1.5 m范圍內(nèi)的循環(huán)水進行采取、檢測,根據(jù)實際檢測情況及時調(diào)整藥劑用量。目前,已有選煤廠對超聲波濃度計的檢測效果進行測評,若該技術(shù)成熟并得到成功應用,不但方便煤泥水、循環(huán)水濃度的檢測,而且能夠?qū)崿F(xiàn)藥劑添加量的自動調(diào)節(jié)。
該選煤廠二期工程建設(shè)時預留了板框壓濾機的接口,但實際使用中并沒有安裝該設(shè)備。目前煤泥水處理系統(tǒng)有4臺加壓過濾機,用于處理濃縮池底流煤泥。從加壓過濾機的工作原理來看,入料的粒度組成對設(shè)備壓濾效果有一定的影響[5];一般而言,入料中的細泥越多,其越易粘附在濾布上,濾布孔隙越易被塞隙,形成濾餅后的脫落效果變差,設(shè)備排料時間延長。
為此,將部分孔隙0.075 mm的濾布更換成0.045 mm的,以減少濾液中的細泥含量。同時,為改善孔隙0.045 mm濾布的透氣性,在壓濾機的入料緩沖桶上方增設(shè)一套摻粗管道,將系統(tǒng)內(nèi)部分0.5 mm粒級的粗顆粒摻入待壓濾煤泥中。從實際觀察現(xiàn)象來看,壓濾機的排料效果得到改善,這對細煤泥的排出有利。此外,在每個生產(chǎn)班工作過程中,需要對所有的壓濾機排空、清洗一次,盡可能減少濾孔堵塞現(xiàn)象的發(fā)生。
煤泥水處理系統(tǒng)現(xiàn)有3座φ30 m的濃縮池,其中1#濃縮池的標高高于2#、3#濃縮池,且2#、3#濃縮池的高度一致。在3臺濃縮池同時運行的情況下,煤泥水先進入1#濃縮池,其溢流進入2#、3#濃縮池,即2#、3#濃縮池并聯(lián)工作,1#濃縮池與2#、3#濃縮池串聯(lián)工作。這種連接方式造成1#濃縮池的底流中粗粒級比重較大,2#、3#濃縮池的底流中細粒級比重較大,進而導致加壓過濾機難于處理,壓濾效果不理想。
為此,該選煤廠在1#濃縮池的入料管道上架設(shè)擋板,使3個濃縮池可以實現(xiàn)并聯(lián)使用,以擴大煤泥沉降面積[6],改變壓濾機的入料粒度組成。
在原煤矸石含量小時,泥化現(xiàn)象不嚴重,由于復用水的硬度偏高,所需的PAC量很少[7];但如果泥化現(xiàn)象比較嚴重,煤泥水的澄清層就會發(fā)黃,甚至發(fā)黑。這是因為水中的陽離子量不足,必須添加PAC來中和細泥表面的負電荷,使煤泥水體系失去穩(wěn)定性[8],進而使其中顆粒迅速下沉。
根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗,在洗選1-2煤層原煤時,要求操作人員必須添加一定量的PAC溶液,以保證高灰細泥在濃縮池內(nèi)得到有效沉降[9]。
在洗選1-2煤層原煤時,入選原煤中<0.5 mm粒級的粉煤量在13%以上。在保證商品煤質(zhì)量的前提下,如果能減少入選末煤中的細粒級含量,就可以極大地減小煤泥水處理系統(tǒng)的壓力。如果原煤脫粉效率按70 %計算,則煤泥水處理系統(tǒng)的細煤泥量可以減少約88 t/h[10]。因此,建議采用一定的方法,將<6 mm粒級粉煤預先脫出,進一步提升煤泥水處理效果。
在將濾布空隙調(diào)整為0.045 mm,并在入料中摻粗后,加壓過濾機的處理效果明顯改善(表4),在確保排料水分較低的情況下,其實際處理能力提高,4臺加壓過濾機每小時多處理細煤泥60 t,這為上一環(huán)節(jié)節(jié)省出更多的處理空間和時間。
表4 工藝系統(tǒng)優(yōu)化前后加壓過濾機的處理效果
在對該選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)優(yōu)化后,煤泥水沉降效果明顯改善,濃縮池的澄清層厚度能夠保持在0.80~1.50 m之間;處理面積擴大了706 m2,按照表面負荷率2.32 m3/(m2·h)計算,煤泥水處理能力增加約1 638 m3/h。末煤系統(tǒng)的入選率由約60%提升至80%,每小時多入選末煤500 t,精煤產(chǎn)量增加375 t/h。該選煤廠的末精煤銷路較好,可作為特低灰或優(yōu)質(zhì)混煤出售,按照目前的銷售價格計算,每年的銷售收入可增加3.96億元。煤泥水處理系統(tǒng)優(yōu)化前后的技術(shù)經(jīng)濟效益見表5。
表5 末煤處理系統(tǒng)技術(shù)經(jīng)濟效益對比結(jié)果
哈拉溝選煤廠根據(jù)現(xiàn)場實際情況,從煤泥性質(zhì)、工藝流程等環(huán)節(jié)對生產(chǎn)系統(tǒng)進行了切合自身情況的優(yōu)化。在對煤泥水系統(tǒng)優(yōu)化后,煤泥水難沉降的問題得到解決,實現(xiàn)了洗水閉路循環(huán),不僅保證了選煤廠的生產(chǎn)能力,還增強了生產(chǎn)系統(tǒng)對原煤煤質(zhì)的適應能力,取得了良好的效果,這對同類型的動力選煤廠的煤泥水處理系統(tǒng)優(yōu)化有一定的借鑒作用。
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