趙國(guó)華
(河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院,河北 唐山 063000)
煤炭是我國(guó)的“工業(yè)糧食”,對(duì)我國(guó)社會(huì)與經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展作用不可小覷[1]。選煤是煤炭工業(yè)生產(chǎn)中一個(gè)極其重要的環(huán)節(jié),在各類選煤設(shè)備中,重介質(zhì)旋流器以體積小、處理能力大、分選效率高等優(yōu)點(diǎn)得到了廣泛應(yīng)用,其在各種選煤方法中所占的比重逐年上升[2]。對(duì)于重介質(zhì)旋流器選煤來(lái)說(shuō),重介懸浮液的粘度是分選過(guò)程中的重要工藝參數(shù),如果粘度過(guò)低,其中加重質(zhì)就會(huì)迅速沉降,導(dǎo)致重介懸浮液密度不穩(wěn)定,直接影響分選效果;如果粘度過(guò)高,其中重顆粒下沉所受摩擦阻力就會(huì)增大,導(dǎo)致重顆粒不能順利下沉,進(jìn)而混入浮選精礦,直接影響精煤產(chǎn)品質(zhì)量;此外,重介懸浮液粘度過(guò)高,將使洗選產(chǎn)品脫介效果變差,未被脫除的加重質(zhì)混入洗選產(chǎn)品,不但導(dǎo)致重介分選系統(tǒng)介耗增加,而且嚴(yán)重影響洗選產(chǎn)品質(zhì)量。
孫武峰[3]采用差壓式重介懸浮液密度和粘度一體化測(cè)量方法研究了粘度對(duì)重介分選效果的影響,段福山[4]通過(guò)探討懸浮液流體特性研究影響重介懸浮液穩(wěn)定性的因素,其中粘度是一個(gè)重要因素。因此,改善重介懸浮液粘度的新技術(shù)成為提高重介分選效果的重要技術(shù)措施之一。
粘度改善技術(shù)是通過(guò)降低重介懸浮液的粘度,使固體顆粒在其中運(yùn)動(dòng)時(shí)受到的粘滯阻力減小,促使顆粒按密度分離的分選力(重力或離心力)作用更顯著[5],進(jìn)而使不同密度級(jí)物料相互混雜的可能性減小,即輕產(chǎn)物中混雜的高密度、高灰分矸石顆粒減少,重產(chǎn)物中混雜的低密度、低灰分精煤顆粒也減少,從而降低疊加效應(yīng)對(duì)精煤質(zhì)量和產(chǎn)率的影響。
重介懸浮液是以粒度很細(xì)的高密度固體微粒與水配制成的懸浮狀態(tài)的兩相流體,所用固體微粒稱為加重質(zhì),水則稱為加重劑[6]。通常所用的重介懸浮液是由磁鐵礦粉、煤泥、水組成的動(dòng)態(tài)懸浮體系,液體粘性是由分子間引力引起的;氣體粘性是由動(dòng)能不同的分子在流速不同的層間交換引起的。這兩種流體均為均質(zhì)介質(zhì),符合牛頓內(nèi)摩擦定律。懸浮液的粘性包括由固-液界面增大和顆粒間摩擦、碰撞引起的流動(dòng)切應(yīng)力,其外觀表現(xiàn)為粘性[7]。由于與均質(zhì)介質(zhì)粘性形成的原因不完全相同,工業(yè)上一般將所測(cè)重介懸浮液的粘度稱為視粘度。
粘度改善技術(shù)是在保證重介懸浮液穩(wěn)定性和均一性的基礎(chǔ)上,降低其粘度的技術(shù)[8]。該技術(shù)是向重介懸浮液中加入一定量的高電荷、高分子藥劑,藥劑分子與磁鐵礦粉顆粒發(fā)生作用并吸附在其表面,經(jīng)過(guò)改性的磁鐵礦粉顆粒表面因吸附高電荷分子而帶電,從而使磁鐵礦粉顆粒之間產(chǎn)生靜電斥力,這種靜電斥力恰好抵消了部分磁鐵礦粉顆粒之間的天然聚合力(磁力),進(jìn)而阻止磁鐵礦粉顆粒之間相互聚合成團(tuán)的趨勢(shì)。由于高電荷分子直接吸附在磁鐵礦粉顆粒表面,故不會(huì)像引入煤泥而使懸浮液粘度增加,但達(dá)到了降低重介懸浮液粘度的目的。重介懸浮液的粘度降低,能夠減小顆粒運(yùn)動(dòng)時(shí)受到的粘滯阻力干擾,從而使其盡可能按密度分選,進(jìn)而達(dá)到提高分選效果的目的。
1.2.1 固體顆粒在重介懸浮液中的受力
煤在重介懸浮液中的分選主要是在運(yùn)動(dòng)的液體環(huán)境中進(jìn)行,固體顆粒在重介懸浮液中受到重力(或離心力)和粘滯阻力的共同作用(顆粒沉降時(shí)的受力)。顆粒在離心力場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)受力較重力場(chǎng)更復(fù)雜,但可簡(jiǎn)化為離心力和粘滯阻力規(guī)定顆粒的運(yùn)動(dòng),而粘滯阻力的方向與顆粒運(yùn)動(dòng)方向相反,兩者的合力使顆粒在重介懸浮液中產(chǎn)生特定運(yùn)動(dòng)。由于顆粒密度的差異,煤與矸石在運(yùn)動(dòng)的重介懸浮液中產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)差,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)二者的分離與分選[9]。但在實(shí)際分選過(guò)程中,由于顆粒在運(yùn)動(dòng)中受重介懸浮液的粘滯阻力影響,且其大小隨顆粒比表面積不同存在差異,因而不能完全按密度分離,導(dǎo)致不同密度的物料相互混雜(圖1),即輕產(chǎn)物中混入了一定量的高密度、高灰分矸石顆粒,同時(shí)重產(chǎn)物中混入了部分低密度、 低灰分精煤顆粒,兩者的疊加效應(yīng)使精煤產(chǎn)率和精煤質(zhì)量均降低。對(duì)于細(xì)粒煤(<0.5 mm),重介懸浮液的粘滯阻力影響更突出,導(dǎo)致其按密度分離更困難,故通常重介分選工藝的分選粒度下限不低于0.5 mm。
圖1 重產(chǎn)物與輕產(chǎn)物混雜示意圖
1.2.2 固體顆粒在重介懸浮液中的運(yùn)動(dòng)
在分選過(guò)程中,不同煤顆粒的沉降末速差別決定其將成為何種產(chǎn)品,固體顆粒在重介懸浮液中的運(yùn)動(dòng)末速可以采用Stockes沉降末速公式[10]表達(dá),
式中:v0為顆粒的沉降末速,m/s;dp為顆粒的直徑,m;ρp為顆粒的密度,kg/m3;ρ1為重介懸浮液的密度,kg/m3;μ1為重介懸浮液的粘度,Pa·s。
Stockes沉降末速公式表明:在一定粒度范圍內(nèi)的固體顆粒,其沉降末速與重介懸浮液的粘度成反比,與二者的密度差成正比。錯(cuò)配物主要為鄰近分選密度的煤顆粒,由于這部分顆粒的密度差小,致使其沉降末速差值微小,在重介質(zhì)旋流器分選過(guò)程中,不同密度的煤顆粒還沒(méi)有完全分離即成為同一產(chǎn)品,進(jìn)而產(chǎn)生錯(cuò)配現(xiàn)象。鄰近密度物總是存在的,要想減少錯(cuò)配現(xiàn)象的發(fā)生,只能提高煤顆粒的沉降末速,使其在成為產(chǎn)品前得到有效分離。粘度改善技術(shù)是直接降低重介懸浮液的粘度,在密度不變的情況下,固體顆粒的沉降末速更高,這就提高了分選過(guò)程中鄰近密度煤顆粒分離的可能性,可以有效減少錯(cuò)配物含量。
唐山礦業(yè)分公司選煤廠重介系統(tǒng)分為東、西兩套系統(tǒng),兩套系統(tǒng)都有型號(hào)相同的三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器、重介質(zhì)循環(huán)系統(tǒng)及獨(dú)立的產(chǎn)品分級(jí)、脫水、脫介系統(tǒng)。此次工業(yè)試驗(yàn)確定以東系統(tǒng)作為粘度改善技術(shù)的應(yīng)用試點(diǎn)系統(tǒng),并以西系統(tǒng)作為參比系統(tǒng)。試驗(yàn)?zāi)繕?biāo)是降低錯(cuò)配物含量,提高重介精煤產(chǎn)率0.2~1.0百分點(diǎn)。
粘度改善劑是液態(tài)溶質(zhì),能夠快速溶解于水,根據(jù)此特性將其直接加入重介懸浮液,通過(guò)攪拌使其快速擴(kuò)散到水中,并與水中的懸浮磁鐵礦粉顆粒充分碰撞、接觸,以完成吸附前的必要準(zhǔn)備。在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際生產(chǎn)中,參與分選的重介懸浮液儲(chǔ)存在合格介質(zhì)桶內(nèi),生產(chǎn)時(shí)由合介泵輸送給重介分選設(shè)備。在分選作業(yè)完成后,合格重介懸浮液重新回到合格介質(zhì)桶,作為再次分選的重介懸浮液;對(duì)于分選過(guò)程中損失的磁鐵礦粉,從系統(tǒng)外補(bǔ)充到合格介質(zhì)桶,并通過(guò)密度控制系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整合格介質(zhì)桶內(nèi)的懸浮液密度[11]。為了使進(jìn)入重介系統(tǒng)的粘度改善劑與重介懸浮液充分混合,并與其中的磁鐵礦粉顆粒充分接觸,將粘度改善劑加入合格介質(zhì)桶,借助返回合介桶的重介懸浮液的沖擊、攪拌作用,使其在重介懸浮液內(nèi)迅速溶解、擴(kuò)散,再通過(guò)循環(huán)介質(zhì)泵的作用使其與補(bǔ)充的磁鐵礦粉顆粒進(jìn)一步碰撞、接觸,從而完成粘度改善劑吸附前的準(zhǔn)備工作。粘度改善劑與重介懸浮液混合過(guò)程如圖2所示。
粘度改善劑與補(bǔ)充的磁鐵礦粉顆粒接觸后,自發(fā)地吸附在磁鐵礦粉顆粒表面,并在其表面擴(kuò)展,最終在磁鐵礦粉顆粒表面形成一層帶有高電荷的吸附“膜”。由于吸附粘度改善劑的磁鐵礦粉表面都包裹著一層靜電“膜”,在靜電斥力的作用下,磁鐵礦粉顆粒之間的聚合磁力作用效果減弱,難以聚集成團(tuán),重介懸浮液的穩(wěn)定性和均一性均提高。
圖2 粘度改善劑與重介懸浮液混合過(guò)程圖
粘度改善劑是液態(tài)藥劑,可以通過(guò)加藥泵自動(dòng)加藥。在加藥初期需要根據(jù)系統(tǒng)中已有磁鐵礦粉量添加所需的粘度改善劑,并確保藥劑與系統(tǒng)中原有磁鐵礦粉充分混合、撞碰、接觸、吸附、擴(kuò)散;對(duì)于分選系統(tǒng)運(yùn)行期間的藥劑用量,依據(jù)重介分選系統(tǒng)的介質(zhì)損失量添加,即根據(jù)補(bǔ)充的磁鐵礦粉量,按照比例將粘度改善劑添加到合格介質(zhì)桶內(nèi)。
工業(yè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明:重介懸浮液中添加粘度改善劑的量,以原煤入選量計(jì)算為6~8 g/t,以補(bǔ)充的磁鐵礦粉量計(jì)算為2.50~4.50 kg/t,即可達(dá)到改善其粘度的目的。
在工業(yè)試驗(yàn)過(guò)程中,對(duì)東、西兩套系統(tǒng)的原煤、精煤、中煤、矸石進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)檢查,并根據(jù)浮沉試驗(yàn)資料和三產(chǎn)品產(chǎn)率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)分析。兩套系統(tǒng)的三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器二段低密度分選時(shí)的錯(cuò)配物統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1、表2,對(duì)應(yīng)的錯(cuò)配物曲線如圖3、圖4所示。
表1 東系統(tǒng)旋流器二段的錯(cuò)配物統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
表2 西系統(tǒng)旋流器二段的錯(cuò)配物統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
圖3 東系統(tǒng)旋流器二段的錯(cuò)配物曲線
圖4 西系統(tǒng)旋流器二段的錯(cuò)配物曲線
由圖3和圖4可知:從等誤密度處(或?qū)嶋H分選密度處)的錯(cuò)配物含量來(lái)看,東系統(tǒng)的合計(jì)約為0.70%,西系統(tǒng)的合計(jì)在1.02%以上,這說(shuō)明采用粘度改善技術(shù)后,三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器二段低密度分選時(shí)的錯(cuò)配物含量明顯降低。
由于錯(cuò)配物含量減少,精煤在中煤中的損失量降低,中煤對(duì)精煤的污染減少,此兩項(xiàng)的疊加效應(yīng)使采用粘度改善技術(shù)的重介精煤灰分有所降低;或是在同等精煤灰分條件下,精煤產(chǎn)率得到提高,分選密度和分選效率明顯提高。
東、西兩套系統(tǒng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)與對(duì)比結(jié)果(表3)說(shuō)明:在同一入料、同一精煤灰分時(shí),東系統(tǒng)的精煤產(chǎn)率比西系統(tǒng)高0.74個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)篩分資料,50~0.5 mm粒級(jí)原煤的產(chǎn)率為80%,故總精煤產(chǎn)率提高0.59個(gè)百分點(diǎn)。
表3 東、西兩套系統(tǒng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)與對(duì)比結(jié)果
按唐山礦業(yè)分公司選煤廠處理能力3.80 Mt/a、精煤售價(jià)600元/t、末中煤售價(jià)200元/t計(jì)算,采用粘度改善技術(shù)后,每年可以增加精煤產(chǎn)量2.25萬(wàn)t,產(chǎn)品銷售收入增加900萬(wàn)元。根據(jù)工業(yè)試驗(yàn)時(shí)的藥劑用量計(jì)算,每年采購(gòu)粘度改善劑增加的成本為100萬(wàn)元,故每年可增加經(jīng)濟(jì)效益800萬(wàn)元。
影響重介質(zhì)旋流器分選效果的因素很多,重介懸浮液的粘度就是一個(gè)重要因素。唐山礦業(yè)分公司選煤廠的工業(yè)試驗(yàn)說(shuō)明,粘度改善劑可以改善重介懸浮液的粘度,降低其粘滯阻力,使不同顆粒(尤其是細(xì)顆粒)受到的粘滯阻力減小,從而實(shí)現(xiàn)煤與矸石基本按密度分離,進(jìn)而提高重介分選工藝的分選效率和精煤產(chǎn)率,為煤炭企業(yè)帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
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