郭雅利,王永成,蘇壯飛,徐國鵬,吳大為
(1.唐山國華科技有限公司,河北 唐山 063020;2.唐山開灤林西礦業(yè)有限公司選煤廠,河北 唐山 063104;3.北京國華科技集團(tuán)有限公司,北京 101300;)
在采用預(yù)先不脫泥、不分級(jí)無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選工藝的選煤廠中,精煤泥弧形篩通常有兩項(xiàng)功能:一是對(duì)篩下的浮選入料進(jìn)行粒度上限控制,以期獲得較好的浮選工藝指標(biāo);二是將篩上粗精煤泥脫水、脫泥、降灰,為獲得質(zhì)量合格的粗精煤泥創(chuàng)造條件[1]。開灤林西礦選煤廠2009年技改后,年處理能力增加到1.80 Mt,配備有兩臺(tái)并聯(lián)工作的面積為7.7 m2、篩縫為0.4 mm的精煤泥弧形篩。為了提高精煤泥弧形篩的工作效果,該廠為兩臺(tái)篩機(jī)安裝了GHQD型氣動(dòng)式擊打器[2]。為了取得良好的工作效果,2015年元月前后,在選煤廠正常生產(chǎn)的條件下,進(jìn)行了氣動(dòng)式擊打器工作參數(shù)(主要為擊打間隔時(shí)間和擊打壓力)的尋優(yōu)試驗(yàn)。
該氣動(dòng)式擊打器是由電控裝置、氣控裝置、氣缸、擊打裝置等部分組成(圖1)。電控裝置包括開關(guān)、PLC(可編程邏輯控制器)、接線端子排等;氣控裝置包括三聯(lián)體、二位五通電磁閥等;擊打裝置包括鋼結(jié)構(gòu)的連接體、聚氨酯材料擊打頭等。
圖1 氣動(dòng)式擊打器結(jié)構(gòu)示意圖
弧形篩氣動(dòng)式擊打器是以壓縮空氣作為動(dòng)力源,通過電控裝置中的PLC對(duì)氣控裝置中電磁閥進(jìn)行控制。在工作過程中,壓縮空氣由氣控裝置進(jìn)行過濾和控制輸入到氣缸內(nèi),完成氣缸的進(jìn)氣過程;PLC控制著電磁閥不同出氣孔的開啟與閉合,從而控制著氣缸的動(dòng)作;通過設(shè)定PLC中的參數(shù),可以任意控制氣缸動(dòng)作的時(shí)間間隔,待達(dá)到所設(shè)定的時(shí)間時(shí),壓縮空氣即從氣缸中排出,完成氣缸的排氣過程;氣缸的進(jìn)氣和排氣帶動(dòng)氣缸中活塞桿做往復(fù)直線運(yùn)動(dòng),而活塞桿與擊打裝置連接,從而帶動(dòng)擊打頭完成擊打動(dòng)作;擊打頭按設(shè)定的時(shí)間間隔和擊打壓力擊打篩面,使篩面產(chǎn)生振動(dòng),進(jìn)而排除篩縫中間的堵塞物,實(shí)現(xiàn)對(duì)弧形篩篩面的清理。
該氣動(dòng)式擊打器擊具有以下特點(diǎn):
(1)擊打間隔時(shí)間可調(diào)。只需通過調(diào)整電控裝置中的PLC設(shè)定參數(shù),便可在線無級(jí)控制擊打間隔時(shí)間。
(2)擊打力可調(diào)。通過調(diào)節(jié)氣控裝置中三聯(lián)體氣缸的進(jìn)氣氣壓,可實(shí)現(xiàn)擊打力的隨時(shí)可調(diào)。
(3)故障率低,運(yùn)行噪聲低。氣動(dòng)式擊打器結(jié)構(gòu)簡單,只安裝由氣缸帶動(dòng)的簡單的鋼結(jié)構(gòu)連接體和擊打頭,避免了傳統(tǒng)機(jī)械式擊打器在使用過程中易出現(xiàn)的故障,并降低了噪聲[3]。
在林西礦選煤廠精煤泥弧形篩氣動(dòng)式擊打器系列尋優(yōu)試驗(yàn)中,對(duì)所采集的煤樣均嚴(yán)格按照GB/T477—2008《煤炭篩分試驗(yàn)方法》的要求,采用實(shí)驗(yàn)室濕法振篩機(jī),根據(jù)預(yù)先濕法脫泥-干法篩分的步驟進(jìn)行粒度組成分析[4]。
在弧形篩的單位處理量保持在5.2 t/(m2·h),擊打間隔時(shí)間為10 s,擊打壓力為0.1 MPa(通過系列尋優(yōu)試驗(yàn)得到)時(shí),入料、篩上物、篩下物的粒度組成見表1。
表1 弧形篩篩分產(chǎn)物產(chǎn)率計(jì)算表
根據(jù)表1測量結(jié)果,按GB/T15716—2005《煤用篩分設(shè)備工藝性能評(píng)定方法》的方法和步驟來計(jì)算篩分產(chǎn)物產(chǎn)率[5],結(jié)果如下:
(2) 篩下物產(chǎn)率γf=100%-γc=74.22%。
在GB/T7186—2008《選煤術(shù)語》中對(duì)分配率的定義為:產(chǎn)物中某一成分(密度級(jí)或粒度級(jí))的數(shù)量與原料中該粒級(jí)數(shù)量的百分比[6]。對(duì)于篩分設(shè)備分級(jí),粒度級(jí)分配率的定義應(yīng)該是:篩分產(chǎn)物中某一粒度級(jí)的數(shù)量與原料中該粒級(jí)數(shù)量的百分比。根據(jù)表1數(shù)據(jù),列出了分配率計(jì)算的步驟和結(jié)果,詳見表2。
表2 粒度級(jí)分配率計(jì)算表
粒度級(jí)分配曲線就是不同粒級(jí)顆粒在篩上物(或篩下物)中分配率的圖示,是表征分級(jí)效果的特征曲線,既直觀,又形象。圖2就是根據(jù)表2中數(shù)據(jù)繪制的擊打壓力為0.1 MPa的分配曲線。為了使各坐標(biāo)點(diǎn)在圖中分布均勻,橫坐標(biāo)刻度為粒徑取負(fù)對(duì)數(shù)值。
圖2 0.1 MPa擊打力時(shí)的分配曲線
所謂分配粒度,就是該粒徑的顆粒分配到篩上物和篩下物中概率皆為50%的粒度。由圖2分配曲線可得出,當(dāng)擊打力為0.1 MPa時(shí),弧形篩分配粒度達(dá)到了0.25 mm。
密度級(jí)分配率是表征在特定規(guī)格型號(hào)的重選設(shè)備中,各密度級(jí)顆粒依照與分配密度的差異,按各自的概率(即分配率)進(jìn)行分選。粒度級(jí)分配率也是如此,它表征在特定規(guī)格的篩分設(shè)備中,各粒度級(jí)顆粒依照與分配粒度的差異,按各自的概率(即分配率)進(jìn)行分級(jí)。在其他參數(shù)保持不變的情況下,此分配率在較大的范圍內(nèi)不隨入料粒度組成的變化而發(fā)生變化,所以可用來對(duì)不同粒度組成的入料進(jìn)行預(yù)測。這里以一座年處理能力為6.0 Mt的煉焦煤選煤廠為例,探討采用粒度級(jí)分配率來預(yù)測帶有氣動(dòng)式擊打器的精煤泥弧形篩的工藝指標(biāo),以判斷單段帶有氣動(dòng)式擊打器的精煤弧形篩是否可以取代其目前工藝(圖3)中的兩段串聯(lián)的精煤泥弧形篩。
圖3 兩段精煤泥弧形篩工藝流程圖
該煉焦煤選煤廠生產(chǎn)采用不分級(jí)、不脫泥無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器選煤工藝,設(shè)有兩套生產(chǎn)系統(tǒng),每套系統(tǒng)各有8臺(tái)不帶擊打器的精煤泥弧形篩,它們兩兩相對(duì)布置,分別安裝在兩層樓板上,上層樓板為第一段,下層為第二段。在生產(chǎn)中,精煤磁選機(jī)尾礦經(jīng)泵打入第一段弧形篩,其篩上物再自流至第二段弧形篩,第二段篩上物再由煤泥離心機(jī)進(jìn)一步脫水、脫泥。第一、二段弧形篩篩下水一起進(jìn)入浮選入料脫泥池[7-8]。
在現(xiàn)有兩段精煤泥弧形篩工藝下,該廠存在的突出問題是煤泥離心機(jī)脫水后的產(chǎn)物灰分高。經(jīng)實(shí)測,煤泥離心機(jī)入料(第二段弧形篩篩上物)、脫水產(chǎn)物、離心液粒度組成結(jié)果如表3所示。
表3 煤泥離心脫水機(jī)脫水產(chǎn)物粒度組成
從表3可以看出:離心機(jī)脫水產(chǎn)物灰分為12.57%,遠(yuǎn)高于該選煤廠要求的灰分指標(biāo)(<11%)[9]。由于這部分產(chǎn)物直接摻入精煤產(chǎn)品,為保證精煤質(zhì)量,勢必需要降低重介精煤或浮選精煤灰分,因此如不解決離心機(jī)產(chǎn)品灰分高的問題,將嚴(yán)重影響精煤產(chǎn)率和選煤廠的經(jīng)濟(jì)效益。
降低煤泥離心機(jī)脫水產(chǎn)物灰分的有效辦法是保證其入料質(zhì)量,即提高精煤弧形篩的脫泥降灰效果。為此,進(jìn)一步對(duì)選煤廠精煤泥弧形篩入料進(jìn)行了分析,入料粒度組成見表4。
表4 精煤泥弧形篩入料粒度組成
從表4可以看出:
(1)入料中>0.25 mm粒級(jí)累計(jì)產(chǎn)率近20%,累計(jì)灰分僅為8.62%,可視為質(zhì)量合格產(chǎn)品,完全沒必要再進(jìn)入浮選生產(chǎn)系統(tǒng)重復(fù)分選。況且煤用浮選設(shè)備對(duì)于回收0.5~0.25 mm低灰粗粒,其可燃體回收率一般不高于90%。因此弧形篩要截粗,應(yīng)盡可能將浮選入料上限控制在0.25 mm以內(nèi),即篩上物的>0.25 mm粒級(jí)正配效率越高越好。
(2)入料中<0.045 mm粒級(jí)細(xì)泥產(chǎn)率高達(dá)48.84%,是入料的主導(dǎo)粒級(jí),因泥化作用,此部分細(xì)泥灰分高達(dá)43.72%,因此要保證煤泥離心脫水機(jī)的精煤泥質(zhì)量(灰分<11.00%),就要求弧形篩盡可能脫除<0.045 mm粒級(jí)細(xì)泥,脫除越徹底越好,即篩下物的<0.045 mm粒級(jí)正配效率越高越好。
根據(jù)該選煤廠精煤弧形篩入料分析結(jié)果,采用單段帶有氣動(dòng)式擊打器的弧形篩替代現(xiàn)有兩段精煤弧形篩,并預(yù)測其工藝效果。
首先根據(jù)表2的篩上物分配率(擊打壓力0.1 MPa)和表4列出的選煤廠的入料粒度組成,按表5的計(jì)算步驟來預(yù)測篩分產(chǎn)物的粒度組成、灰分和產(chǎn)率。鑒于各粒級(jí)煤泥在分級(jí)過程中并未得到有效分選,所以在表5計(jì)算中設(shè)定篩分產(chǎn)物各粒級(jí)灰分與入料中相應(yīng)粒級(jí)灰分相同。
根據(jù)表5篩分產(chǎn)物粒度組成,可以預(yù)測兩項(xiàng)工藝指標(biāo):粗粒物正配效率Ec和細(xì)粒物正配效率Ef。
(1)粗粒物正配效率Ec計(jì)算公式如下:
(1)
式中:Fc,r為入料中粗粒物產(chǎn)率,%;Oc為篩上物中粗粒物(占入料)產(chǎn)率,%。本案例中將>0.25 mm粒級(jí)視為粗粒級(jí),據(jù)表5,F(xiàn)c,r=6.45%+13.33%=19.78%,Oc=6.13%+10.75%=16.88%,則Ec=85.34%,即入料中>0.25 mm粒級(jí)有85.34%被回收,正配到篩上物中,篩上物中有100%-85.34%=14.66%被透篩,誤配于篩下物中。
(2)細(xì)粒物正配效率Ef計(jì)算公式如下:
(2)
式中:Ff,r為入料中細(xì)粒物產(chǎn)率,%;Uf為篩下物中細(xì)粒物(占入料)產(chǎn)率,%。本案例中將<0.045 mm粒級(jí)視為細(xì)泥,據(jù)表5,F(xiàn)f,r=48.84%,Uf=46.97%,則Ef=96.17%,即入料中<0.045 mm粒級(jí)有96.17%被脫除,正配到篩下物中,有100%-96.17%=3.83%被混雜,誤配于篩上物中。
表5 篩分產(chǎn)物粒度組成預(yù)測表
采用帶有氣動(dòng)式擊打器的弧形篩替代現(xiàn)有兩段精煤泥弧形篩后,其他流程不變,弧形篩上物仍進(jìn)入原有煤泥離心機(jī)脫水,離心脫水效果預(yù)測如表6所示,其中“脫水產(chǎn)物分配率”為表3中的實(shí)測結(jié)果,離心機(jī)入料“產(chǎn)率”、“灰分”為表5中的“篩上物”預(yù)測結(jié)果。
從表6可以看出:使用氣動(dòng)式擊打器的單段弧形篩篩上物經(jīng)離心機(jī)脫水、脫泥后,脫水產(chǎn)物灰分為10.01%,比采用兩段串聯(lián)的精煤泥弧形篩的灰分指標(biāo)(12.57%)降低了2.56個(gè)百分點(diǎn),完全滿足摻入精煤產(chǎn)品的灰分要求(<11%)。
表6 離心脫水機(jī)脫水產(chǎn)物粒度組成預(yù)測表
按以上同樣的試驗(yàn)和計(jì)算步驟,也可得出擊打壓力為0.3 MPa和0.5 MPa時(shí)的工藝指標(biāo)。表7列出了該選煤廠兩段精煤泥弧形篩串聯(lián)使用的實(shí)測工藝效果與采用氣動(dòng)式擊打器的單段精煤泥弧形篩的預(yù)測工藝效果對(duì)比。
根據(jù)表7可得:
(1)使用氣動(dòng)式擊打器的單段弧形篩的細(xì)粒正配效率高于兩段串聯(lián)的弧形篩約10個(gè)百分點(diǎn)。這對(duì)該廠入料中產(chǎn)率近乎占50%的、灰分為43.72%細(xì)泥而言,有著特別重要的意義。
表7 精煤泥弧形篩兩段串聯(lián)實(shí)測與單段不同擊打力下預(yù)測工藝效果的比較
(2)使用氣動(dòng)式擊打器的單段弧形篩的篩上物經(jīng)離心機(jī)脫水、脫泥后,脫水產(chǎn)物灰分為10.01%(表6),完全可達(dá)到粗精煤泥指標(biāo)要求。鑒于該廠的粗精煤泥產(chǎn)量約為65 t/h,因此盡可能增加細(xì)泥脫除率(即細(xì)粒物正配效率)是提高精煤泥弧形篩工作效率的第一要?jiǎng)?wù)。
(3)使用氣動(dòng)式擊打器的單段弧形篩的粗粒物正配效率(擊打壓力0.1 MPa時(shí))比兩段串聯(lián)的弧形篩低5.43個(gè)百分點(diǎn),但從絕對(duì)值上看,篩下物中>0.5 mm粒級(jí)產(chǎn)率僅為0.42%,0.5~0.25 mm粒級(jí)粗粒產(chǎn)率為3.35%,基本處于浮選工藝的可控范圍之內(nèi)。利弊權(quán)衡后認(rèn)為,對(duì)于該選煤廠,應(yīng)以在精煤弧形篩上加裝氣動(dòng)式擊打器為好。由于氣動(dòng)式擊打器提高了弧形篩顆粒透篩能力,可考慮將篩縫適當(dāng)減小(比如由0.4 mm減至0.3 mm),選用篩背窄、開孔率大、質(zhì)量好的不銹鋼篩條做篩面。
(4)擊打壓力由0.1 MPa增至0.5 MPa后,細(xì)粒物正配效率增加得很有限,而粗粒正配效率卻有較為顯著的減小,所以擊打壓力控制在0.1 MPa是適宜的。
通過上述工藝效果對(duì)比可知:帶有氣動(dòng)式擊打器的單段精煤泥弧形篩可以取代兩段串聯(lián)的精煤泥弧形篩,從而有利于節(jié)約廠房空間,減少設(shè)備臺(tái)數(shù)和動(dòng)力消耗[10](弧形篩入料泵輸送總高度減小)。因此,在工藝設(shè)計(jì)時(shí),可以先采用粒度級(jí)分配率來預(yù)測帶有氣動(dòng)式擊打器的精煤泥弧形篩的篩分產(chǎn)物粒度組成、工藝指標(biāo),以從中優(yōu)選擊打器的工作參數(shù),為可行性研究提供翔實(shí)的數(shù)據(jù),有利于最終的技術(shù)決策。
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