華能金陵燃機(jī)熱電有限公司(以下簡(jiǎn)稱該電廠)一期工程安裝2臺(tái)燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組,它由MS9001FA型燃?xì)廨啓C(jī)、D10型三壓、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、沖動(dòng)式無(wú)抽汽純凝式汽輪機(jī),390H型全氫冷發(fā)電機(jī)和武漢鍋爐股份有限公司制造的三壓、一次中間再熱、臥式、無(wú)補(bǔ)燃、自然循環(huán)余熱鍋爐組成。二期工程安裝2臺(tái)燃?xì)?蒸汽熱電聯(lián)產(chǎn)聯(lián)合循環(huán)機(jī)組,燃?xì)廨啓C(jī)采用南汽與GE公司聯(lián)合生產(chǎn)的PG9171E型重型燃?xì)廨啓C(jī),汽輪機(jī)為南汽生產(chǎn)的單缸、雙壓、無(wú)再熱、下排汽、單軸抽汽凝汽式供熱機(jī)組,燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)與汽機(jī)發(fā)電機(jī)為南汽生產(chǎn)箱式結(jié)構(gòu)、旋轉(zhuǎn)無(wú)刷勵(lì)磁、空氣冷卻,余熱鍋爐為中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七零三所研制生產(chǎn)的臥式、無(wú)補(bǔ)燃、水平煙氣流、雙壓、自然循環(huán)鍋爐。電廠從2007年投產(chǎn)以來(lái),為響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排的號(hào)召,在設(shè)備改造、運(yùn)行管理上不斷改進(jìn)和優(yōu)化,取得較好的節(jié)能效果,現(xiàn)將近年來(lái)設(shè)備技術(shù)改造和運(yùn)行優(yōu)化管理工作進(jìn)行一個(gè)總結(jié),供同類型電廠參考。
該電廠的2臺(tái)S109FA機(jī)組每臺(tái)機(jī)組設(shè)計(jì)2臺(tái)高壓給水泵,高中壓合泵,機(jī)組正常運(yùn)行中1臺(tái)給水泵運(yùn)行,另1臺(tái)給水泵作為備用,2臺(tái)給水泵互為連鎖。給水泵電動(dòng)機(jī)額定功率為2240kW,額定電流245.4A,泵組采用多級(jí)立式離心泵,軸功率1772kW,轉(zhuǎn)速2985r/min。就給水泵配置的電動(dòng)機(jī)功率相對(duì)水泵軸功率而言,略偏大,因而給水泵電機(jī)完全可以滿足聯(lián)合循環(huán)機(jī)組各種工況下的運(yùn)行需求。
給水泵工頻運(yùn)行,高、中汽包給水調(diào)節(jié)閥根據(jù)汽包水位設(shè)定值自動(dòng)水位,給水泵是通過調(diào)節(jié)給水調(diào)節(jié)閥的開度來(lái)實(shí)現(xiàn)水位的調(diào)節(jié)與控制。但是由于這一控制方式節(jié)流損失較大、控制閥門為機(jī)械調(diào)整結(jié)構(gòu),調(diào)節(jié)品質(zhì)差。在實(shí)際運(yùn)行中,經(jīng)常由于高、中壓汽包上水調(diào)節(jié)閥的調(diào)節(jié)特性所限,容易出現(xiàn)各種故障,使現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)量增加,且存在著出口壓力高、容易造成管路損壞等問題。從配套電機(jī)參數(shù)中可知,給水泵是利用大功率馬達(dá)來(lái)帶動(dòng)小水泵來(lái)工作,長(zhǎng)期運(yùn)行中受調(diào)節(jié)控制方式的限制,這一方式下的系統(tǒng)效率低下,極易造成電機(jī)老化和能源的浪費(fèi),并且大功率電機(jī)直接啟動(dòng),啟動(dòng)電流過大易造成設(shè)備啟動(dòng)瞬間損壞(某電廠投產(chǎn)至今發(fā)生9次給水泵啟動(dòng)瞬間電機(jī)損壞事故,電機(jī)每次維修成本15萬(wàn)元左右),在現(xiàn)代節(jié)能減排、降低成本經(jīng)營(yíng)管理理念的指導(dǎo)下,這種控制方式已經(jīng)不能滿足企業(yè)生產(chǎn)的需求。為進(jìn)一步降低發(fā)電廠用電率,同時(shí)實(shí)現(xiàn)給水泵電機(jī)軟啟動(dòng),利用變頻控制技術(shù)對(duì)1、2號(hào)機(jī)組的給水泵進(jìn)行技術(shù)改造,將工頻電源變換為另一頻率、電壓均可控的電源供給給水泵電機(jī),大大降低給水泵電機(jī)電耗,在保證系統(tǒng)安全的前提下對(duì)變頻不斷深化優(yōu)化,給水泵電耗率由工頻運(yùn)行時(shí)0.65%下降到變頻運(yùn)行時(shí)0.45%,全年按3500h運(yùn)行時(shí)間計(jì)算,此項(xiàng)改造全年節(jié)電390萬(wàn)kWh,節(jié)能效果顯著。
該電廠的2臺(tái)S109FA機(jī)組每臺(tái)機(jī)組配置2臺(tái)互為備用的凝結(jié)水泵,電機(jī)額定功率560kW,凝結(jié)水流量調(diào)節(jié)采用傳統(tǒng)的閥門調(diào)節(jié)方式,因而存在以下弊端:調(diào)節(jié)閥節(jié)流損失大,造成能量浪費(fèi)嚴(yán)重;調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)頻繁易導(dǎo)致閥門和執(zhí)行機(jī)構(gòu)損壞,設(shè)備維護(hù)量大;電機(jī)工頻直接啟動(dòng)對(duì)電網(wǎng)和電機(jī)本體造成較大沖擊;為進(jìn)一步提高設(shè)備利用率,降低廠用電率,對(duì)1、2號(hào)機(jī)組的凝結(jié)水泵進(jìn)行變頻改造,避免燃?xì)廨啓C(jī)低負(fù)荷運(yùn)行期間凝結(jié)水泵電機(jī)出現(xiàn)“大馬拉小車”現(xiàn)象以及停運(yùn)期間因凝汽器熱負(fù)荷較少,凝結(jié)水泵功率較大,消耗外購(gòu)電較多現(xiàn)象。改造為變頻凝結(jié)水泵后,停機(jī)時(shí)采用輔助凝結(jié)水泵取代凝結(jié)水泵運(yùn)行,全年按3500h運(yùn)行時(shí)間計(jì)算,此項(xiàng)改造全年節(jié)電約200萬(wàn)kWh。
該電廠的2臺(tái)S109FA機(jī)組安裝3臺(tái)循環(huán)水泵,循環(huán)水采用母管制開式冷卻方式,電機(jī)額定功率為2200kW,額定轉(zhuǎn)速496r/min,運(yùn)行方式是1運(yùn)1備,冬季運(yùn)行工況下,由于循環(huán)水溫較低,凝汽器真空經(jīng)常在96kPa以上,過高的真空并未有效地提高機(jī)組出力,同時(shí),機(jī)組停機(jī)后循環(huán)水泵仍需運(yùn)行一段時(shí)間,過大的冷卻水量也會(huì)造成循環(huán)水泵電耗的增加。針對(duì)這種情況對(duì)循環(huán)水泵的電機(jī)進(jìn)行了雙速改造,使循環(huán)水泵在冬季及夏季不同工況下均能滿足凝汽器真空要求。對(duì)電機(jī)進(jìn)行雙速改造,即更換電機(jī)所有定子線圈,將電機(jī)改造為12/14極雙速電機(jī),電機(jī)實(shí)際極數(shù)通過切換連接片完成。改造后的轉(zhuǎn)速為425r/min,電機(jī)功率1400kW,較改造前降低800kW。在冬季及氣溫較低的季節(jié),可采用循環(huán)水泵低速運(yùn)行方式。在機(jī)組調(diào)峰停機(jī)期間,因凝汽器的熱負(fù)荷較少,也可采用低速循環(huán)水泵的運(yùn)行方式。這樣,在不影響機(jī)組負(fù)荷情況下,低速循環(huán)水泵可降低泵的電耗,從而降低廠用電率。低速循環(huán)水泵按1500h運(yùn)行時(shí)間計(jì)算,僅此一項(xiàng)改造就給企業(yè)帶來(lái)年節(jié)電約180萬(wàn)kWh的效益。
燃?xì)廨啓C(jī)在燃料規(guī)范中規(guī)定了天然氣的過熱度要求,且要求氣體燃料中不能含有任何液滴,某燃?xì)廨啓C(jī)電廠運(yùn)作中出于防爆安全考慮,調(diào)壓站和前置模塊的電加熱器一直未投運(yùn),為保證天然氣過熱度的要求,對(duì)天然氣調(diào)壓站增加了復(fù)合式蒸汽加熱器取代電加熱器,在燃?xì)廨啓C(jī)啟動(dòng)時(shí)及時(shí)投用復(fù)合式蒸汽加熱器,盡快提高天然氣溫度,達(dá)到燃燒切換的溫度要求。此項(xiàng)改造減少了燃?xì)廨啓C(jī)燃燒模式切換前的燃料溫升時(shí)間,有效縮短啟動(dòng)時(shí)間,特別對(duì)于熱態(tài)啟動(dòng),能有效縮短機(jī)組啟動(dòng)時(shí)間5分鐘。
冷熱電項(xiàng)目集中供冷和集中供熱可以有效減少城市用電高峰期的供電壓力,同時(shí)還可以有效降低用戶側(cè)的環(huán)境噪音污染和熱島效應(yīng),具有較高的社會(huì)效益,該電廠增設(shè)2臺(tái)1050kW的蒸汽雙效吸收式溴化鋰制冷機(jī)和2套供熱交換器,用于全廠生產(chǎn)區(qū)域開關(guān)室、辦公區(qū)域、職工宿舍集中供冷和供熱,每年3月15日至11月15日期間冷熱電供冷42163.2GJ,使用電量409920kWh,使用蒸汽7964.2t,相同供冷量若采用中央空調(diào),則需要電量1616256kWh,每年11月16日至3月14日期間冷熱電供熱109335.6GJ,使用電量53724kWh,使用蒸汽2904t,相同供熱量若采用中央空調(diào),則需要電量871200kWh。由此可見冷熱電項(xiàng)目,節(jié)能效果非常顯著。
對(duì)于參與電網(wǎng)調(diào)峰和經(jīng)常啟停的燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電機(jī)組來(lái)說,運(yùn)行方式的優(yōu)化對(duì)降低能耗起著至關(guān)重要的作用。
燃?xì)廨啓C(jī)頻繁啟停,且運(yùn)行方式多以調(diào)峰啟停為主。燃?xì)廨啓C(jī)雖具備快速啟動(dòng)的特點(diǎn),但整套機(jī)組并網(wǎng)后并不能立即加負(fù)荷,需要汽輪機(jī)在高壓缸滿足進(jìn)汽條件后方可快速加荷。此時(shí),燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行方式將由簡(jiǎn)單循環(huán)方式轉(zhuǎn)變?yōu)槁?lián)合循環(huán)運(yùn)行方式,可大大提高燃?xì)廨啓C(jī)的熱效率及出力。由于冷態(tài)啟停占燃?xì)廨啓C(jī)啟停方式的20%以上,充分進(jìn)行冷態(tài)啟動(dòng)方式的優(yōu)化有利于燃?xì)廨啓C(jī)節(jié)能降耗。冷態(tài)啟動(dòng)方式的節(jié)能潛力主要在汽輪機(jī)軸封溫度控制,汽輪機(jī)進(jìn)汽參數(shù)控制、汽輪機(jī)差脹和熱應(yīng)力控制。在進(jìn)行機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)操作優(yōu)化前的狀況是:從并網(wǎng)至機(jī)組滿負(fù)荷,大約需要180min,比GE公司冷態(tài)標(biāo)準(zhǔn)啟動(dòng)時(shí)間約長(zhǎng)25min,加大了機(jī)組啟動(dòng)成本,不利于節(jié)能降耗。
為充分發(fā)揮燃?xì)廨啓C(jī)快速啟停的特點(diǎn),滿足電力調(diào)度機(jī)組調(diào)峰的要求,針對(duì)目前冷態(tài)啟動(dòng)的現(xiàn)狀,電廠成立冷態(tài)啟動(dòng)優(yōu)化QC小組,在現(xiàn)有操作系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)行了冷態(tài)啟停優(yōu)化,達(dá)到了預(yù)期效果,具體實(shí)施方案如下:
2.1.1 機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)時(shí)控制好軸封蒸汽供汽溫度在185~190℃,避免軸封蒸汽溫度過高對(duì)汽輪機(jī)大軸過多加熱造成中壓差脹上升過快,影響機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)的速度。
2.1.2 汽輪機(jī)進(jìn)汽條件滿足后汽輪機(jī)立即進(jìn)汽,進(jìn)汽時(shí)控制汽輪機(jī)進(jìn)汽的速率,當(dāng)汽輪機(jī)主汽門開度達(dá)10%時(shí),汽輪機(jī)暫停進(jìn)汽,進(jìn)行低參數(shù)暖機(jī),暖機(jī)完成后繼續(xù)升負(fù)荷。
2.1.3 機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)過程中,余熱鍋爐側(cè)提前介入主、再熱蒸汽減溫水,控制主、再熱蒸汽溫度比缸溫高20~30℃之間,有利于控制高、中壓汽缸和轉(zhuǎn)子的熱應(yīng)力。
2.1.4 當(dāng)?shù)蛪合到y(tǒng)滿足蒸汽并汽條件后立即低壓并汽,提前低壓并汽有利于控制中壓差脹。
2.1.5 優(yōu)化溫度匹配邏輯,當(dāng)汽輪機(jī)進(jìn)汽后,不斷提高燃?xì)廨啓C(jī)的排氣溫度,有利于控制汽輪機(jī)的熱應(yīng)力和差脹,同時(shí)可以解決機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)熱瞬變振動(dòng)大問題。
上述措施實(shí)施后效果:
縮短機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)的時(shí)間。優(yōu)化操作前,機(jī)組并網(wǎng)至滿負(fù)荷耗時(shí)180min,優(yōu)化后縮短至150min,縮短了機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)的時(shí)間,降低了機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)成本,提高了機(jī)組熱效率。
延長(zhǎng)了汽輪機(jī)的使用壽命。減少了機(jī)組啟動(dòng)過程中汽輪機(jī)的交變熱應(yīng)力。
提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。按燃?xì)廨啓C(jī)電廠40次/年冷態(tài)啟動(dòng)計(jì)算,啟動(dòng)操作優(yōu)化后每年可為企業(yè)帶來(lái)約200萬(wàn)元利潤(rùn)。
2.2.1 優(yōu)化機(jī)組的運(yùn)行方式。
加強(qiáng)天然氣的供應(yīng)與發(fā)電量的協(xié)調(diào)工作,優(yōu)化機(jī)組運(yùn)行方式,提高機(jī)組負(fù)荷率。
(1)運(yùn)行維護(hù)部每日就中國(guó)石油天然氣有限公司批準(zhǔn)的天然氣量及時(shí)與省電力調(diào)度部門進(jìn)行溝通,合理安排機(jī)組的運(yùn)行方式,盡可能做到機(jī)組運(yùn)行期間高效、滿發(fā)。
(2)當(dāng)值值長(zhǎng)根據(jù)當(dāng)日供氣量情況及時(shí)同省當(dāng)值調(diào)度進(jìn)行溝通,當(dāng)值期間在滿足電網(wǎng)需求情況下,盡可能提高燃?xì)廨啓C(jī)出力,提高機(jī)組的負(fù)荷率。
(3)當(dāng)冬季北方供暖,發(fā)電天然氣量不足時(shí),通過與江蘇省內(nèi)其它燃?xì)廨啓C(jī)電廠合并不同天然氣氣源,提高機(jī)組運(yùn)行時(shí)間和負(fù)荷率,減少機(jī)組調(diào)峰啟停次數(shù)。
(4)密切關(guān)注天然氣市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài),在中國(guó)石油天然氣有限公司迎峰度夏、中秋國(guó)慶期間實(shí)行階段性優(yōu)惠氣價(jià)時(shí),積極與江蘇省電力調(diào)度部門溝通,力爭(zhēng)在氣價(jià)優(yōu)惠期間機(jī)組多發(fā)電,減少企業(yè)的燃料成本支出。
2.2.2 優(yōu)化輔機(jī)的運(yùn)行方式。
(1)9E機(jī)組高壓給水變頻器差壓調(diào)節(jié)優(yōu)化。正常運(yùn)行情況下高壓汽包水位調(diào)節(jié)由高壓給水泵的給水調(diào)節(jié)閥和變頻器頻率雙重調(diào)節(jié),這種調(diào)節(jié)方式節(jié)流損失大,因此改為給水調(diào)節(jié)閥全開,只采用變頻器差壓自動(dòng)調(diào)節(jié)的方式,減少了給水調(diào)節(jié)閥的節(jié)流損失,調(diào)整后額定工況運(yùn)行條件下給水泵電機(jī)電流下降了6A,2臺(tái)給水泵按年運(yùn)行5000h計(jì)算,年可節(jié)省廠用電49萬(wàn)kWh。
(2)輔助閉冷水泵和輔助凝結(jié)水泵運(yùn)行狀態(tài)的調(diào)整。當(dāng)機(jī)組調(diào)峰停運(yùn)和備用期間,及時(shí)將6kV閉冷水泵和凝結(jié)水泵切換至輔助閉冷水泵和輔助凝結(jié)水泵運(yùn)行,大大提高了6kV閉冷水泵和凝結(jié)水泵的使用壽命,并且節(jié)省了廠用電量,全年機(jī)組按3500h計(jì)算,僅此一項(xiàng)年可節(jié)電約150萬(wàn)kWh。
(3)循環(huán)水泵運(yùn)行優(yōu)化。根據(jù)機(jī)組凝汽器的真空和環(huán)境溫度狀況,合理調(diào)節(jié)循環(huán)水泵的運(yùn)行方式,使凝汽器真空保持在最佳狀態(tài)。
①根據(jù)環(huán)境溫度和凝汽器真空情況,及時(shí)將1臺(tái)循環(huán)水泵電機(jī)改成低速運(yùn)行,如每年10月下旬隨著氣溫下降,凝汽器真空高于95kPa時(shí),將1臺(tái)循環(huán)水泵電機(jī)改為低速運(yùn)行方式;
②機(jī)組停機(jī)后及時(shí)改投功率小的輔助循環(huán)水泵,僅此一項(xiàng)年可節(jié)電約180萬(wàn)kWh。
(4)調(diào)整備用機(jī)組電氣一次運(yùn)行方式。機(jī)組預(yù)計(jì)停運(yùn)超過7d,將備用機(jī)組的廠用電切至啟動(dòng)變壓器供電,將備用機(jī)組的主變壓器和廠高壓變壓器停運(yùn),減少機(jī)組停運(yùn)期間的下網(wǎng)電量。
(5)提高輔助設(shè)備負(fù)荷率。汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、電氣專業(yè)附屬設(shè)備的投入應(yīng)根據(jù)負(fù)荷的情況進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,提高輔助設(shè)備負(fù)荷率,避免出現(xiàn)“大馬拉小車”的情況,機(jī)組啟停過程中,合理安排輔機(jī)的啟停,降低廠用電率。
2.2.3 優(yōu)化機(jī)組運(yùn)行管理。
(1)建立機(jī)組啟動(dòng)成功率指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范。電廠針對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)頻繁啟停的特點(diǎn)創(chuàng)新性地提出燃?xì)廨啓C(jī)啟停成功率作為對(duì)生產(chǎn)部門的重要考核指標(biāo),并通過多種技術(shù)手段確保燃?xì)廨啓C(jī)啟停成功率達(dá)99%以上,建立了燃?xì)廨啓C(jī)啟停標(biāo)準(zhǔn)操作卡,優(yōu)化啟停操作,既保證了燃?xì)廨啓C(jī)啟停安全,又節(jié)約了燃?xì)廨啓C(jī)啟停過程中的燃料消耗。
(2)深入開展對(duì)標(biāo)管理,推進(jìn)節(jié)能管理工作。電廠結(jié)合創(chuàng)建能耗標(biāo)桿為導(dǎo)向的生產(chǎn)精細(xì)化管理活動(dòng),突出抓好能耗指標(biāo)對(duì)標(biāo)管理,對(duì)照江蘇省內(nèi)同類型發(fā)電機(jī)組的先進(jìn)指標(biāo)(主要是供電“煤”耗、發(fā)電廠用電率、補(bǔ)水率、發(fā)電氣耗、負(fù)荷率等能耗指標(biāo)),比較優(yōu)缺,查找差距,通過不斷深化對(duì)標(biāo)管理,電廠2013年至2015年在江蘇省內(nèi)4家9F燃?xì)廨啓C(jī)電廠對(duì)標(biāo)管理中取得發(fā)電利用小時(shí)數(shù)第一的優(yōu)異成績(jī)。
(3)加強(qiáng)補(bǔ)水率、供電“煤”耗等指標(biāo)管理。在確保蒸汽、水質(zhì)合格的前提下,嚴(yán)格控制鍋爐定排、連排排污量,加強(qiáng)啟停爐過程中水、汽的回收工作,減少不必要的余熱損失。
(4)積極開展燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行小指標(biāo)的值際競(jìng)賽活動(dòng)。該電廠針對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行的特點(diǎn)和燃?xì)廨啓C(jī)小指標(biāo)與燃煤機(jī)組小指標(biāo)的區(qū)別,在國(guó)內(nèi)尚無(wú)針對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行的小指標(biāo)競(jìng)賽方案情況下,自主設(shè)計(jì)開發(fā)了一套適合燃?xì)廨啓C(jī)生產(chǎn)運(yùn)行的小指標(biāo)競(jìng)賽方法,通過小指標(biāo)競(jìng)賽,進(jìn)一步降低了企業(yè)發(fā)電廠用電率和生產(chǎn)供電“煤”耗。
(5)加強(qiáng)機(jī)組性能監(jiān)視。充分利用GE公司與電廠創(chuàng)建的燃?xì)廨啓C(jī)數(shù)據(jù)與技術(shù)支持中心,加強(qiáng)對(duì)燃?xì)廨啓C(jī)、壓氣機(jī)、汽輪機(jī)的效率和出力等參數(shù)的監(jiān)視,發(fā)現(xiàn)機(jī)組效率和出力下降時(shí)及時(shí)分析原因,合理安排壓氣機(jī)離線水洗,將機(jī)組的出力和效率保持在最佳狀態(tài)運(yùn)行。
(6)加強(qiáng)設(shè)備維護(hù),確保輔機(jī)系統(tǒng)處于良好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀態(tài)。定期開展的具體工作主要有:
①每年迎峰度夏前定期開展全廠板式冷卻器清洗,包括潤(rùn)滑油系統(tǒng)的冷油器、閉式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)閉冷器、真空泵冷卻器,提高冷卻效果;
②定期加強(qiáng)對(duì)循環(huán)水膠球系統(tǒng)收球網(wǎng)等檢查,確保膠球系統(tǒng)運(yùn)行良好;
③定期對(duì)汽輪機(jī)低壓缸防爆膜及負(fù)壓系統(tǒng)檢查,確保負(fù)壓系統(tǒng)運(yùn)行良好;
④根據(jù)燃?xì)廨啓C(jī)數(shù)據(jù)與技術(shù)支持中心機(jī)組性能參數(shù)和運(yùn)行小時(shí)數(shù),利用機(jī)組停機(jī)機(jī)會(huì),合理安排對(duì)壓氣機(jī)安排離線水洗以提高機(jī)組出力和熱效率;
⑤定期對(duì)壓氣機(jī)入口濾芯進(jìn)行檢查,檢查濾芯是否存在破裂或變形;
⑥定期對(duì)壓氣機(jī)、燃燒器和熱通道進(jìn)行孔窺檢查;
⑦定期開展進(jìn)、出關(guān)口計(jì)量表計(jì)的校驗(yàn)工作;
⑧每年5月份定期開展主變壓器冷卻器清洗工作,提高主變壓器的冷卻效果。
由于該電廠采取設(shè)備技術(shù)改造、運(yùn)行優(yōu)化管理等措施取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益和減排效果。實(shí)施改造累計(jì)投資約500萬(wàn)元,電廠全年節(jié)省廠用電約1000萬(wàn)kWh,節(jié)約天然氣相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)煤約3000t,如上網(wǎng)電價(jià)按0.575元/(kWh)、標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)格按900元/t計(jì)算,總收益為820萬(wàn)元,運(yùn)行8個(gè)月左右即可回收投資成本。同時(shí)采用機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)優(yōu)化措施,每年可以獲得200萬(wàn)元的直接收益。