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        染整工業(yè)園廢水處理調(diào)試及運(yùn)行研究

        2015-12-26 05:41:17劉俊,閆珍

        染整工業(yè)園廢水處理調(diào)試及運(yùn)行研究

        劉俊,閆珍

        (安徽中環(huán)環(huán)??萍加邢薰?,安徽 合肥230051)

        摘要:針對(duì)印染行業(yè)染整廢水特點(diǎn),采用了混凝沉淀+水解酸化+接觸氧化工藝進(jìn)行處理,在預(yù)處理階段,采用絮凝劑FeSO4,當(dāng)其投加濃度為500mg/L時(shí),其對(duì)CODCr和色度的去除率分別達(dá)到31%和43%,同時(shí)增加了污水的B/C比。最終調(diào)試運(yùn)行結(jié)果表明,在進(jìn)水CODCr、BOD5、SS的質(zhì)量濃度為1031、317、325mg/L,色度為313的條件下,去除率都能達(dá)到84%以上,出水指標(biāo)均達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB4287-2012中的排放標(biāo)準(zhǔn)。

        關(guān)鍵詞:染整廢水;接觸氧化法;工程調(diào)試

        收稿日期:2014-10-14

        作者簡(jiǎn)介:劉俊(1980-),男,碩士,主要研究方向?yàn)槲鬯幚怼?/p>

        中圖分類號(hào):TS199

        Research on Commissioning and Operation in

        Treatment of Dyeing and Finishing Wastement in Industrial Park

        LIU Jun,Yan Zhen

        (Anhui Zhonghuan Environmental Protection Sci.&Tech Co.Ltd. Hefei 230051,China)

        Abstract:According to the characteristics of dyeing and finishing wastewater of printing and dyeing industry,the processes of coagulation precipitation, hydrolytic acidification and contact oxidation process were used. In the pre-processing stage, FeSO4 as flocculating agent, and dosing concentration at 500mg/L, its removal rate of CODcr and chroma can reach 31% and 43% respectively, meanwhile, the B / C ratio of sewage was also increasing. The final results show that the removal rate reach 84% under the influent concentration of CODcr at 1031 mg/L, BOD5 at 317 mg/L, SS at 325 mg/L, and chroma at 313. The effluent indexes meet the discharge standards of water pollutants for dyeing and finishing of textile industry.

        Key words:dyeing and finishing wastewater; contact oxidation method; project commissioning

        印染廢水組分復(fù)雜,色度高,可生化性差,是當(dāng)前國(guó)內(nèi)公認(rèn)的較難處理的工業(yè)廢水之一[1-2]。此外,由于不同印染工藝,選用的染料有很大差別,在處理工藝的選擇及參數(shù)的設(shè)定方面也會(huì)有較大差別。目前國(guó)內(nèi)印染廢水處理主要有物理法、化學(xué)法和生物法三個(gè)方面。其中物化法中主要有吸附法、混凝法和氧化法,其脫色效果好,但泥渣產(chǎn)生量大,且運(yùn)行費(fèi)用較高[3-5]。生物法以其能耗低、投資省等特點(diǎn)備受關(guān)注[6]。但由于印染廢水的特殊性,許多印染企業(yè)運(yùn)用生化法建成了較完善的廢水處理設(shè)施,但不熟悉印染廢水調(diào)試和運(yùn)行管理特點(diǎn),廢水處理設(shè)施不能充分發(fā)揮其處理效果[7-8]。本文對(duì)安徽安慶某工業(yè)園內(nèi)印染廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)試,現(xiàn)將工程有關(guān)情況及調(diào)試情況介紹如下。

        1工程概況

        某工業(yè)園內(nèi)大部分為染整工藝的印染廢水,主要特點(diǎn)為高色度、高CODCr、堿性大,采用預(yù)處理+A/O二級(jí)生化工藝進(jìn)行污水處理,確保印染廢水達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB4287-2012中的排放標(biāo)準(zhǔn),然后再經(jīng)過(guò)下游市政污水處理廠處理,最終實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。

        1.1全廠廢水水質(zhì)、水量和排放標(biāo)準(zhǔn)

        工業(yè)園內(nèi)一期工程已建成日處理能力1.25萬(wàn)m3/d的全部污水處理設(shè)施,目前主要有三家紡織公司印染廢水進(jìn)入工業(yè)城污水處理廠進(jìn)行處理,廢水主要來(lái)自染色工序,共計(jì)水量約6000m3/d。設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)如表1所示,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB4287-2012中的要求。

        表1 設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)和排放標(biāo)準(zhǔn) 單位:(mg/L)

        1.2污水處理工藝流程(如圖1)

        1.3廢水處理站各構(gòu)筑物工藝設(shè)計(jì)參數(shù)

        考慮到實(shí)際收水情況,一期工程按照一階段1.25萬(wàn)m3/d規(guī)模建設(shè),各構(gòu)筑物技術(shù)參數(shù)如下所示:

        (1)格柵調(diào)節(jié)池。項(xiàng)目廢水來(lái)自不同印染公司,其水質(zhì)水量有很大變化,污水pH偏堿性;需設(shè)置調(diào)節(jié)池,在調(diào)節(jié)水質(zhì)水量的同時(shí),可以調(diào)節(jié)水的pH值;同時(shí),項(xiàng)目廢水含有大量的棉線纖維及顆粒漂浮物,需設(shè)置格柵,為了節(jié)省用地,將格柵與調(diào)節(jié)池設(shè)置為一體式,池體尺寸為61.6m×42.6m×5.5m,停留時(shí)間為12h,機(jī)械細(xì)格柵1臺(tái),格柵寬度B=600mm,格柵間隙e=5mm,P=1.1kW。污水提升泵2臺(tái),Q=520m3/h,H=6m,P=9.5 kW。

        (2)混凝反應(yīng)池。項(xiàng)目廢水具有高色度、高CODCr特點(diǎn),采用合適的絮凝劑可以較大程度地降低廢水的色度和CODCr以利于后續(xù)的生化處理,混凝反應(yīng)的池體尺寸為13m×4.5m×3.9m,停留時(shí)間為0.5h,池內(nèi)安裝立式反應(yīng)攪拌機(jī)3臺(tái),葉輪直徑均為3m,葉輪轉(zhuǎn)速分別為5.2rpm、3.8rpm、2.8rpm,功率分別為1.5kW、1.1kW、0.75kW。

        (3)初沉池。廢水與絮凝劑通過(guò)攪拌、絮凝,在初沉池中沉淀,其池體尺寸直徑Φ22m,深度h=4.2m,停留時(shí)間為2.5h,池內(nèi)安裝周邊轉(zhuǎn)動(dòng)全橋式刮泥機(jī)1臺(tái),直徑Φ22m,功率0.55*2+0.18kW。

        (4)水解酸化池。印染廢水中所含高分子有機(jī)物難直接被好氧微生物降解,水解酸化池在工程實(shí)踐中已被證明可以降解高分子有機(jī)污染物,大大提高廢水的生化性。水解酸化池池體尺寸為44.25m×27.1m×5.5m,停留時(shí)間為12h,池內(nèi)安裝高速潛水推流器,保證厭氧微生物和廢水充分接觸。

        (5)接觸氧化池。采用微孔曝氣頭曝氣,使好氧菌能夠得到足夠的氧氣利用廢水中的有機(jī)物進(jìn)行代謝,同時(shí)曝氣可以使池內(nèi)水和微生物充分接觸,保證污染物的去除率。氧化池池體尺寸為56.0m×31.4m×5.1m,停留時(shí)間為16h,池內(nèi)安裝微孔曝氣頭,設(shè)計(jì)風(fēng)機(jī)風(fēng)量為120m3/min。

        (6)二沉池。二沉池采用輻流式,好氧池內(nèi)出水自底部流入二沉池,實(shí)現(xiàn)泥水分離,上清液通過(guò)溢流堰進(jìn)入下級(jí)污水處理廠,底部污泥進(jìn)入污泥濃縮池。二沉池池體尺寸直徑Φ30m,深度h=3.6m,停留時(shí)間為4.5h,池內(nèi)安裝周邊轉(zhuǎn)動(dòng)全橋式刮泥機(jī)1臺(tái),直徑Φ30m,功率0.55*2+0.18kW。

        2調(diào)試

        2.1印染廢水預(yù)處理

        在絮凝劑正式投入使用之前,先進(jìn)行小試,確定合適的絮凝劑及其最佳投加濃度,試驗(yàn)中選擇了PAC(聚氯化鋁)、FeSO4(硫酸亞鐵)兩種混凝劑,試驗(yàn)水樣選取調(diào)節(jié)池進(jìn)水口的廢水,COD及色度的去除效果如圖2、3所示:

        由圖2可見,隨著絮凝劑投加量的增加,兩種絮凝劑對(duì)于印染廢水的CODCr去除率隨之增大,說(shuō)明絮凝過(guò)程發(fā)生的吸附電中和作用以及堿性環(huán)境下水合金屬羥基沉淀物發(fā)揮的網(wǎng)捕卷掃作用[9],能有效去除膠體態(tài)和懸浮狀態(tài)存在的有機(jī)污染物。硫酸亞鐵在投加量為1000mg/L時(shí),CODCr去除率接近55%,效果較好。

        在圖3中,PAC的脫色效果較差,而硫酸亞鐵在400mg/L時(shí),脫色即能達(dá)到40%,隨著投加量的增加,脫色效果變化不大。與此同時(shí),硫酸亞鐵還能在一定程度上提高污水B/C值,改善后續(xù)生化效果。從經(jīng)濟(jì)、處理效果、環(huán)境因素等綜合分析,選擇硫酸亞鐵作為絮凝劑,濃度為500mg/L。對(duì)CODCr和色度的去除率分別達(dá)到了31%和43%。

        2.2生化池調(diào)試運(yùn)行

        全廠廢水處理站的調(diào)試主要是生物處理池的生物菌種的培養(yǎng)和馴化,即水解酸化池、生物接觸氧化池的調(diào)試,在兩池中分別實(shí)現(xiàn)細(xì)菌正常的生物代謝。

        2.2.1污泥的調(diào)試與馴化

        (1)水解酸化池中污泥培養(yǎng)。將接種污泥55噸(按照8g/L投加濃縮污泥)投入到水解酸化池,用稀釋的廢水浸泡3天,向池中注入2500m3印染廢水,再補(bǔ)充清水至設(shè)計(jì)容量,調(diào)節(jié)池中pH為6.5-7.5之間。在調(diào)試階段,安裝臨時(shí)回流泵,將水解酸化池出水回流,以增加池內(nèi)微生物數(shù)量,回流比為1:3。生物接觸池同期進(jìn)行調(diào)試,控制從水解酸化池流入接觸氧化池的廢水量,以防止其影響生物接觸池的正常調(diào)試。穩(wěn)定運(yùn)行2周,可逐步提高水解酸化池中負(fù)荷,每次提高0.3kgCOD/(m3.d),直至滿負(fù)荷運(yùn)行。經(jīng)過(guò)10d穩(wěn)定觀察,正常運(yùn)行,逐步取消回流,并逐漸加大水解酸化池到接觸氧化池的廢水量,最終實(shí)現(xiàn)全部流入。

        (2)接觸氧化池中污泥培養(yǎng)。將接種污泥33噸(按照4g/L投加濃縮污泥)和廢水按照1:2的比例放入接觸氧化池中,同時(shí)在加入2500m3印染廢水,然后用清水將剩余池子容積貯滿。在培養(yǎng)初始階段,為了防止廢水營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)單一,影響微生物掛膜,每天通過(guò)集水池向池子中加入經(jīng)過(guò)過(guò)濾的濃糞便水500噸。首次接種污泥后靜置20h不曝氣,使得微生物接觸到填料上。然后啟動(dòng)微孔曝氣,悶爆12小時(shí)后,停止曝氣,靜置沉淀0.5小時(shí),排除池子中的上清液,從調(diào)節(jié)池中泵入污水,重復(fù)操作。在曝氣過(guò)程中,保持池內(nèi)溶解氧濃度為2-4mg/L,測(cè)試污泥沉降比,并觀察填料上微生物種類。13d后,填料上出現(xiàn)一些變形蟲,漫游蟲,手摸填料有滑膩感,25d以后出現(xiàn)鞭毛蟲、鐘蟲等原生動(dòng)物。再經(jīng)過(guò)18天,出現(xiàn)輪蟲、線蟲,此時(shí),生物膜已經(jīng)長(zhǎng)成,開始連續(xù)小水量進(jìn)水,污泥培養(yǎng)完成。

        污泥培養(yǎng)結(jié)束后,開始進(jìn)行污泥的馴化,在廢水進(jìn)入池子之前,保證廢水各個(gè)指標(biāo)都在允許范圍內(nèi),進(jìn)水量不超過(guò)馴化前處理能力的20%,同時(shí)補(bǔ)充清水和糞便水,待微生物適應(yīng)后再增加廢水量,每次增加不超過(guò)20%,直至滿負(fù)荷。同步監(jiān)測(cè)廢水各項(xiàng)指標(biāo),直至達(dá)到生物接觸池設(shè)計(jì)的處理效率。

        2.2.2系統(tǒng)的運(yùn)行控制及處理效果

        在微生物的培養(yǎng)過(guò)程中,要不斷地監(jiān)測(cè)進(jìn)水、生化池、出水中的各指標(biāo)以確定處理效果。經(jīng)過(guò)3個(gè)月的運(yùn)行調(diào)試,各處理單元處理效果見表2所示。

        表2 廢水處理效果

        由以上表格可以看出:廢水經(jīng)該工藝處理后,各項(xiàng)指標(biāo)均能達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB4287-2012中的排放標(biāo)準(zhǔn),其中接觸氧化池進(jìn)水中B/C比達(dá)到0.4,說(shuō)明水解酸化池中厭氧微生物對(duì)該種廢水的難生物降解的物質(zhì)易轉(zhuǎn)化為可以生物降解的物質(zhì)。厭氧池出水氨氮高于進(jìn)水,主要是因?yàn)閰捬踹^(guò)程中含氮有機(jī)物被還原成氨氮,使得出水氨氮升高。

        3異?,F(xiàn)象處理及注意事項(xiàng)

        (1)從培養(yǎng)到馴化,嚴(yán)格控制曝氣時(shí)間及停止時(shí)間,保持好氧池中DO濃度,滿足微生物需求,每次停止時(shí)間不要超過(guò)3h,若一天多次停止曝氣,則每次停止時(shí)間不要超過(guò)1.5h。

        (2)出水色度不穩(wěn)定,在微生物培養(yǎng)后期,突然由100增至260。主要是由于當(dāng)時(shí)環(huán)境溫度過(guò)低,污泥生長(zhǎng)不良,大量污泥解絮。及時(shí)增加高濃度糞便水的投加量,增加其表面負(fù)荷,提升水溫,改善污泥生長(zhǎng)環(huán)境。

        (3)在微生物馴化過(guò)程中,由于工業(yè)區(qū)另外一家印染企業(yè)投入生產(chǎn),廢水排入至調(diào)節(jié)池,導(dǎo)致調(diào)節(jié)池中pH減小,F(xiàn)eSO4在低pH下的混凝池中混凝效果變差。在加藥間中增加石灰水,經(jīng)泵抽至混凝池中,增加廢水pH至9.0左右,大大改善了絮凝效果。

        (4)當(dāng)進(jìn)水水質(zhì)CODCr、SS等超過(guò)設(shè)計(jì)能力50%及以上時(shí),各出水指標(biāo)出現(xiàn)波動(dòng)跡象時(shí),在生物接觸氧化池末端出水管處投加絮凝劑,使出水達(dá)標(biāo)。

        4結(jié)論

        生化法是目前印染廢水處理采用的主要工藝。本工程采用絮凝+水解酸化+接觸氧化的處理工藝,前段通過(guò)絮凝脫色,不僅能去除50%左右的色度,同時(shí)大大降低了CODCr和SS濃度,減輕了后續(xù)生物處理的負(fù)荷。接觸氧化池容積負(fù)荷高,處理時(shí)間短且污泥不用回流,適用于印染廢水濃度高、水量大的特點(diǎn)。本工程歷經(jīng)3個(gè)月的調(diào)試,嚴(yán)格控制微生物培養(yǎng)馴化環(huán)境,有效地解決了調(diào)試過(guò)程中出現(xiàn)的各種異常問(wèn)題,使得最終對(duì)CODCr和色度的去除率穩(wěn)定在84%以上,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。

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