摘要:文章介紹了鍋爐富氧燃燒節(jié)能技術(shù)改造項目的主要內(nèi)容和基本原理,對項目改造前后的能耗進行了實測;并依據(jù)節(jié)能量審核指南的方法,得到項目改造后單位產(chǎn)品油耗下降了12.34%,可實現(xiàn)年節(jié)能量2623.8噸標準煤,項目具有良好的節(jié)能和環(huán)保效應。
關(guān)鍵詞:鍋爐;富氧燃燒;節(jié)能改造;標準煤;節(jié)能環(huán)保 文獻標識碼:A
中圖分類號:TK227 文章編號:1009-2374(2015)31-0085-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.31.043
隨著社會的發(fā)展,鍋爐設備已廣泛應用于現(xiàn)代工業(yè)的各個部門,成為發(fā)展國民經(jīng)濟的重要設備之一。從量大面廣的這個角度來看,除了電力行業(yè)以外的各行各業(yè)中運行著的主要是中小型低壓鍋爐。當今世界能源短缺,各類燃料價格大幅攀升,很多耗能大戶企業(yè)效益大大降低,嚴重束縛了企業(yè)的長遠發(fā)展,尤其是使用鍋爐的企業(yè)現(xiàn)象更為明顯,因此提高能源利用率、降低能源消耗成為提高企業(yè)效益的必經(jīng)之路。
鍋爐作為工業(yè)企業(yè)的重點耗能設備,耗能量通常占全廠總能耗的70%~80%。“加強節(jié)能減排,推進重點領(lǐng)域節(jié)能,減少污染物排放,實現(xiàn)平衡發(fā)展”是我國“十二五”期間能源發(fā)展的七個重點之一。在實施過程中,管理節(jié)能是重點,節(jié)能技術(shù)是關(guān)鍵。通過研究鍋爐(窯爐)的實際運行狀況,采用先進的節(jié)能技術(shù),實現(xiàn)降耗增效,提高市場競爭力。燃燒是燃料中氧分子與可燃分子之間發(fā)生高能碰撞而引起的,所以氧的供給情況決定了燃燒是否充分。用比空氣(含氧21%)含氧濃度高的富氧空氣進行燃燒,稱為富氧燃燒(Oxygen Enriched Combustion),簡稱OEC。富氧燃燒是一項高效節(jié)能的燃燒技術(shù),在熱能工程、玻璃工業(yè)、冶金工業(yè)等領(lǐng)域均有廣泛的應用。
本項目基于技術(shù)節(jié)能的思路,對企業(yè)現(xiàn)有鍋爐進行富氧燃燒技術(shù)改造,提高燃料油的燃燒效率,進而達到降耗增效、減少有害氣體排放的目的。
1 鍋爐富氧燃燒節(jié)能技術(shù)改造
某企業(yè)鍋爐房有3臺有效在用燃油鍋爐(編號分別為1#、2#、3#),一臺35噸,兩臺25噸,兩用一備。鍋爐燃油系統(tǒng)采用普通壓縮空氣霧化,送風系統(tǒng)通過鼓、引風機抽取空氣送風助燃。改造前企業(yè)存在的主要問題為:(1)企業(yè)在硫化生產(chǎn)環(huán)節(jié)利用自制氮進行硫化,自制氮系統(tǒng)在制氮過程中吸附完氮氣后,產(chǎn)生的尾氣(含氮量40%~50%)直接排放;(2)鍋爐燃燒需要大量氧氣,為滿足鍋爐燃燒工況,鼓、引風機風門必須大開,鼓、引風機電流大,燃燒不充分,煙氣排放氮氧化物含量大,煙囪容易冒黑煙,浪費燃料。針對以上問題,企業(yè)對自制氮系統(tǒng)排出的含氮量較低的廢氣加以利用,一路進入鍋爐鼓風系統(tǒng)助燃,一路進入增壓機加壓后用作鍋爐重油霧化,提高燃料油的燃燒效率,達到節(jié)約能源的效果。具體改造內(nèi)容及基本原理如下:
1.1 鍋爐送風系統(tǒng)改造
在自制氮排氣口引一路600×800的風管到1#、2#、3#鍋爐鼓風機吸氣口,同時在1#、2#、3#鍋爐鼓風吸風口前裝一個風門調(diào)節(jié)開關(guān),從而將自制氮系統(tǒng)排出的廢氣引入鍋爐燃燒系統(tǒng)。
1.2 鍋爐燃油系統(tǒng)改造
在自制氮排氣口另引一路Φ159的風管到儲氣罐1#,在進入儲氣罐1#前裝一個DN150的閘閥。利用原有從1#罐引出的Φ108風管到增壓機,通過增壓機增壓到0.8MPa,然后進入2#高壓儲氣罐。從高壓儲氣罐2#引一路Φ57管到1#、2#、3#鍋爐燃燒機霧化器總管上,在并入總管前裝一個DN50閘閥,從而將廢氣用作鍋爐重油的霧化,提高燃料油的燃燒效率。
2 項目節(jié)能量監(jiān)測
項目涉及的能源為重油和電力,電能在改造前、后基本不受項目改造的影響;以鍋爐產(chǎn)生的蒸汽作為產(chǎn)品的產(chǎn)量,此蒸汽為飽和蒸汽。項目改造前、后蒸汽的品質(zhì)基本一致,蒸汽壓力穩(wěn)定在1.7~1.8MPa,重力熱值為9400±100千卡/千克。
根據(jù)《綜合能耗計算通則》,燃料油折標系數(shù)為1.4286噸標準煤/噸;電力等價折標系數(shù)采用廣東省統(tǒng)計局2013年全省發(fā)電標準煤耗數(shù)據(jù),為3.1618噸標準
煤/萬千瓦時。通過計算得到項目改造前,鍋爐房蒸汽產(chǎn)量為239717噸,重油用量折標量為22916.13噸標準煤,單位蒸汽產(chǎn)品油耗折標準煤量為0.0956噸標準煤/噸汽;項目改造后,鍋爐房蒸汽產(chǎn)量為186481噸,重油用量折標量為15630.83噸標準煤,單位蒸汽產(chǎn)品油耗折標準煤量為0.0838噸標準煤/噸汽。項目改造后單位產(chǎn)品油耗下降了12.34%。
項目年節(jié)能量=(項目改造前產(chǎn)品單耗-項目改造后產(chǎn)品單耗)×項目改造前1年基準產(chǎn)量=(0.0956-0.0838)噸標準煤/噸×239717噸=2828.7噸標準煤。
另外,項目改造后需開設一臺增壓機將收集的富氧廢氣加壓,供至鍋爐霧化重油。增壓機功率為75千瓦,全天24小時工作,全年約工作360天。增壓機增加的年耗電量為:增壓機年電耗=75千瓦×24時×360天=64.8萬千瓦時×3.1618噸標準煤/萬千瓦時=204.9噸標準煤。
綜上核算,項目年節(jié)能量=2828.7噸標準煤-204.9噸標準煤=2623.8噸標準煤。
3 綜合改造效果分析
3.1 節(jié)能效果分析
通過對企業(yè)鍋爐實施上述富氧燃燒節(jié)能技術(shù)改造,提高了鍋爐的噸油產(chǎn)汽量,單位蒸汽產(chǎn)品油耗折標準煤量提高了0.0956噸標準煤/噸汽-0.0838噸標準煤/噸汽=0.0118噸標準煤/噸汽,單位產(chǎn)品油耗下降了12.34%,實現(xiàn)了節(jié)約能源的效果。
3.2 經(jīng)濟效益分析
按標煤500元/噸理論計算,年節(jié)能量2623.8噸標準煤的年效益達131.19萬元。
除此之外,鍋爐富氧燃燒技術(shù)改造還具有穩(wěn)定鍋爐工況、減少大氣污染、延長鍋爐壽命等效果,綜合效益十分顯著。
4 結(jié)語
通過分析企業(yè)自制氮系統(tǒng)及鍋爐燃燒系統(tǒng)存在的問題,對自制氮系統(tǒng)吸附完氮氣后產(chǎn)生的尾氣(含氮量40%~50%)加以利用,同時對鍋爐燃燒系統(tǒng)和送風系統(tǒng)進行富氧燃燒節(jié)能技術(shù)改造。并依據(jù)節(jié)能量審核指南的方法對節(jié)能項目改造前、后的能耗及蒸汽產(chǎn)量進行了實測,得到項目改造后單位產(chǎn)品油耗下降了12.34%,可實現(xiàn)年節(jié)能量2623.8噸標準煤,年效益達131.19萬元。在提高生產(chǎn)效率的同時,創(chuàng)造了良好的節(jié)能效果、經(jīng)濟效益和環(huán)保效應。
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作者簡介:郭艷艷(1986-),女,河南洛陽人,廣州能源檢測研究院助理工程師,碩士,研究方向:能源與計量。
(責任編輯:秦遜玉)endprint