楊繼光
(朝陽工程技術(shù)學(xué)校,遼寧 朝陽 122000)
主軸承蓋是柴油機(jī)機(jī)體總成的一部分,起到固定曲軸的重要作用,其質(zhì)量直接影響主軸承孔的精度,是柴油機(jī)上一個(gè)重要的零部件。
遼寧某企業(yè)原來的102系列船用柴油機(jī)主軸承蓋生產(chǎn)線為單體鑄件加工,所需設(shè)備數(shù)量較多,占地面積較大,并且存在設(shè)備老化、工藝落后以及設(shè)備需要更新、大修等一系列問題,嚴(yán)重影響工件加工質(zhì)量和企業(yè)生產(chǎn)效率。尤其隨著該企業(yè)船用柴油機(jī)產(chǎn)量的提高,單體鑄件加工問題更加凸顯,制約著企業(yè)生產(chǎn)效率的提高。提高柴油機(jī)質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、不斷提高生產(chǎn)效率是企業(yè)追求的目標(biāo),所以決定對當(dāng)前傳統(tǒng)生產(chǎn)線進(jìn)行改進(jìn),對102系列船用柴油機(jī)主軸承蓋加工采用新工藝,以提高企業(yè)生產(chǎn)效率和加工質(zhì)量,并降低生產(chǎn)成本。經(jīng)過仔細(xì)研究,決定采用主軸承蓋連體加工的新工藝方案,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的單件加工。經(jīng)過檢驗(yàn),其連體加工的新工藝,在工件加工精度、加工效率等方面都大大提升。
為了驗(yàn)證102系列船用柴油機(jī)主軸承蓋連體加工新工藝的可行性,開展了小批加工的工藝試驗(yàn)以及性能試驗(yàn),進(jìn)行了連體鑄造毛坯圖的設(shè)計(jì),把原來5個(gè)單件的主軸承蓋鑄成一體,如圖1所示。
圖1 連體鑄造毛坯
在102系列船用柴油機(jī)主軸承蓋傳統(tǒng)單件加工最初階段,首先要通過圓盤銑和圓盤磨進(jìn)行銑、磨上下面等加工,同時(shí)加工4個(gè)邊瓦(主軸承蓋) 和1個(gè)四瓦 (第四主軸承蓋),邊瓦厚度為30 mm,四瓦厚度為32 mm。多年來,由于尺寸不一致,毛坯留量始終以四瓦厚度為準(zhǔn),無形中增大了鑄件原材料耗費(fèi),同時(shí)也使銑、磨上下面的刀具和砂輪損耗過大。與此同時(shí),伴隨著大量去除金屬的切削過程,產(chǎn)生較大的切削應(yīng)力,從而影響最終尺寸的穩(wěn)定。磨削之后還須退磁,退磁如若操作不當(dāng),將留有殘存的剩磁,極易粘結(jié)鐵屑,這將影響后面的定位以及裝配時(shí)的主軸孔清潔度。如若采用連體加工,上、下面的加工就可由后階段的切斷工序來完成,以上問題將不復(fù)存在。
在銑、磨上下面之后的銑結(jié)合面、銑字頭面等工序中,同時(shí)使用平口鉗夾緊。該夾壓方式?jīng)]有向下的壓力,所以夾緊受力之后工件容易產(chǎn)生上翹,使支承面接觸不實(shí),導(dǎo)致工藝系統(tǒng)剛性不足,產(chǎn)生應(yīng)力和變形,影響最終尺寸的穩(wěn)定。
若采用連體加工,則能大大提高工件剛性。通過改進(jìn)傳統(tǒng)的裝夾方式,采用壓板夾緊工件,就可減小工件的應(yīng)力和變形。通過小批工藝試驗(yàn),效果良好。圖2為工藝試驗(yàn)設(shè)計(jì)的銑、鉆通用夾具。
圖2 銑、鉆通用夾具
該工裝由于當(dāng)時(shí)為工藝試驗(yàn)所用,為節(jié)省投入,設(shè)計(jì)時(shí)就要求同時(shí)兼顧銑結(jié)合面、螺釘面、字頭面、加工中心等內(nèi)容的加工,適用于批量生產(chǎn),批量加工時(shí)所用夾具可根據(jù)具體加工內(nèi)容,參照該夾具進(jìn)行設(shè)計(jì)。
在102系列船用柴油機(jī)主軸承蓋傳統(tǒng)的加工工藝中,車半圓孔為瓶頸工序,一次只能加工2件,勞動(dòng)強(qiáng)度大,加工效率低。考慮到生產(chǎn)節(jié)拍的問題,還需配備3臺(tái)六角車床,機(jī)床的操作者須三班倒。而采用連體批量生產(chǎn),六角車床將被淘汰。通過對六角車床進(jìn)行改造,把車孔變?yōu)殓M孔,既有效利用了資源,又提高了生產(chǎn)效率,取得了良好效果。改進(jìn)的鏜孔夾具如圖3所示。
圖3 鏜孔夾具
該夾具是按照在銑鏜床上加工要求進(jìn)行設(shè)計(jì)的,目的是為批量加工做準(zhǔn)備,驗(yàn)證由車孔轉(zhuǎn)換成鏜孔工藝的可行性。新設(shè)計(jì)的鏜孔夾具,一次可同時(shí)加工2件連體主軸承蓋(1件連體為5件主軸承蓋),經(jīng)過驗(yàn)證,效果很好,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。這個(gè)改進(jìn)不但提高了生產(chǎn)效率,同時(shí)還減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度。
接下來將對六角車床進(jìn)行改造,改造方案大致是將車床卡盤卸下,換上新設(shè)計(jì)的鏜刀桿,并將其插入主軸;再卸掉刀架等不使用的部件,裝上新設(shè)計(jì)的夾具,使夾具固定在大拖板上,隨拖板移動(dòng)實(shí)現(xiàn)進(jìn)給,同時(shí)鏜刀隨主軸旋轉(zhuǎn),這樣就完成了鏜孔加工。
在102系列船用柴油機(jī)主軸承蓋加工工藝鉆孔、鉸孔工序中,主要以結(jié)合面和止口面定位,由于鉆模板精度及定位方式等原因,導(dǎo)致螺栓孔和銷孔位置度長期不能達(dá)到技術(shù)要求,只能采用過渡工藝,以達(dá)到生產(chǎn)要求。
而采用連體加工新工藝,采用數(shù)控鉆床以代替現(xiàn)有的鉆孔專機(jī),較大地提高了孔組位置度精度。將加工止口面和鉆、鉸孔加工順序改變,先進(jìn)行鉆孔、鉸孔,再以φ19銷孔定位,加工尺寸的止口面,這樣就可提高各孔和定位面的孔間位置度精度,從而有效解決這一技術(shù)難題。
連體加工的切斷工藝,采用切割專機(jī)就可實(shí)現(xiàn)。為此,在該企業(yè)下屬某分廠的臥式加工中心進(jìn)行連體主軸承蓋試切的工藝試驗(yàn)。試驗(yàn)中設(shè)計(jì)了切斷加工工裝,選用φ250、寬6的切斷刀具,效果很好。通過小批量工藝試驗(yàn),切開表面沒有發(fā)現(xiàn)砂眼、氣孔等鑄造缺陷,表面硬度符合圖紙要求。
采用連體切斷工藝具有以下優(yōu)點(diǎn):
第一,原鑄件毛坯每件上、下面都必須留有加工余量,且毛坯外皮較硬,增加了刀具磨損。而連體毛坯的兩件之間只要滿足切口寬度就可以,而且不存在毛坯外皮硬的問題,既節(jié)省了鑄造原料,又降低了刀具、砂輪的損耗。
第二,圓盤銑、圓盤磨工序加工過程鑄鐵屑污染嚴(yán)重,圓盤磨使用冷卻液,流量大,冬天的工作環(huán)境極差。而采用連體切斷工藝就可以很好地改善工作環(huán)境。
第三,銑、磨上下面,使用設(shè)備為2臺(tái)圓盤銑、3臺(tái)圓盤磨、1臺(tái)退磁機(jī),而切斷工序只需一臺(tái)切斷專機(jī)就可以,縮短了工藝流程,使工藝更加集中。
第四,采用連體切斷工藝,大大減小了加工時(shí)的切削應(yīng)力,延長了切削刀具的使用壽命,較大地提高了加工工件精度的穩(wěn)定性。
為了更好地對工藝改進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn),不僅要對102系列船用柴油機(jī)主軸承蓋連體工藝試制加工和工藝驗(yàn)證進(jìn)行檢驗(yàn),還要對新工藝加工的零件裝配到柴油機(jī)上后進(jìn)行整機(jī)試驗(yàn)。待毛坯試制驗(yàn)證完成后,進(jìn)行機(jī)體主軸承蓋加工、裝配拆裝主軸承蓋和試車工藝試驗(yàn)。在工藝驗(yàn)證過程中,對102系列船用柴油機(jī)主軸承蓋的鑄造毛坯材質(zhì)、金相、硬度進(jìn)行了檢測,均符合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求。最后,經(jīng)裝機(jī)進(jìn)行性能和600小時(shí)可靠性試驗(yàn),主軸承蓋的強(qiáng)度完全滿足設(shè)計(jì)要求。
在考慮企業(yè)實(shí)際情況和發(fā)展需求的前提下,對102系列船用柴油機(jī)主軸承蓋連體加工工藝進(jìn)行了改進(jìn),增強(qiáng)了工件剛性、減少了夾壓及切削變形,并提高了半圓孔瓶頸工序的生產(chǎn)效率和銷孔及各孔的位置精度。同時(shí)切斷工序的采用,完全取代銑、磨上下面工序,大大改善了粗加工階段的加工條件,降低了不必要的材料消耗及刀具損耗,有力地保證了加工精度的穩(wěn)定??傊?,采用連體加工新工藝,提高了102系列船用柴油機(jī)主軸承蓋的加工質(zhì)量,具有很好的推廣價(jià)值。
[1]黃錫愷,鄭文緯.機(jī)械原理[M].北京:人民教育出版社,1981.
[2]王光斗,王春福.機(jī)床夾具設(shè)計(jì)手冊[M].上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,2000.
[3]李華.機(jī)械制造設(shè)計(jì)[M].北京:高等教育出版社,2008.
[4]李洪.機(jī)械加工工藝手冊[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1990.