宋春蘭(勝利油田現(xiàn)河采油廠采油二礦王崗聯(lián)合站,山東 東營(yíng) 257068)
現(xiàn)河采油廠采油二礦王崗聯(lián)合站原為開(kāi)式流程生產(chǎn),原油損耗率1%以上。自從對(duì)該站進(jìn)行密閉流程改造,新上了三臺(tái)型號(hào)為Φ4000×17600型三相分離器,建成了集油、氣、水密閉分離、原油穩(wěn)定和輕烴回收于一體的密閉及原油穩(wěn)定裝置(見(jiàn)圖1)。
圖1 現(xiàn)河采油廠王崗聯(lián)合站密閉流程示意圖
作為密閉流程的關(guān)鍵設(shè)備三相分離器的運(yùn)行效果直接影響著原油脫水、原油穩(wěn)定及污水處理生產(chǎn)的正常進(jìn)行。三相分離器投產(chǎn)后運(yùn)行狀況良好,分離效果均達(dá)到了生產(chǎn)的需要,其沉降和分離效果比兩相分離器和大罐沉降有了很大提高,原油含水由原來(lái)流程沉降的15%-20%下降為10%以下,污水含油由原來(lái)的500-600mg/L下降到400mg/L以下。由于三相分離器為全密閉運(yùn)行,簡(jiǎn)化了流程并避免了大量的油氣損失,保護(hù)了環(huán)境。分離器運(yùn)行兩年后,由于腐蝕穿孔、設(shè)備故障、波紋板堵塞及分離器內(nèi)積砂等原因,分離器在運(yùn)行中開(kāi)始陸續(xù)出現(xiàn)不正常情況,影響了生產(chǎn)的正常運(yùn)行。我站從分離器的內(nèi)部構(gòu)件和生產(chǎn)運(yùn)行兩方面入手,對(duì)分離器進(jìn)行技術(shù)改造和加強(qiáng)管理維護(hù),使分離器的性能重新得到提高,現(xiàn)將采取的措施供大家一起探討。
圖2 分離器的結(jié)構(gòu)圖
油、氣、水混合物由切向進(jìn)入預(yù)脫氣室,依靠旋流分離和重力作用脫出大量的伴生氣,該氣體與分離器脫出的殘余氣體,從分離器上部水平地通過(guò)重力沉降區(qū),一起進(jìn)入氣包,經(jīng)過(guò)捕霧器,除去氣中的液滴后流出分離器,再經(jīng)過(guò)流量計(jì)量和壓力控制以后進(jìn)入氣體系統(tǒng)。脫氣后的油水混合液經(jīng)過(guò)分配器進(jìn)入水洗室,在含有破乳劑的水層中洗滌破乳。再經(jīng)過(guò)波紋板聚結(jié)整流解決油氣水的轉(zhuǎn)向運(yùn)動(dòng)——由垂直向上運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)為軸向流動(dòng),避免水洗激烈的渦流傳到沉降室,同時(shí)又起到機(jī)械破乳和小顆粒油水液滴聚結(jié)的作用。流入油水分離室后依靠油水密度差使油水分層,底部為分出的水層,上部為原油和含有分散水珠的原油乳狀液層。油和乳狀液從堰板上方流至油室,經(jīng)由液位控制的出油閥排出。水相則依靠壓力平衡經(jīng)導(dǎo)管從堰板下部進(jìn)入水室,經(jīng)由液位控制的出水閥排出。
三相分離器的結(jié)構(gòu)性能,分離形式和操作條件,均直接影響油、氣分離的效果,我們從日常管理,設(shè)備工藝、使用效果等方面進(jìn)行了探討,尋找影響油、氣分離效果的根源,通過(guò)對(duì)每臺(tái)分離器運(yùn)行工作狀況的調(diào)查和分析,發(fā)現(xiàn)分離器存在以下不同程度的問(wèn)題。
分離器是井上來(lái)液的第一個(gè)處理設(shè)備,也是承受負(fù)荷最大和腐蝕最嚴(yán)重的設(shè)備。它的腐蝕主要發(fā)生在進(jìn)口閥門(mén),因?yàn)榉蛛x器進(jìn)口閥門(mén)是側(cè)著安裝的,由于氣、液兩相流的沖擊影響,在開(kāi)、關(guān)閥門(mén)時(shí)容易出現(xiàn)閘板脫位,既打不開(kāi)、也關(guān)不了,不能正常使用。
波紋板在油氣初次分離和沉降分離過(guò)程中起重要作用,它的作用是減緩來(lái)液沖擊力并對(duì)其進(jìn)行聚結(jié)整流,使其沿軸向均勻進(jìn)入沉降段,避免引起沉降段的液面擾動(dòng)。如果波紋板堵塞,流體出現(xiàn)偏流,就會(huì)嚴(yán)重影響分離器出口含水。隨著分離器使用時(shí)間的增長(zhǎng),波紋板會(huì)有不同程度的堵塞,會(huì)造成分離器油出口含水升高。
由于措施井(如酸化井)、開(kāi)氣井等的影響,井排來(lái)液量不穩(wěn)定,原油乳化嚴(yán)重,如果井上加藥量跟不上,就會(huì)影響分離器的分離效果,造成油出口含水上升。
三相分離器運(yùn)行過(guò)程中,容器底部沿流向會(huì)有不同程度的積砂,大量積砂造成容器容積變小,沉降時(shí)間縮短,甚至阻礙液體的正常流動(dòng),最終導(dǎo)致三相分離器無(wú)法正常運(yùn)行。
我們?cè)陂y門(mén)閘板兩側(cè)焊上加固條,使閘板無(wú)法脫出,有效地解決了這一問(wèn)題,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)使用證明能大大延長(zhǎng)閘門(mén)的使用壽命。
同時(shí),我們對(duì)分離器內(nèi)部進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)波紋板上塞滿了草根、塑料袋和油泥砂,部分波紋板因?yàn)楦g和長(zhǎng)期沖擊,已經(jīng)變得松散、破碎。我們對(duì)堵塞嚴(yán)重的波紋板拆卸下來(lái)進(jìn)行細(xì)致清理,對(duì)松散的波紋板進(jìn)行了捆扎,并重新安裝好。這些措施取得了很好的效果,分離器出口含水由處理前的15%左右,下降到5%左右,含水升高現(xiàn)象得到了有效的控制。
我們首先采取的是當(dāng)井上來(lái)液量大時(shí)多投入一臺(tái)分離器并聯(lián)工作,這樣使油、水在分離器內(nèi)有較長(zhǎng)的停留時(shí)間,利于水珠的沉降。然后是在站外設(shè)集中加藥點(diǎn),根據(jù)來(lái)液量變化及時(shí)調(diào)整加藥量,使原油乳化液在管道輸送中破乳,利于油水分離。
我們根據(jù)來(lái)液含砂量大小確定合理的沖砂、排砂周期和沖砂泵流量,確保正常排砂。為了防止分離器內(nèi)部積砂,我站規(guī)定每星期對(duì)分離器進(jìn)行兩次沖砂。沖砂時(shí)從分離器的出口向進(jìn)口方向沖砂時(shí)間依次增加。靠近分離器進(jìn)口的砂漏斗沖砂時(shí)間最長(zhǎng),以減少分離器內(nèi)的積砂量,保證分離器的分離效果。
在清理波紋板后,我站的分離器出口原油含水和污水含油有了明顯改善,使原油含水由此前的20%左右,基本穩(wěn)定在的7%左右,使分離器出口污水含油由此前的470mg/l左右,降為活動(dòng)后的320mg/l左右,達(dá)到了預(yù)期的目的(見(jiàn)表一)。
(表一)整改后分離器原料油含水和污水含油十日統(tǒng)計(jì)表
綜合效益:更換波紋板每臺(tái)費(fèi)用為10萬(wàn)元/臺(tái),通過(guò)自己動(dòng)手清理分離器波紋板,三臺(tái)分離器共節(jié)約近30萬(wàn)元。分離器分離效果提高以后,降低了原料油的含水和污水處理水源的水質(zhì),不但減少了油中含水對(duì)設(shè)備的腐蝕,還明顯延長(zhǎng)了底水泵的開(kāi)啟次數(shù),節(jié)省了電能。同時(shí)也減輕了污水處理設(shè)備的處理負(fù)擔(dān),而且降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了全站處理費(fèi)用,使生產(chǎn)運(yùn)行踏上了良性循環(huán),更重要的是保證了整個(gè)生產(chǎn)流程的優(yōu)化運(yùn)行。
我站對(duì)三相分離器所采取的技術(shù)改進(jìn)和管理措施,對(duì)改善分離器沉降脫水條件,提高分離效果,保證分離器的安全運(yùn)行和生產(chǎn)指標(biāo)是有效的,對(duì)油氣水三相分離器的現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)發(fā)應(yīng)用及生產(chǎn)管理具有指導(dǎo)價(jià)值。
[1]李玉新.油氣水分離技術(shù).中國(guó)石油大學(xué)(華東).
[2]顏春者,呂成魁.三相分離器的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用及維護(hù)[J].石油機(jī)械,2002,30(6):45-46.