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        催化裂化煙氣脫硝模塊優(yōu)化

        2015-12-21 08:37:22張賀強青島石油化工有限責任公司山東青島266043
        化工管理 2015年8期
        關(guān)鍵詞:催化裂化氨氣余熱

        張賀強(青島石油化工有限責任公司,山東 青島 266043)

        隨著國家環(huán)境污染治理力度的不斷加強,國內(nèi)各煉油公司積極承擔起節(jié)能減排的重任,煉廠內(nèi)催化裂化煙氣達標排放問題,日益引起多方關(guān)注,企業(yè)為了適應國家新的污染物排放要求,加大投資力度,新增和改造了催化裂化煙氣脫硫脫硝裝置,但實際運行中,由于各種原因,脫硝反應模塊不同程度存在反應溫度與設計偏差較大問題,為了更好的達到最佳脫硝反應條件,本文對某脫硫脫硝裝置脫硝模塊提出一些優(yōu)化方案,以期取得較好脫硝效果。

        1 裝置概況

        青島某煉油廠新增一套140萬噸/年催化裂化煙氣脫硫脫硝裝置,其主要設施有余熱鍋爐、脫硝反應、除塵脫硫和廢水處理等單元,采用寧波院和撫順研究院煙氣脫硫脫硝技術(shù),該裝置于2014年5月開始施工建設,并于當年12月30日開工正常,外排煙氣中二氧化硫、氮氧化物和粉塵均達到國家和地方排放標準。

        該裝置實施后,催化裂化裝置煙氣NOX設計排放量可由729.12噸/年減少到73.92噸/年,每年可減排NOX約655.20噸。

        2 脫硝模塊

        2.1 脫硝反應原理

        本工程采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝技術(shù)。SCR脫硝技術(shù)是指在催化劑的作用下,還原劑(液氨)與煙氣中的氮氧化物反應生成無害的氮和水,從而去除煙氣中的NOX。選擇性是指還原劑NH3和煙氣中的NOX發(fā)生還原反應,而不與煙氣中的氧氣發(fā)生反應。主要化學反應方程式包括:

        圖(1):脫硝反應原理圖

        2.2 脫硝工藝流程

        來自催化裂化的煙氣經(jīng)余熱鍋爐進入脫硝反應器進行脫硝處理。本煙氣脫硝單元主要由氨氣供應系統(tǒng)、脫硝反應系統(tǒng)以及輔助設施系統(tǒng)三大部分組成。脫硝單元所需原料液氨由界區(qū)內(nèi)液氨儲罐輸送到液氨蒸發(fā)器內(nèi)蒸發(fā)為氨氣,經(jīng)氨氣緩沖罐來控制一定的壓力及流量,然后與稀釋空氣在氨/空氣混合器中混合均勻,再送到余熱鍋爐內(nèi)的SCR反應器。供氨系統(tǒng)緊急排放的氨氣則排入氨氣稀釋罐中,由水吸收后排入事故污水池。

        來自氨/空氣混合器的混合氣和來自余熱鍋爐蒸發(fā)段的煙氣混合后,通過噴氨格柵以確保煙氣分布均勻,再流經(jīng)氣流均布裝置(導流格柵和整流格柵)進入SCR反應器,在催化劑的作用下,氨氣將氮氧化物轉(zhuǎn)化為氮氣,凈化后的煙氣進入后續(xù)處理裝置,達到脫除氮氧化物的目的。

        2.3 脫硝煙氣成份

        煙氣分析 vol%:N2:72.78;CO2:13.78;H2O:11.94;O2:1.5;CO:0.0;

        污染物(mg/Nm3,濕基):顆粒:150;SO2:2940;NOx:434。

        2.4 脫硝主要工藝操作條件

        (1)SCR系統(tǒng)入口溫度:350±25℃;壓力:6kPa(G);煙氣流量189102Nm3/h(濕);NOX:434mg/Nm3(濕)。

        (2)SCR系統(tǒng)出口溫度:350±25℃;壓力:5kPa(G);煙氣流量189102Nm3/h(濕);NOX:50mg/Nm3(濕)。

        總體看來,專家學者對中小學教師信息技術(shù)應用能力發(fā)展測評的研究主要聚焦在測評工具和測評指標體系的設計上,尤其是測評工具的設計與開發(fā),然而對于發(fā)展測評的機制和方式、測評結(jié)果的有效應用等問題的關(guān)注較少。

        (3)還原劑進口溫度:常溫;壓力:200kPa(G);氨氣流量:42.82kg/h。

        2.5 脫硝催化劑

        本工程脫硝工藝選擇蜂窩式催化劑,蜂窩式催化劑是以Ti-W-V為主要活性材料,采用TiO2等物料充分混合,經(jīng)模具擠壓成型后煅燒而成,具有單位體積的催化劑活性高、同等脫硝效率催化劑體積較小等特點。

        本工程設計成3層催化劑布置方式,最上一層為預留床層,催化劑體積56.25m3,催化劑采用模塊結(jié)構(gòu),規(guī)格統(tǒng)一、具有互換性,以減少更換催化劑的時間。

        2.6 脫硝主要設備

        (1)脫硝反應器

        本工程脫硝單元設置1臺脫硝反應器,反應器截面尺寸為7.68×5.04×11.2m。煙氣與氨氣均勻混合后垂直向下流經(jīng)反應器,反應器入口設置整流設備,反應器主要由里面布置的催化劑、催化劑支撐梁、反應器殼體、密封板等組成。

        (2)煙道系統(tǒng)

        煙道分為反應器入口煙道和出口煙道二部分。入口煙道上布置有煙氣導流板、噴氨格柵(AIG),出口煙道保留一定傾斜度與余熱鍋爐本體相聯(lián),以減少煙氣積灰。

        氨供應系統(tǒng)主要由氨蒸發(fā)器、氨氣緩沖罐及氨輸送管道等,并備有氨氣吹掃系統(tǒng)。

        液氨由液氨罐直接供應,液氨在注入SCR系統(tǒng)煙氣之前經(jīng)由蒸發(fā)器蒸發(fā)氣化,并經(jīng)過緩沖罐穩(wěn)壓后供應反應器脫硝使用。

        (4)氨噴射系統(tǒng)(AIG)

        氨噴射系統(tǒng)包括由氣化的氨與由稀釋風機提供的稀釋空氣混合的混合器,以及混合氣均勻噴入SCR反應器上游煙氣中的噴氨格柵。

        (5)吹灰系統(tǒng)

        SCR反應器采用聲波吹灰器和蒸汽吹灰器。共裝有4臺聲波吹灰器和4臺蒸汽吹灰器,吹灰控制引入裝置DCS系統(tǒng)。

        3 存在問題

        (1)當前脫硫脫硝裝置外排煙氣中SO2、NOX和粉塵含量均達到國家和地方煙氣排放標準,同時SO2和粉塵含量也達到裝置設計標準,但煙氣中NOX含量卻經(jīng)常超出設計指標50mg/Nm3,最高能達到100mg/Nm3以上,因此急需投入脫硝模塊,進行脫硝裝置調(diào)試和標定。

        (2)該余熱鍋爐進行設計時,噴氨格柵處溫度為620℃,脫硝反應器床層處溫度為368℃,但經(jīng)過實際運行調(diào)試,發(fā)現(xiàn)該處溫度最大為265℃,當前正常在254℃左右,達不到氨氣與NOX的合理反應溫度,無法進行噴氨脫硝。

        4 優(yōu)化建議

        4.1 優(yōu)化余熱鍋爐操作

        繼續(xù)進行余熱鍋爐優(yōu)化調(diào)試,特別是加大煙氣流程優(yōu)化,盡最大能力減少催化裂化煙氣壓降,在鍋爐負荷穩(wěn)定的前提下,適當增大煙氣配風,增加煙氣流速,在確保鍋爐效率的前提下,將鍋爐熱量和負荷進行后移,進一步提高脫硝反應器溫度。

        4.2 催化裝置進行優(yōu)化和煙氣改造

        根據(jù)設計,進入余熱鍋爐的煙氣量比實際進入的煙氣量要小,一方面可能有部分煙氣經(jīng)煙道放空蝶閥直接泄漏,另一方面由于催化裂化裝置負荷較低,煙氣量也達不到設計工況,同時催化裂化四旋后煙氣未進行回收利用,建議在大修時進行改造試驗。

        4.3 脫硝反應器與蒸發(fā)二段位置改造

        經(jīng)過對余熱鍋爐的調(diào)試,蒸發(fā)一段與蒸發(fā)二段之間溫度正好符合設計的脫硝反應溫度,從現(xiàn)場位置看,需將蒸發(fā)二段與脫硝反應器調(diào)整位置,為減少施工工程量,可將最下層脫硝反應器內(nèi)的催化劑取出裝入最上層催化劑床層內(nèi),然后將蒸發(fā)二段布置于最下層脫硝反應器位置,基于該余熱鍋爐為模塊化箱體結(jié)構(gòu)設計,具有一定的可操作性。

        4.4 改造蒸發(fā)二段

        根據(jù)當前余熱鍋爐調(diào)試記錄,發(fā)現(xiàn)蒸發(fā)二段的發(fā)汽量為10-13t/h左右,占當前總發(fā)汽量的三分之一,只要適當減少蒸發(fā)二段的吸熱量,就能將脫硝反應器處溫度提高到合適的反應溫度區(qū)間內(nèi)。因此,可對蒸發(fā)二段進行新的校核計算,設計一組換熱量小的蒸發(fā)二段,從而滿足生產(chǎn)和脫硝反應需求。

        4.5 更換脫硝催化劑

        調(diào)研催化劑廠家,當前國內(nèi)外一直致力于低溫脫硝催化劑的研究和應用,建議選用反應溫度在220至300℃之間的催化劑,但由于催化劑成本較高,如果廢棄現(xiàn)有催化劑,可能造成較大損失。

        5 結(jié)語

        目前,很多類似脫硫脫硝項目面臨著同樣問題,但缺少實際運行數(shù)據(jù)和類似改造經(jīng)驗,本文經(jīng)過對上述脫硫脫硝裝置的運行試驗分析,針對該裝置當前存在的脫硝技術(shù)問題給出了多種優(yōu)化措施,希望能夠?qū)蕚涓脑旌驼谠O計施工的脫硫脫硝項目起到良好的借鑒思路,從而更好的完成國家節(jié)能減排任務,還大家一片藍天。

        [1]何雁飛,孫志翱.熱電廠煤粉鍋爐氮氧化物控制技術(shù)應用[J].工業(yè)鍋爐,2014(1):42-46.

        [2]蔣文舉.煙氣脫硫脫硝技術(shù)手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2012.

        [3]林宗虎,徐通模.實用鍋爐手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2009.

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