周忠勇(新疆眾和股份有限公司烏魯木齊830013)
520 t/h鍋爐準東煤摻燒的研究
周忠勇
(新疆眾和股份有限公司烏魯木齊830013)
新疆準東地區(qū)煤炭資源豐富,但因其堿金屬含量高,煤灰極易沾污,不適用電站鍋爐大量使用,本文主要是針對新疆眾和150 MW機組配套520 t∕h鍋爐燃燒準東煤做了研究探討,在提高摻燒比例的同時,提出了防止鍋爐受熱面積灰結焦的預防措施,為其他鍋爐燃用準東煤提供了參考數(shù)據(jù)。
準東煤摻燒防結焦
新疆眾和熱電公司2×150 MW機組配套鍋爐是華西能源工業(yè)股份有限公司生產(chǎn),超高壓參數(shù)、一次中間再熱、四角切向燃燒、單爐膛自然循環(huán)汽包爐。鍋爐采用П形布置、懸吊結構、緊身封閉、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼雙排構架。
隨著新疆電力企業(yè)的迅猛發(fā)展,煤炭市場不能滿足日益增長的需求,準東煤的大規(guī)模開采,一定程度緩解了煤炭市場的緊缺,但因準東煤的高沾污特性制約了其大量使用,對準東煤燃燒實踐,探索高比例摻燒準東煤的方法及預防積灰結焦措施。
因鍋爐燃燒機理復雜,不同比例摻燒調(diào)整工作量大,前后歷時18個月,通過反復調(diào)整試驗,得到了第一手資料。主要分三個階段開展工作:
第一階段:入爐煤采用立井煤∶露天煤=5∶5的摻燒方式;
第二階段:入爐煤采用立井煤∶露天煤=4∶6的摻燒方式;
第三階段:入爐煤采用立井煤∶露天煤=3∶7的摻燒方式。
第一、第二階段摻配準東煤比例50%~60%,鍋爐內(nèi)部水冷壁、過熱器、再熱器結焦積灰較少,受熱面較干凈,機組基本能維持長周期安全運行;第三階段摻配準東煤70%進行試驗,鍋爐水冷壁、過熱器、再熱器結焦呈現(xiàn)逐漸增加且導致高溫再熱器、出現(xiàn)不同程度的積灰情況,且折焰角處出現(xiàn)硬焦,高過防磨護板出現(xiàn)變形及脫落現(xiàn)象,積灰最嚴重處為高溫過熱器后及高溫再熱器部位,已形成煙氣走廊,結焦趨勢隨著摻配比例增加速度加快。
第一階段自鍋爐運行調(diào)試初期至2012年4月中旬以前,即立井煤∶露天煤=5∶5的摻燒方式。此時鍋爐滿負荷運行時主要參數(shù)及風門開度情況見表1。
表1
此階段由于鍋爐屬于調(diào)試運行初期,鍋爐主輔機設備均為新投運階段,出力及各項性能均較優(yōu),且鍋爐各受熱面均為新管束,故無明顯的積灰結焦情況,鍋爐燃燒情況良好,一、二次風側空預器無堵灰情況,鍋爐受熱面完好無積灰結焦情況,噴燃器無變形及損壞情況。
第二階段從2012年4月中旬開始,按立井煤∶露天煤=4∶6的比例摻燒,鍋爐內(nèi)部水冷壁、過熱器、再熱器結焦積灰較少,高溫過熱器處防磨護板變形情況較多,但經(jīng)過調(diào)整后鍋爐基本能夠穩(wěn)定燃燒,且受熱面積灰、結焦情況無明顯加劇趨勢,鍋爐可長周期安全運行。鍋爐主要參數(shù)及受熱面情況見表2。
準東煤摻配比例60%時,鍋爐內(nèi)部水冷壁、過熱器、再熱器結焦積灰較少,見圖1、圖2。
表2
圖1 摻燒比例60%時,鍋爐屏過積灰結焦局部細節(jié)圖
圖2 摻燒比例60%時,鍋爐折焰角部位積灰結焦局部細節(jié)圖
第三階段在2013年8月15日至9月7日進行,將準東煤摻配比例調(diào)整至70%進行燃燒調(diào)整試驗,并利用機組檢修對各受熱面積灰結焦情況進行檢查。鍋爐主要參數(shù)及受熱面結焦情況見表3。
表3
按照70%比例進行摻燒三周時間,經(jīng)檢查鍋爐水冷壁、過熱器結焦呈現(xiàn)逐漸增加,且折焰角處出現(xiàn)硬焦,高溫再熱器出現(xiàn)不同程度的積灰情況,積灰最嚴重處為高溫過熱器后及高溫再熱器部位,已形成煙氣走廊,結焦趨勢隨著摻配比例提高速度加快(圖3、圖4、圖5)。
圖3 70%比例摻燒,屏式過熱器及后屏過熱器區(qū)域局部積灰結焦情況
圖4 70%比例摻燒,折焰角過熱器區(qū)域積灰結焦情況
圖5 70%比例摻燒,高過、高再區(qū)域處積灰結焦局部細節(jié)圖
在進行準東煤不同比例摻燒的試驗過程中,為確保鍋爐運行的各參數(shù)在可控范圍,根據(jù)鍋爐燃燒狀況,對影響鍋爐燃燒的各種因素進行調(diào)整。由于各參數(shù)之間互相影響、制約,故在安全前提下,為保證燃燒調(diào)整的方向性,須根據(jù)實際運行情況,先確定部分定值,對變量進行逐步調(diào)整分析;主要有一、二次風調(diào)整、風煤配比、煤粉細度、飛灰可燃物等方面。
通過18個月的不斷摸索與總結,形成鍋爐燃燒調(diào)整方案及措施:
⑴煤粉細度的控制。根據(jù)試驗數(shù)據(jù)分析,煤粉細度越小,在風量配比合適的情況下飛灰越大,反之煤粉細度越大,飛灰越小。建議煤粉細度R90控制在不大于20%,不小于8%為宜。根據(jù)調(diào)整經(jīng)驗可對不同層制粉系統(tǒng)煤粉細度進行不同調(diào)整,按照最上層制粉系統(tǒng)煤粉細度R90最小,而后由上向下逐步遞增的方式。通過實驗,煤粉細度不是越細越好,而是需要調(diào)整到合適的范圍,我廠150 MW機組最下層煤粉細度R90控制在15%左右較為合適,最上層煤粉細度可控制在10%左右。
⑵關于機組負荷與風煤配比。磨煤機變加載壓力越大煤粉細度越細,變加載壓力越小煤粉細度越粗。建議給煤量控制在33 t∕h左右,加載油壓定在8~10 MPa之間,且不同百分比負荷下風煤配比必須合適,暫定按表4進行調(diào)整。
表4
制粉系統(tǒng)運行。運行過程中盡量采取#1、#2、#3磨運行,#4磨作為備用磨。#4磨啟動時飛灰大,停止時相對較小;盡量避免#2、#3、#4磨煤機長時間運行,造成爐膛出口煙溫及排煙溫度升高。
爐膛負壓保持-30~50 Pa之間為宜。負壓過小尾部空預器積灰的可能性越大,負壓過大燃料量在爐內(nèi)停留時間縮短,燃料化學和機械未完全燃燒熱損失增大,適當提高爐膛負壓可減少積聚在尾部空氣預熱器內(nèi)的積灰。
磨煤機入口一次風壓與煤量需達到合適的配比。建議每臺磨的煤量對應的入口一次風壓按如下調(diào)整:
表5
配風方式:一般高負荷采用“倒三角形”配風,低負荷采用“正三角形”配風,經(jīng)濟負荷時采用“縮腰式”配風方式。
由于我廠150 MW機組負荷為自用電,故絕大多數(shù)時間均為高負荷或滿負荷運行,故應采取“倒三角行”配風,根據(jù)近兩年的不斷摸索與調(diào)整,在#1、#2、# 3磨運行時,高負荷狀態(tài)下最適宜的風門開度見表6。
需注意150 MW機組基本為滿負荷時,由于準東地區(qū)煤礦煤質(zhì)水分較大,故在燃用準東煤時應嚴密監(jiān)視爐膛出口煙溫,爐膛出口煙溫不超過1 000℃,根據(jù)爐膛煙溫及時投運吹灰器,調(diào)整吹灰壓力為保證吹灰質(zhì)量防止受熱面粘灰,吹灰壓力盡可能按照設計值上限;適當控制氧量在4%~5%,磨煤機出口溫度不低于55℃。
表6
通過準東煤不同比例下鍋爐燃燒調(diào)整、試驗,新疆眾和2*150 MW機組配套鍋爐可以在滿負荷下長周期燃用60%的準東煤。在露天煤摻配比例70%時鍋爐受熱面結焦加劇,不能維持長周期運行。
經(jīng)過現(xiàn)場的不斷總結、調(diào)整,目前,該鍋爐在滿負荷情況下實現(xiàn)了65%比例燃用準東煤。
[1]鍋爐燃燒理論基礎.哈爾濱工業(yè)大學.
收稿:2014-11-24
DOI∶10.16206∕j.cnki.65-1136∕tg.2015.01.030