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        任家莊選煤廠二期重介系統(tǒng)優(yōu)化改造實踐

        2015-12-20 01:20:39葛咸浩袁永勝徐虎彪艾杰廉
        選煤技術(shù) 2015年2期
        關(guān)鍵詞:重介入料家莊

        葛咸浩,袁永勝,徐虎彪,艾杰廉

        (中煤科工集團北京華宇工程有限公司,河南 平頂山 467000)

        任家莊選煤廠二期重介系統(tǒng)優(yōu)化改造實踐

        葛咸浩,袁永勝,徐虎彪,艾杰廉

        (中煤科工集團北京華宇工程有限公司,河南 平頂山 467000)

        為了解決任家莊選煤廠二期重介主洗系統(tǒng)分選效果差、中煤帶煤量大的問題,從介質(zhì)入料壓力穩(wěn)定性、介質(zhì)入料壓力大小和旋流器結(jié)構(gòu)三個方面入手進行了優(yōu)化改造,從而使中煤帶煤量得到明顯下降,解決了精煤損失嚴重的問題。

        重介質(zhì)旋流器;入料壓力;分選時間;中煤帶煤量;精煤損失

        任家莊選煤廠是隸屬于神華寧煤集團的礦井型選煤廠,原設(shè)計處理能力為2.40 Mt/a,由北京華宇公司EPC形式承建,于2008年5月順利投產(chǎn),后因礦井?dāng)U能需要,又入選部分外來煤,選煤廠于2012年進行了改擴建,新增設(shè)計規(guī)模為2.40 Mt/a,擴建后總能力達到了4.80 Mt/a。任家莊選煤廠主洗煤層為任家莊3號煤層、5號煤層和6號煤層等,屬中高灰、低硫、中高熱值的1/3焦煤[1],生產(chǎn)工藝流程為:原煤經(jīng)1 mm預(yù)先脫泥后,50~1 mm粒級采用無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,1~0.25 mm粒級采用TBS分選,細煤泥進入浮選,浮選精煤由加壓過濾機回收,浮選尾煤進入濃縮機,采用兩段處理,一段由沉降過濾機回收,二段由壓濾機回收。原煤入選方式主要有:3號煤+5號煤按1∶1比例配選、3號煤單獨入選和5號煤單獨入選。由于入選原煤煤質(zhì)波動較大,因此給重介主洗系統(tǒng)分選帶來了很大的壓力,導(dǎo)致分選效果較差。自2013年投產(chǎn)以來,該廠主要入選原煤為5號煤,由于5號煤屬于極難選煤,因此精煤損失嚴重,亟待對二期重介主洗系統(tǒng)進行優(yōu)化改造。

        1 存在的問題

        1.1 介質(zhì)入料壓力不穩(wěn)

        任家莊選煤廠二期采用了2臺WTMC1300/920型三產(chǎn)品重介旋流器作為主洗設(shè)備,在生產(chǎn)中二者共用一個合格介質(zhì)桶,因此生產(chǎn)中存在兩臺合格介質(zhì)泵“搶料”的問題,最終導(dǎo)致介質(zhì)入料壓力不穩(wěn)[2]。表1所示為不同時間段測得的2309重介系統(tǒng)和2310重介系統(tǒng)的介質(zhì)入料壓力。由表1可知,2309介質(zhì)入料壓力整體低于2310介質(zhì)入料壓力,且兩套系統(tǒng)皆存在壓力不穩(wěn)的情況,因此嚴重影響了分選效果,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,精煤損失嚴重。

        表1 原主洗系統(tǒng)介質(zhì)入料壓力監(jiān)測結(jié)果Table 1 Monitoring results of medium feed pressure in original main separation system

        1.2 介質(zhì)入料壓力小

        根據(jù)技術(shù)要求,WTMC1300/920型三產(chǎn)品重介旋流器入料壓力為0.22~0.30 MPa,2309系統(tǒng)和2310系統(tǒng)入料壓力基本符合技術(shù)要求,但是由于兩套系統(tǒng)壓力的差異性,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量差異較大,如表2所示。由表2可知,壓力大小對于精煤損失量影響顯著,為了達到較好的分選效果應(yīng)該提高介質(zhì)入料壓力。

        1.3 對入選原煤適應(yīng)性較差

        由于主要入選的5號煤σ±0.1含量超過了40%,屬于極難選煤,因此在實際生產(chǎn)過程中,精煤一段分選存在著分選不完全的現(xiàn)象,精煤在沒有完全分離的情況下進入了二段旋流器,最終導(dǎo)致中煤中<1.45 g/cm3密度級含量增高,精煤損失量大。單從旋流器自身的角度考慮,可能是因三產(chǎn)品旋流器二段入料口尺寸不合適,過大的開口導(dǎo)致入選原煤在一段分選時間變短[3],沒有進行有效分選的情況下,從而使大量的精煤進入了二段,最綜導(dǎo)致精煤損失量大,中煤帶精煤嚴重。

        2 優(yōu)化改造

        2.1 泵吸入口管道的優(yōu)化

        在兩臺合格介質(zhì)泵共用一臺合格介質(zhì)桶的情況下,易使合格介質(zhì)供給不及時,形成不均勻紊流,導(dǎo)致兩臺泵吸入的流體不能充滿入口管道,進而造成泵出口壓力不穩(wěn)。要想解決介質(zhì)入料壓力的不穩(wěn)定,重點在于解決泵吸入口管道搶料的問題[4]。鑒于現(xiàn)場實際條件的限制,為減少了相互之間的干擾,有助于吸入口管道流體的充滿,采用了將兩臺泵的吸入口管道錯開布置的方案(圖1),從而避免了兩管道在同一基準(zhǔn)線上的搶料問題;同時,將兩個吸入口的紊流中心距離加大,并在吸入口安裝喇叭口,以加大管道與流體的接觸面積,從而使流體更易于充滿管道。表3所示為優(yōu)化改造后不同時間段測得的2309重介系統(tǒng)和2310重介系統(tǒng)的介質(zhì)入料壓力。

        表3 優(yōu)化改造后主洗系統(tǒng)介質(zhì)泵入料壓力監(jiān)測結(jié)果Table 3 Monitoring results of medium pump feed pressure in modified main separation system

        由表3可見,優(yōu)化改造后兩系統(tǒng)入料壓力有了很大改善,壓力的穩(wěn)定性大幅度提升,并且壓力值也有所提高,達到了預(yù)期的效果。

        2.2 潤濕管路接出口位置優(yōu)化改造

        優(yōu)化改造前潤濕管接出位置如圖2所示,接出位置在流體改向三通的盲板上直接開洞接出,這種接出方式使得接出口方向與流體改向前流體流動方向一致,從而易形成低壓區(qū),直接導(dǎo)致流體從潤濕管路高速流出,泄壓嚴重[5]。

        為提高介質(zhì)入料壓力,優(yōu)化改造后潤濕管接出位置如圖3所示,接出位置在流體改向之后的水平管路上,這種接出方式使得接出口方向與流體流動方向垂直,壓力差較小,使得流體分出一部分改向去潤濕管路的同時,絕大部分流體能夠沿著原來的方向進入旋流器,潤濕管路泄壓較小。

        圖2 改造前潤濕管接出位置Fig.2 Joint position of wetting tube before modification

        圖3 改造后潤濕管接出位置Fig.3 Joint position of wetting tube after modification

        由表4可以看出,優(yōu)化改造后介質(zhì)入料壓力提升明顯,2309系統(tǒng)入料壓力由0.24 MPa提高到0.31 MPa,2310系統(tǒng)入料壓力由0.28 MPa提高到0.33 MPa。

        表4 優(yōu)化改造前后系統(tǒng)介質(zhì)入料壓力對比 MPaTable 4 Comparative results of medium feed pressure before and after modification

        2.3 重介旋流器的優(yōu)化改造

        設(shè)計采用了兩臺WTMC1300/920型三產(chǎn)品重介旋流器作為主選設(shè)備,但根據(jù)任家莊現(xiàn)場實際生產(chǎn)情況,分析認為導(dǎo)致重介旋流器中煤帶精煤量大的原因在于物料在一段分選時間過短,以致精煤沒有完全分離就進入二段,從而使精煤損失嚴重。為了延長一段分選時間,使精煤有足夠的分離時間,將旋流器二段入料口進行了重新設(shè)計,將二段入料口直徑由原來的920 mm減小到850 mm,使兩臺WTMC1300/920型三產(chǎn)品重介旋流器變?yōu)閮膳_WTMC1300/850型三產(chǎn)品重介旋流器。

        由表5可見,優(yōu)化改造后綜合中煤中<1.45g/cm3密度級含量大幅下降,由優(yōu)化改造前的23.5%下降到6.5%,效果相當(dāng)明顯,達到了預(yù)期的目標(biāo)。

        表5 優(yōu)化改造前后系統(tǒng)綜合中煤<1.45g/cm3密度級含量對比Table 5 Comparative results of content of minus 1.45g/cm3clean coal carried in middlings before and after modification

        3 結(jié)語

        在對原煤煤質(zhì)進行分析的基礎(chǔ)上,任家莊選煤廠從介質(zhì)入料的穩(wěn)定性、入料壓力和旋流器的結(jié)構(gòu)三個方面入手,通過優(yōu)化布置泵吸入口管道,改變潤濕管路接出口位置,降低二段入料口直徑等措施,達到了穩(wěn)定分選系統(tǒng)的壓力、提高入料壓力和延長三產(chǎn)品旋流器一段的分選時間的目的,最終解決了任家莊選煤廠二期主洗系統(tǒng)中煤帶精煤量大,精煤損失嚴重的問題。

        [1] GB/T15715—2005 煤用重選設(shè)備工藝性能評定方法[S].

        [2] 褚良銀,陳文梅.旋轉(zhuǎn)流分離理論[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2002.

        [3] 劉立文.影響重介質(zhì)旋流器分選效果的因素[J].選煤技術(shù),2007(5).

        [4] 葉志剛,牛宏宇.無壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)探討與實際應(yīng)用[J].煤炭工程,2007(12).

        [5] 黃海峰,陳 干,宋曉艷.無壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器內(nèi)物料切向速度對分選效果的影響[J].煤炭加工與綜合利用,2007(3).

        Optimization and modification on second phase heavy medium separation system in Renjiazhuang coal preparation plant

        GE Xian-hao,YUAN Yong-sheng,XU hu-biao,AI Jie-lian

        (China Coal Technology & Engineering Group Beijing Huayu Engineering Co.,Ltd.,Pingdingshan,Henan 467000,China)

        In order to solve problem caused by bad separation effect and much clean coal carried in middlings in second phase heavy medium separation system of Renjiazhuang coal preparation plant,the optimization and modification on this system is made in forms of medium feed pressure and its stability,cyclone structure. The application shows that content of clean coal carried in middlings is significantly reduced,and then loss of clean coal reaches minimum.

        heavy medium cyclone; feed pressure; separation time; content of clean coal carried in middlings; loss of clean coal

        1001-3571(2015)02-0053-03

        TD942

        B

        2014-09-21

        10.16447/j.cnki.cpt.2015.02.015

        葛咸浩(1983—),男,安徽省六安市人,工程師,從事選煤設(shè)計與技術(shù)管理工作。

        E-mail:zhugexianhao@163.com Tel:15836912935

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