朱建國,魏學(xué)峰,孫 亮
(西安航天動(dòng)力研究所,陜西西安710100)
氣體減壓閥是火箭發(fā)動(dòng)機(jī)以及航天器姿控發(fā)動(dòng)機(jī)上廣泛使用的一種壓力調(diào)節(jié)裝置,通過閥芯的節(jié)流將入口高壓流體壓力降低并穩(wěn)定在預(yù)定壓力范圍內(nèi),其出口壓力直接影響到姿控發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的工作狀態(tài)及發(fā)動(dòng)機(jī)推力的調(diào)節(jié)精度,在姿控發(fā)動(dòng)機(jī)上起著舉足輕重的作用。
某正向卸荷式減壓閥高壓氣體沖擊試驗(yàn)過程中,出現(xiàn)出口壓力超調(diào)和震蕩現(xiàn)象,并導(dǎo)致減壓閥閥芯塑料密封面損壞和安全閥泄漏超標(biāo)的問題。減壓閥閥芯沖擊密封面損壞,會(huì)導(dǎo)致減壓閥調(diào)節(jié)、穩(wěn)壓性能失效,尤其是減壓閥無法實(shí)現(xiàn)關(guān)閉壓力,引起姿軌控發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)壓力失控;安全閥密封沖擊損壞,泄漏率將超標(biāo),系統(tǒng)無效耗氣量不可控的增大,將影響發(fā)動(dòng)機(jī)有效工作時(shí)間和工作能力。
本文利用數(shù)值仿真方法分析出現(xiàn)壓力超調(diào)和振蕩的原因,提出具體改進(jìn)措施,利用真實(shí)模擬試驗(yàn)系統(tǒng)進(jìn)行減壓閥單機(jī)產(chǎn)品高壓沖擊考核,并通過整機(jī)試車考核。改進(jìn)后的減壓閥出口壓力建壓平穩(wěn)、無超調(diào)現(xiàn)象、無明顯振蕩,解決了減壓閥工程研制問題。
該減壓閥主要由閥體、閥芯、閥座、膜片、彈簧和過濾器等組成,出口集成安全閥組件,安全閥采用金屬錐面密封結(jié)構(gòu),如圖1所示。
減壓器的減壓工作原理是介質(zhì)節(jié)流,即高壓氣體流經(jīng)閥芯和閥座形成的窄縫之后,流速增加,壓力勢能一部分轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,一部分因摩擦、渦流等損失變?yōu)闊崮?。氣體膨脹到低壓腔后,流通面積突然增大,氣體的一部分動(dòng)能轉(zhuǎn)變?yōu)闊崮?,基本上為氣體所吸收。與此同時(shí),氣體進(jìn)入低壓腔后體積膨脹,密度減小,氣體間的位能增加,在此過程中只有少部分動(dòng)能轉(zhuǎn)化為壓力能,而大部分動(dòng)能變?yōu)闅怏w間的位能和熱能,由于能量轉(zhuǎn)換損失,從而降低了氣體的壓力。
圖1 某正向卸荷式減壓閥原理圖Fig.1 Schematic diagram of a forward unloading PRV
減壓閥啟動(dòng)瞬間,閥芯處在全開位置,當(dāng)入口高壓氣體經(jīng)閥芯-閥座縫隙節(jié)流后進(jìn)入低壓腔,逐步建立起低壓壓力,并作用在膜片上。由于閥芯所受力平衡被打破,閥座開度調(diào)節(jié)變小,當(dāng)閥芯上的力達(dá)到平衡后,出口壓力也就穩(wěn)定在設(shè)定的壓力值。
按原來未完全模擬發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)的沖擊試驗(yàn)系統(tǒng),開展該減壓閥高壓沖擊可靠性試驗(yàn)時(shí),即入口壓力采用最高工作壓力的壓縮空氣,瞬間打開減壓閥入口管路上的電磁閥,實(shí)現(xiàn)減壓閥高壓沖擊。試驗(yàn)件采用裝配合格的減壓閥(含安全閥),試前安全閥泄漏率測試結(jié)果為35 L/h,試后安全閥泄漏率測試結(jié)果為340 L/h,密封處可聽見較大的漏氣聲,分解發(fā)現(xiàn)安全閥金屬面出現(xiàn)豁口型損壞。實(shí)時(shí)采集的減壓器出口壓力數(shù)據(jù)峰值達(dá)到了5.68 MPa,如圖2所示。該壓力已經(jīng)超過了安全閥開啟壓力4.05 MPa。
在高壓沖擊試驗(yàn)過程中,聽到明顯的金屬撞擊聲,即減壓閥出口壓力超調(diào),且速度很快,導(dǎo)致安全閥閥芯高速打開、關(guān)閉,安全閥閥芯-閥座撞擊損壞,導(dǎo)致泄漏率超標(biāo)。因此,試驗(yàn)中沖擊瞬間減壓閥出口存在超調(diào),才會(huì)使安全閥快速?zèng)_擊打開。另外,在沖擊試驗(yàn)后分解檢查發(fā)現(xiàn),減壓閥閥芯密封面也出現(xiàn)了沖擊損壞,塑料密封面已經(jīng)出現(xiàn)了裂痕。
圖2 原高壓沖擊試驗(yàn)曲線Fig.2 Trial curve of former high-pressure shock
工程研制初期,共完成了兩次整機(jī)試車。01次與02次整機(jī)試車0 s氣瓶壓力均為25 MPa,兩次氣瓶初始?jí)毫ο嗤?2次減壓閥啟動(dòng)瞬間出口壓力較02次試車高0.7 MPa,并且01次與02次試車后氣瓶壓力分別為8.69和7.72 MPa,而兩次系統(tǒng)工作程序完全一致。換算后表明02次比01次多耗0.193 7 kg氣體,等效安全閥泄漏率相對(duì)大了約26 L/h。
減壓閥下游氣墊、容腔存在差異則影響減壓調(diào)節(jié)過程,兩次整機(jī)試車加注量完全一致,故兩次整機(jī)的管路、容腔完全一致,則唯一的可能性是兩臺(tái)減壓閥狀態(tài)存在差異。閥芯初始開度越大,初始?jí)毫Σ▊鞑ザ蔚臏p壓閥出口壓力越高。目前,該減壓閥尺寸鏈計(jì)算表明,閥芯初始開度范圍為0.430~0.785 mm,故出現(xiàn)兩次試車初始?jí)毫Σ煌赡苁且驗(yàn)殚y芯初始開度有差異。
3.2.1 閥芯開度對(duì)出口壓力的影響
利用仿真軟件AMEsim建立減壓閥以及增壓系統(tǒng)的仿真模型[7-8],在整機(jī)系統(tǒng)模型條件下,變化減壓閥閥芯開度分別為0.5 mm和0.6 mm,減壓閥出口建壓過程如圖3所示。初始開度越小,初始?jí)毫Σ▊鞑ザ螠p壓閥出口壓力振蕩越小,0.5 mm行程條件下,減壓閥出口壓力已經(jīng)不存在超調(diào)和震蕩。
圖3 閥芯開度對(duì)出口壓力的影響Fig.3 Influence of valve spool opening on exit pressure
3.2.2 限流圈對(duì)出口壓力的影響
在整機(jī)系統(tǒng)條件下,變化減壓閥入口限流圈孔徑分別為Φ2.5 mm和Φ2.8 mm,減壓閥出口建壓過程如圖4所示,孔徑越小,初始?jí)毫Σ▊鞑ザ螠p壓閥出口壓力越低,但建壓時(shí)間變長。其中,Φ2.5 mm孔徑條件下,建壓時(shí)間與不加限流圈情況相當(dāng),且出口壓力基本無超調(diào)。
圖4 限流圈孔徑對(duì)出口壓力的影響Fig.4 Influence of current-limiting orifice on exit pressure
3.2.3 管系對(duì)出口壓力的影響
除以上減壓閥自身狀態(tài)影響抗沖擊能力外,還可以從管路布局等分析出口壓力超調(diào)影響情況。在整機(jī)系統(tǒng)條件下,變化減壓閥出口一支路管路長度分別為100 mm,200 mm和300 mm,計(jì)算比較表明,支路越長,等效流通能力越差,初始?jí)毫Σ▊鞑ザ螠y壓位置壓力越高,而出口壓力波動(dòng)幅值基本不變。同時(shí),也說明測壓點(diǎn)離減壓閥越近越能反映出口壓力波動(dòng)情況。
從上述試驗(yàn)系統(tǒng)管路的影響分析可知,要真實(shí)考核減壓閥抗高壓沖擊能力,還需要構(gòu)建等效試驗(yàn)系統(tǒng)。分別建立原試驗(yàn)狀態(tài)與整機(jī)系統(tǒng)狀態(tài)仿真模型,其中整機(jī)模型盡量模擬氣路管路分支和容腔。兩者計(jì)算結(jié)果對(duì)比表明,整機(jī)系統(tǒng)狀態(tài)下,下游管支多,相當(dāng)于下游流通相對(duì)較暢通,壓力波傳播段減壓閥出口壓力略低,瞬間超調(diào)也會(huì)較低。故對(duì)于本系統(tǒng)減壓閥的高壓沖擊試驗(yàn)需要在較真實(shí)的模擬發(fā)動(dòng)機(jī)管路分支和容腔狀態(tài)下進(jìn)行。
為真實(shí)模擬整機(jī)下游管路、容腔,經(jīng)過分析對(duì)比后,可將發(fā)動(dòng)機(jī)增壓單元減壓閥下游系統(tǒng)簡化成兩分支管路及其下游容腔的試驗(yàn)系統(tǒng),分支1管路內(nèi)徑Φ4 mm,長約800 mm,連接氣瓶為1 L,分支2管路內(nèi)徑Φ4 mm、長約500 mm,連接氣瓶為2 L。
通過上述仿真分析,認(rèn)為采取閥芯開度為0.5 mm、閥前增加Φ2.5 mm限流圈的技術(shù)措施,對(duì)系統(tǒng)建壓時(shí)間影響較小且能降低出口壓力的超調(diào)和振蕩;其次,采用等效試驗(yàn)系統(tǒng)考核該減壓閥抗高壓沖擊能力。
在試驗(yàn)中出現(xiàn)的超調(diào)現(xiàn)象分析基礎(chǔ)上,明確了沖擊過程中安全閥打開、泄漏率超標(biāo)的原因,通過仿真計(jì)算,確定了減壓閥改進(jìn)技術(shù)措施和等效試驗(yàn)系統(tǒng)參數(shù),改進(jìn)后減壓閥完成了下述驗(yàn)證試驗(yàn)。
采用等效試驗(yàn)系統(tǒng)真實(shí)考核該減壓閥抗高壓沖擊能力,產(chǎn)品為閥芯初始開度為0.5 mm、增加Φ2.5 mm限流圈技術(shù)狀態(tài)減壓閥,保持減壓閥前10 L氣瓶壓力為26.5 MPa,瞬間打開減壓閥前電磁閥,穩(wěn)定后測量安全閥泄漏率??煽啃砸?guī)定指標(biāo)10次高壓沖擊后,安全閥無泄漏聲。檢測泄漏率為60 L/h,滿足系統(tǒng)使用要求的泄漏率不大于108 L/h。減壓閥出口壓力曲線如圖5所示,出口壓力無超調(diào)現(xiàn)象,且振蕩幅值相對(duì)于改進(jìn)前(見圖2)大幅減小,建壓過程中最高峰值為3.47 MPa,小于安全閥開啟壓力4.05 MPa。沖擊試驗(yàn)后分解檢查,減壓閥閥芯密封面壓痕均勻且無損壞。
圖5 改進(jìn)后單機(jī)高壓沖擊試驗(yàn)曲線Fig.5 Curves of high pressure shock test for improved PRV
落實(shí)改進(jìn)措施后的減壓閥分別參加了03和04兩次整機(jī)試車,其中的03次試車減壓閥出口壓力曲線如圖6所示。03和04兩次試車減壓閥出口建壓平穩(wěn)、振蕩幅值減小、無超調(diào)(均小于3 MPa),改進(jìn)措施合理有效;03和04試車后氣瓶壓力分別為8.44和8.53 MPa,且試后安全閥漏量檢查未發(fā)生變化,說明改進(jìn)后的減壓閥試車過程中未出現(xiàn)沖擊引起的泄漏率增大問題。
圖6 改進(jìn)后整機(jī)試車減壓閥出口壓力曲線Fig.6 Exit pressure of improved PRV in overall system test
針對(duì)某正向卸荷式減壓閥高壓氣體沖擊可靠性試驗(yàn)和某次整機(jī)試車過程中,均出現(xiàn)的出口壓力超調(diào)和振蕩現(xiàn)象,導(dǎo)致安全閥受高壓沖擊泄漏超標(biāo)問題,利用數(shù)值仿真明確出現(xiàn)了超調(diào)的原因。并通過仿真計(jì)算,確定了采取減小減壓閥閥芯開度(0.5 mm)和增加閥前限流圈(孔徑Φ2.5 mm)的綜合改進(jìn)技術(shù)措施,通過減壓閥單機(jī)高壓沖擊試驗(yàn)和兩次整機(jī)試車考核,改進(jìn)后的減壓閥出口壓力建壓平穩(wěn)、無超調(diào)現(xiàn)象、無明顯振蕩,即改進(jìn)措施合理有效。
研究表明,減小減壓閥閥芯開度、在閥前增加限流圈的技術(shù)措施,對(duì)于提升減壓閥抗高壓沖擊能力具有一定的通用性,對(duì)其它超高壓氣體減壓閥設(shè)計(jì)具有指導(dǎo)意義;另外,對(duì)于閥門性能考核,應(yīng)采用與應(yīng)用系統(tǒng)相仿的試驗(yàn)裝置,避免欠考核或過考核。
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