蘇珅+張學(xué)源
摘 要:華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠四期工程1000MW機(jī)組#7機(jī)組自2014年底大修結(jié)束,#6、8軸承X、Y向振動(dòng)均比大修前有所增大,嚴(yán)重影響機(jī)組安全運(yùn)行,本文對(duì)該現(xiàn)象與主機(jī)潤(rùn)滑油、軸封進(jìn)汽溫度的關(guān)系進(jìn)行分析討論。
關(guān)鍵詞:軸承震動(dòng);潤(rùn)滑油;進(jìn)氣溫度
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.24.043
1 1000MW機(jī)組主機(jī)振動(dòng)現(xiàn)況
鄒縣電廠四期工程1000MW機(jī)組暨#7、8機(jī)組分別于07年底、08年中投產(chǎn)發(fā)電,汽輪機(jī)為東汽超超臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、凝汽式,八級(jí)非調(diào)整回?zé)岢槠?,設(shè)計(jì)額定功率為1000MW,最大連續(xù)出力1044.1MW。汽機(jī)中、低壓缸均為雙流反向布置。機(jī)組軸系由汽輪機(jī)高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子(A)、低壓轉(zhuǎn)子(B)及發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子所組成,各轉(zhuǎn)子均為整體轉(zhuǎn)子,無中心孔,各轉(zhuǎn)子間用剛性聯(lián)軸器連接。
#7機(jī)組于14年底經(jīng)歷大修,其中低壓B缸發(fā)電機(jī)側(cè)即#8軸承增加墊片人為抬高軸承基礎(chǔ),增大#8軸承承力。因各軸承負(fù)荷變化,翻看歷年《#7汽輪機(jī)振動(dòng)測(cè)量記錄本》,發(fā)現(xiàn)#6、8軸承X、Y向振動(dòng)均比大修前有所增大(修前各軸承最大值穩(wěn)定在55μm左右,修后#6、8軸承X向振動(dòng)均有超過80μm情況出現(xiàn))。#7機(jī)組汽輪機(jī)軸承振動(dòng)保護(hù)設(shè)定為:任一軸承處(X向或Y向)軸振(蓋振)達(dá)跳閘值同時(shí)另外任一軸承處(X向或Y向)軸振(蓋振)達(dá)報(bào)警值,延時(shí)3秒,主機(jī)跳閘。(#1~#10軸振跳閘值250μm,報(bào)警值150μm;#9、10、11軸承蓋振動(dòng)跳閘值125μm,報(bào)警值75μm),故以上兩軸承振動(dòng)存在偏大的情況。
2 汽輪機(jī)主機(jī)振動(dòng)原因分析及采取的措施
汽輪機(jī)大機(jī)振動(dòng)影響因素一般為:
(1)潤(rùn)滑油壓、油溫異?;蛴湍ふ袷?;
(2)機(jī)組暖機(jī)不充分,缸體膨脹不暢或疏水不良;
(3)大軸彎曲;
(4)運(yùn)行參數(shù)、工況劇變,使軸向推力異常變化;
(5)斷葉片或汽機(jī)內(nèi)部機(jī)械零件損壞、脫落;
(6)主機(jī)軸承損壞;
(7)汽機(jī)進(jìn)冷汽、冷水或水沖擊;
(8)真空下降引起汽輪機(jī)大軸中心線偏移或末級(jí)葉片振動(dòng);
(9)開停機(jī)中,機(jī)組轉(zhuǎn)速在臨界轉(zhuǎn)速區(qū)內(nèi);
(10)汽流激振;
(11)發(fā)電機(jī)方面的原因造成的機(jī)組振動(dòng),如磁場(chǎng)不平衡等。
因上述軸承振動(dòng)偏大但穩(wěn)定,且為正常運(yùn)行中,參數(shù)穩(wěn)定,可以排除2、3、4、5、7、8、9、10、11等原因,#6、8軸承聲音正常,進(jìn)回油流量正常,油溫穩(wěn)定,也可以排除原因6。下面我們根據(jù)原因1進(jìn)行延展分析。
根據(jù)2015年5月4日4時(shí)的一段振動(dòng)變化趨勢(shì)看,油溫穩(wěn)定在38.5℃,#6、8軸承X向振動(dòng)突然由70μm、65μm降至55μm、58μm。而其他軸承振動(dòng)穩(wěn)定(此時(shí)為夜間低負(fù)荷期間,軸承振動(dòng)并未達(dá)到高負(fù)荷的高值)。
需要提出的是,我廠1000MW機(jī)組集控運(yùn)行規(guī)程中規(guī)定:汽輪機(jī)啟動(dòng)過程中,應(yīng)檢查汽輪機(jī)軸封系統(tǒng)運(yùn)行正常,軸封母管壓力在26~28KPa之間,軸封供汽溫度與汽輪機(jī)金屬溫度相匹配。(冷態(tài)啟動(dòng)軸封供汽溫度180~260℃,熱態(tài)啟動(dòng)時(shí)軸封供汽溫度300~371℃,控制低壓軸封溫度121~177℃。);檢查主機(jī)潤(rùn)滑油壓力0.18MPa,盤車期間軸承進(jìn)油溫度設(shè)定為38℃,控制在27~40℃,并列前軸承進(jìn)油溫度設(shè)定為46℃,控制在40~49℃,檢查各軸承回油溫度小于70℃。
這種情況的出現(xiàn)是在低于規(guī)程規(guī)定的油溫參數(shù)下出現(xiàn)的。進(jìn)一步分析,調(diào)取#6、#8軸承汽封體進(jìn)汽溫度,發(fā)現(xiàn)兩軸承汽封體進(jìn)汽溫度同時(shí)有下降趨勢(shì)。#6軸承進(jìn)汽溫度下降斜率明顯大于#8軸承,振動(dòng)下降值前者也略大于后者。
為進(jìn)一步印證上述關(guān)系的必然性,將潤(rùn)滑油溫度適當(dāng)提高至39.3℃,將汽封體溫度先升高再逐漸降低,發(fā)現(xiàn)#6、8軸承X向振動(dòng)仍有同樣的變化趨勢(shì),且能在55-60μm之間穩(wěn)定運(yùn)行。
穩(wěn)定汽封體進(jìn)汽溫度,進(jìn)一步提高潤(rùn)滑油溫度設(shè)定值至40℃。觀察#6軸承振動(dòng)有明顯回升,圖中升至61μm,#8軸承振動(dòng)下降趨勢(shì)也改變。
圖1為典型汽封體與汽封齒的結(jié)構(gòu),正常運(yùn)行中,適當(dāng)降低潤(rùn)滑油溫度與低壓缸軸封體進(jìn)汽溫度,應(yīng)可以改變汽封體與汽封齒間隙,進(jìn)而影響大機(jī)振動(dòng)值。
進(jìn)一步調(diào)取發(fā)電機(jī)負(fù)荷與#6、8軸承振動(dòng)曲線,發(fā)現(xiàn)并無必然關(guān)系,可以排除負(fù)荷對(duì)上述參數(shù)的影響。油膜振蕩引起的振動(dòng)是突發(fā)的,也同樣可以排除。
3 改造后的效果
綜上所述,可以判定,汽輪機(jī)正常運(yùn)行中,潤(rùn)滑油溫度與汽封體進(jìn)汽溫度的高低同時(shí)影響振動(dòng)參數(shù),根據(jù)實(shí)際情況,適當(dāng)降低上述參數(shù),可以達(dá)到降低振動(dòng)的效果。
作者簡(jiǎn)介:蘇珅(1982-),男,本科,助理工程師,主要從事:火電廠集控運(yùn)行工作。endprint