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        基于變頻調(diào)速的135MW超高壓機(jī)組凝結(jié)水系統(tǒng)優(yōu)化

        2015-12-08 01:27:41阿不都拉·阿不都熱合曼張志斌
        山東工業(yè)技術(shù) 2015年23期
        關(guān)鍵詞:除氧器變頻器

        阿不都拉·阿不都熱合曼 張志斌

        摘 要:節(jié)能降耗,降低發(fā)電成本,爭取電力市場,是我公司"求生存,促發(fā)展"的立足之本。要實現(xiàn)這一目標(biāo),降低廠用電率,優(yōu)化系統(tǒng)運(yùn)行方式,減少系統(tǒng)中各種損失是重要一環(huán)。凝結(jié)水系統(tǒng)涉及范圍廣,包含設(shè)備多,對凝結(jié)水系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行有很大的節(jié)能空間,這里將對我廠凝結(jié)水系統(tǒng)的運(yùn)行中的弊端和優(yōu)化改造后的情況進(jìn)行介紹。

        關(guān)鍵詞:凝結(jié)水泵;變頻器;除氧器;水位調(diào)節(jié)

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2015.23.001

        1 簡介

        本文對變頻調(diào)速的135MW超高壓機(jī)組凝結(jié)水系統(tǒng)優(yōu)化的研究,主要以新疆華電吐魯番有限責(zé)任公司裝機(jī)容量為2×135MW燃煤機(jī)組為例,該燃煤機(jī)組采用了SG-420/13.7-M778超高壓中間再熱自然循環(huán)鍋爐設(shè)備為主。設(shè)備構(gòu)成情況如下:凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)兩臺100%容量的工頻凝結(jié)泵、四臺低壓加熱器、一臺軸封加熱器、一臺除氧器。其中,軸封加熱器額定流量為25%的凝結(jié)水再循環(huán)管至凝汽器。

        2 現(xiàn)運(yùn)行方式與問題

        (1)機(jī)組正常運(yùn)行時凝結(jié)水系統(tǒng)采用凝結(jié)水電動調(diào)節(jié)閥對除氧器水位進(jìn)行調(diào)節(jié);

        (2)凝結(jié)水系統(tǒng)需要兩臺凝泵進(jìn)行切換工作,需要進(jìn)行運(yùn)行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換時,應(yīng)先關(guān)閉凝結(jié)泵出口手動門,之后開啟備用凝結(jié)泵后緩慢打開備用凝結(jié)泵出口手動門,在開出口手動門時因手動門前后壓差過大,會遇到出口手動門打不開的情況,此時因用力過大造成出口手動門損壞。

        (3)因凝結(jié)泵工頻運(yùn)行,在機(jī)組開停機(jī)過程或低負(fù)荷運(yùn)行時,節(jié)流損失增大,凝結(jié)泵耗電率增加。

        3 變頻改造后節(jié)能分析

        3.1 節(jié)能計算原理

        變頻改造后,節(jié)能計算需要根據(jù)負(fù)荷情況進(jìn)行,一般來說,通常以年運(yùn)行時間為節(jié)能計算標(biāo)準(zhǔn)。其中,設(shè)置符合高、中、低三種情況時間比為q%、w%、e%,對此,節(jié)能計算情況如下:

        變頻改造前:

        Q改造之前=1.732×U×I×cosφ

        平均功率P改前均=∑P改前×δ

        (上述公式中,δ為設(shè)備負(fù)荷高、中、低的時間比。在進(jìn)行實際計算過程中,我們假設(shè)135MW的負(fù)荷為50%,120MW的負(fù)荷為30%,80MW或以下負(fù)荷為20%進(jìn)行節(jié)能計算。);

        3.2 實際計算

        P改前凝泵=1.732×U×cosφ(50%×20+ 30%×19+ 20%×21)=177.0KW

        在進(jìn)行節(jié)能改造過程中,實際耗能與運(yùn)行壓力也有著一定的關(guān)系,在進(jìn)行實際計算過程中,需要對負(fù)荷運(yùn)行情況進(jìn)行明確規(guī)劃,以保證計算數(shù)據(jù)的可靠性;

        平均功率P改后=∑P改后×δ =250*(0.85×0.85×0.85×50%+0.75×0.75×0.75×30%+0.65×0.65×0.65×20%)=122.2KW

        (δ為機(jī)組負(fù)荷在高、中、低的時間比);

        估算單臺凝泵變頻改造后平均節(jié)電率為:

        η=( P改前 - P改后)/ P改前 =31.0%

        估算單臺凝泵變頻改造后所節(jié)約的電量:

        ΔW=P改前×η×t=177*0.31*7861=43.13萬kWh;

        若結(jié)算電價按0.235元/kWh, 凝泵變頻改造后一年節(jié)約電費(fèi)大約為:

        F=ΔW*0.235≈10.14萬元

        單機(jī)組凝結(jié)水泵變頻改造年節(jié)電10.13萬元。

        3.3 調(diào)節(jié)凝結(jié)水母管壓力

        我廠1、2號機(jī)組給水泵密封水取自凝結(jié)水雜項用水聯(lián)箱,給水泵密封水注射到密封腔內(nèi)向泵送水方向流去,給水泵密封水會與外漏泵水相遇,并受到水泵管道影響,密封水柱會回流。對此,想要對給水泵密封水柱進(jìn)行有效控制,可以將前置水泵的進(jìn)口壓力進(jìn)行提升,避免密封腔漏水。密封水設(shè)計值壓力為高于前置泵入口壓力100kPa。當(dāng)機(jī)組負(fù)荷低于75%額定負(fù)荷后,凝結(jié)泵出力降低,此時為了滿足給水泵密封水壓差,必須增加凝結(jié)泵變頻頻率,提高凝結(jié)水雜壓力,從而嚴(yán)重制約了凝結(jié)泵變頻節(jié)能效果。

        現(xiàn)將給水泵密封水與前置泵入口壓差控制值降至30-40kPa,則在機(jī)組60%-75%額定負(fù)荷時,凝結(jié)水壓力可由原來的1.27MPa降至0.9MPa,凝結(jié)泵運(yùn)行電流降低1.5-2A,進(jìn)一步提高了凝結(jié)泵變頻運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。

        2015年1月開始實施,自運(yùn)行以來,降低給水泵密封水與前置泵入口壓差控制值,不影響給水泵耗電率及給水泵效率,給水泵運(yùn)行中軸承溫度無顯著變化;通過對給水泵解體檢查,未發(fā)現(xiàn)給水泵軸端卸荷型迷宮密封磨損現(xiàn)象,未對設(shè)備造成損害。同時降低密封水與前置泵壓差值后,凝結(jié)泵變頻節(jié)能效果顯著增加,凝結(jié)泵耗電率由原來的0.187%降至0.15%,發(fā)電煤耗降低0.1417g/kWh,年節(jié)約標(biāo)煤262噸,提高利潤4.19萬元。

        4 結(jié)論

        綜上所述,本文關(guān)于變頻調(diào)速的135MW超高壓機(jī)組凝結(jié)水系統(tǒng)優(yōu)化的研究,主要以實驗方式證明了利用負(fù)荷時段進(jìn)行除氧器水位調(diào)門全開方式,能夠?qū)δ眠M(jìn)行有效調(diào)速控制,根據(jù)水泵運(yùn)行實際情況,進(jìn)行轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),能夠有效地實現(xiàn)節(jié)能目的。這種調(diào)控方式具有較高的控制精度,能夠降低機(jī)組消耗,并保證機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性,同時還有利于減少調(diào)節(jié)閥的噪音污染,并能夠很好地控制調(diào)閥的磨損。

        參考文獻(xiàn):

        [1]汽輪機(jī)及其輔助設(shè)備的經(jīng)濟(jì)分析[M].中國電力出版社,2003.

        [2]曾毅,張明,孫曉軍.變頻調(diào)速控制系統(tǒng)的設(shè)計與維護(hù)[M].山東科學(xué)技術(shù)出版社,2000.

        [3]王錦榮.鍋爐給水泵的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和改進(jìn)[M].北京:水利電力出版社,1991.

        [4]翦天聰.汽輪機(jī)最優(yōu)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行[M].北京:水利電力出版社,1989.

        [5]郭立君.泵與風(fēng)機(jī)[M].北京:水利電力出版社,2000.

        [6]高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)HARSVERT- A 系列技術(shù)手冊[M].北京.

        [7]電力安全技術(shù)[M].中國電機(jī)工程學(xué)會出版.

        [8]新疆華電吐魯番發(fā)電廠運(yùn)行規(guī)程[S].

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