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        本鋼薄板生產(chǎn)SPHC硅含量控制技術(shù)

        2015-12-05 06:39:43供稿尹洪濤
        金屬世界 2015年2期
        關(guān)鍵詞:造渣本鋼硅鋼

        供稿|尹洪濤

        本鋼薄板生產(chǎn)SPHC硅含量控制技術(shù)

        供稿|尹洪濤

        內(nèi)容導(dǎo)讀

        本鋼薄板生產(chǎn)低C低Si鋼SPHC時,經(jīng)常出現(xiàn)Si含量超標(biāo)現(xiàn)象。通過對LF前渣厚、S含量、O含量和LF周期等相關(guān)因素的分析,找出影響回Si的主要因素為LF前渣厚、O含量和LF周期,其次為LF前S含量、精煉Als的控制等。另外精煉原材料對處理過程回Si同樣有影響,本文根據(jù)過程數(shù)據(jù)分析找出造成影響的原因并制定出相應(yīng)的控制措施,保證了SPHC鋼種的煉成率。

        薄板坯具有低成本、高效、薄規(guī)格的特點,因此在生產(chǎn)上與常規(guī)板坯相比具有眾多的優(yōu)勢。 但用薄板坯生產(chǎn)SPHC(熱軋鋼板)等低Si鋼種時存在造渣回Si現(xiàn)象,影響生產(chǎn)。本文將對造成回Si的影響因素進行分析,以便減少過程回Si量。

        生產(chǎn)SPHC工藝流程以及SPHC化學(xué)成分

        本鋼煉鋼廠生產(chǎn)SPHC 的工藝流程為:鐵水預(yù)處理→180 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉→LF精煉→薄板坯連鑄→加熱爐→連軋。

        表1 SPHC的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))%

        SPHC的成分

        從表中可以看出SPHC鋼種對Si含量的要求比較嚴(yán)格,由于薄板坯為連鑄后直接進行軋制,因此如果硅超出放行要求則無法澆鑄而導(dǎo)致斷澆,對生產(chǎn)影響較大。

        Si元素含量高對鋼材的影響

        Si元素對鋼板的涂鍍性能有著重要的影響,一般認(rèn)為鋼中Si含量大于0.04%時,高溫涂鍍板面上形成氧化膜,很難被還原,涂鍍后表面生成很厚的灰白色鍍層,其粘附性能差,Si含量高了還會影響鋼的可塑性和韌性。所以控制好鋼水中Si元素,就能夠提高低碳低硅鋼的質(zhì)量。

        Si含量高的原因分析

        SPHC鋼Si元素含量偏高,主要有兩方面原因,一是工藝的影響,二是原材料的影響。

        工藝對其的影響

        ◆ 渣厚的影響

        本鋼煉鋼廠生產(chǎn)SPHC,規(guī)定要求渣厚為≤90 mm,但實際生產(chǎn)SPHC時的平均渣厚控制在100 mm,有時渣厚達到120 mm左右。轉(zhuǎn)爐終點渣的SiO2含量大約在0.12%~0.15%,是SPHC鋼水回硅的主要來源之一,渣厚與LF精煉后Si含量關(guān)系如圖1。

        圖1 渣厚對中包硅的關(guān)系

        從圖1可以看出,隨著LF前渣厚的增加,SPHC中包Si含量逐漸增加,因此控制轉(zhuǎn)爐下渣量是控制回硅的有效手段。

        ◆ 氬前S對Si元素的影響

        LF爐造渣脫S化學(xué)反應(yīng)方程式如下:

        由于低碳低硅鋼SPHC是鋁鎮(zhèn)靜鋼,若是氬前S含量高,在LF處理周期固定的情況下,精煉需更快造成白渣以降低鋼中S含量,過多過快的加入鋁粒導(dǎo)致渣中SiO2快速被還原,因此LF前S對低硅鋼回硅有一定影響,精煉前S含量與中包Si含量關(guān)系見圖2。

        由圖2可以看出隨著氬前S含量的增加中包Si含量有上升趨勢,尤其是當(dāng)氬前S含量大于0.015%時,中包Si含量明顯增加。因此降低LF前S含量對控制精煉回Si有利。

        圖2 精煉前S含量與中包Si含量關(guān)系

        ◆ 精煉前O含量的影響

        精煉前O含量高的爐次,一般其頂渣的氧化性較強。在處理過程中為達到還原渣效果需加入更多的鋁球進行渣的脫氧,渣中的SiO2也將被Al還原成Si,進入鋼水中,導(dǎo)致LF爐處理過程回Si。氬前O與Si含量關(guān)系見圖3。

        圖3 氬前O含量與Si含量關(guān)系

        由圖3可以看出,大部分低Si鋼中的O 含量在LF前均集中在20 ppm以下,這些爐次可以很好的將中包Si控制在0.04%以內(nèi)。LF前,當(dāng)O含量高于20 ppm后,中包Si明顯增加,因此控制鋼水及頂渣氧化性是控制精煉處理回Si的有效手段。

        ◆ 精煉Als含量控制

        精煉處理過程,鋁屑及鋁線加入量大,爐次過程Als偏高,促進了鋼渣中SiO2與鋁發(fā)生還原反應(yīng),從而增加了鋼水中Si含量。

        從圖4中可以看出,精煉過程Als含量與終點鋼水Si含量有一定正比關(guān)系。實際生產(chǎn)前期精煉過程Als控制在0.025%~0.035%,最高有0.04%~0.05%,Si含量超標(biāo)爐次較多,經(jīng)過調(diào)整后在滿足造白渣任務(wù)的前提下,精煉LF爐注意控制Als在0.015%~0.025%,對控制回Si起到較明顯的效果。因此精煉過程Als含量控制是影響鋼水Si含量的重要因素。

        圖4 精煉過程鋁含量與中包Si關(guān)系

        ◆ 處理周期的影響

        隨著精煉處理周期不同,中包Si含量有一定變化,兩者之間關(guān)系見圖5

        圖5 LF周期與中包Si關(guān)系

        從圖5可以看出,隨著LF處理周期的增加,中包Si呈上升趨勢,尤其是當(dāng)精煉處理周期超過65 min以后,中包Si含量均達到0.05%以上,因此控制LF爐處理周期是影響精煉過程回Si的主要因素。

        原材料對增硅的影響

        SPHC造渣材料為石灰、鋁粉、石灰石及螢石,這些原材料的好壞直接影響低硅鋼中的回Si量。

        (1) LF爐渣粘的時候,通常使用螢石提高LF頂渣流動性。本鋼采用的螢石中SiO2含量約為15% ,螢石的加入會增加渣中SiO2的含量,從而使得回Si量增加。

        (2) 石灰是造渣的主要材料,對它的要求是SiO2含量小于等于2%且保證有較好的活性度,這樣既能保證造渣效果又能有效控制回Si量,所以石灰質(zhì)量的好壞直接影響SPHC鋼中Si的控制。

        結(jié)論

        (1) LF前渣厚是影響精煉回Si的主要因素,因此要求轉(zhuǎn)爐嚴(yán)格控制下渣量,使渣厚控制在100 mm以下,盡可能控制在90 mm以內(nèi)。

        (2) 精煉前S對LF控Si有一定的影響,因此應(yīng)盡可能降低精煉前S含量。

        (3) 精煉前O含量高以及頂渣氧化性強會導(dǎo)致LF爐處理過程回Si嚴(yán)重。

        (4) 精煉過程Als含量控制過高對LF控制回Si有不利影響。

        (5) LF處理周期不宜超過65 min,否則會使鋼中Si明顯增加。

        (6) 提高原材料的質(zhì)量可以有效降低LF回Si量。

        Control Technology of Silicon Content at SPHC Produced in BX Steel

        / YIN Hong-tao

        10.3969/j.issn.1000–6826.2015.02.20

        尹洪濤(1967— ),男,1989年畢業(yè)于本溪冶專鋼鐵冶金專業(yè),煉鋼工程師,本鋼板材公司制造部從事生產(chǎn)運行管理工作。

        本鋼板材股份有限公司制造部,遼寧 本溪 117000

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